王軼喆
(中鐵上海工程局集團市政工程有限公司,上海 201906)
由于沉井造價較圍護結構低,常用來設計作為頂管井、泵房下部結構,且逐漸向大尺寸、超深結構發展。
常規沉井憑借自重下沉,存在下沉系數不足、糾偏困難等問題。下沉系數不足反過來會增大對周邊環境的影響[1]。
近年來,輔助壓沉工藝逐漸得到應用,通過主動加壓和調整井內土塞高度,使下沉系數保持在理想狀態。同時,由于下沉壓力可適時調節,有利于下沉姿態的控制。
本文通過工程實例,對“節段式加壓下沉”和“地錨式壓入沉井”兩種輔助壓沉工藝進行對比分析,為在類似工程中下沉工藝的選擇提供借鑒。
“節段式加壓下沉”是將沉井分為刃腳層及若干標準節段,依靠地錨樁提供反力,通過壓沉裝置向下主動加壓下沉的施工方法。工藝流程見圖1,平面圖及剖面圖如圖2,圖3所示。

地錨樁主要作用是,通過與土體的摩擦為壓沉裝置提供足夠的反力,同時作為壓沉裝置的端承樁,防止承臺不均勻下沉。為避免下沉過程中,周邊土體對地錨樁擠壓破壞,地錨樁需要有一定的抗剪強度。可采用鉆孔灌注樁、SMW工法樁等,地錨樁應避開頂管洞口。


刃腳層施工完成后,為限定沉井移位或偏斜,在沉井外施工導梁起導向作用,導梁為L型鋼筋混凝土結構;壓沉裝置承臺與地錨樁相連,地錨樁鋼筋錨入承臺內。導梁與井外壁間距50 mm,用泡沫板隔離。
壓沉裝置采用低合金HN型鋼焊接而成,應力集中部位采用加勁板加強。千斤頂采用雙行程千斤頂,行程不小于1.5 m,額定頂力可選用100 t,配置數量根據計算確定。壓沉裝置側視圖如圖4所示。
刃腳層下沉到位后進行標準節制作,標準節高度根據壓沉裝置高度,可選擇1.5 m~1.7 m高。縱向鋼筋采用直螺紋連接,相鄰鋼筋錯位連接。施工縫可采用雙層遇水膨脹止水條(或單層止水鋼板)。
下沉前將泡沫板用“香蕉水”溶解,減小井外壁摩擦阻力。待標準節達到設定強度后進行壓沉,壓沉裝置行程、壓力和頻率可通過遠程終端控制。壓沉到位后進行下一節制作,直至下沉到設計標高(見圖5)。

“地錨式壓入沉井”與“節段式加壓下沉”工藝流程基本一致。主要區別在于沉井結構制作采用的是常規的分節制作;另外壓沉設備也不相同,采用穿心千斤頂通過高強度預應力混凝土錨索與地錨樁承臺相連,提供下壓力,如圖6,圖7所示[2]。


反力錨箱由上、下部鋼結構構成,上、下部鋼結構之間通過法蘭和M27高強度螺栓連接,下部鋼結構預埋在承臺內,將力傳往下部的地錨樁,如圖8,圖9所示[2]。


3.1.1工程概況
W2井為圓形鋼筋混凝土結構,屬臨時工作井。內徑13 m,壁厚1.2 m,結構高度21.5 m,下沉深度22.8 m。井外設800 mm厚CSM工法樁止水帷幕,深度40 m。
3.1.2工程地質、地下水
地下土質見表1。

表1 W2井地下土質
上層滯水賦存于①-1層雜填土中。②-1,②-2,②-3,②-4層主要由粘性土構成,為相對隔水頂板,滲透性微弱,基本不含水。場區③-1,③-2,④層為砂性土,有孔隙承壓水賦存,其含水層與長江河床透水介質直接相通。
3.1.3施工方法及效果
采用“節段式加壓下沉”工藝,采用排水下沉、干封底。沉井總重24 587 kN,刃腳層高4.35 m。標準節高1.5 m,單節重1 824.33 kN,共12節。采用12套壓沉裝置,單個千斤頂額定頂力1 000 kN。
下沉過程中井內土塞保持在1.0 m~1.5 m間,單個壓沉裝置最大反壓力控制在840 kN內,下沉系數在1.10~1.20之間,下沉較為平穩。下沉到位后刃腳最大高差為68 mm,小于規范允許值min(1%L=142 mm,300 mm)。根據監測數據顯示,周邊10 m范圍內最大沉降量為75 mm。
3.2.1工程概況
W5井為圓形鋼筋混凝土永久結構。內徑15.6 m,壁厚1.5 m,結構高度27.90 m,下沉深度30.4 m,刃腳底梁為井字結構。井外設2排850@250 mm三軸攪拌樁止水帷幕,深度35 m。
3.2.2工程地質、地下水
地下土質見表2。

表2 W5井地下土質
潛水主要賦存于①-2層素填土、②-2-1層淤泥質粉質粘土、②-2-2層粉質粘土夾粉土的孔隙中;微承壓水主要賦存于②-3層粉砂夾粉質粘土、②-2a粉砂的孔隙中。
3.2.3施工方法及效果
采用“節段式加壓下沉”工藝,排水下沉。沉井總重55 054.7 kN,刃腳層高5.50 m。標準節高1.7 m,標準節重3 052.1 kN,共13節。采用14套壓沉裝置,單個千斤頂額定頂力1 000 kN(見圖10)。

