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基于CFD分析和試驗的整車熱管理性能研究

2021-03-28 14:22:58崔振偉
汽車工程師 2021年1期

崔振偉

(中國第一汽車股份有限公司天津技術(shù)開發(fā)分公司)

為了滿足日益嚴(yán)苛的油耗和排放法規(guī),也為了滿足消費者對美觀性的要求,工程師越來越傾向于將車輛外觀設(shè)計的更加流線型,這就導(dǎo)致發(fā)動機艙可使用空間減少;而增壓和缸內(nèi)直噴等新技術(shù)的應(yīng)用,使機艙內(nèi)部件增多且產(chǎn)生更多的熱量[1];所以保證發(fā)動機艙達(dá)到熱平衡是車型開發(fā)性能目標(biāo)之一。隨著各類一維和三維商用仿真軟件的推陳出新,整車熱管理開發(fā)越來越倚重于運用各類軟件來驗證方案,以期達(dá)到更佳效果的同時減少開發(fā)周期和成本,學(xué)者們在此方面做了大量的研究和實踐[2-6]。文章采用CFD仿真結(jié)合整車環(huán)境模擬倉試驗的方法,驗證了一系列優(yōu)化方案對整車熱管理性能的貢獻,選擇了最優(yōu)的方案組合進行應(yīng)用,幫助車型通過熱平衡考核,對其他車型的開發(fā)也有很好的借鑒意義。

1 現(xiàn)狀分析

在某新車型項目開發(fā)中,出現(xiàn)了整車熱平衡考核無法通過,冷卻性能嚴(yán)重不足的情況。主要表現(xiàn)為:爬坡工況和高速工況水溫快速超過118℃的報警限值,儀表報警,整車空調(diào)停止工作進入熱保護狀態(tài);在連續(xù)爬坡工況中,還出現(xiàn)了發(fā)動機工作粗暴,功率和扭矩逐漸下降的現(xiàn)象。

通過采集發(fā)動機水溫、進氣溫度、發(fā)動機控制單元控制數(shù)據(jù)等參數(shù)并分析后,將問題歸結(jié)為3方面:1)散熱系統(tǒng)性能不足,導(dǎo)致水溫超標(biāo);2)停機后無法有效降低缸體和增壓器溫度;3)中冷器性能不足,導(dǎo)致連續(xù)爬坡工況下發(fā)動機進氣溫度超標(biāo),爆振增加,功率和扭矩丟失。

2 方案制定

2.1 優(yōu)化格柵

增大車輛上、下格柵開口面積可以有效增加機艙進風(fēng)量,但過大的開口會影響整車視覺美觀性,對異物的阻擋效果也會降低,導(dǎo)致散熱器過早的損壞;機艙進風(fēng)量的增加意味著整車風(fēng)阻的增大,這也會對整車油耗產(chǎn)生不利影響。因此,選擇合適的格柵開口面積非常重要。

根據(jù)格柵造型、格柵與冷卻模塊的位置關(guān)系,制定了格柵開口增大方案,如圖1所示。對方案進行了仿真分析,分析結(jié)果,如表1所示。

圖1 格柵開口增大方案示意圖

表1 格柵開口增大方案風(fēng)量仿真結(jié)果

從表1可以看出,新方案相比于原方案,散熱器進風(fēng)量在低速工況下可增加2.99%,高速工況下可增加6.31%,但中冷器進風(fēng)量在低速工況下無變化,高速工況下有所下降;對比上、下格柵的進風(fēng)量變化(分別增加21.75%和31.84%),發(fā)現(xiàn)風(fēng)量利用率有所下降。進一步分析流場發(fā)現(xiàn),由于機艙在中冷器下方和散熱器兩側(cè)均存在間隙,導(dǎo)致進入格柵的風(fēng)量利用率不高,如圖2所示。綜上,決定采用新方案格柵,同時修改導(dǎo)風(fēng)板方案以優(yōu)化前端模塊密封。

圖2 格柵開口增大方案流場仿真結(jié)果

2.2 優(yōu)化導(dǎo)風(fēng)板

根據(jù)流場仿真結(jié)果,決定在導(dǎo)風(fēng)板周邊與保險杠的接觸位置增加海綿條以優(yōu)化密封效果,如圖3所示。

鑒于中冷器下方風(fēng)量泄漏較嚴(yán)重,制定了增加下部密封的一體式導(dǎo)風(fēng)板方案,如圖4所示。CFD仿真風(fēng)量,如表2所示。

