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我國環己烷氧化分解液堿水分離技術研究進展

2021-04-20 10:30:48劉洪武潘羅其魯朝金白志山宋曉敏
化工進展 2021年4期
關鍵詞:工藝

劉洪武,潘羅其,魯朝金,白志山,宋曉敏

(1 中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司,湖南岳陽414014;2 華東理工大學機械與動力工程學院,上海200237;3 上海燦越化工科技有限公司,上海200237)

環己酮是生產己內酰胺、己二酸和己內酯的重要單體,是各種油漆產品的溶劑。作為一種重要的有機化工產品,應用得越來越廣泛,需求量也不斷擴大。環己酮工業生產工藝主要有苯酚加氫法、環己烷氧化法、硼酸酯化法和環己烯水合法[1-4]。其中,環己烯水合法憑借較高的碳資源利用率,其市場占比逐年增大,但昂貴的催化劑價格使其受到限制[5]。從國內環己酮生產工藝來看,環己烷氧化法因技術較為成熟,原料來源穩定,目前仍是生產環己酮最為廣泛的工藝路線,特別是環己烷無催化氧化法。無催化氧化法這一工藝模式最早由法國Rhone–Poulenc公司研制開發,該工藝的主要流程為:環己烷與空氣反應生成含環己基過氧化氫、環己酮、環己醇、低碳有機酸、環己醇等的氧化液,氧化液再在氫氧化鈉和鈷鹽催化下進行分解,并經油水分離得到含環己酮、環己醇的分解液,分解液經水洗脫堿得到的水洗液進烷蒸餾系統回收環己烷,余下部分進精制系統得到產品環己酮[6]。在環己烷氧化工藝的分解過程中,由于氫氧化鈉水溶液的加入,會產生大量的廢堿液(固形物質量分數40%左右,主要是碳酸鈉、有機酸鈉鹽和少量的游離氫氧化鈉)。若氧化分解液中廢堿因脫除不徹底被帶至烷蒸餾塔中,會使得烷蒸餾塔再沸器結焦,將會導致物料消耗增加及烷蒸餾塔開車周期大幅度縮短[7-8]。

廢堿液的產生主要在氧化液分解過程中,工業上最早的氧化液分解工藝是20 世紀由英國專利提出,即采用堿性水溶液和氧化液混合攪拌分解的工藝[9]。該工藝反應速度慢,為保持較高收率,必須加大用堿量以維持反應后水相堿度,結果產生大量的廢堿液。20 世紀80 年代,經過對氧化液分解工藝的不斷改進,荷蘭DSM 公司提出了一種低溫催化堿性分解工藝[10]。該工藝具有反應迅速的優點,但收率低、堿液消耗高,也會產生大量的廢堿液,給后續處理帶來很大的困難;并且從該工藝在國內引進的環己酮生產裝置的實際運行情況來看,堿液消耗大大超過設計值,約是設計指標的兩倍。針對環己酮生產工藝中產生大量廢堿液的問題,近年來各國技術人員在氧化液低溫分解工藝的基礎上,對環己酮生產中催化分解技術做了大量改進工作,力圖提高收率、降低堿耗。從工藝角度出發,Stamicarbon 公司研究出兩步加堿分解工藝,首先用少量氫氧化鈉或碳酸鈉溶液將氧化液中和,然后用氫氧化鈉和醋酸鈷或硫酸鈷分解氧化液,反應后水相堿度保持在0.6N~1N之間,該工藝能降低用堿耗量10%左右[11]。從設備角度出發,1983 年DSM公司申請的發明專利公開了使用逆流轉盤接觸塔分解氧化液的方法[10],1993 年DuPont 公司在氧化液分解領域公開了一種利用渦輪混合器強化堿水相和有機相混合的方法[12],這兩個專利均提出了通過強化兩相傳質來降低堿耗的策略。以上這些降低堿耗的方法雖然可以減少廢堿液的產生,但并沒有徹底解決環己烷氧化裝置中烷蒸餾系統帶堿的難題。因此,在環己烷氧化法制環己酮生產過程中,如何實現氧化分解液中堿水的高效分離是環己烷氧化裝置長周期安全穩定運轉的重點和關鍵。

