劉 林,華 敏,盧偉明
(1. 浙江浙能技術研究院有限公司,杭州 311121;2. 浙江浙能鎮海發電有限責任公司,浙江 寧波 315200)
某廠#1燃氣輪機型號為PG9171E,由美國GE公司設計制造,該機組于1998年投產,至今運行已達20多年,存在燃氣輪機外缸多處變形、透平間溫度異常升高現象。夏季工況下,透平間溫度可達180~190 ℃,機組運行中經常需開啟兩臺透平間冷卻風機(88BT-1/2),保持透平間內溫度。
5月17日晚上11:10左右機組正常解列,11:40機組盤車投入,12:20盤車跳閘。跳閘后重新投運盤車,盤車電流晃動,轉速無法穩定,現場有明顯的刮擦聲音。對比該機組5月16日與5月17日盤車時間,發現5月17日惰走時間大約減少7~8 min,且惰走時間減少主要集中在低轉速區,大約在100 r/min以下時轉速下降速率加快。
由于GE系列燃氣輪機曾發生過多起壓氣機葉片斷裂引發的惡性事故,在葉片斷裂發生后,也會導致脫落葉片卡澀引發的盤車跳閘現象,因此在加強人工手動盤車的同時,先期進行了壓氣機進氣濾網檢查及IGV(進口可轉導葉)入口檢查,透平溫度下降后,同步進行了排氣段檢查和內窺鏡檢查。
各項檢查均未發現明顯異常,消除壓氣機葉片斷裂風險后,進一步分析壓氣機缸體擦缸原因。結合機組結構及運行特點進行了初步分析,認為可能有以下幾方面的原因:
1) 2號瓦損壞,導致油膜不穩,引起惰走時間下降。
2) 結合GE TIL1617技術通報文件,燃氣輪機透平缸與排氣缸發生錯位,燃氣輪機透平缸下沉[1-2]。
3) 缸體冷卻過快,導致缸體與動葉發生動靜摩擦,誘發因素可能為缸體處有火焰檢測器冷卻水泄漏,透平間冷卻風機過度投運或是打開透平間門進行不正常冷卻[3-4]。
PG9171E型燃氣輪機側共有3道軸承,壓氣機進口為#1軸承(橢圓偏心瓦),壓氣機排氣缸處為#2軸承(橢圓瓦),燃氣輪機透平排氣框架處為#3軸承(橢圓瓦),結構見圖1。同類型機組曾多次發生因2號瓦損壞引發的類似事件。調閱當日運行曲線,檢查1,2,3號瓦瓦溫、潤滑油油溫及振動曲線,潤滑油溫度控制在運行規程范圍內,各道軸瓦溫度均平滑下降,無明顯突變點或上升趨勢。由此認為2號瓦損壞導致的盤車跳閘可能性極低[5]。

圖1 燃氣輪機本體軸承位置圖
根據TIL1617技術通報文件顯示,9E燃氣輪機存在燃氣輪機透平缸與排氣缸錯位,引發3號軸承過載、2號軸承上半瓦與燃氣輪機轉子發生碰磨的可能。
現場檢查燃氣輪機透平缸與排氣缸連接部位,如圖2所示,可見兩缸中分面未對齊,有多個徑向定位插銷脫離原位置,下缸有一個軸向連接螺栓螺母頭部斷裂。

圖2 透平缸與排氣缸結合面
判斷該機組存在較為明顯的缸體錯位,為確定錯位程度,進一步檢查透平三級動葉葉頂六點間隙,判斷是否有缸體變形和下降,估算對透平轉子與缸體的同心度影響及缸體錯位下降程度。通過對比上次檢修測量值,數值無異常,結合2號瓦瓦溫變化程度,認為缸體錯位導致的盤車跳閘可能性也較小。
由于在停機過程中發生較嚴重的刮缸現象,無法判斷對葉片的影響程度,后期進行了開缸檢查,檢查透平部分,葉片無異常。
現場檢查,火焰冷卻器區域閉式冷卻水正常,無泄漏痕跡,缸體表面無過冷情況;調查監控錄像及詢問運行人員,機組停機后運行人員未對透平間內進行過檢查,各道透平間門均在正常關閉狀態。
透平間共安裝有三臺冷卻風機,用于透平間日常冷卻,抽出少量透平間泄漏的可燃氣體。88BT-1/2用于機組正常運行時使用,88BT-3用于機組停機后連續抽吸可能存在的可燃氣體。各風機電壓及功率見表1。