圖3 導(dǎo)風(fēng)板增加密封

圖4 導(dǎo)風(fēng)板增加下部密封

低速工況下,新方案相比原方案冷卻模塊進氣量變化不大,其中,冷凝器、散熱器風(fēng)量均有微小增加,中冷器風(fēng)量不變。但新方案上、下格柵進氣量均小于原方案,說明格柵進風(fēng)的利用率更高。高速工況下,新方案的冷凝器、散熱器風(fēng)量相比原方案均有所增加,但中冷器風(fēng)量減少。新方案上、下格柵的進氣量均小于原方案,格柵進風(fēng)的利用率顯著提高,有利于整車風(fēng)阻系數(shù)的減小。

導(dǎo)風(fēng)板增加下部密封流場仿真結(jié)果,如圖5所示。從機艙流場來看,新添加的下導(dǎo)風(fēng)板不能完全解決格柵進風(fēng)泄露問題,同時會使得下格柵進風(fēng)量有所減小,這在高速工況下尤為明顯:在120 km/h的工況下,雖然進風(fēng)泄露有所減少,但下格柵的進風(fēng)量減少的更為明顯,導(dǎo)致中冷器風(fēng)量反而有所減小。

表2 導(dǎo)風(fēng)板增加下部密封風(fēng)量仿真結(jié)果

圖5 導(dǎo)風(fēng)板增加下部密封流場仿真結(jié)果

綜上,增加下導(dǎo)風(fēng)板產(chǎn)生的收益并不能抵消其產(chǎn)生的不良影響,因此決定僅采用增加海綿條密封方案,不采用增加下部封堵方案。

2.3 提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速

提高整車?yán)鋮s能力的最直接手段就是增加冷卻模塊的散熱量,而增大散熱器的迎風(fēng)面積是最有效的手段。但受限于整車造型,前端框架存在最大邊界,散熱器和中冷器難以增大迎風(fēng)面積,因此想要增強冷卻模塊的散熱能力,提高風(fēng)扇風(fēng)量也是比較好的選擇。綜合考慮風(fēng)扇性能和噪音,將風(fēng)扇轉(zhuǎn)速由當(dāng)前的2 500 r/min提升至2 600 r/min左右,并進行實車試驗。在試驗中通過外接電源的方式來驅(qū)動風(fēng)扇,通過提升電流來提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,試驗結(jié)果,如圖6所示。

圖6 不同風(fēng)扇轉(zhuǎn)速試驗結(jié)果對比

從試驗結(jié)果可以看出,提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速對冷卻性能的提升效果明顯,同時主觀感受上風(fēng)扇噪音并未有明顯增加,因此決定采用此方案。

2.4 優(yōu)化風(fēng)扇控制策略

發(fā)動機水溫和進氣溫度會直接影響發(fā)動機工作狀態(tài),爆振增加的趨勢會促使發(fā)動機控制單元推遲點火提前角、增大噴油量等,因此,風(fēng)扇的提前介入會改善發(fā)動機運轉(zhuǎn)狀態(tài),有益于熱管理。原風(fēng)扇控制策略中風(fēng)扇高速檔開啟較晚,無法有效抑制水溫上升速率,并且發(fā)動機停機后風(fēng)扇延時運轉(zhuǎn)時間較短,無法滿足增壓發(fā)動機缸體和增壓器高余熱的散熱要求。因此,分別制定了提前3℃和提前5℃開啟風(fēng)扇高速擋的方案,并將風(fēng)扇停機運轉(zhuǎn)試驗從30 s延長至60 s。采用以上方案進行實車試驗驗證,試驗結(jié)果如圖7所示。

圖7 不同風(fēng)扇控制策略試驗結(jié)果對比

從試驗結(jié)果可以看出,控制策略中對風(fēng)扇高速擋的開啟水溫設(shè)定越低,對水溫上升速率的抑制效果越好,對整車熱管理性能的貢獻越大。因此最終決定采用100℃開啟風(fēng)扇高速擋的方案。

3 整車試驗驗證

基于以上方案驗證結(jié)果,決定選用增大格柵進風(fēng)面積、導(dǎo)風(fēng)板增加海綿條改善密封、提高電動風(fēng)扇轉(zhuǎn)速并延長停機運轉(zhuǎn)時間和優(yōu)化電動風(fēng)扇控制策略4個方案進行綜合應(yīng)用。應(yīng)用后的整車熱平衡試驗結(jié)果,如表3所示。所有熱平衡工況均滿足要求,試驗通過。

表3 熱平衡試驗結(jié)果

4 結(jié)論

提高整車熱管理的方式有很多,但應(yīng)用在不同車型上的效果會產(chǎn)生很大差異,有些方案甚至?xí)φw產(chǎn)生不利影響,如文章所提到的增加下部密封方案。因此,方案的確定必須基于整車具體情況,進行詳細(xì)分析后確定,CFD流場仿真可以提供很好的借鑒,并且縮短試驗周期,節(jié)約費用。

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