王曉龍
西安建筑科技大學材料科學與工程學院粉體工程研究所(710055)
水泥是非常重要的建筑材料之一,其質量與建筑的質量安全息息相關。水泥作為一種人造水硬性膠凝材料,在與水發生物化反應后,可從塑性漿體逐漸轉化為堅硬的石狀體。整個過程既可以在空氣中進行,也可以在水中進行。工業技術的發展為提高水泥生產質量奠定了基礎,我國也頒布了《水泥膠砂強度檢驗方法》以及《水泥產品質量標準》等國家及行業標準,使我國水泥生產質量達到了國際標準。但在水泥生產行業快速發展的同時,也應看到在水泥生產過程中仍然存在一些問題,需采取技術改造等措施不斷提高水泥生產質量。
文章結合某水泥廠技術改造工程,對其在提高水泥生產質量方面所采取的關鍵技術措施進行分析。
某水泥廠的生產原料采用石灰石、頁巖、硫酸渣三組分配料,經檢測,石灰石中Al2O3含量較高;頁巖中SiO2含量較低但堿量高。熟料的硅酸率較低、鋁氧率高,堿含量較高;熟料的3 d 強度高、28 d 強度較低,并且在標準稠度下需水量大。
技術改造工程的主要內容包括:①調整原料配料方案; ②改善煅燒工藝及控制和改造粉磨系統等。
原料是生產高質量熟料的基礎保證,對水泥產品質量具有重大的影響。評定原料質量不取決于某類化學成分量,而是取決于生料率值。我國大部分水泥廠都采用三率值分析生料的化學特性,即飽和比(KH)、鋁率(IM)和硅率(SM)。保證這三個率值均勻、穩定,是確保熟料質量的基礎[1]。石灰質原料可以為水泥提供鈣基氧化物;頁巖、黏土質原料可以為水泥提供氧化物,如Al2O3、SiO2、Fe2O3等;硫酸渣原料用以補充氧化鐵質的不足。
該水泥廠生產原料的硅率低、堿量高,導致熟料中的硅酸鹽礦物含量低,因而熟料的強度也不高。為了有效減少成本,充分利用當地資源,決定增加黏土硅質校正料。調整后的熟料率值為:KH=0.894,SM=2.58,IM=1.63。調整后的生料化學成分對比見表1。

表1 調整后生料化學成分對比
水泥熟料是生料粉在回轉窯系統中經高溫煅燒,依次發生干燥、脫水、分解、固相反應、燒結等物理化學反應而形成的。熟料的主要組成礦物為C3S、C2S、C3A、C4AF。礦 物 的 構 成 受 生 料 中CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3四種氧化物的比例關系影響,同時煅燒環節的反應溫度、反應速度等與其質量優劣也有著重大的關系,因此改進煅燒工藝設備是控制熟料質量的重要措施。
經檢測,分解爐錐體的結皮情況非常嚴重,最厚的部位達到了1.5 m 左右;這就導致分解爐的縮口減小,進而頻繁造成停窯故障。雖然后來對后煤噴嘴進行了改造,解決了分解爐錐體結皮的問題,但隨之又出現了煤燃燒不充分的問題,導致入窯物料分解率降低,熟料燒失量接近0.7,燒成的熟料顏色灰暗、無色澤,磨粉后的熟料顏色發黑發黃。為解決此問題,決定對窯尾煤噴嘴進行改造,以解決錐體結皮以及燃燒不完全的問題。經改造后,熟料燒失量降低到0.35 以內,熟料的色澤明顯變好、致密度也得到提高[5]。
具體的改造方案為:分解爐共有6 個噴嘴,對稱設置在上、中、下三個部位,根據煤質和燃燒速率來調整噴嘴的生產參數。試生產期間用的是中等水平煤炭,使用中間位置的噴嘴。在第一次改造中,為了減少結皮現象,將噴煤管移動到上端位置,以提高煤粉與物料混合的均勻度;運行一段時間后,發現結皮位置向上移動,雖然結皮面積相對較小,但依然無法保證正常投入使用。隨后又做了調整,維持噴嘴角度不變,將噴嘴上移200 mm,使兩個后噴嘴旋流的平行距離縮短,這有助于減少爐壁溫度;雖然錐體位置沒有結皮現象,但煤燃燒不充分,分解率提升難度大,五級旋風筒存在燃燒情況,在分解率取樣中發現了粉煤灰存積情況。第二次改造中,將后噴嘴旋流平行位置設置在中間位置,與頂部的距離為800 mm;運行一段時間后,發現雖然有少量結皮,但生產的連續性得到明顯的改善。
