徐忠康,李明海,王娟
(116028 遼寧省 大連市 大連交通大學 機車車輛工程學院)
人們對環境保護的日益重視,以及高鐵的快速發展,都對機車柴油機提出了更加嚴苛的要求。在節能減排的優化中,配氣定時對柴油機的運轉有著關鍵性的影響,影響著缸內的燃油是否能有充足的氧氣進行燃燒,而且這將影響柴油機的有效功率(Brake Power)、平均有效壓力(BMEP)、燃油消耗率(BSFC)、碳煙(SOOT)的排放量和氮氧化物(NOX)的排放量。為了優化該機型的部分性能,使用建模仿真手段對該機型進行模擬仿真[1-8],有助于快速計算出各優化方案對柴油機性能的影響,進而尋找出綜合情況最優的方案,然后再進行實機驗證,可以縮短周期,節約經費,加快優化研究進程。
采用由美國GAMMA 公司開發的發動機仿真軟件GT-Power,建立16V280 型柴油機的仿真模型,如圖1 所示。該型柴油機的參數如表1 所示。

圖1 16V280 型柴油機的仿真模型Fig.1 Simulation model of 16V280 diesel engine

表1 16V280 型柴油機參數Tab.1 Parameters of 16V280 diesel engine
在標定轉速下對負荷率為25%,50%,75%,100%的工況進行仿真值與實驗值[9]的比較,得到有效功率、燃油消耗率、平均有效壓力的對比圖,如圖2 所示。

圖2 仿真值與實驗值對比圖Fig.2 Comparison of simulation value and experimental value
從上面的實驗值與計算值的對比圖可以看出,該仿真模型能夠在允許的誤差范圍內仿真出整機工作時的數據,因此該模型的建立是準確、可靠的,能夠在此模型的基礎上進行配氣定時優化的研究。
在尋找最優方案過程中,考慮的變量、因素越多優化后結果準確性越高、可靠性越好,但同時也增加尋找難度與工作量。因未對該機型進行大的改動,依舊采用原機的進排氣門升程曲線。為減少計算量,對配氣定時進行±8 °CA 范圍內的局部優化,以部分改善該機型的油耗和排放[10-11]。原機型進氣凸輪定時角為442.5 °CA,排氣凸輪定時角為268 °CA,氣門重疊角為120 °CA。原機的進排氣門升程曲線如圖3 所示。

圖3 進排氣門升程曲線Fig.3 Intake and exhaust valve lift curve
排氣門提前開啟可以減少排氣阻力,使排氣更加干凈;進氣門延遲關閉,可以延長進氣時間,增加進氣量。氣門重疊角適當時,可以在氣缸內達到很好的掃氣效果,以減少氣缸內的殘余廢氣,達到降低排放的目的。所以,對進排氣凸輪定時角進行優化方案設計[12-14],以達到改變氣門重疊角的目的,以便尋找較優的氣門重疊角。
進氣凸輪定時角優化方案如表2 所示,排氣凸輪定時角優化方案如表3 所示。

表2 進氣凸輪定時角優化方案Tab.2 Timing angle optimization scheme of inlet cam

表3 排氣凸輪定時角優化方案Tab.3 Timing angle optimization scheme of exhaust cam
使用DOE 對上述的進排氣凸輪定時進行組合計算,組合后得到的優化方案包括81 個不同的進、排氣凸輪定時的組合方案,而每個方案又包括25%,50%,75%,100%共4 個負荷工況,共計324 個優化方案。計算完成后進行數據處理與結果分析。
不同組合對有效功率的影響結果如圖4所示,不同組合對燃油消耗率的影響結果如圖5 所示。
從結果可以分析出,在所有優化方案中進氣凸輪定時角越小、排氣凸輪定時角越大時,有優化效果越好的趨勢,但是無法準確判斷出綜合情況最優的方案。于是將計算完成后的方案,使用有效功率、燃油消耗率、氮氧化物排放量和碳煙排放量作為尋優條件,分別對每個工況下的81個方案進行尋優,找出每個工況下每個條件最優的5 個方案,再通過對已尋優完成的方案,進行最后的綜合分析。方案尋優結果如圖6 所示。

圖5 不同組合對燃油消耗率的影響Fig.5 Effects of different combinations on specific fuel consumption

圖6 方案尋優結果Fig.6 Optimization results of the scheme
由上述尋優結果,在每個工況下的重復性分布通過分析可得,組合優化方案中的方案73 在4種負荷工況下優化覆蓋率2-4-4-4 最高,優化的工況范圍最廣,所以綜合來看方案73 是最優的方案。方案73 的優化組合為,進氣門凸輪定時434.5 ° CA,排氣門凸輪定時角276 ° CA,氣門重疊角136 ° CA。這一優化組合結果符合上面云圖分析出的趨勢。對比方案73 與原機型方案41,結果如圖7 所示。該方案雖然在有效功率方面改善不明顯,但對燃油消耗率,氮氧化物的排放量和碳煙的排放量有了一定程度的改善。
(1)優化計算結果表明,方案73 的效果最好,使得燃油消耗率平均降低了1%,在25%負荷時降低了2.1%;氮氧化物的排放量平均降低了3%,在100%負荷時降低了4.1%,在75%負荷時降低了4.2%;碳煙的排放量平均降低了34%,在50%負荷時降低了40%。
(2)在進排氣凸輪安裝時,可以通過旋轉、調整凸輪軸的安裝角度,即可以達到本文中最終的優化方案設計效果,極大節省了實機優化的時間與成本。
(3)由于設備和計算時間的限制,只分析了9 個進、排氣定時角組合的影響,不完全也不充分,只是在有限的條件下得到了最優的改進方案,有條件的話可以進行更細致的優化,以得到更好的優化方案。