從20 世紀開始,國內環己酮生產企業在氧化分解液堿水處理中最早采用的是重力沉降技術,這種分離方法及其設備簡單,無需過多操作,維護方便[13]。但在堿水分離過程中,乳化液滴沉降過程緩慢、所需時間長、設備體積大、占地面積大且處理效率低,對穩定性相對較高的有機相和堿水的分離效果非常差,僅能夠用以去除游離態堿水,其處理后仍有0.1%左右的水、堿及有機鹽等雜質被送入烷蒸餾塔,造成烷蒸餾塔再沸器列管的結渣堵管而迫使裝置停車,開車周期一般只有2~3 個月。因此,烷蒸餾塔結渣成為環己酮裝置長周期運行的瓶頸。為延長開車周期,國內多個企業和院所在環己烷氧化分解液堿水分離方面做了很多努力,在工藝上不斷引進斜板分離技術、聚結分離技術、旋流分離技術以及其組合分離技術,先后形成了重力沉降+斜板分離工藝、重力沉降+聚結分離工藝、重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝、斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝。進入烷蒸餾塔物料中Na+含量從50~100mg/kg 降到0.2mg/kg 以下,環己酮裝置的開車周期也逐漸延長到24個月以上。

1 重力沉降+斜板分離工藝

重力沉降分離是互不相容的兩相依靠密度差在靜止或低流速條件下,液滴通過自然沉降進行的分離過程[14]。在環己烷氧化分解液堿水分離工藝中最早采用的分離方式是重力沉降,其原理是利用環己烷油相和堿水相的密度差異(約450kg/m3),在重力作用下發生相對運動而實現分離。20 世紀80 年代,為提高堿水分離效率,后續引入了斜板葉片分離技術,在環己烷氧化分解液堿水分離中形成了重力沉降+斜板分離工藝。其中,斜板葉片內件分離的基本原理是利用“淺池原理”,將沉降段分割為多個較小的沉降室,縮短液滴沉降距離[15-16]。流體在流經斜板葉片內件時,由于葉片間形成的曲折復雜通道,液滴隨流動方向的改變會形成較大的沖量,更易附著在折流板上,同時也會增加相鄰液滴相互碰撞成較大液滴的概率,加速液滴聚結分離。如圖1所示,在含堿水的氧化分解液處理中,當分解液流速一定時,多層斜板會減少水滴下降高度并增加水滴水平移動長度,從而可分離較小粒徑的水滴。此外,當含堿水氧化分解液由波紋側向沿波紋曲線通過波紋板,在距離一定的情況下,分解液的通過距離最長,由于流體方向的不斷改變增加了堿水液滴的碰撞機會,水滴則聚集到沿波紋板的下表面沿波谷向下直線運動。這樣在分離過程中可減少沉降高度,縮短分離時間從而強化堿水分離。

圖1 斜板分離工作原理圖

環己烷氧化制環己酮工藝中廢堿液的重力沉降+斜板分離工藝流程如圖2 所示。它是由三個串聯的臥式分離器和一個臥式斜板分離器組成[17]。環己烷氧化分解液首先進入皂化分離器進行初步堿水分離,上層有機相出皂化分離器后與工藝水通過靜態混合器充分混合,然后進入一洗分離器并完成油水分離;一洗分離器上層有機相出分離器后再次與工藝水通過靜態混合器充分混合,然后進入二洗分離器并完成油水分離;二洗分離器上層有機相進入斜板分離器完成油水強化分離,最終斜板分離器上層有機相進入烷蒸餾塔。分離器下層堿水相一部分返回分解釜,其余部分作為外排廢堿進入廢堿濃縮工序。這樣通過一級沉降分離、兩級水洗再沉降分離和斜板強化分離,可將有機相中的Na+含量達到50~100mg/kg 水平。但進入烷蒸餾塔的物料中Na+含量仍然很高,導致烷蒸餾塔再沸器結渣依然嚴重,開車2~3個月就必需停車進行清洗[13]。

