蔡 飛
(河鋼集團宣鋼公司技術(shù)中心,河北 宣化 075100)
為降低煉鋼生產(chǎn)成本,不斷提高企業(yè)競爭力,在螺紋鋼生產(chǎn)中引入高氮釩鐵擬替代現(xiàn)行釩氮合金與微氮合金的使用。
高氮釩鐵合金是一種新型釩氮合金,與釩氮合金相比具有更高的m(N)/m(V)的比值,m(N)/m(V)比值能達到0.47,為釩氮合金的2.31倍,在相同增V量的情況下,增w(N)提高了1.31倍。鋼中氮含量較高,V(N、C)析出強化作用就更加明顯,釩的析出量可達到80%以上,其強化效果充分得到發(fā)揮,在生產(chǎn)工藝不變的前提下,預(yù)計可以節(jié)約釩的用量,生產(chǎn)成本得到降低。高氮釩鐵合金指標見下表1。

表1 高氮釩鐵合金化學成分 %
釩是一種強碳氮化物形成元素,以氮化釩、碳化釩以及碳氮化釩的形式存在于鋼筋中,起沉淀強化作用。由于釩碳氮化物在奧氏體中的溶解度高、溶解溫度低,在800℃以上加熱時,釩及其碳氮化物全部溶解在奧氏體中。在隨后的軋制冷卻過程中,釩以碳氮化物的形式沿著奧氏體晶界析出,阻礙奧氏體再結(jié)晶,同時抑制奧氏體晶粒長大,有利于獲得更細小的鐵素體晶粒。釩具有著細化晶粒作用,可以顯著提高鋼的力學性能,釩鋼主要是憑借釩的晶粒細化與沉淀強化最終實現(xiàn)強化作用。
氮是釩微合金鋼中一種非常有效和經(jīng)濟的合金元素,相對于V元素,N比C有著更強的親和力。從圖1中可以看出,當鋼中釩含量小于0.02%時,鋼的強度增量是2.5 MPa/0.001%V,而當V含量大于0.02%時,鋼的強度增量為1.0 MPa/0.001%V,這主要是由于鋼中缺少氮,高氮釩鐵的使用正好彌補了鋼筋中氮含量不足的問題。高氮釩鐵的氮釩比高而且合理,鋼筋中的氮主要以復(fù)合VN形式存在,析出強化效果更為明顯。釩析出量超過80%以上時(2.5 MPa/0.001%V),充分發(fā)揮了釩的強化作用。氮含量的增加對鋼筋無不利影響。鋼中V含量對強度的影響見圖1。

圖1 鋼中V含量與鋼材強度關(guān)系
鐵水扒渣→轉(zhuǎn)爐→氬站→連鑄機→軋制
2.2.1 煉鋼化學成分控制
結(jié)合螺紋鋼性能要求及現(xiàn)場實際情況,重新制定了高氮釩鐵合金應(yīng)用工藝條件下的鋼種成分要求,具體見下頁表2。
2.2.2 冶煉控制要點吹煉過程全程實施頂?shù)讖?fù)吹,煉鋼目前采用CO2底吹新工藝,將CO2作為轉(zhuǎn)爐底吹攪拌氣代替Ar底吹,可減少氬氣消耗,強化熔池攪拌,為脫磷反應(yīng)創(chuàng)造良好的動力學條件,為熔池提供良好的脫磷及終點碳、氧控制條件,有效提升終點鋼水質(zhì)量,從而也提高了合金收得率(見表3)。