當沉井下沉到20 m以后時,沉井下沉困難。在井外壁采取氣幕、膨潤土注漿助沉措施情況下,下沉系數依然較小。
經分析,原因除了沉井內井字梁面積較大以及刃腳踏面過寬,增加了端面阻力外;另一個原因就是每次接高啟動下沉時,均需克服土體靜摩擦,增加了下沉阻力。沉井周邊難以形成穩定的泥漿套,氣幕的頻繁使用勢必造成周邊土體的擾動加大,逐漸變成周邊土體沉降。
3.3.1工程概況
頂管工作井1號、2號井均為圓形鋼筋混凝土結構,屬永久結構。內徑15 m,壁厚1.3 m,下沉深度38.5 m,兩井間距14.6 m。
1號井距離長江護堤僅15 m,2號井距離汽渡碼頭15.4 m。
3.3.2工程地質、地下水
地下土質見表3。

表3 1號井地下土質
由表3可知,沉井終沉階段有2.7 m高左右位于較硬的⑤層粉質粘土層。
上層滯水賦存于①-1層雜填土中。地下水主要為潛水和微承壓水,主要賦存于粉砂土層、粘性土與砂性土的夾層中,含水層厚度大、透水性較強。
3.3.3施工方法及效果
采用“地錨式壓入沉井”工藝,不排水施工。沉井總重64 041 kN,分8次制作4次下沉,1~4節各節重量分別為13 856 kN,15 254 kN,14 089 kN,20 842 kN。采用8套壓沉裝置,單個千斤頂額定頂力6 000 kN(見圖11)。

下沉到位后刃腳最大高差為55 mm,小于規范允許值min(1%L=163 mm,300 mm)。在采用氣幕、注漿助沉措施下,下沉過程中井內土塞保持在2.5 m~3.5 m間,下沉系數在1.20~1.35之間,下沉較為平穩。
根據監測數據顯示,兩井之間及井周10 m范圍內最大沉降量為6 mm,對長江江堤和汽渡碼頭無影響。
通過上述工程實例,從技術可行性、安全可靠性、工期、成本幾個方面對兩種輔助壓沉方法進行對比。
1)土質適應性。
兩種方法在粉質粘土、粉土、淤泥質土、粉砂等軟土層中均適宜。但在粘土等硬質土層中,因極限承載力較大,啟動時需要較大的下壓力。“節段式加壓下沉”的壓沉裝置采用型鋼焊接而成,單個裝置所能承受的反壓力有限,且接高自重小,無法提供足夠的下壓力。而“地錨式壓入沉井”因接高自重重、壓沉裝置提供的反力大,在硬質土層中比“節段式加壓下沉”更適合。
2)地下水的影響。
因地下水的浮力會消減部分下壓力,使下沉系數變小。原因同1),“節段式加壓下沉”受地下水影響更大。
3)深度適宜性。
“節段式加壓下沉”接高次數多,每次接高啟動都需要克服土體靜摩擦;且下沉不連續,使井壁外泥漿套難以形成,靜摩擦系數大。隨著深度的增加,摩阻力增加,啟動更加困難。建議下沉深度在20 m內。
而“地錨式壓入沉井”接高次數少,接高啟動后,井外壁能形成連續的泥漿套,滑動摩擦阻力小,適用更深的深度。建議下沉深度在40 m以內,也有實例下沉至更深深度[1]。
4)對周邊環境影響。
“節段式加壓下沉”在下沉一定深度后,每次接高時,均需配合使用氣幕或降低井內土塞方能啟動下沉,使周邊土體擾動頻繁,易造成周邊沉降。而“地錨式壓入沉井”由于分節次數少,井壁外能形成完整漿套,且連續下沉,井外土體受到擾動小,對周邊環境影響小。
“節段式加壓下沉”標準節高度低,內懸挑腳手架利用預留的對拉螺桿即可固定,外腳手架采用簡易腳手架,操作簡易、高空作業風險低。
“地錨式壓入沉井”采用常規分節制作,分節高度較高,接高時內懸挑架需采用預埋工字鋼作為支撐梁,腳手架安裝、拆除時高空作業風險較大。
以內徑15.6 m,壁厚1.5 m,制作27.9 m,下沉深度30.4 m為例,分別對兩種壓沉方法工期進行比較,見表4。

表4 工期對比
從表4可以看出,“地錨式壓入沉井”較“節段式加壓下沉”工期短。
兩種壓沉方法地錨樁、導梁、承臺施工方法基本一致。區別在于周轉材料、勞務和機械、設備的投入,主要從這些方面進行對比分析,見表5。

表5 成本對比
由表5可知,“節段式加壓下沉”成本低于“地錨式壓入沉井”。
根據以上分析,兩種壓沉工藝綜合對比見表6。

表6 兩種壓沉工藝綜合對比表
1)“節段式加壓下沉”成本相對較低,高空作業風險小,適合下沉深度20 m內,周邊沉降要求較寬松的沉井。
2)“節段式加壓下沉”水平施工縫多,臨時結構中影響較小;在對結構強度、抗滲要求更高的永久結構中,會增加工期和成本。
3)“地錨式壓入沉井”適用更復雜的地質、周邊環境。在硬質土層、地下水豐富條件下具有更大優勢;對周邊沉降影響極小。
4)“地錨式壓入沉井”在沉井下沉深度大于20 m以后,優勢更為明顯。
實際施工中,需針對兩種輔助壓沉工藝的不同特點,進行更進一步的比較,以選擇安全而高效的施工方法。