伍平平,金 華
(舟山中遠海運重工有限公司,浙江舟山 316131)
船舶接單及建造過程中,造船企業為提高生產效益,會盡量挖掘船臺使用效能,承接大型船舶,但由于受到固定的船臺尺度、承載能力、起重設施等因素制約,承接的船舶越大,相應設備設施的能力限制越大、安全裕度越小,舟山中遠海運重工有限公司(簡稱:舟山中遠)承接的111 000 t油船,油船總長252 m、型寬44 m、型深21.3 m,下水時船體自身重量21 565 t,是舟山中遠船臺承造的最大級別船舶,已達船臺設備設施能力及下水安全的極限,為此,有必要進行船臺搭載及下水安全系列問題研究,并采取相關工藝措施措,從而保證111 000 t油船船臺順利搭載及安全下水。
按生產計劃線表綜合考慮安排,舟山中遠承建的系列111 000 t油船擬安排在船臺上建造。船臺為8萬噸級,重力式縱向鋼珠滑道下水方式。該油船的長、寬、高和重量均已達到船臺設計能力的極限,111 000 t油船的建造過程及下水過程中存在一系列制約因素,包括船臺長度不夠、門機高度不夠、船臺寬度裕度不足、船臺支撐鋼管能力以及船臺滑板承載力不足等問題。這些問題必須采取相應的工藝措施來進行研究和解決。如果沒有相關工藝措施或者落實不到位,生產就無法持續,以及出現嚴重的安全問題。
將船臺和本船長度進行對比,船臺自塢門處到船臺端頭長度為248 m,除去尾部預留的舵葉及尾軸安裝距離后,船臺有效擺放長度為247 m,而該系列船總長252 m,船首部已伸出船臺首端外側約5 m,影響船舶下水前下水滑板等工裝的布設。為此,研制長12 m、寬16 m的船臺滑道平臺工裝(圖1)。該平臺工裝由8塊長12 m、寬2 m的鋼板拼焊而成,平臺下方縱橫向焊接若干T型材進行平臺結構加強,整套平臺工裝一頭搭在船臺端部混凝土平臺上并用鋼絲繩牽引固定,另一頭用2個8 m高塔架進行支撐(圖2)。在平臺上方搭設臨時滑道對接原船臺滑道,用于鋪設船舶下水所需下水滑板、保距器和鋼珠等工裝設施,實現船臺臨時加長,保證滿足下水工裝鋪設的需求。

圖1 搭設臨時滑道平臺

圖2 船首超出船臺端部的情況
對比門機與本船高度,船臺150 t門機在水平軌道上沿著船臺長度來回運行,其門機配重底座距離水平地面的高度 32 m固定不變,但該油船型深21.3 m,上層建筑生活區高度36 m,船底塢墩高度1.8 m,船臺斜度 1∶20。隨著船臺長度位置不同,船舶距離水平地面的高度也相應地不同,因此在船舶建造過程中,上層建筑生活區、部分主甲板高度存在與150 t門機干涉相碰的隱患。為防范相碰問題,通過核查基建設備圖紙,用全站儀現場測量門機實際數據,用電腦模擬現場門機和船舶搭載時的各類操作,分析門機與船舶的干涉情況,確定門機禁止行走區域和有限行走區域2類范圍。
禁止行走區域位于船臺的遠水側高處,長度為39 m,此區域門機配重底座會與船舶主船體相碰,需通過在門機行走軌道上設置停車感應止擋塊,禁止門機駛入,相應區域的吊裝作業全部改由 600 t龍門吊進行,見圖3。

圖3 門機與船舶搭載干涉縱向視圖
有限行走區域位于船臺的近水側低處,長度為34 m,此區域門機吊臂在一定角度時會與生活區相碰,此區域門機駛入時需有限制地行走及操作,通過安裝設置報警感應裝置,門機進入此區域且吊臂低于限定 70°角時發出報警,提醒司機及指揮規避作業,防范門機吊臂與船舶碰撞事故的發生,見圖4。

