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先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)應(yīng)用分析

2021-04-08 05:01:46李志學(xué)
東北電力技術(shù) 2021年2期
關(guān)鍵詞:節(jié)約系統(tǒng)

李志學(xué)

(國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司撫順熱電分公司,遼寧 撫順 113006)

1 傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)概述

撫順熱電2×300 MW機(jī)組現(xiàn)有HG-1025/17.5-HM5型除灰渣及排灰設(shè)備。1號(hào)、2號(hào)機(jī)組輸灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)1電4袋除塵器,每電/袋場(chǎng)4個(gè)灰斗,每臺(tái)鍋爐20個(gè)灰斗。輸灰系統(tǒng)采用正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng),2臺(tái)鍋爐共有3座貯灰?guī)欤渲?座為粗灰?guī)欤?座為細(xì)灰?guī)欤?座粗灰?guī)旆謩e與細(xì)灰?guī)旎閭溆谩?/p>

a.1電場(chǎng)濃相MD泵輸灰系統(tǒng)

鍋爐正常運(yùn)行時(shí),飛灰沉積在靜電除塵器極板、極線上,在振打力的作用下灰落入靜電除塵器下方的灰斗內(nèi),經(jīng)灰斗進(jìn)入MD泵,被氣力輸送至灰?guī)臁D泵入口圓頂閥打開,物料在重力作用下落入MD泵,在物料填充的過(guò)程中,排氣閥打開使空氣從MD泵內(nèi)排出,當(dāng)MD泵任一泵內(nèi)料位計(jì)被覆蓋顯示泵已充滿物料時(shí),經(jīng)過(guò)短延時(shí),使泵被完全充滿,入口圓頂閥及排氣閥關(guān)閉。當(dāng)所有的入口圓頂閥和排氣都已關(guān)閉并且密封后,經(jīng)過(guò)定時(shí)延時(shí),進(jìn)氣閥打開,壓縮空氣進(jìn)入所有輸灰泵,將灰通過(guò)管道輸送至灰?guī)?。?dāng)物料被輸送至灰?guī)旌螅l(fā)出輸送管道壓力下降的信號(hào),輸送空氣閥關(guān)閉,完成1次循環(huán)。圓頂閥采用充氣密封方式,當(dāng)空氣壓力小于0.3 MPa時(shí),圓頂閥不能密封。

b.脫硝輸灰系統(tǒng)

脫硝輸灰系統(tǒng)采用正壓氣力輸送方式運(yùn)行。每臺(tái)鍋爐設(shè)置4個(gè)脫硝灰斗,脫硝灰斗設(shè)置4臺(tái)AV輸送泵,安裝在空氣預(yù)熱器上部。AV輸送泵采用隔熱高溫陶瓷,設(shè)置1根管道與1電場(chǎng)1根灰管連接,直接輸送至粗灰?guī)?,并可切換至另外1座粗灰?guī)臁?/p>

c.氣力輸灰系統(tǒng)

輸送最遠(yuǎn)幾何距離300 m,1號(hào)鍋爐水平輸送距離155 m,90°彎頭8個(gè),爬高32 m,當(dāng)量長(zhǎng)度259 m。原系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力62.75 t/h,設(shè)計(jì)出力1電場(chǎng)占1號(hào)鍋爐總灰量76%,脫硝占5%。

倉(cāng)泵配置:1電場(chǎng)2.54 m3,2電場(chǎng)1.43 m3,其他電場(chǎng)1 m3,4臺(tái)AV輸送泵0.66 m3。

管道配置:1電場(chǎng)4臺(tái)AV輸送泵串聯(lián),設(shè)置1根D219×7 mm灰管;2袋場(chǎng)、3袋場(chǎng)4臺(tái)AV輸送泵串聯(lián),設(shè)置1根D168×7 mm灰管;4袋場(chǎng)、5袋場(chǎng)4臺(tái)AV輸送泵串聯(lián),引出1根D168×7 mm灰管將灰輸送至灰?guī)欤幻撓豕艿涝O(shè)置1根D114×6 mm鋼管。

傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái)存在以下問(wèn)題。

a.輸灰系統(tǒng)用氣量大,輸灰管道內(nèi)介質(zhì)流速高,管道磨損嚴(yán)重,降低了管道使用壽命,尤其彎頭處磨損最明顯。管道磨損泄漏增加維護(hù)量,現(xiàn)場(chǎng)污染嚴(yán)重。

b.輸灰系統(tǒng)每年損耗大量的輸灰用氣,增加了空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),機(jī)組廠用耗電率高。

c.壓縮空氣用氣量大,使進(jìn)入輸灰系統(tǒng)內(nèi)的水蒸氣量增多,導(dǎo)致輸灰管道板結(jié)輸灰不暢,嚴(yán)重時(shí)機(jī)組被迫降負(fù)荷運(yùn)行,需進(jìn)行事故放灰,造成現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵,增加二次處理費(fèi)用,降低細(xì)灰品質(zhì),增加運(yùn)輸費(fèi)用。

2 氣力輸灰技術(shù)特點(diǎn)

氣力輸灰是利用有壓管流輸送粉粒狀物體的輸送技術(shù),具有生產(chǎn)率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可升可降、操作方便、長(zhǎng)距離輸送不受地域影響的特點(diǎn)。在輸灰過(guò)程中可以進(jìn)行匯合、分流、混合、粉碎、分級(jí)、干燥、冷卻除塵等工藝操作,過(guò)程封閉既保證物品不受潮、污損或混入異物,又能滿足環(huán)境保護(hù)的要求。

氣力輸灰分為濃相、稀相、正壓、微正壓、負(fù)壓等多種形式。目前,國(guó)內(nèi)使用較多的是濃相氣力輸灰,在濃相氣力輸灰系統(tǒng)中,堵管、磨損、距離遠(yuǎn)相互制約。為了解決堵管,只有增加系統(tǒng)用氣量,導(dǎo)致管道磨損;而一旦發(fā)生堵管處理不及時(shí),容易發(fā)生惡性循環(huán),造成一系列嚴(yán)重后果,例如除塵器放灰、機(jī)組降負(fù)荷、除塵器跳閘等。傳統(tǒng)濃相氣力輸送控制過(guò)程主要分為4個(gè)階段,即進(jìn)料、加壓流化、輸灰和管道吹掃[1-2]。

3 先導(dǎo)式氣力輸灰技術(shù)特點(diǎn)

a.永不堵管

可適應(yīng)任何粉體物料,安裝自動(dòng)成栓閥后系統(tǒng)永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生堵管,即便人為讓系統(tǒng)堵管幾乎沒(méi)有可能,可靠性非常高[3-4]。由于堵管現(xiàn)象消除,節(jié)省了處理堵管時(shí)間,提高了輸灰效率,一定程度上保證了系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,使輸灰系統(tǒng)進(jìn)入良性循環(huán)狀態(tài)。

b.輸送距離遠(yuǎn)

當(dāng)輸灰距離超過(guò)800 m時(shí),傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)必須通過(guò)合理配氣控制等進(jìn)行調(diào)節(jié),此時(shí)只能降低系統(tǒng)的灰氣比;當(dāng)輸灰距離超過(guò)1200 m時(shí),傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)必須增加管道增壓器,對(duì)管道內(nèi)的物料二次流化,防止氣灰分層,又一次降低灰氣比、增加系統(tǒng)流速導(dǎo)致管道磨損[5]。目前國(guó)內(nèi)外眾多輸灰設(shè)備廠家唯一可以實(shí)現(xiàn)真正遠(yuǎn)距離輸灰(2000 m以上)且穩(wěn)定運(yùn)行的只有先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)。

c.能耗低、效率高

先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)分為3個(gè)過(guò)程,即進(jìn)料、加壓流化、輸送,省略了管道吹掃。管道吹掃由于流速高、灰氣比小,浪費(fèi)大量壓縮空氣。先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)所有物料的滿管輸灰,流速低,倉(cāng)泵里面沒(méi)有灰時(shí)可停止輸送,管道內(nèi)的物料不會(huì)影響下個(gè)過(guò)程輸送,不會(huì)堵管。同等輸灰管道輸送量是傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)的1倍以上;同等的系統(tǒng)配置,先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸灰能力可提高1倍以上[6-7]。