圖2 重力沉降+斜板分離工藝流程示意圖

為了解決廢堿分離的問題,20 世紀末環己酮裝置設計人員在斜板分離器后又增加了一臺臥式沉降分離罐,試圖通過延長停留時間增加分離效果。投用后并未達到預期效果,廢堿液在沉降罐里基本沒有分離[15]。這是因為氧化分解液中廢堿水液滴非常的小,基本呈乳化狀,因此完全靠重力沉降,通過延長停留時間,對分離效果已沒有太大的影響。此外,對斜板分離器后的氧化分解液采樣進行靜置發現,分解系統產生的廢堿液經過一級沉降分離、兩級水洗再沉降分離和斜板強化分離后仍需靜置30h 后才沉淀分層,這意味著樣品中基本為小粒徑廢堿液顆粒,通過延長滯留時間和完全依靠自身重力的方法已不能進一步提高廢堿液的分離精度[18]。

鑒于重力沉降+斜板分離工藝的分離效率低、所需時間長、設備投資大,要從根本上解決烷塔系統帶堿和延緩烷蒸餾塔再沸器結渣速度的問題,必須對廢堿分離系統進行改造,將更高效的分離技術或分離方法引入環己酮產業中來。為此,需要通過分離內件的粗粒化作用來加以高效去除廢堿液,即在聚結元件的聚結作用下使小液滴被攔截以聚并長大,實現破乳并加速油水分離,以實現設備的小型化和分離的高精度。

2 重力沉降+聚結分離工藝

進入21世紀,重力沉降+聚結分離工藝開始出現,由中國石化巴陵石化公司(簡稱巴陵石化)最早應用[18]。其所采用的聚結分離器中有兩種不同濾芯,即聚結濾芯和分離濾芯。聚結濾芯和分離濾芯的工作原理如圖3所示,聚結濾芯是利用聚結濾芯的破乳和聚結功能,當氧化分解液在聚結濾芯中由內向外緩慢流動時,濾芯將氧化分解液中乳化的堿水微液滴聚結長大成大水滴,大水滴在重力作用下沉降到集水液包中。分離濾芯是利用分離濾芯優良的憎水性能,當殘留的微小堿水滴繼續從分離濾芯由外向內流經時,小水滴被截留在分離濾芯外表面,集結成大水滴后沉降到集水液包中。簡單來說,聚結分離技術將聚結和分離雙重功效結合起來,氧化分解液乳液經過破乳、聚并、沉降、分離四個過程,最終實現氧化分解液中廢堿液的高效去除。

圖3 聚結濾芯和分離濾芯的工作原理圖

圖4 重力沉降+聚結分離工藝流程示意圖

環己烷氧化制環己酮工藝中廢堿液的重力沉降+聚結分離工藝流程如圖4所示,與重力沉降+斜板分離工藝相比,前面3個串聯的臥式分離器流程相同,只是在二洗分離器與烷蒸餾塔間增加了聚結分離流程。有機相從二洗分離器出來后進入聚結分離器,經過聚結濾芯和分離濾芯的聚結分離作用進一步降低氧化分解液物料中的堿水,然后聚結分離器的頂層有機相進烷蒸餾塔,底層廢堿液返回分解釜或外排。1999—2000 年,鷹山石化廠環己酮裝置擴產改造,以滿足生產70kt/a己內酰胺所需的環己酮用量[19]。在廢堿分離系統中應用了微液滴聚結技術,即在分離器之后再增加一臺聚結分離器,可將廢堿分離后夾帶的微小堿水液滴聚結分離,基本解除了長期困擾環己烷氧化制環己酮生產過程中的廢堿分離夾帶鈉鹽的難題[20]。2000年巴陵石化環己酮事業部研究人員開始對聚結分離技術進行試用和改造,聚結分離技術應用于環己烷氧化廢堿分離系統后,效果相當明顯,每天能分離出廢堿液0.1m3。但在幾次更換濾芯過程中發現濾芯的金屬壓蓋絕大部分脫落,密封膠被溶解,濾芯使用壽命不到2個月。根據2001 年和2002 年的工業檢測數據表明,采用重力沉降+聚結分離工藝后,聚結分離器出口物料中Na+含量僅為10~20mg/kg。與單純的重力沉降分離比,大幅度降低了有機相中Na+含量,開車周期也延長到7~10個月[18]。

