盧明 劉超
摘要:針對某型飛機剎車系統故障進行分析,查明前后主輪剎車信號不一致的原因,結合飛機日常維護特點,對液壓系統的維護提出了合理建議。
關鍵詞:剎車系統;回油濾;膠狀物
Keywords:brake system;oil return filtration;jelly
1 故障現象
某型飛機飛行后飛參譯碼發現,著陸后剎車制動時前主輪與后主輪剎車壓力正常,剎車信號牌工作一致;松開剎車踏板時,后主輪剎車綠色信號牌熄滅延遲,剎車壓力下降緩慢。
2 原理分析
2.1 剎車系統附件
剎車操縱系統由控制電位計、剎車系統電動組合、剎車減壓電磁活門、定量器、剎車蓄壓瓶、液壓電門、剎車裝置、雙信號傳感器、離心式傳感器、電動回油活門、停機剎車減壓器、雙位置電磁活門、換向活門、單向活門、剎車裝置動作筒和剎車壓力表組成。儀表板裝有4塊剎車壓力表,分別對應指示主起落架4個機輪的剎車壓力,壓力表傳感器裝在節流器后面的管路中。壓力表的左側和右側各有1個綠色信號牌,當剎車裝置內壓力超過(4~8)×105Pa時燃亮。
2.2 剎車系統原理
1)踩下剎車踏板后,剎車減壓電磁活門通電,液壓系統來油(含蓄壓瓶),經雙位置電磁活門、剎車減壓電磁活門、電動回油活門、換向活門、定量器和節流器去往機輪剎車裝置進行剎車,由于剎車減壓電磁活門的作用,剎車壓力與剎車踏板的踩踏行程成正比。
2)松開剎車踏板后,剎車減壓電磁活門斷電,關閉來油路,剎車裝置內的油液從來油路回油,高壓油液經剎車回油濾過濾后,直接回到機身液壓油箱。
2.3 故障原因
根據剎車工作原理,結合剎車管路各附件的功能分析制定故障樹,如圖2所示。
3 故障排除
1)拆下前后排主機輪剎車壓力傳感器,將二者互換再安裝,再次進行剎車和解除剎車試驗,故障現象仍然存在,由此判斷后主輪剎車壓力信號器工作正常。
2)用液壓清洗車對該飛機的機身液壓油進行循環清洗并取樣,液壓油污染度為7級,符合油液污染度不大于9級的規定。
3)拆下節流器進行清洗檢查,重新組裝后再次進行剎車試驗,故障現象依舊,考慮到后排共有8個剎車盤,同時故障的機率較小,故障排查轉向剎車回油濾。仔細對比工作正常的回油濾和剎車異常的回油濾發現,剎車異常的回油濾雖然經過了超聲波清洗,但油濾濾網上仍存在一層不易洗去的膠狀附著物,更換回油濾新件后故障現象消失,剎車信號系統恢復正常。
4 結論
上述故障的根本原因是:剎車回油濾濾網外部產生并附著了一層膠狀物,使剎車回油濾回油緩慢,剎車壓力不能迅速解除,導致剎車壓力信號異常。
剎車系統的液壓油長期在高溫高壓環境下工作,并有金屬的催化作用,很容易發生聚合,烴類分子的碳和氧、氫和氧都會發生反應,形成膠質和碳化物,附著在回油濾的濾網上。
因此,在日常維護中需要注意以下幾點:
1)監控液壓系統工作壓力和溫度,防止油液高溫氧化。
2)50小時對機身液壓油進行循環,100小時取樣化驗,防止油液污染度超標。
3)定期更換液壓油,清洗油濾和節流器。
4)加添液壓油或拆卸液壓系統附件時,必須采取保護措施,防止雜質和水分進入液壓系統內部。
5)定期檢修時,務必放出液壓油箱沉淀物。
作者簡介
盧明,工程師,從事飛機、發動機綜合監控工作。
劉超,工程師,從事航空機務一線保障及管理工作。