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提高傳統(tǒng)法電解作業(yè)率

2021-04-23 01:45:00孔祥明
銅業(yè)工程 2021年1期
關(guān)鍵詞:作業(yè)系統(tǒng)

孔祥明

(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

電解一系列為傳統(tǒng)法電解,年產(chǎn)陰極銅35 萬t,平均電流密度為275A/m2。其中東擴系統(tǒng)專門消化各類外購陽極。隨著各類復(fù)雜陽極進廠,比如贊比亞第一量子、中色云銅、英美、豐城、深圳、貴溪工業(yè)園陽極板等。生產(chǎn)過程中需要額外對外購陽極進行泡洗、系統(tǒng)特護等處理,電解生產(chǎn)流程被放長。2018 年傳統(tǒng)法電解需要消化12 萬t 贊比亞陽極,2019 年需要消化10 萬t 贊比亞陽極。外購陽極含砷達不到標(biāo)準(zhǔn)要求,陽極表面氧化銅明顯,需要額外增加特護處理流程,造成作業(yè)率下降。傳統(tǒng)法電解作為車間重要的組成部分,承載著集中消化復(fù)雜外購陽極,以及為車間節(jié)約生產(chǎn)成本的重要任務(wù)。提高作業(yè)率既能提高產(chǎn)量又能節(jié)約生產(chǎn)成本。提高作業(yè)率的重要措施就是把每天按五、東擴、老、新系統(tǒng)順序單系統(tǒng)作業(yè),優(yōu)化為兩兩組合的雙系統(tǒng)同時作業(yè),既而解決復(fù)雜物料與機組加工能力、復(fù)雜物料帶來的工作流程加長以及操作人員不足的問題。

2 現(xiàn)狀及存在的問題

2.1 單系統(tǒng)作業(yè)用行車的矛盾

傳統(tǒng)法電解有兩跨平行的廠房,北跨廠房覆蓋老系統(tǒng)、新系統(tǒng)、東擴北三個系統(tǒng),有B、C 兩臺行車;南跨覆蓋五萬噸、東擴南兩個系統(tǒng),有D 行車一臺。側(cè)排區(qū)域沒有機組,所有物料需要通過移載小車自動轉(zhuǎn)運到主排,再通過C、B 車吊運到機組。早晨7:30 時,D、B 行車配合五萬噸單系統(tǒng)作業(yè),C 車負(fù)責(zé)新、東擴北系統(tǒng)的短路處理;10:30 時,D、C 行車配合作業(yè),B 車退到老系統(tǒng)去短路處理。下午14:30 以后,五萬噸作業(yè)結(jié)束,B、C 兩臺行車對東擴北系統(tǒng)和新系統(tǒng)進行作業(yè),D 車處理五萬噸系統(tǒng)短路。全天均為單系統(tǒng)作業(yè),如圖1。

圖 1 傳統(tǒng)法電解平面示意圖

2.2 雙系統(tǒng)同時作業(yè)和機組吞吐能力不足的矛盾

機組區(qū)域的五條設(shè)備鏈負(fù)責(zé)物料的進出。陽極整形,其加工能力為300 塊/h;始極片加工,其加工能力為450 塊/h;電銅洗滌、其處理能力為550塊/h;導(dǎo)電棒輸送機組、殘極清洗機組。機組設(shè)計為單系統(tǒng)作業(yè),輸入、輸出鏈條最多能存放兩吊物料。如果雙系統(tǒng)同時作業(yè),陽極、始極片、電銅洗滌機組的能力則無法滿足生產(chǎn)的快速需求。

2.3 雙系統(tǒng)同時作業(yè)和生產(chǎn)操作人員不足的矛盾

生產(chǎn)操作過程,主要包括單極作業(yè)、雙極作業(yè)、短路處理、電解液體積、溫度管理和壓濾陽極泥。如果雙系統(tǒng)同時作業(yè),意味著在兩個作業(yè)區(qū)域,同時需要操作人員,加劇了操作人員不足的矛盾。

表1 傳統(tǒng)法作業(yè)率 %

3 優(yōu)化和改進措施

3.1 創(chuàng)新短路處理方式,解放一臺行車去參加作業(yè)

單系統(tǒng)作業(yè)的一個重要原因是短路處理需要占用一臺行車。已經(jīng)形成短路的陰極銅,皆由行車工協(xié)助電調(diào)工合力處理[1]。只有創(chuàng)新短路處理方式,才能解放一臺行車去參于雙系統(tǒng)同時作業(yè)。

原短路處理方式為:人工用拖表檢測出各系統(tǒng)短路后,先用粉筆對短路電銅進行標(biāo)記,然后一臺行車用葫蘆吊吊起有標(biāo)記的短路電銅,操作人員再用斧頭削劈短路電銅上的銅粒。全天作業(yè)時間內(nèi),有一臺行車近80%的時間都被短路處理所占用。

創(chuàng)新短路處理方式為分類處理短路:(1)11天的一個周期中,前兩天的電銅(60kg 左右)被檢測出短路后,現(xiàn)場人工提起校正和粒子處理。(2)后3~10 天的電銅,其重量已經(jīng)超出人工可以提起的范圍,用特意加工的粒子鏟(此工具約長1.8m,7 字型)貼著電銅的表面去探觸粒子。遇到電銅中下部的粒子,粒子鏟向下發(fā)力擊落粒子;碰到電銅上部的粒子,粒子鏟向上將粒子鉤脫。同時把原24 小時處理4 遍短路的處理方式,優(yōu)化為每天6 遍。(3)清晨5:30 時行車完全空閑時,吊起處理即將出槽的第11 天短路電銅。這是大面積密集粒子,表現(xiàn)為陰極銅單面或雙面上都長有粒子,根部接觸面大,很難清除[2],需要行車才能處理。這樣一來,短路處理需要用行車葫蘆吊起短路處理方法,創(chuàng)新為分類、單人用粒子鏟處理短路的方法,解放了一臺行車去參加當(dāng)天的作業(yè)。

