張 馳
(中國(guó)石化重慶涪陵頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)有限公司)
涪陵頁(yè)巖氣田開(kāi)發(fā)的主力層位為五峰組及龍馬溪組下部的①~③小層。在前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中,通過(guò)不斷的摸索形成了一套針對(duì)①~③小層的體積壓裂工藝(前置膠液快速提高至目標(biāo)排量,減阻水大規(guī)模攜砂),實(shí)現(xiàn)了主力層系的充分改造。目前,隨著涪陵頁(yè)巖氣田產(chǎn)建工作的不斷推進(jìn),需要對(duì)③小層以上氣層(上部氣層)開(kāi)展壓裂改造。但由于區(qū)塊縱向上非均質(zhì)性較強(qiáng),上部氣層的儲(chǔ)層物性明顯變差,嚴(yán)重影響壓裂改造效果[1- 3]。現(xiàn)場(chǎng)施工表明,采用過(guò)去的體積壓裂工藝和配套參數(shù)進(jìn)行施工,獲得的實(shí)際改造效果并不理想。因此,如何通過(guò)工藝技術(shù)的調(diào)整有效動(dòng)用上部氣層,同時(shí)盡量避免對(duì)下部已開(kāi)發(fā)氣層進(jìn)行重復(fù)改造,是上部氣層壓裂亟待解決的難題。
筆者針對(duì)上部氣層壓裂改造面臨的問(wèn)題,從增強(qiáng)平面改造強(qiáng)度,控制縱向延展入手,對(duì)壓裂施工參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化[4- 6],提出了一套適用于上部頁(yè)巖儲(chǔ)層的壓裂改造技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,該技術(shù)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),對(duì)后期上部氣層的壓裂設(shè)計(jì)及施工具有重要的借鑒意義。
通過(guò)焦石壩區(qū)塊內(nèi)多口取心井的巖心數(shù)據(jù)對(duì)不同小層的儲(chǔ)層基本特征進(jìn)行對(duì)比結(jié)果來(lái)看,上下部氣層地質(zhì)特征差異明顯,相比于下部氣層,上部氣層的TOC含量由2.01%~4.03%下降至0.86%~3.17%,孔隙度由3.12%~3.31%下降至2.75%~3.02%;黏土礦物含量由26.13%~27.30%增加至32.10%~52.50%,高導(dǎo)縫條數(shù)由0.20條/m增加至0.56條/m,整體上來(lái)看,上部氣層基礎(chǔ)地質(zhì)條件相比于下部①~③小層較差。
因上部氣層黏土含量增多、脆性指數(shù)降低,導(dǎo)致裂縫起裂難度增加。通過(guò)地應(yīng)力參數(shù)計(jì)算發(fā)現(xiàn):在相同構(gòu)造條件下由于上部氣層埋深更淺,導(dǎo)致地應(yīng)力更小(壓力梯度0.022 MPa/m),但其水平應(yīng)力差、泊松比以及楊氏模量與下部氣層差異不大(水平應(yīng)力差8.7 MPa左右、泊松比0.21左右、楊氏模量36.6 GPa左右);不同于下部②小層存在高應(yīng)力隔擋層,上部各小層應(yīng)力較為平均且高導(dǎo)縫更加發(fā)育,有利于裂縫縱向上的延伸。因此,上部氣層儲(chǔ)層壓裂改造中裂縫起裂相對(duì)困難,縫高方向相對(duì)更易延伸,整體上具備形成復(fù)雜縫網(wǎng)的基礎(chǔ)條件[7- 9]。
有研究表明儲(chǔ)層的造縫效果受脆性指數(shù)、天然裂縫密度、孔隙度等因素影響較大[10- 13],上部氣層高導(dǎo)縫發(fā)育,不可避免的會(huì)對(duì)縱向上的改造產(chǎn)生影響,縱向延伸過(guò)度可能影響下部氣井的正常生產(chǎn)。早期上部氣層JYA- 1HF壓裂采用下部主力氣層工藝進(jìn)行試驗(yàn),采用?8 mm油嘴測(cè)試,套管壓力僅7.0 MPa,試氣產(chǎn)量5.3×104m3/d。該區(qū)塊微地震監(jiān)測(cè)解釋結(jié)果顯示,相比于下部①~③小層,上部氣層的縫長(zhǎng)、縫帶寬延伸明顯受限,縫高擴(kuò)展更為順利,解釋出的有效改造體積(SRV)減小。因此,如何通過(guò)工藝措施控制其縱向擴(kuò)展并提高平面改造強(qiáng)度成為上部氣層壓裂改造的難點(diǎn)。結(jié)合前期現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn),提出具體的壓裂改造對(duì)策:
(1)增強(qiáng)前期破裂效果。通過(guò)前置膠液,提高前期地層破裂效果,高黏液體的注入有助于裂縫的擴(kuò)展,考慮縫高控制,僅在前置階段用膠液,在早期形成優(yōu)勢(shì)主縫,避免近井過(guò)早產(chǎn)生復(fù)雜縫[14- 16]。
(2)提高平面改造強(qiáng)度。采用多簇射孔,增強(qiáng)簇間的誘導(dǎo)應(yīng)力;在前置膠液形成一定主縫的基礎(chǔ)上,泵入低黏減阻水造支縫、微縫,泵注過(guò)程中通過(guò)提升凈壓力促進(jìn)裂縫轉(zhuǎn)向[17]。
(3)控制縫高延伸。上部氣層無(wú)高應(yīng)力隔擋層,且高導(dǎo)縫發(fā)育,施工排量的快速提升以及施工規(guī)模的擴(kuò)大可能導(dǎo)致縫高方向裂縫延伸過(guò)度,施工時(shí)必須采用控排量、控規(guī)模的方式減少縱向上的改造[18- 19]。
結(jié)合前期施工經(jīng)驗(yàn),明確了上部氣層多簇射孔,前置高黏膠液造主縫,低黏減阻水促?gòu)?fù)雜,控排量、控規(guī)模的壓裂工藝思路,在此基礎(chǔ)上通過(guò)工藝參數(shù)的優(yōu)化提升壓裂改造效果。
前期通過(guò)大量的室內(nèi)模擬以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),已經(jīng)證明采用3簇射孔既能保證各簇裂縫的進(jìn)液流量,也能通過(guò)多簇間的誘導(dǎo)應(yīng)力促進(jìn)裂縫的復(fù)雜化,但射孔簇間距的大小仍存在優(yōu)化空間,間距過(guò)大時(shí)各簇裂縫間很難產(chǎn)生誘導(dǎo)應(yīng)力;而間距過(guò)小時(shí),各簇間相互影響增強(qiáng),多裂縫均勻程度降低。室內(nèi)優(yōu)化了3簇射孔條件下的簇間距(見(jiàn)圖1),優(yōu)化結(jié)果顯示簇間距為20~25 m時(shí),各簇裂縫間存在一定的誘導(dǎo)應(yīng)力且各簇進(jìn)液相對(duì)均勻。
通過(guò)模擬計(jì)算發(fā)現(xiàn),縫長(zhǎng)、縫高都隨著施工排量的增加而增長(zhǎng),但當(dāng)縫內(nèi)凈壓力逐漸超過(guò)水平主應(yīng)力差時(shí),縫長(zhǎng)的延伸趨勢(shì)逐漸減緩,縫高方向的延伸則逐漸增加(見(jiàn)圖2,圖3)。因此,當(dāng)前置膠液時(shí),盡量減少縫高方面的擴(kuò)展,應(yīng)控制施工排量在11 m3/min以下;而采用低黏減阻水?dāng)y砂時(shí),應(yīng)逐漸將排量由11 m3/min階梯提升排量至13~14 m3/min,確保縫內(nèi)凈壓力超過(guò)水平主應(yīng)力差,提高裂縫的復(fù)雜程度(具體提升時(shí)機(jī)以現(xiàn)場(chǎng)施工為準(zhǔn))。