3 重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝

為進一步降低進入烷蒸餾塔物料中Na+含量,2005年華東理工大學在重力沉降+聚結分離工藝的基礎上將旋流分離技術首次應用到環己酮生產領域[21-26]。水力旋流器在國內的研究及應用已有七十多年的歷史,其利用液體相間的密度差,使得兩相液體在旋流管內高速旋轉產生離心力的作用下實現兩相分離。旋流分離的工作原理如圖5所示,混合物料在一定的壓力作用下從進口沿切線方向進入旋流脫堿器的內部進行高速旋轉,經分離錐后,流道截面的改變使流速增加并形成螺旋流態,在分離器內部形成一個穩定的離心力場,重相顆粒被甩向壁面進入外旋流而向下運動,最后由底流口排出;輕相顆粒及大部分液相則形成內旋流,沿中心向上流動,從溢流管排出。相比于重力沉降分離,旋流分離技術的分離精度可達10μm,且具有結構及操作簡單、所需空間小、操作彈性大、投資和維護成本低、可進行連續化作業的優點[27-28]。但流體的乳化程度和進入旋流分離器的流速成正比,在高流量時,兩相分離效果急劇下降。而將旋流分離加在重力沉降和聚結分離之間形成了一種合理的梯度化分離技術。該技術充分考慮了重力沉降、旋流分離和聚結分離自身的優缺點以及水滴抵抗剪切應力的不同。首先利用重力沉降常用于預分離的特點,將大顆粒堿水液滴在自身重力下沉降去除,這樣既避免了大粒徑水滴在旋流分離器中強旋轉破碎,又降低了堿水含量。然后充分發揮旋流分離善于混合和粗分離的優點,將分解液中殘留的10μm以上較小顆粒的水滴在強離心力下去除。另外,氧化分解液在旋流管內的強旋轉流動過程中,水相和有機相分別向管壁和軸心遷移,在這個相互前移的過程中旋流分離器相當于一個“混合分離器”,增加了油水兩相之間的接觸面積,強化了水相萃取氧化分解液中堿性物質的傳質過程,提高了堿洗氧化分解液除雜的洗滌效果。最后利用聚結分離善于細分離的優勢,通過纖維膜聚結的方式強化液滴顆粒碰撞和捕集。用纖維膜作為載體,有機相和堿液通過纖維膜時,由于表面張力不同,各自所受的流動阻力也不同,有機相和堿液會形成速度差。在流動過程中,堿液濕潤親水纖維膜表面形成水膜,大大增加有機相和堿液的接觸面積,從而強化傳質過程。堿液濕潤親水纖維表面形成水膜后,會和有機相中離散的小水滴碰撞黏附形成大水滴,在重力作用下,會從纖維表面脫落分離出來。這種串聯組合重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝技術能夠防止聚結器濾芯堵塞,有效解決現有環己烷氧化分解液脫堿中分離效果不佳的缺點。