表1 透平間冷卻風機配置
由于機組缸體漏氣嚴重,夏季正常運行期間需保持兩臺透平間冷卻風機(88BT-1AUTO,88BT-2HAND)運行。按照運行操作要求,停機時,需將88BT-2由HAND位置切回AUTO,88BT-2自動停運。88BT-1AUTO位置時,88BT-1停運條件為:
1) 燃氣輪機停機,當TNH≤0.06%SPD(L14HR=1)且透平間溫度低于(105±2)℉(L26BT2L=1)時,L4BTZ1=1,88BT-1停運。在停機期間(L14HR=1)若透平間溫度又升高至(115±5)℉(L26BT2L=0),88BT-1也不會啟動。(TNH為燃氣輪機透平轉速,SPD為轉速簡寫,燃氣輪機3 000 r/min時定義為100%SPD。)
2) 發生火災時,中間繼電器(45FTX-1=1,52BT-1)失電,88BT-1不允許啟動,已經啟動的自動跳閘(包括HAND位置)。

當TNH≤0.06%SPD,透平間溫度低于(105±2)℉后該風機即刻投入運行。
現場各風機電流表、風機風壓歷史數據記錄顯示,88BT-3處于故障狀態,無法投入運行,當日運行人員在停機過程中,未將88BT-2風機切回AUTO位置,而是一直保持在HAND位置,導致機組盤車投運后,88BT-2一直連續運行,對透平間缸體造成過度冷卻,由此可能造成缸體的動靜碰磨。與停機期間隨意打開透平間門造成的過度冷卻效果類似。
檢查9E燃氣輪機壓氣機間隙標準值,間隙需要控制在0.889~2.159 mm內。壓氣機外缸材質為碳鋼,直徑按2 m計算,若外缸溫度下降100 ℃,則收縮幅度可以達到2.6 mm。由此可見,內外缸若不同步冷卻,就可能導致外缸收縮過快,引起動靜碰磨。
通過上述檢查分析,判斷透平間缸體過度冷卻為造成缸體動靜碰磨的最可能因素,但還需開缸檢查及后期開機驗證。
由于機組實際已發生動靜碰磨,由于部分內窺鏡探孔無法開啟,導致無法判斷整機內部損傷情況,所以對該機組進行了開缸檢查。檢查結果見圖3,發現壓氣機8/9級動葉葉頂有摩擦痕跡,壓氣機輪盤也有光亮的摩擦痕跡,其余葉片正常。通過對上次大修間隙數據核對,發現8/9級葉片間隙為最小間隙。進一步可以驗證動靜碰磨為壓氣機內外缸不均勻冷卻引發。

圖3 壓氣機轉子碰磨
對壓氣機動葉磨損嚴重的各道葉片重新打磨后機組重新裝復,并對各道間隙進行復測。
通過比較各項檢查數據,雖然此次停機狀態下盤車跳閘發生了兩次,但是并未對機組后續運行造成不利的影響。通過開缸檢查也證實了這一點,部分葉片雖有動靜碰磨,但也是輕微的,葉輪頂端沒有大的卷曲或磨損,GE公司認為這不會對燃氣輪機運行產生影響。
機組檢修完成后,進行盤車狀態試運、高盤狀態試運,機組各項指標均正常后,機組進行了點火并網試運行,各項指標均無異常,恢復到正常運行狀態。
通過規范運行操作,機組已投入運行三個多月,且經歷了多次啟停,均無異常。進一步說明機組停機后,風機的過度投運引發的缸體過度收縮是本次缸體碰磨的根本原因。
結合本次事件對現場燃氣輪機的操作提出以下預防性建議:
(1) 嚴格按照GE操作手冊,規范88BT風機啟停,嚴禁在運行及啟停階段開啟透平間各道出口。
(2) 檢查燃氣輪機透平間火焰探測器上的閉冷水管線,確保無漏點。
(3) 對燃氣輪機各道密封冷卻空氣管線進行檢查,確保無泄漏。
(4) 對燃氣輪機缸體的過度漏氣引發的透平間高溫進行處理,減少由此引發的振動風險。