馮新南,胡 媛
(中國長江電力股份有限公司向家壩電廠,四川 宜賓 644612)
汽輪機油也稱渦輪機油或透平油,是水輪發(fā)電機組中重要的潤滑介質(zhì),主要用于水輪發(fā)電機組的潤滑系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng)。在水輪機的軸承中起潤滑和冷卻散熱的作用,在調(diào)速和密封系統(tǒng)中起傳壓調(diào)速和密封等作用。因此,汽輪機油質(zhì)量的好壞是影響機組安全運行的一個重要指標。
破乳化性能是指油和水形成乳化液后再分成兩相的能力,是汽輪機油的重要指標之一 。汽輪機油破乳化性能好,則油品能與水很快分離,水沉降到油箱底部,可及時排掉,對設備不會產(chǎn)生影響。反之,油的破乳化性能差,即破乳化時間長,乳化液不能在油箱實現(xiàn)有效的油水分離,乳化液就可能在潤滑系統(tǒng)中引起油膜的破壞,造成油系統(tǒng)腐蝕,機組金屬部件銹蝕,從而加速油質(zhì)的劣化,進而產(chǎn)生油泥、沉淀等,增加各部件間的摩擦,引起軸承過熱,汽輪機油失去潤滑、散熱和調(diào)速的作用,嚴重地影響了機組安全運行。
某水電站裝設有8 臺大型水輪機組,使用的都是美孚DTE EXCEL 46 號汽輪機油。根據(jù)GB/T 7596《電廠運行中汽輪機油質(zhì)量》要求,運行中汽輪機油破乳化度應小于30 min。2016 年上半年在進行定期油質(zhì)分析試驗時發(fā)現(xiàn),全廠8 臺機組32 個部位的汽輪機油,破乳化時間大部分都在25 min 以上,個別接近30 min,水分、潔凈度指標均正常。試驗數(shù)據(jù)見表1。
從表1 中試驗數(shù)據(jù)可以看出,全電站32 個部位的油樣中,破乳化度小于25 min 的有18 個;大于等于25 min 的有14 個,其中有3 個部位油樣的破乳化度在30 min以上,超過運行中汽輪機油質(zhì)量指標。
破乳化是一個很復雜的問題,它既與原油的組分、性質(zhì)、外部環(huán)境有關,也與機組的運行狀況及破乳劑有關,因此,汽輪機油破乳化性能劣化可能有以下幾個原因:
(1)汽輪機油在生產(chǎn)過程中純凈程度不夠;
(2)汽輪機油在生產(chǎn)、運輸、安裝、設備清洗及大修等環(huán)節(jié)由外界非正常帶入了極少量的表面活性物質(zhì);
(3)汽輪機油在運行過程中因老化而產(chǎn)生表面活性物質(zhì)或油泥;
(4)汽輪機油中的破乳化劑(一般添加量為0.01%~0.1%質(zhì)量分數(shù)左右)因被系統(tǒng)運行中產(chǎn)生的鐵銹及其他類型的細微機械雜質(zhì)吸附而不斷減少。

表1 機組汽輪機油破乳化度試驗數(shù)據(jù)
結合某水電站的實際情況,新汽輪機油到貨時,出廠報告中破乳化度為5 min,驗收試驗中破乳化度為8 min,新油破乳化性能合格,因此排除新油生產(chǎn)過程中的原因。
從表1 的試驗數(shù)據(jù)中可以看出,所有機組的汽輪機油含水量都很小,在30 mg/L 左右,潔凈度指標也比較好,都在8 級以內(nèi),油品整體性能比較優(yōu)良。因此可以排除汽輪機油因運行老化而產(chǎn)生油泥和吸附劑被鐵銹及其他機械雜質(zhì)吸附減少的原因。
通過以上分析,初步判斷,可能是機組安裝期間,設備管路清洗不徹底,導致運行中汽輪機油中侵入了外界的極少量的表面活性物質(zhì),或汽輪機油在運行過程中產(chǎn)生表面活性物質(zhì),使得運行中汽輪機油破乳化度下降,直至指標不合格。
為確保水輪機等關鍵設備的安全運行,徹底消除運行中汽輪機油破乳化度持續(xù)劣化的隱患,需要對全廠機組在用汽輪機油進行處理。
對破乳化度超標的汽輪機油處理一般有2 種方法:1 是換新油;2 是對現(xiàn)有的劣化油進行處理。全部更換幾十噸新油成本太高,況且根據(jù)前期的試驗結果,1 號機組集油槽、5 號機組集油槽和6 號機組水導汽輪機油除破乳化度超標外,潔凈度和水分指標都比較好,油品沒有老化跡象。因此計劃在機組中排出少量運行油,添加等量新油進行置換,置換后取混油進行破乳化度試驗,以檢驗破乳化度改善情況。
為了確定新油與運行油的置換比例,即不同比例的新油與運行油混合后對破乳化度的影響,先用少量汽輪機油進行試驗室試驗。
第1 步,準備500 mL 機組運行汽輪機油和500 mL新汽輪機油,其中運行汽輪機油破乳化度不合格,時間為31 min;新汽輪機油破乳化度時間為9 min。
第2 步,分別量取20 mL 新油和80 mL 運行油、40 mL 新油和60 mL 運行油、60 mL 新油和40 mL 運行油、80 mL 新油和20 mL 運行油,將每組新油和運行油混合后得到4 個混合油樣,新油分別占20%、40%、60%、80%的體積分數(shù)。按照GB/T 7605-2008《運行中汽輪機油破乳化度測定法》分別測試各個混合油樣的破乳化度,試驗數(shù)據(jù)見表2。
從表中數(shù)據(jù)可以看出,即使置換入少量的新油(20%體積分數(shù)),混油的破乳化性能也有很大的提高,破乳化度從31 min 縮短到23 min,隨著新油置換比例的增加,破乳化度性能不斷改善。因此等量新油置換的方法可以解決該電站破乳化性能劣化的問題。
根據(jù)試驗室混油試驗結果,在2016~2017 年歲修期間,對現(xiàn)場破乳化度超標的1 號機組集油槽、5 號機組集油槽及6 號機組水導汽輪機油進行處理,用20%的新油進行等量置換,置換一個月后取樣試驗,三個部位的汽輪機油破乳化度在25 min 左右,具體數(shù)據(jù)見表3。
對僅僅破乳化度指標異常,其它指標都比較良好的汽輪機油,進行等量新油置換處理后,跟蹤油質(zhì)數(shù)據(jù)顯示,運行汽輪機油的破乳化性能明顯提高,并且穩(wěn)定無再次劣化現(xiàn)象,對其它理化性能也無不良影響。 本次處理取得了非常好的效果,延長了油品的使用壽命,降低了設備維護成本,為汽輪機劣化油的處理積累了寶貴經(jīng)驗。