3.2 增加儲備能力,消除機組吞吐能力不足的矛盾

新系統(tǒng)27 組30 個電解槽,改造為復(fù)雜陽極泡洗區(qū)和泡洗好的外購陽極存儲區(qū)。這30 個槽,其中兩槽,裝入電解液后通入蒸汽,用來泡洗表面有大量氧化物的外購陽極。把電解液溫度控制在65℃左右,溫度不宜過高。溫度過高會惡化現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,造成酸霧超標(biāo)[3]。另一槽改造為帶溫的清水槽。酸液泡洗后的陽極,再進入清水槽,通入了壓縮風(fēng)的清水槽可以有效洗去陽極表面的銅粉。通過泡洗槽浸除陽極板表面的銅粉、脫模劑[4],然后一槽槽地存儲在其它槽內(nèi)。

原來儲備24 槽始極片、16 槽陽極,提升到現(xiàn)在儲備36 槽始極片和32 槽陽極。通過儲備優(yōu)化特別是外購陽極預(yù)處理,使得當(dāng)天作業(yè)時,通過釋放儲備滿足一個系統(tǒng)作業(yè),機組吞吐能力不足得到解決。全天生產(chǎn)結(jié)束后,只需要少量的人員把儲備補齊就可以。通過提前一天處理和存儲,加上機組當(dāng)天本身的加工速度,可以同時滿足三臺行車對兩個生產(chǎn)系統(tǒng)作業(yè)的需求。

3.3 優(yōu)化作業(yè)流程,解決雙系統(tǒng)同時作業(yè)和操作人員不足的矛盾

傳統(tǒng)法電解每天要作業(yè)四個系統(tǒng)。需要對作業(yè)流程進行優(yōu)化,才能在工作人員不變的情況下,滿足兩個系統(tǒng)同時作業(yè)的需要。早上7:30, D 車為主行車,對五萬噸系統(tǒng)優(yōu)先雙極作業(yè);C 車為移栽小車的接應(yīng)行車; B 車對老系統(tǒng)單極進行作業(yè)。班組單極和雙極作業(yè)各自分開,五萬噸系統(tǒng)雙極作業(yè)時,老系統(tǒng)為單極作業(yè)。各自作業(yè)結(jié)束后(大約在10:30),作業(yè)順序相互換位。這樣一來,兩個系統(tǒng)同時都有作業(yè)人員,節(jié)奏緊湊,生產(chǎn)流暢。

由于是兩個系統(tǒng)不同的作業(yè)流程,現(xiàn)有的人員分成兩個小組,各自作業(yè)。由于兩個作業(yè)內(nèi)容不同,物料的需求不一樣,行車消除了搶物料的現(xiàn)象。下午主排廠房作業(yè)時,同樣可以保證有兩臺行車和崗位人員對各自的作業(yè)區(qū)域進行作業(yè)。通過采取提高電解槽作業(yè)率的相應(yīng)措施[5],可同時將崗位人員每天中午12:30-13:30 學(xué)習(xí)休息時間,優(yōu)化為中午11:30-12:30,解決中午崗位人員去食堂吃飯、學(xué)習(xí)、休息時間。

添加劑是銅電解精煉生產(chǎn)工藝控制最重要的因素[6]。需要一人操作、一人監(jiān)管,通過智能的方式,實現(xiàn)了一人操作,節(jié)約了人手。陽極泥壓濾改造為半自動化,解決了雙系統(tǒng)同時作業(yè),陽極泥壓濾人手不足的問題。這樣一來,可以解決雙系統(tǒng)同時作業(yè)和崗位人員不足的矛盾。

4 優(yōu)化和改進后效果

圖 2 2014 年至2019 年傳統(tǒng)法電解作業(yè)率/%

從2017 年磨合運行雙系統(tǒng)同時作業(yè),到2018年優(yōu)化鞏固,再到2019 年成熟運行,電解一系列的作業(yè)率由原來的96.41%提升到現(xiàn)在的97.02%,同比增長0.57%。每天作業(yè)結(jié)束時間平均提前了2 h。由于作業(yè)率的提高,每年可多產(chǎn)出陰極銅約1924 t。隨著作業(yè)率的提高,生產(chǎn)線提前停止運行,節(jié)約了生產(chǎn)成本。

5 結(jié)束語

傳統(tǒng)法電解的單系統(tǒng)作業(yè),提升為雙系統(tǒng)同時作業(yè),提高了作業(yè)率,解決了傳統(tǒng)法電解因為復(fù)雜外購陽極造成的生產(chǎn)流程加長、作業(yè)率下降的難題。在操作員工人數(shù)不變的情況下,通過創(chuàng)新短路處理方式、增加儲備能力、優(yōu)化作業(yè)流程等措施,不僅提高了傳統(tǒng)法電解的作業(yè)率,使傳統(tǒng)法電解日均112 槽作業(yè)量,作業(yè)時間可以控制在16 h 以內(nèi);同時也提高了產(chǎn)量,節(jié)約了生產(chǎn)成本。

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