馬 健, 楊永華, 何頌根, 李永明, 劉嘯峰, 潘寶風
(1中石化西南油氣分公司博士后工作站 2中石化西南油氣分公司工程技術研究院 3西南石油大學油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室)
隨著油氣勘探開發的深入和發展,深層(≥4 500 m)、超深層(≥6 000 m)是目前油氣領域的重要資源接替區[1- 2]。海相碳酸鹽巖又是深層油氣發現的主要陣地,目前已發現塔河、普光、元壩、磨溪、順北、川西等超深層碳酸鹽巖氣藏。儲層改造是有效動用低滲碳酸鹽巖儲層的關鍵技術之一,但深層海相碳酸鹽巖的儲層改造面臨“高溫、高壓、高應力、高含硫”的挑戰[3]。以川西氣田雷口坡氣藏為例,儲層埋藏深、物性差、應力高,普遍存在破裂壓力高、高溫酸液腐蝕速率風險大、高含硫條件下深層測試工具可靠性難保證等難題[4- 5]。本文在前期川西海相酸壓改造實踐的基礎上,以典型井PZ103井為例,探索形成了超深海相碳酸鹽巖儲層超高壓分段酸壓工藝技術。
PZ103井位于龍門山前緣鴨子河構造,目的層為雷口坡四段,完鉆井深6 148 m,地層溫度155℃,地層壓力系數1.05,H2S含量3%~5%,屬超深高含硫海相碳酸鹽巖氣藏的一口典型井[6- 7]。目的層段5 988~6 071 m,跨度83 m,巖性為云質灰巖及白云巖。錄井解釋:微含氣層3層,共計34 m。測井解釋:氣層12層,共計73.8 m,含氣層1層,厚度2.2 m;儲層厚度68 m,其中II類儲層25.2 m、III類儲層42.8 m,平均孔隙度4.1%,平均滲透率0.067 mD,為低滲碳酸鹽巖。成像測井解釋天然裂縫143條,其中高導縫135條,但以低角度縫為主(0°~30°)。結合儲層參數進行可壓性評價,采用自研的“海相碳酸鹽巖可壓性評價”軟件綜合打分為3.07分,根據該區域的可壓性分類(A類≤1.5、B類1.5~2.5、C類2.5~3.5、D類≥3.5),PZ103井儲層可壓性評價為C類。對照鄰井施工難度情況,如表1所示,預測PZ103井施工難度較大,存在壓不開風險。
套管結構為:?193.7 mm×5 924.50 m+?139.7 mm×(5 695.52~6 102.71) m,?193.7 mm、?139.7 mm套管抗內壓強度分別為87.0 MPa、110.2 MPa,目的層段上下固井質量良好,滿足測試需求。

表1 川西海相前期施工井可壓性情況
(1)儲層埋藏深、物性差,不發育高角度縫,可壓性綜合評價為C類,壓開地層難度大。
(2)儲層溫度高達155℃,如果地層壓不開,需要長時間震蕩試擠,高溫下酸液腐蝕時間長,確保井下管柱安全難度大。
(3)儲層跨度大(83 m),籠統酸壓改造難以實現均勻布酸,實現縱向上充分改造難度大。
(4)儲層溫度高,酸巖反應快,排量受限,提高酸液有效作用距離難度大。
(1)針對儲層存在壓不開的風險問題,優化測試管柱,盡可能替酸到產層附近,同時提升井口壓力級別,采用140 MPa井口及配套設備超高壓施工。
(2)針對高溫長時間酸液腐蝕速率高的問題,優選耐溫大于160℃、性能優良的高溫酸液緩蝕劑。
(3)針對儲層跨度大、均勻布酸難度大的問題,優選工具組合,采用工具機械分段改造。
(4)針對酸液作用距離有限的問題,采用深度酸壓思路,設計“膠凝酸+交聯酸+壓裂液”交替注入的大規模酸壓改造。
2.2.1 測試工藝優選
對比三種不同測試管柱優缺點(表2),采用方案三“機械式封隔器RTTS+液壓式封隔器Y241”進行分層測試實現長井段縱向上充分改造。在常規成熟的“機械式封隔器RTTS”測試管柱基礎上,再增加一個國產液壓式Y241封隔器,主要原因如下:
(1)選擇成熟的RTTS封隔器確保本高含硫氣井的測試安全。由于安全問題含硫氣井一般需要下封隔器,而RTTS封隔器是APR測試工藝中非常成熟的工具,測試完后也利于取出。
(2)雖然優選的國產液壓式Y241封隔器密封膠皮、本體材質經室內大量實驗評價,證實能夠滿足本井高溫、高含硫測試要求,同時對其解封機構也進行了改進更利于起出,但一直未能有類似超深高含硫井入井實踐機會。為了區域上后續勘探開發降低成本的需要,也為了直接替酸液到位浸泡產層降低破裂壓力的需要,有必要進行國產Y241封隔器現場應用。