改造前安裝就地流量計(jì),對(duì)用氣量進(jìn)行計(jì)量,和改造后的用氣量進(jìn)行對(duì)比,改造后的節(jié)氣量可達(dá)50%~70%。

d.磨損小

先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)輸灰流速平均不超過(guò)5 m/s,灰?guī)於瞬怀^(guò)8 m/s。由于流速和磨損成正比,因此管道彎頭磨損比傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)小很多。輸灰設(shè)備、管道材質(zhì)相同的情況下,先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)使用壽命是傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)的2~3倍。

e.配置簡(jiǎn)單

系統(tǒng)沒(méi)有繁瑣的控制及配氣,倉(cāng)泵只有主進(jìn)氣1個(gè)進(jìn)氣點(diǎn),所有倉(cāng)泵的流化、一次氣、二次氣都不需要,減少系統(tǒng)的故障點(diǎn)、控制點(diǎn)。

4 改造效果

為解決傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)的堵管現(xiàn)象,保證鍋爐深度摻燒安全,撫順熱電對(duì)原輸灰系統(tǒng)進(jìn)行改造,使用先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)。

4.1 改造前運(yùn)行情況

a.空壓機(jī)運(yùn)行情況

1號(hào)、2號(hào)鍋爐空壓機(jī)為母管串聯(lián),正常運(yùn)行5臺(tái)空壓機(jī)(根據(jù)實(shí)際工況調(diào)整)??諌簷C(jī)排氣量44.3 m3/min、功率262 kW、干燥機(jī)功率16.5 kW。

b.1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)運(yùn)行情況

改造前機(jī)組平均負(fù)荷167.82 MW,1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)運(yùn)行9次/h,系統(tǒng)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定(機(jī)組啟機(jī)時(shí)偶爾會(huì)出現(xiàn)堵管或高料現(xiàn)象)。原輸灰系統(tǒng)運(yùn)行曲線如圖1所示。

圖1 原輸灰系統(tǒng)運(yùn)行曲線

流量計(jì)安裝于電除塵灰用壓縮空氣母管,2019年10月10日16:00安裝完成,10月11日08:00開始計(jì)量,最大瞬時(shí)流量3526.43 m3/h。1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

表1 改造前1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)參數(shù)

1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造前參數(shù):①每天耗氣量26 749.64 m3,輸灰9次/h,單次輸灰用氣量為123.84 m3,平均灰耗氣量79.18 m3/t;②空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)為1.327臺(tái)。

c.脫硝系統(tǒng)運(yùn)行情況

改造前因脫硝系統(tǒng)堵管未投入運(yùn)行,輸灰用氣量按設(shè)計(jì)值20 m3/次計(jì)算,24 h輸灰用氣量為4320 m3。

4.2 改造后運(yùn)行情況

a.1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)運(yùn)行情況

改造后2臺(tái)鍋爐共運(yùn)行4臺(tái)空壓機(jī),機(jī)組平均負(fù)荷138 MW,1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)運(yùn)行4~5次/h,運(yùn)行曲線如圖2所示。

圖2 改造后輸灰系統(tǒng)運(yùn)行曲線

2019年11月13日,1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)最大瞬時(shí)流量為1 419.65 m3/h,參數(shù)如表2所示。

表2 改造后1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)參數(shù)

1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造后參數(shù):①每天耗氣量7148.25 m3,輸灰4次/h,單次輸灰用氣量為74.46 m3/次,平均灰耗氣量16.56 m3/t;②空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)為0.534臺(tái)。

b.脫硝系統(tǒng)運(yùn)行情況

脫硝系統(tǒng)改造后運(yùn)行穩(wěn)定,輸灰用氣量17.3 m3/次,24 h輸灰用氣量為1660.8 m3。

4.3 改造前后效果對(duì)比

a.1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造前后對(duì)比如表3所示。

表3 1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造前后對(duì)比

改造后節(jié)約用氣量73.27%;節(jié)約空壓機(jī)臺(tái)數(shù)為0.307臺(tái)。

b.脫硝系統(tǒng)改造前后對(duì)比如表4所示。

表4 脫硝系統(tǒng)改造前后對(duì)比

改造后節(jié)約用氣量61.56%;節(jié)約空壓機(jī)臺(tái)數(shù)為0.042臺(tái)。

1號(hào)鍋爐1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)和脫硝系統(tǒng)改造后,其節(jié)約用氣量71.65%;節(jié)約空壓機(jī)臺(tái)數(shù)為0.349臺(tái)。