表2 煉鋼化學成分控制范圍 %

表3 轉(zhuǎn)爐冶煉成分終點控制
出鋼過程確保鋼包底吹氬氣效果良好,出鋼時間≥4 min,渣層厚度控制≤70 mm。采用爐后合金料烘烤工藝,保證鋼包潔凈無殘渣,鋼包加蓋工藝正常,以降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。
2.2.3 脫氧合金化
使用硅鋁鋇鍶作為脫氧劑,噸鋼加入量0.3 kg/t,后吹嚴重爐次需適當增加用量。
采用高氮釩鐵配釩,不加釩氮和微氮合金,高氮釩鐵在出鋼過程中直接加入鋼包,盡可能在前期加入,要求人工直接投到出鋼沖擊區(qū),同時出鋼過程全程吹氬氣處理,尤其前期必須大氣量攪拌,保證高氮釩鐵的充分熔化吸收。
2.2.4 氬站處理
進氬站后軟吹處理3~5 min,目測鋼水液面裸露Φ100~200 mm為宜,不可大氣量吹氣造成鋼水大翻,防止卷渣或吸氣影響鋼水質(zhì)量,成分溫度均勻后加覆蓋劑保溫出站。
2.2.5 連鑄工序
做好全程保護澆注,大包長水口插入鋼水液面200~300 mm,采用氬封圈保護,做好氬封操作。浸入式水口加密封圈,在結(jié)晶器內(nèi)要對中,插入深度達到90~120 mm。中包必須保證黑渣面操作,鑄坯表面不得有裂紋、氣孔、結(jié)疤、表面夾雜等缺陷。
2.2.6 軋制工序
要求入爐鋼坯加熱均勻,通條溫差≤50℃,各鋼種各段溫度以保證開軋溫度為準,可以根據(jù)實際情況對各段溫度做適當調(diào)整,具體見表4。

表4 軋鋼加熱及開軋溫度 ℃
通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集,對高氮釩鐵中釩的吸收率進行測算與分析,結(jié)果見表5。

表5 V的吸收率計算
從表5數(shù)據(jù)中可以看出,釩的吸收率最低為90.28%,最高為94.87%,平均為92.07%,受諸多生產(chǎn)因素影響,氬站吸收率存在一定偏差,也可以看出高氮釩鐵在出鋼過程中熔化較慢,方坯吸收率相對穩(wěn)定。針對此問題,制定下步措施如下:
1)作好原料的進一步優(yōu)化,適當減小高氮釩鐵粒度,加快其在鋼水中的熔化速度。
2)嚴格現(xiàn)場工藝制度的落實與執(zhí)行,確保氬站處理3~5 min工藝時間,最低不得小于3 min,促進高氮釩鐵的充分熔化,實現(xiàn)鋼水成分均勻性,穩(wěn)定鋼中釩的吸收率。
3)規(guī)范鑄機中包取樣時間,在大包開澆后20 min方可取樣,取樣深度不得低于50 cm,確保試樣分析具有代表性,有效指導生產(chǎn)。
試驗鋼筋性能全部合格,試驗螺紋鋼筋性能控制在425~465 MPa,7 d時效螺紋鋼筋性能控制420~460 MPa之間,符合國標要求,試驗鋼筋時效性能降低10~20 MPa見下頁表6。

表6 鋼筋性能分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計
對鋼筋中的N含量進行檢驗,檢測鋼筋中的氮質(zhì)量分數(shù)為(80~110)×10-6,高氮釩鐵中的氮含量吸收率達到50%,滿足生產(chǎn)要求。
使用高氮釩鐵后金相組織為鐵素體+珠光體,鋼筋晶粒度比用釩氮合金要高1-2級,且因高氮釩鐵純度高,雜質(zhì)少,析出更為穩(wěn)定均勻。具體如圖2、圖3。

圖2 釩氮合金應(yīng)用金相

圖3 高氮釩鐵應(yīng)用金相
通過計算,成本對比使用釩氮合金與微氮合金可以降低2.59元/t,對煉鋼成本降低有顯著成效。
通過使用高氮釩鐵對螺紋鋼進行合金化處理,相比傳統(tǒng)的釩氮合金與微氮合金應(yīng)用方式,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,不僅降低人工勞動強度和加料復(fù)雜程度,而且可以降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)降本增效目的。