圖5 旋流管工作原理

環己烷氧化制環己酮工藝中廢堿液的重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝流程如圖6所示,與重力沉降+聚結分離工藝比,前面流程相同,只在二洗分離器與聚結分離器間增加了旋流分離器。二洗分離器出來的有機相進入旋流分離器,經過混合傳質和旋流分離后,再到聚結分離器進行濾芯聚結分離,進一步降低物料中的堿水,然后有機相進入烷蒸餾塔。此外,研究發現,在皂化堿洗分離過程中,若提高水洗工序的用水量,可促進鈉鹽的溶解,并大大降低有機相中Na+的夾帶。但僅增加水量來提高分離效果會帶來工藝水消耗的增加、廢堿液的大量產生、蒸發提濃工序中蒸汽的大量消耗及運行成本的增加等不利影響。為了在不增加洗水用量的前提下,最大程度提高廢堿分離效率,提出了兩段逆流堿洗工藝[22]。兩段逆流堿洗工藝如圖6 所示,將二級水洗分離器分離出的水全部返回到一級水洗分離器前的混合器中重新注入一級水洗分離器中,通過合理設置循環水洗分離步驟,在不增加工藝水損耗的情況下增加水洗分離器的水量,進而大大提高有機相中Na+的分離效率。

圖6 重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝

2005年,巴陵石化70kt/a環己烷氧化裝置的堿水分離流程開始采用了重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝和兩段逆流堿洗工藝。在二洗分離器后、聚結分離器之前,新增一臺立式旋流分離器,該旋流分離器外廓類似于列管式換熱器,內部布置多根旋流管。整個工藝操作過程如下:首先,工藝水和環己烷氧化液混合后注入皂化分離器中,水相充分萃取原料中堿性物質,堿洗去除副產物后實現分離。然后將皂化分離器頂部出口的含堿水氧化液混合物和工藝水在混合器中混合后依次送入一級、二級水洗分離罐中分離,兩級分離可去除至少80%的堿水,得到環己烷氧化溶液,即重力沉降分離后的混合物。其中,第一級水洗分離器前的注水一部分來自新鮮水,另一部分全部來自第二級水洗分離器的底部分離出的水,這樣實現洗滌水在兩級水洗分離器的內部循環利用,即兩段逆流堿洗。再將二級水洗分離罐分離出來的混合物通入旋流分離器中,在壓降為0.1~0.2MPa 的條件下進行旋流分離,進一步可去除約50%的堿水,得到環己烷氧化溶液,即旋流分離后的混合物。然后將旋流分離器出來的混合物注入聚結分離器中進行精細聚結分離,得到凈化的環己烷氧化溶液。最后將聚結分離器出來的環己烷氧化液送入烷蒸餾塔中進行下步加工。通過重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝和兩段逆流堿洗工藝的結合,可使進入烷蒸餾塔物料中Na+含量降到2~3mg/kg,開車周期延長到12個月以上,聚結器濾芯使用壽命延長到2~3個月。

2011 年前后,液滴倍增分離專利技術和專利設備開始涌現,并成功應用于環己烷氧化分解液脫堿水[29-32]。該設備中的填料組件主要為液滴倍增填料分離組件和特殊板組式相分離器組件,液滴倍增填料分離組件和特殊板組式分離組件都具有液滴倍增能力。當流體以穩定的流速均勻地流向液滴倍增填料段,在填料段內部分散相中的較小液滴得到捕捉并聚凝成較大液滴后離開填料層之后,在特殊板組段聚結成更大液滴,進而實現快速、高效地兩相分離。這種復合兩種分離組件的分離方式能夠有效提高分離精度,增大操作彈性,對分離工況的適應性較強。液滴倍增分離設備本質是由聚結填料和特殊斜板內件組合的一種組合聚結分離器,在環己烷氧化制環己酮工藝中組合聚結分離器加在二洗分離器和旋流分離器之間,形成了如圖7所示的重力沉降+組合聚結分離+旋流分離+聚結分離工藝。該工藝兩次利用聚結填料的高效分離能力,將微小堿水液滴倍增成大液滴沉降下來,從而強化堿水的分離。該工藝工業應用后,進入烷蒸餾塔物料中Na+含量穩定在3mg/kg以下,開車周期延長到24個月,聚結器濾芯使用壽命延長到5~6個月。但該工藝組合聚結分離器中分離填料為進口,價格較貴,制造周期較長,且填料安裝需要設備開口DN1000mm的安裝孔,增加了泄漏風險。

