唐山不銹鋼有限責任公司設備科 張士慧 姚旭亮
不銹鋼公司煉鋼3座轉爐一次風機系統、煙氣及汽化系統由兩個站室分別進行監控。隨著人員優化降成本的需要,以及智能化建設在公司的推進,自主實施了“微投入”風機汽化站室合并集控的改造,改造過程中積累了管理和技術方面多項經驗,為目前推動的動力設備集控到鋼軋產線提供了借鑒。集控后值守崗位人員優化,并由值守職責轉向巡檢職責,提高勞動效率。
隨著科技的迅猛發展,工業互聯網、大數據、人工智能、云計算等技術加速在冶金行業應用,對優化企業資源配置降低成本、開發新產品工藝優化方面起到了重大作用。
不銹鋼公司具有3座轉爐,2003年建設投產。在2014年轉爐工序增上了LOMAS煙氣分析二級自動煉鋼技術,煉鋼轉爐自動化煉鋼目前已達到國內先進行列。2019年自主研發了自動出鋼技術,為轉爐全流程自動化奠定了技術基礎。
今年以來隨著公司人員優化降成本和智能化建設推進,轉爐汽化、風機、水系統輔助工序還是傳統的站室單獨人工監控,存在信息傳遞效率低、人工勞效低問題。因此,借助數字化、自動化、信息化手段,輔助工序向主產線集中監控,實現人員優化降成本、信息監控一體化提效率的目標。
不銹鋼公司具有3座100t轉爐,應用煙氣分析動態控制技術與自動化煉鋼技術;3座100tLF精煉爐;1座110t RH精煉爐;3臺直弧形1機1流板坯連鑄機,年產能力約為300萬t。
煉鋼風機配置4臺風機,目前生產為開3備1,控制室配置三臺一級電腦監控,電視監控3臺,一臺網絡硬盤錄像機,共28個畫面,每班配置崗位3人,進行轉爐補爐、風機高低速手動及風機出現故障應急處理倒風機等操作。每班4次對風機及附屬設備進行巡檢,對煤氣呼吸器等安全工器具進行檢查,排水器排污每周1次,排水器巡檢每班一次,并錄入系統。填寫風機運行情況及煤氣回收數量每爐記錄,煤氣報警做處置記錄、交接班記錄、倒閥倒風機記錄。
負責3座轉爐汽化及煙氣凈化系統、蓄熱器站、脫磷轉爐的操作及監控。監控電腦分別為1號、2號、3號轉爐汽化及煙氣6臺,脫硫轉爐汽化2臺,蓄熱器站1臺,監控電視5臺,每班配置崗位4人。對蓄熱器水位控制,收汽、送汽調節,對轉爐汽化及煙氣凈化水泵及閥門啟停,排污操作。填寫設備運行及汽包上水記錄,交接班記錄、加油記錄、壓力容器檢查記錄、倒泵記錄。
將風機、汽化站室合并至現汽化操作室內,安排每班3人屋內值守(每座轉爐汽化除塵1人,風機1人,替班人員2人,共計14人)。其他人抽到檢修班組承接崗位點檢、應急處置和部分檢維修作業。
設備異常自動彈出,生產記錄(煤氣回收、設備工藝狀態)自動生成,減少崗位操作強度。崗位記錄由自動記錄替代后,盯電腦及記錄精力節省后,可以進行設備運行曲線分析,從預防性維護角度每班寫出設備運行報告,為設備運行管理提供支撐。
轉爐主控室遠程具有控制風機高速、低速、停止運行三種模式,實現最大限度節能,風機電耗加入轉爐班組績效。
輔助工序操作崗位由現在的操作、巡檢、記錄職能,隨著自動化、信息化、智能化的實施,逐漸過渡到崗位巡檢、設備維護,設備運行分析提出維護及改善建議的職責,最終達到設備運行狀態可控、可預測的目標。
在歷經兩年公司創新改善活動基礎上,進一步解放思想,通過對標找差距,以極致思維方式開展集控優化工作。以提升生產及設備穩定性、優化人工成本為目標。以最小的投入,提升生產過程信息流轉,用設備和系統替代人工操作。采用FMEA、防錯、體系評審等管理方法,保證一次性改造到位,一次試車成功,永久穩定運行。
對電腦各個畫面根據功能進行整合優化,提升電腦終端顯示效率。采用語音播報技術實現生產狀態異常、設備報警直接語音提示。采用自動順序控制和過程控制技術,消除人員手動操作。對于關鍵設備、事故應急等采用軟防錯和硬防錯手段,消除誤操作、誤動作的影響,提高系統可靠性。操作電腦和通訊線路供電分為雙路,實現通訊和供電雙路冗余,提升系統可靠性,采用數據采集和數據庫技術,實現生產過程記錄自動生成,節省崗位時間。使用硬盤錄像機,采用網絡傳輸方式,減少了投資。