表2 不同分段管柱優缺點對比
2.2.2 完井管柱設計
根據勘探井錄取地層資料的需要,需采用APR測試工具井下關井,同時采取140 MPa井口施工,需要管柱及配套工具滿足承壓需求,完井分層酸壓測試管柱設計如圖1所示。

圖1 分層酸壓測試管柱
(1)油管選擇。考慮含硫氣井短期測試,油管選擇為P110SS材質。根據管柱力學分析,設計采用?88.9 mm×9.52 mm+?88.9 mm×6.45 mm+?73 mm×5.51 mm油管組合,要求油管扣型為抗壓縮性能好的氣密封特殊扣。
(2)工具選擇。要求工具內徑滿足下部分段滑套投球需要,選擇?127 mm APR工具;按井口限壓120 MPa,在試擠期間井底壓力達到180 MPa左右,同時考慮改造施工時環空平衡壓力高,打開RD閥時環空需要承壓124 MPa左右,RD、RDS選用加強型工具。改造上部層段時,下部封隔器受到向下的拉力為±130 t,底部封隔器需帶卡瓦。
(3)壓力參數控制。按照回接后的井口油層套管抗內壓強度87 MPa、封隔器壓差60 MPa、考慮破裂盤的設計,在試擠期間應控制井口泵壓不超過105 MPa,環空平衡壓力不低于31 MPa。
2.2.3 高溫酸液緩蝕劑優選
川西海相前期施工表明,儲層壓開前震蕩試擠時間超過4 h(酸液緩蝕劑行業標準評價要求為4 h),其中酸液最長滯留井筒時間為28 h。常用的160℃緩蝕劑,盡管滿足行標4 h的要求,但在14 h下腐蝕速率達232.23 g/(m2·h),前期管柱也因此竄漏問題頻發。據此室內經過多次實驗優選出的180℃緩蝕劑,P110SS鋼片溫度180℃下,14 h及24 h后腐蝕速率分別為6.95 g/(m2·h)、21.4 g/(m2·h),性能遠遠優于原160℃緩蝕劑。
2.2.4 交替注入酸壓設計
采用“膠凝酸+交聯酸+壓裂液”交替注入的大規模酸壓改造,利用酸液在壓裂液內的黏性指進效應,實現長距離的非均勻刻蝕,達到深度酸壓的目的[8- 9]。優選的膠凝酸在160 s-1剪切2 h后黏度15~18 mPa·s,優選的交聯酸在170 s-1剪切2 h后黏度40~45 mPa·s。配套140 MPa超高壓施工,設計施工排量5~8 m3/min。單段酸壓規模分別為1 104 m3(用酸量850 m3)、1 028 m3(用酸量680 m3),交替級數為2級。
油管替酸22 m3至OMNI閥以上,關閉OMNI閥,在油管限壓100 MPa下,進行了38次試擠。在第38次試擠開始建立穩定排量0.4~0.6 m3/min,然后擠入酸液16 m3。整個過程,在限壓100 MPa下試擠時長達8.5 h(圖2),驗證了高溫酸液緩蝕性能良好,國產液壓工具長時間耐壓差性能可靠。

圖2 PZ103井試擠施工曲線
投球開滑套前第一段施工排量4.0 m3/min下泵壓95 MPa,開滑套后第二段施工在同樣排量下泵壓僅75 MPa,成功壓開了新層段。第一層施工排量2~5.9 m3/min,施工壓力59~112 MPa,累計注入液量1 108 m3(其中膠凝酸550 m3、交聯酸300 m3、壓裂液230 m3)。第二層施工排量2~5.4 m3/min,施工壓力81~103 MPa,累計注入液量1 102 m3(其中膠凝酸458 m3、交聯酸200 m3、壓裂液124 m3)。現場施工表明,PZ103井成功實現了超深層海相、超高壓、大規模、分層酸壓改造(圖3)。

圖3 PZ103井分段酸壓施工曲線
壓后累計排液2 353 m3,返排率110.2%。在油壓14.2 MPa條件下,測試獲得天然氣12.65×104m3/d,水276 m3/d,達到了充分評價儲層的目的。
本井測試完成后壓井順利起出了上部的RTTS封隔器,下部Y241封隔器由于變扣短節質量問題在上提過程中滑扣導致落井。后續類似井施工中加強了變扣短節質量控制,推廣應用的同款液壓Y241封隔器均滿足了酸壓改造及測試需要,同時工具也順利起出。
(1)川西海相碳酸鹽巖儲層埋藏深、物性差、破裂壓力高,在準確可壓性評價基礎上,采用高溫緩蝕酸液、替酸盡量接近儲層、超高壓施工是實現安全有效壓開儲層的重要措施。
(2)對大厚度、強非均質性、低品位儲層,采用“機械式封隔器RTTS+液壓式封隔器Y241”分段工藝、超高壓井口、優化配套管柱工具的技術措施,可實現大規模分段酸壓,且滿足測試的需求。
(3)川西海相成功實現了超深高含硫氣井超高壓大規模(2 132 m3)分層酸壓,為類似儲層的分層酸壓改造提供了借鑒與參考。