圖4 門機與船舶搭載干涉橫向視圖
對比船臺與本船寬度,船臺地平面以下塢墻寬度最窄處為44.5 m,111 000 t油船型寬44 m,扣除船體外板板厚、船外板滑板固定鋼絲繩直徑后,實際船體通過船臺塢墻最窄處每側凈距不足250 mm,約一只手掌大小,與船長252 m相比不到1∶1 000的比例,下水時船體稍微偏移超過1/1 000,即會與船臺塢墻相碰,造成船體剮蹭塢墻、船體偏移改變方向后碰撞引橋,甚至船卡住停止下滑的安全事故。本項目下水過程中防止船舶偏移對下水安全十分重要。為此,通過分析各種潛在受力情況,列舉并采取防止船舶下水時偏移的各類工藝措施,包括選擇平緩水流、平潮、無風時段下水;引橋碼頭側壁安裝圓筒防碰橡膠;隨船下水工具箱左右舷對稱放置并緊固;左右舷兩排滑板及其下方的保距器、鋼珠對稱布置;保持各滑板、保距器、鋼珠、滑板連接板無變形、無破損且數量及型號采用左右舷相同標準;保持滑板上方與船體外板間的木楔塊松緊程度一致;保持滑道上表面導軌方鋼無變形錯位、對接光順;保持滑道板緊固螺栓無松動脫落;保持下滑區域障礙物清除;保持左右舷下水砂箱同步拆除;保持船首左右舷滑道上頂推油泵型號壓力一致;保持舵葉歸零封固;保持槳葉封固;保持海面拖船應急拖帶牽引安排等,對各種潛在存在的問題進行分析考慮并采取相應方法加以避免。
船舶搭載過程中,對于高度高、線形大且重量過重的情況,常規的支撐鋼管隨著高度的增加,支撐能力急劇下降且易失穩。對此,設計改進支撐鋼管的形式,研制桁架式船體支撐塔架,使得單個支撐鋼管由承載力100 t上升到300 t,支撐高度由8 m上升到15 m,增加了承載能力。同時桁架式支撐塔架結構保證了足夠的穩定性,見圖5和圖6,并且更方便人員安全登高施工。

圖5 桁架式支撐塔架

圖6 桁架式支撐塔架獲實用新型專利
經初步下水計算,該船重量近22 000 t,尾浮時首支點處瞬時壓力達5 041 t,首支點處單側船臺滑板受壓為2 520.5 t,承受最大應力為1 019 MPa,已超過船臺滑板鋼板屈服應力極限值(235 MPa),船臺滑板存在超載受損的安全問題,見圖7。針對此問題,按不同下水水位及壓載工況進行多次核算比對,采取下列措施:對不必要的焊機/垃圾斗/腳手架/風機等生產輔助設備清除下船,減少下水船舶重量;在船尾部艙柜中加壓載水,改善船舶下水浮態,減少尾浮時首支點瞬時壓力;改造首支架,把常規6 m滑板換成16 m長的特制滑板,增加尾浮時首支點處滑板支架承載面積;滑板材質由常規普通鋼Q235全部改用高強度鋼Q345材料,增加承載結構的剛度;在首部16 m長滑板上方鋪設大量貼合船底板的實木塊并打緊,保證尾浮時首支點處壓力能有效傳導和分散到下方的船臺滑板上。通過上述措施最終實現船臺滑板承受最大應力降至267 MPa,低于船臺滑板鋼板屈服應力極限值345 MPa(345 MPa為采用高強度Q345材料后的新極限值),見圖8。

圖7 改造前常規6 m船臺滑板受力有限元分析

圖8 改造后特制16 m船臺滑板受力有限元分析
通過111 000 t油船船臺搭載及下水安全問題應對方法的研究和實施,極限發揮了船臺各設備設施的使用效能,相關利用率指標已達使用能力的上限,船臺使用效率接近100 %,見表1。目前該系列4條油船全部順利搭載完畢并安全下水,企業效益得以提升,同時舟山中遠油船建造工藝水平有了較大提高,為后續接單類似油船產品奠定了堅實基礎。

表1 船臺利用率指標對比
通過本項目的實施,證實在船臺固定設備設施條件受限的情況下,通過科學的計算及模擬論證、合理的工裝及工藝保障措施,能夠克服一定程度的船舶超長、超高、超寬、超重困難,發掘船臺設備設施的潛在效能。