經過對纖維材料改性和纖維填料編織結構的不斷研究,2016 年研究人員開發了一系類適合于堿水分離的新型聚結填料[33-34]。新型聚結填料基本原理為:當分解液通過分離設備中的聚結纖維填料時,堿液小液滴在微纖維表面聚結,并在微空隙下聚集成液膜,液膜在流體推動及曳力作用下,沿纖維絲徑運動,液膜在運動變形的過程會提高對油相中Na+的吸附,同時逐漸聚結成大液滴,堿液大液滴及水溶性雜質在自身重力作用下開始沉降,并從聚結纖維填料上脫落,在設備下部沉降成堿水相后間歇排放。此外,新型堿水聚結填料在環己酮裝置進行了側線試驗,工藝流程和圖7相同,僅將組合聚結分離器中的聚結內件改為新型聚結填料。側線試驗結果顯示,當側線試驗裝置入口流量小于150L/h 時,側線試驗裝置出口有機相水含量較低,堿液分離效果較好;入口流量小于150L/h 時,側線試驗裝置堿液分離效果比目前環己酮裝置所采用的“旋液分離+聚結分離”效果更好。2017 年5月,新型的堿水分離填料在巴陵石化100kt/a 環己酮裝置成功工業應用,在圖5 所示重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝流程中的二洗水分離器中增添了三組聚結填料(兩組波紋葉片內件、一組新型聚結填料),其中兩組波紋葉片內件可捕捉大顆粒堿水液滴,一組聚并內件可捕捉小顆粒堿水液滴。工業應用結果表明,進入烷蒸餾塔物料中Na+含量降到0.2mg/kg 以下,開車周期延長到24 個月以上,裝置自2017 年開車后連續運行,聚結分離器濾芯使用壽命延長到13個月[34]。

圖7 重力沉降+組合聚結分離+旋流分離+聚結分離工藝

4 斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝

在總結上述三種分離技術后,2020 年中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司15萬噸/年環己酮裝置采用了“斜板分離+旋流分離+聚結分離”組合新工藝對環己烷氧化分解液堿水進行分離。該工藝充分考慮了斜板分離、旋流分離和聚結分離三種分離方法的特點,通過梯度分離分別對環己烷氧化分解液中的游離態(粒徑100μm以上)、分散態(粒徑20~100μm)、乳化狀堿液(粒徑0.1~20μm)進行分段分離。環己烷氧化制環己酮工藝中廢堿液的斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝流程如圖8 所示。首先通過斜板分離對氧化分解液進行預處理,將其中的游離分散的堿液進行分離。然后在高速旋流離心力場的作用下實現兩相快速分離,顯著提高液滴的沉降速度,促進乳液的分離。離心分離設備相較于單純的重力沉降極大地降低了物料在設備內的停留時間,同時強的離心場可強化傳質效果,顯著地提高了分離設備的處理效率,分離的最小粒徑可達到15μm。最后通過纖維聚結分離的作用,以使微細分散相液滴通過在介質表面的黏附發生聚并長大,從而實現液-液體系中微細液滴的破乳,促進分散相(水液滴)與連續相(氧化分解液)的快速分層分離。中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司15 萬噸/年環己酮裝置中聚結分離器填料采用華東理工大學研發的新型聚結填料,是基于纖維床層的聚結分離原理,使得微細液滴通過在纖維表面、床層微通道內的聚并行為完成微細液滴的粗粒化過程,然后在聚并液滴自由沉降過程中完成兩相分層分離。雖然斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝已開始工業應用,但該工藝的工業應用效果(如進入烷蒸餾塔物料中Na+含量和環己酮裝置開車周期)需進一步驗證。