4.4 投資節(jié)約分析

4.4.1 能耗率核算

a.按節(jié)約空壓機(jī)臺(tái)數(shù)核算

節(jié)約電量為78.64 kWh;節(jié)約廠用電率為0.0218%。

b.按空壓機(jī)瞬時(shí)負(fù)載核算

改造前空壓機(jī)瞬時(shí)負(fù)載為173.8 kWh;改造后空壓機(jī)瞬時(shí)負(fù)載為71.79 kWh;節(jié)約廠用電率為0.028 22%。

按空壓機(jī)瞬時(shí)負(fù)載核算與按節(jié)約空壓機(jī)臺(tái)數(shù)核算存在偏差,考慮空壓機(jī)實(shí)際運(yùn)行及用氣量,最終按空壓機(jī)瞬時(shí)負(fù)載進(jìn)行核算,并通過(guò)空壓機(jī)實(shí)際廠用電率進(jìn)行驗(yàn)證。

2019年11月7—11日,空壓機(jī)用電量占廠用電率為0.335 7%,同比降低0.025 3%??紤]去年同期脫硝系統(tǒng)未正常投運(yùn),節(jié)約廠用電率0.003 4%,故今年同比廠用電率降低為0.028 7%。

4.4.2 節(jié)約費(fèi)用

1號(hào)機(jī)組按每年運(yùn)行7320 h計(jì)算。改造前空壓機(jī)耗電量為127.22萬(wàn)kWh,耗電費(fèi)用為43.76萬(wàn)元;改造后空壓機(jī)耗電量為52.55萬(wàn)kWh,耗電費(fèi)用為18.08萬(wàn)元。節(jié)約空壓機(jī)耗電費(fèi)用為25.68萬(wàn)元。改造后每年節(jié)約維護(hù)費(fèi)用8.2萬(wàn)元。

5 改造后存在問(wèn)題

a.僅對(duì)1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)及脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造,輸灰量為估算數(shù),對(duì)2—5布袋輸灰系統(tǒng)未進(jìn)行改造。

b.改造前,1號(hào)鍋爐脫硝系統(tǒng)由于管道內(nèi)進(jìn)雜物,平移閥故障頻繁等,未能準(zhǔn)確計(jì)量氣量。

c.由于數(shù)據(jù)采集時(shí)間較短,得出的數(shù)據(jù)相互存在偏差,因此需要采集長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)作為最終結(jié)果。

d.改造后由于時(shí)間過(guò)短,加之煤種、負(fù)荷變化,對(duì)先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)不堵管、磨損小等特點(diǎn)無(wú)法驗(yàn)證。

e.鍋爐長(zhǎng)周期大負(fù)荷運(yùn)行時(shí)未進(jìn)行試驗(yàn),需進(jìn)一步觀察。

6 結(jié)論

a.本次1號(hào)鍋爐1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)和脫硝系統(tǒng)改造符合技術(shù)要求,超過(guò)預(yù)期改造目標(biāo)(節(jié)氣率50%以上),平均節(jié)氣率可達(dá)71.65%。改造后短期徹底解決了輸灰堵管問(wèn)題,脫硝系統(tǒng)正常輸灰,大大降低了輸灰設(shè)備故障率,使輸灰系統(tǒng)進(jìn)入良性循環(huán),但各項(xiàng)功能還需要進(jìn)一步長(zhǎng)期觀察。

b.先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)低壓、恒速、恒流、恒壓輸灰,真正實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗、降低磨損的功能,節(jié)能效果最低為50%。在輸灰過(guò)程中,堵管點(diǎn)的自動(dòng)成栓閥可以自動(dòng)打開下個(gè)成栓閥,提前對(duì)管道進(jìn)行吹掃,清除障礙,使輸灰更流暢,降低了伴氣管道與輸灰管道的壓差,以最少的進(jìn)氣量達(dá)到最高的輸灰效率。解決了傳統(tǒng)輸灰過(guò)程中的多種難題,具有很好的應(yīng)用效果。

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