提高中尾溫的控制指標,進一步強化回轉窯煅燒性能;中溫指標由600 ℃調整為700 ℃,尾溫指標由160 ℃調整為170 ℃。同時提高升重,做好窯內通風工作;將之前的圓環擋料圈更換為月牙形擋料圈,以保證窯內的通風量。要做到熟料燒透、燒好,顆粒均勻、細小,早期強度滿足強度標準;避免出現跑黃粉現象以及逼火“飛砂料”現象。
水泥的物理性能主要包括細度、安定性和強度。水泥的主要活性部分是粒徑為3~30 um 的顆粒,粒徑大于60 um 的顆粒主要起到填充作用。水泥細度決定了水泥顆粒程度、水泥分散度,會直接影響水泥的水化速率、放熱速率、和易性、強度等。安定性是一種表示水泥硬化后是否會出現體積不均勻現象的指標。水泥在硬化過程中體積會發生變化,如果變化幅度較大,會造成構件膨脹、變形、開裂等問題,影響水泥的使用質量。強度指標主要用于評價水泥的強度等級,也是水泥混凝土配合比的重要參數。水泥強度除了與水泥熟料礦物組成有關外,也與水泥細度有關,因此對水泥粉磨工藝設備進行改進是非常必要的。
為了提高水泥的細度,改善水泥的水化性能,對水泥磨進行了改造。具體方案為:調整水泥磨一倉、二倉的鋼球級配,降低球徑。將一倉原球徑為100 mm 的鋼球更換成球徑為60~90 mm 的四級配鋼球,使平均球徑從之前的80 mm 降低到74 mm;在二倉增加球徑為30 mm 的鋼球,使平均球徑從之前的46 mm 降低到40 mm。通過以上調整,水泥細度從原來的5.0%降低到3.0%,水泥比表面積提高到320 m2/kg,從而使水泥粒徑分布更加合理,使水泥強度得到進一步的提高。
該廠使用的水泥粉磨混合材主要是石灰石和礦渣,在保證質量的前提下,可以用石灰石替代部分礦渣。分別用3%、5%、7%、10%比例的石灰石替代礦渣開展對比試驗,分析水泥質量情況。試驗結果為:石灰石加入比例不超過7%時,對水泥凝結時間、強度有利,這是因為細分散的石灰石可以更好地發揮C3S 水化結晶作用。由于石灰石顆粒表面上會大量生成C-S-H 和Ca(OH)2,降低了液相鈣離子濃度,提高了C3S 水化速率;這種顆粒表面更有助于與水化C3S 顆粒的黏結,提高了水泥的整體強度。另外,用部分石灰石替代礦渣,使入磨物硬度下降,既提高了磨的臺時產量,又降低了水泥研磨體的消耗量[2]。
在保證生料成本合理、均衡、易燒以及煤料對口的基礎上,進一步強化中控管理工作,要求定期組織技術人員召開總結會,統一思想,重點強化“三班保一窯、三班統一”工作[3]。
制定規范的操作標準,將分解爐溫度控制在880℃~920 ℃,一級出口溫度控制在340 ℃~360 ℃,窯尾溫度控制在1050 ℃~1110 ℃。通過參數調整之后,入窯物料分解率提升到了92%~95%。強化煅燒效能,進一步提升燒成帶溫度,從而保證化學反應更加充分、完全。在滿足日常生產需求的基礎上,盡可能地控制好摻風量,避免能耗過高[4]。在確保回轉窯運行穩定、滿足標準的情況下,各個班組對總風量、窯速、煤量、料量等參數的控制標準也應保持統一。總之,加強生產全過程控制應從源頭抓起、從細節抓起,以減少不必要的操作失誤和生產事故。
綜上所述,影響水泥生產的因素眾多,為了保證水泥生產質量,做好質量問題分析、技術改良工作有著重要意義。采用調整原料配比、改進煅燒工藝、加強生產過程控制等關鍵技術措施,可以有效提高水泥生產質量。某水泥廠經過文章所述技術改造后,沒有出現生產系統故障或水泥質量不達標的情況。