5 工業應用效果

圖8 斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝

1991年,巴陵石化建成年設計產能5萬噸的環己烷氧化裝置,主要為己內酰胺生產提供環己酮原料。從1992年9月投料開車以來,氧化分解液中廢堿去除問題一直困擾著安全穩定生產。有機相中夾帶廢堿進入烷蒸餾系統,導致烷蒸餾塔再沸器結垢,裝置經常被迫停車清洗再沸器[18]。為了解決環己烷氧化裝置中廢堿難分離的問題,環己烷氧化分解液堿水分離技術從最早的重力沉降技術開始不斷引進新的技術,近年來主要經歷重力沉降+斜板分離工藝、重力沉降+聚結分離工藝、重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝、斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝技術的改進,并在環己酮生產裝置上進行了工業應用。工業應用的4種不同分離工藝應用效果如圖9所示,早期環己烷氧化制環己酮裝置中廢堿分離采用傳統的重力沉降分離工藝,后期引入了重力沉降+斜板分離工藝,烷蒸餾塔進料中Na+含量為50~100mg/kg,烷蒸餾塔清洗周期為16次/年,環己酮裝置開車周期僅為2~3個月。為了解決廢堿分離的問題,從1999 年開始對環己烷氧化裝置廢堿分離技術進行試用和改造,通過在斜板分離后添加一臺臥式沉降分離罐的方式來延長沉降時間提高分離效果,但投用后沉降分離罐出口的廢堿液含量基本沒有降低,廢堿液分離效果不佳。2000 年開始在環己烷氧化裝置中嘗試采用重力沉降+聚結分離工藝,聚結分離方式采用聚結濾芯分離。在聚結分離技術在引入環己烷氧化裝置后,分離效果有明顯的提高,能外排出廢堿液0.1m3/d,有效減輕了烷蒸餾塔系統帶堿量。2002 年工業應用數據統計結果表明,聚結分離設備在裝置中投用后,進入烷蒸餾塔有機相中Na+含量降為10~20mg/kg,烷蒸餾塔再沸器清洗周期降到5 次/年,環己酮裝置開車周期延長為7~10 個月。且與2001年改造前無聚結分離時相比,環己酮年產量提高了2990t、環己酮苯耗量下降了14.2kg/t,但存在聚結器濾芯易被損壞、使用壽命較短的問題。為了保證聚結分離技術的高分離精度,進一步降低有機相中分散相的含量,并減小聚結分離器的工作負荷,延長更換周期,提高分離效率。2005 年將旋流分離技術引入廢堿分離裝置,形成了重力沉降+旋流分離+聚結分離技術。此外,為充分堿洗脫除有機相中的Na+,最大程度減少用水量,堿水分離流程改為較為先進的兩段逆流堿洗工藝技術,并實現了洗滌水的循環利用。這兩種技術在巴陵石化70kt/a環己酮生產裝置上的應用效果表明,當一級堿洗分離器進口有機相中Na+質量分數為2.92%~3.20%時,經過兩段逆流堿洗和重力沉降+旋流分離+聚結分離系統處理后,濾芯聚結器出口有機相中Na+含量由改造前的6mg/kg以上減少為3mg/kg 以下,水含量由改造前的0.1%~0.2%減少為0.05%左右。單獨對旋流分離器進行采樣分析,得出旋流分離器對有機相中水的去除效率和對Na+的去除效率均可達到50%左右。開車周期由改造前的平均2個月延長至改造后的12個月,環己酮苯耗量下降了30.4kg/t,實現了整套裝置長周期穩定運轉,減少了物料的損耗。分解產生的皂化廢堿經蒸發濃縮后送到焚燒裝置焚燒,不需要新增廢物排放點,降低了生產成本,減少了環境污染。另外,兩段逆流堿洗工藝實現了堿水的循環利用,從而提高了水的最大利用率,環己酮裝置的廢水排放量可減少200t/a。為了徹底解決氧化分解液帶堿到烷蒸餾塔這項難題,2011 年前后研究人員開始對聚結內件進行研究,開發出液滴倍增分離專利技術和專利設備,形成重力沉降+組合聚結分離+旋流分離+聚結分離工藝,其中組合聚結分離主要采用斜板內件和纖維聚結內件。該工藝實施后進入烷蒸餾塔物料中Na+含量穩定在3mg/kg 以下,開車周期延長到24 個月以上,聚結器濾芯使用壽命延長到5~6個月。2016年巴陵石化與華東理工大學合作開發了新型高效堿水分離填料,2017年5月新型堿水分離填料在環己酮生產裝置成功工業應用。工業化應用表明,在二洗水分離器中添加三層聚結填料(兩組葉片波紋內件,一組新型聚結內件),進入烷蒸餾塔的有機相中Na+含量下降到0.2mg/kg,再沸器壓力由0.63MPa 降低至0.53MPa,再沸器加水清洗頻次下降至3 天/次,洗水總量由1.80t/h 降低至0.65t/h,全年可節約廢堿塔蒸汽消耗約2480t,聚結器濾芯更換周期延長至12 個月以上,環己酮裝置物耗減少50t/a。為了實現設備投資的最小化和廢堿分離效率的最大化,2020 年斜板分離+旋流分離+聚結分離組合新工藝在中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司15萬噸/年環己酮裝置上開始應用,預計會取得良好的分離效果,目前工業應用效果暫未檢測分析。隨著近年來國內環己酮產能、產量呈現快速增長趨勢,從環己酮市場價格、設備投資、裝置能耗和環己酮裝置開車周期等方面來考慮,工業應用的4 種不同堿水分離工藝的經濟性比較如下:重力沉降+斜板分離工藝<重力沉降+聚結分離工藝<重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝<斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝。

