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降低濕法磷酸脫氟劑消耗的改進(jìn)措施

2021-04-19 08:36:12楊雄俊
磷肥與復(fù)肥 2021年3期
關(guān)鍵詞:工藝

楊雄俊

(云南磷化集團(tuán)有限公司 磷化工事業(yè)部,云南 晉寧 650600)

云南磷化集團(tuán)有限公司磷化工事業(yè)部(簡(jiǎn)稱公司)濕法磷酸脫氟裝置由中國(guó)五環(huán)工程有限公司總承包設(shè)計(jì)、施工,原設(shè)計(jì)產(chǎn)能22 萬(wàn)t/a,2019 年3月完成濕法磷酸脫氟裝置技改項(xiàng)目(增加了2個(gè)脫氟塔),設(shè)計(jì)產(chǎn)能增至30萬(wàn)t/a。雖然通過技改,脫氟磷酸產(chǎn)量有所提升(日產(chǎn)約690 t),但仍然不能滿足飼料級(jí)磷酸氫鈣生產(chǎn)用酸量,特別是在飼料級(jí)磷酸氫鈣10 萬(wàn)t/a 裝置技改完成投入生產(chǎn)后,脫氟磷酸供應(yīng)不足的矛盾尤為突出。

針對(duì)濕法磷酸脫氟裝置產(chǎn)能偏低問題,2019年11月對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化,中間磷酸脫重金屬后進(jìn)入濃縮系統(tǒng),添加脫氟劑進(jìn)行提濃及預(yù)脫氟[1-2]后,進(jìn)入脫氟系統(tǒng)進(jìn)行深度脫氟生產(chǎn)工藝[3],脫氟磷酸日產(chǎn)量達(dá)800 t 以上,基本滿足飼料級(jí)磷酸氫鈣生產(chǎn)需求,同時(shí)將濃縮裝置用于脫氟生產(chǎn)時(shí)對(duì)過濾裝置產(chǎn)能的影響降到最低。由于脫重工序濃磷酸w(F)升高(約1.50%),導(dǎo)致脫氟劑消耗上升,目前每生產(chǎn)1 t 脫氟磷酸,脫氟劑消耗量平均為18.318 kg。隨著磷礦資源的貧乏,磷礦石品質(zhì)總體呈下降趨勢(shì),濕法磷酸裝置脫氟生產(chǎn)成本升高,降低濕法磷酸脫氟生產(chǎn)成本已成為目前必須解決的問題。

1 濕法磷酸中氟的存在形態(tài)和脫氟原理

濕法磷酸中的氟主要以可揮發(fā)性的HF、H2SiF6及與金屬離子形成的不可揮發(fā)性的含氟化合物形式存在[4]。可揮發(fā)性的氟化物可以通過向濃磷酸中加入活性二氧化硅并加熱,反應(yīng)生成SiF4,通過空氣帶走[5-6]。其化學(xué)反應(yīng)方程式如下:

不可揮發(fā)性的含氟化合物多以絡(luò)合態(tài)存在,目前尚無(wú)有效去除方法。公司正在針對(duì)此問題進(jìn)行技改研究。

2 濕法磷酸脫氟生產(chǎn)工藝

中間磷酸沉降后,加入硫化鈉溶液脫除重金屬[7],脫除重金屬后的濃磷酸送入預(yù)處理澄清槽進(jìn)行澄清。澄清后的磷酸和脫氟劑料漿一同送入濃縮裝置提濃,采用強(qiáng)制循環(huán)真空蒸發(fā)預(yù)脫氟[1-2];經(jīng)過濃縮預(yù)脫氟后的磷酸(w(P2O5)≥49%、w(F)≤0.4%)至深度汽提脫氟裝置進(jìn)行深度脫氟,所得脫氟磷酸至成品酸槽。含氟氣體經(jīng)3次洗滌后達(dá)標(biāo)排放[8-9]。

濕法磷酸脫氟工藝流程見圖1。

圖1 濕法磷酸脫氟工藝流程

3 降低脫氟劑消耗的措施及實(shí)施后的效果

針對(duì)濕法磷酸脫氟劑單耗偏高的問題,筆者主要從礦漿MER 值(w(MgO+Fe2O3+Al2O3)/w(P2O5))、脫氟劑的選擇、脫氟劑的添加方式、生產(chǎn)工藝優(yōu)化和工藝控制方面通過工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)論證,尋找更經(jīng)濟(jì)合理的脫氟劑消耗及生產(chǎn)工藝技術(shù),最終達(dá)到降本增效的目的。

3.1 礦漿MER值對(duì)脫氟劑消耗的影響

礦漿的品質(zhì)對(duì)脫氟劑單耗的影響見表1。

表1 不同品質(zhì)的礦漿所生產(chǎn)的濕法磷酸脫氟劑單耗

從表1中得出,在同樣的生產(chǎn)工藝技術(shù)和控制條件下,礦漿的MER 值不僅影響脫氟劑的消耗,還影響到脫氟磷酸的產(chǎn)能。礦漿的MER 值從0.069上升至0.087 時(shí),脫氟劑的單耗也隨之上升了19.80%,脫氟磷酸的日產(chǎn)量下降了25.93%。綜合考慮脫氟磷酸產(chǎn)能、脫氟劑單耗及生產(chǎn)成本,礦漿的MER值控制在0.080以內(nèi)最為適宜。

3.2 脫氟劑品質(zhì)對(duì)脫氟劑消耗的影響

3.2.1 原料品質(zhì)

采用不同脫氟劑進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),原料磷酸品質(zhì)見表2。

表2 脫氟劑及原料磷酸品質(zhì)