集中控制室選擇在汽化操作室,原電腦汽化、煙氣兩個電腦畫面合并,實現3座轉爐汽化畫面集中在一個系統中,保證了汽化電腦切換實現備用,共整合4221變量,167條趨勢,2004條報警。節省出來的3個電腦位置,就可以納風機電腦。
原模擬畫面在風機房裝硬盤錄像機,在新風機汽化操作室增加電腦,使用現有風機32寸電視顯示。風機房16路網絡監控畫面硬盤錄像機放到新風機汽化操作室,使用現有風機32寸電視顯示,使用現有光纖傳輸數據。在硬件投入1000元硬盤錄像機的情況下,實現了25個監控畫面的搬遷。
在每座風機監控畫面上增加“緊急提槍”“緊急放散”的彈出式確認框,替代風機房現有的應急操作箱。對于事故應急放散操作按鈕,采用PLC繼電器常閉點控制來替代,實現硬防錯連鎖。遠程控制采用了軟、硬防錯手段,比人工操作更加可靠。
從風機房到新集控站室,利用備用光纖,實現雙路通信線路。電腦及網絡設備使用2路UPS供電。實現了電腦、供電、通信線路的雙路備用,提高了監控系統抗風險的能力。
風機汽化操作室集控后,監控設備達到了15臺套,生成異常畫面報警時,又被崗位忽略問題。編制語音報表軟件,在PLC捏編制程序,根據觸發條件觸發變量,將語音代碼寫入到WINCC的接口DB塊,編制的語音播報VB程序安裝到一級電腦上,檢查到有語音播報條件后,對應播報語音。風機系統62條報警,汽化34條報警,提高了報警的準確性,減少崗位時刻觀察電腦屏幕的勞動強度,消除蜂鳴器報警需要畫面確認報警內容的滯后時間,第一時間得到報警信息。
采用數據采集技術,python編程寫入到數據庫,同時寫入到公司服務器excel文件,每天生成一個文件。風機及汽化記錄替代了人工填寫的記錄,減輕崗位勞動強度。通過智能點檢網絡將數據存儲到服務器10.60.2.11的MYSQL數據庫,在辦公電腦上查詢,信號采集周期為1min到1h(根據需求,與自動記錄相一致),永久存儲,采集代表設備長期變化的趨勢(周或月),用于設備的預防性維護。
使用PDA軟件實現L1毫秒級數據采集,每10min生成數據文件,通過網絡發送到了公司服務器10.60.2.11,數據長期保存,采集PLC所有輸入、輸出和畫面操作數據,部分重要中間數據,用于故障分析各種信號及動作的邏輯關系。便于生產、工藝、設備人員在辦公電腦采用PDA分析軟件查看生產數據趨勢。
設備運行過程中的異常信息,通過自動采集程序,進行模型計算,對于超出標準值的異常,通過網絡自動發送到智能點檢數據庫,同時發送到企業微信智能點檢群,微信智能點檢群,實現設備異常在1min內發送到設備操作管理者、設備點檢、設備技術人員、設備管理人員及設備維修人員,實現設備異常五級管控。如對回收煤氣管道漏采用CO從2%降低到1%的時間進行判斷,對機后水封、三通、旁通大型閥門劣化采用打開和關閉時間進行判斷。智能點檢實施后,風機汽化運行參數及異常實時發送到微信群,共設計了230條規則,設備管理人員及時跟蹤采取措施,保設備及時消除隱患。
在轉爐一次風機具有自動控制模式(轉爐裝鐵或冶煉高速,出鋼低速,濺渣低速)基礎上,為了節省電能提高效率,在轉爐主控室遠程控制一次風機轉速的功能。轉爐畫面設計高速、低速、中速三個按鈕,實現遠程控制風機高速、低速、停止運行三種模式,實現最大限度節能,風機電耗加入轉爐班組績效。
風機控制合并到了汽化操作室改造完成以來設備運行穩定,取得了很好的經濟效益。近一兩年來策劃的站室合并費用都在10萬元以上(考慮站室新建等土建費用),本次經過方案優化后,僅僅投入了2500元實現了合并的目標。監控手段升級,通過增加了智能點檢、自動記錄及趨勢、語音播報功能,提升了設備狀態監控水平。人員優化,風機及汽化值守人員由每班8人降低到6人,共優化8人,節省了人工成本。
在站室合并過程中,采用了很多新思維、新方法,主要自主實施方式,多次優化方案,實現了少投入、零外委、見效快、高可靠的優良效果。