圖9 4種不同分離工藝的工業應用效果

6 結語

環己烷氧化分解液堿水分離不徹底的問題一直困擾環己酮生產企業,多年來在不斷探索中提出了串聯組合的梯度分離技術,形成了重力沉降+斜板分離工藝、重力沉降+聚結分離工藝、重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝和斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝;同時采用較為先進的兩段逆流堿洗工藝,實現水的循環利用。隨著分離技術的升級,進入烷蒸餾塔物料中Na+含量從50~100mg/kg 降到0.2mg/kg以下,裝置開車周期從2~3個月延長到24個月以上,基本解決了環己烷氧化裝置烷蒸餾塔系統帶堿問題。從分離效果來看,重力沉降+旋流分離+聚結分離工藝堿水分離效率最高,值得推廣應用;斜板分離+旋流分離+聚結分離工藝預計有突出的應用效果,但其分離效果有待工業驗證。在未來,環己烷氧化分解液堿水分離技術在環己烷氧化制環己酮領域應用的發展方向將會集中于以下幾個方面。

(1)環己烷氧化法仍是國內環己酮的主流生產工藝,但該工藝存在收率低、副產物多、三廢排放量大、安全要求高等問題。其中,環己基過氧化氫分解工藝基本采用低溫堿性分解工藝,雖然經過多次改進,但耗堿量仍很大,并產生大量廢堿液,大大增加了環己酮生產成本。我國環己酮行業急需高轉化率、高選擇性、在分解過程無廢堿液產生、符合清潔生產要求的環己基過氧化氫分解新工藝,提高經濟效益。此前,一些研究人員提出的環己基過氧化氫的酸性分解、有機電化學分解和加氫分解有希望成為淘汰低溫堿性分解的綠色新工藝。

(2)通過比較國內相同裝置的堿分離系統,需對裝置堿分離系統進行改造,降低其出料中Na+含量;同時可采取后序處理辦法,對烷蒸餾系統采用先進阻垢技術(如噴涂防垢涂層法、超聲波防除垢法)對再沸器進行改造和升級,有效延緩設備結垢,減少垢質造成的能源損失和其他危害,延長環己酮裝置生產運行周期。

(3)聚結分離技術作為一種簡單、易用且高效的物理法油水分離技術,雖在近年在環己烷氧化分解液堿水分離領域取得了大范圍的應用,但是其分離過程機理研究仍不夠深入透徹,導致缺乏在填料材料選型、填料結構設計和運行操作等方面的指導。因此,針對組分較為復雜的含堿水環己烷氧化分解液,開展新型高效聚結填料的開發研究是未來環己烷氧化分解液堿水分離技術升級的重點。

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