3.2.2 脫氟劑單耗和脫氟磷酸產(chǎn)量

不同脫氟劑進(jìn)行脫氟試驗(yàn)時(shí)脫氟磷酸產(chǎn)量及脫氟劑單耗見表3。

表3 脫氟劑單耗及脫氟磷酸產(chǎn)量

在同樣的生產(chǎn)工藝和操作控制條件下,脫氟劑添加量均按原料磷酸中氟含量理論計(jì)算量的1.2 倍加入。由表3 可以看出,編號(hào)1912009 和2002001的脫氟劑消耗偏高,脫氟磷酸的小時(shí)產(chǎn)量明顯降低,增加了動(dòng)能消耗,從而增加濕法磷酸脫氟的生產(chǎn)成本。編號(hào)2004010 的脫氟劑的單耗較其余3 種脫氟劑降低了3.88~8.01 kg/t,脫氟磷酸的產(chǎn)量提高了5.56~12.45 t/h。因此,編號(hào)2004010 的脫氟劑既降低了脫氟磷酸的生產(chǎn)成本又提高了整個(gè)裝置的生產(chǎn)負(fù)荷,同時(shí)也可解決目前磷酸產(chǎn)能不匹配的問題,可滿足目前的生產(chǎn)需求。

3.3 不同脫氟工藝對(duì)脫氟劑消耗的影響

采取4種脫氟工藝進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)。工藝一,深度脫氟,采用4 個(gè)脫氟塔(A1、A2、B2、B1)串級(jí)生產(chǎn)(脫氟A1+A2+B2+B1),脫氟劑添加在A1系列中。工藝二,采用脫重中濃磷酸濃縮預(yù)脫氟與深度脫氟(兩個(gè)脫氟塔串級(jí)耦合脫氟)生產(chǎn)工藝(濃縮+脫氟A1+A2/(B2+B1)),在濃縮預(yù)脫氟過程中添加脫氟劑。工藝三,脫重中濃磷酸先進(jìn)行濃縮提濃后再與深度脫氟4個(gè)脫氟塔進(jìn)行串級(jí)脫氟(濃縮+脫氟A1+A2+B2+B1),在脫氟A1系列中添加脫氟劑。工藝四,脫重中濃磷酸濃縮預(yù)脫氟后與深度脫氟4 個(gè)脫氟塔進(jìn)行串級(jí)脫氟(濃縮預(yù)脫氟+脫氟A1+A2+B2+B1),在濃縮預(yù)脫氟中添加脫氟劑。

不同脫氟工藝對(duì)脫氟劑消耗的影響見表4。

表4 不同脫氟工藝對(duì)脫氟劑消耗的影響

由表4可知,工藝一雖然脫氟劑消耗最低,但磷酸產(chǎn)量也最低,產(chǎn)量無(wú)法滿足飼料級(jí)磷酸氫鈣用酸的生產(chǎn)需求;工藝二脫氟磷酸產(chǎn)量較工藝一略有增加,但脫氟劑消耗是4 種生產(chǎn)工藝技術(shù)中最高的;工藝三脫氟劑的消耗和磷酸產(chǎn)量雖然在4種生產(chǎn)工藝技術(shù)中略有優(yōu)勢(shì),但產(chǎn)能仍不能滿足飼料級(jí)磷酸氫鈣廠用酸需求;工藝四脫氟劑消耗在4種生產(chǎn)工藝技術(shù)中稍高,但磷酸產(chǎn)量達(dá)到最高,既可滿足飼料級(jí)磷酸氫鈣廠的用酸需求,生產(chǎn)成本也是4種工藝技術(shù)中最低的。

3.4 工藝管控措施

(1)在膜過濾清酸量滿足脫氟用磷酸的前提下,禁止向清酸槽內(nèi)直接注入預(yù)處理澄清磷酸,保證膜過濾清磷酸w(固)<0.35%。

(2)生產(chǎn)過程中,根據(jù)清酸槽中脫氟原料磷酸中的氟含量和脫氟磷酸產(chǎn)品中氟含量及時(shí)調(diào)整脫氟劑(脫氟劑料漿w(固)7.5%~10.0%)加入量,脫氟劑加入量按照理論計(jì)算的1.0~1.2倍加入。

(3)濃縮預(yù)脫氟出口酸溫度為83~86 ℃,保證預(yù)脫氟磷酸w(P2O5)≥49%、w(F)≤0.40%,以確保生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。

(4)脫氟裝置正常運(yùn)行時(shí),生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整不得超過2 m3,脫氟磷酸產(chǎn)品密度1.680~1.70 g/mL,控制w(F)0.12%~0.13%,確保成品脫氟磷酸的m(P2O5)/m(F)≥370。

(5)調(diào)節(jié)脫氟塔A1/B1/A2/B2 直接加熱蒸汽,在確保換熱器出口溫度100~103 ℃前提下,脫氟塔風(fēng)門開度處于100%,確保深度氣提脫氟過程中的氣液比,從而提高氟逸出率。

5 小結(jié)

綜上所述,降低濕法磷酸脫氟劑消耗可采用中濃磷酸濃縮預(yù)脫氟耦合深度汽提脫氟串級(jí)生產(chǎn)工藝技術(shù),通過控制礦漿的MER 值,選擇合適的脫氟劑、脫氟劑的添加方式,以及采取適當(dāng)工藝管控等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。磷酸廠結(jié)合自身實(shí)際,以降低脫氟劑消耗為目的,采取了有效的措施,效果較為明顯,有效降低了濕法磷酸濃縮預(yù)脫氟耦合深度氣提串級(jí)脫氟新生產(chǎn)工藝技術(shù)過程中的脫氟劑消耗(由18.318 kg/t降至17.937 kg/t),最終達(dá)到降本增效的目的。

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