圖1 3簇不同簇間距各簇進(jìn)液量及裂縫擴(kuò)展模擬結(jié)果

圖2 不同液性不同施工排量縫內(nèi)凈壓力模擬優(yōu)化結(jié)果

圖3 不同施工排量縫長(zhǎng)縫高模擬優(yōu)化結(jié)果
建立區(qū)塊三維等效裂縫模型,在此基礎(chǔ)上輸入壓裂施工參數(shù)模擬氣井周邊應(yīng)力的變化,設(shè)定水平段長(zhǎng)1 500 m,單段段長(zhǎng)80 m,模擬應(yīng)力的變化得到壓裂改造的范圍。模擬結(jié)果顯示,隨著單段壓裂施工規(guī)模的增加,全水平段壓裂平面改造面積(SRA)呈現(xiàn)出前期不斷增大,但后期趨于平穩(wěn)的趨勢(shì),模擬結(jié)果顯示焦石壩區(qū)塊上部氣層壓裂使用1 750 m3左右的施工規(guī)模效果最佳(見(jiàn)圖4)。
高黏液體用量過(guò)多容易造成裂縫縱向延伸過(guò)度,導(dǎo)致上部?jī)?chǔ)層改造與下部溝通。采用Meyer軟件模擬了1 750 m3施工規(guī)模下階梯提升排量時(shí)不同前置用量的裂縫形態(tài),通過(guò)模擬結(jié)果優(yōu)化前置膠液用量為150~300 m3(見(jiàn)圖5)。

圖4 不同單段施工規(guī)模全水平段壓裂改造SRA模擬結(jié)果

圖5 不同前置膠液用量裂縫高度模擬優(yōu)化結(jié)果
工藝優(yōu)化后,分兩個(gè)階段進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn),第一階段通過(guò)裂縫監(jiān)測(cè)確定合理的穿行層位,第二階段通過(guò)對(duì)比測(cè)試產(chǎn)量以及生產(chǎn)情況論證壓裂改造工藝的適用性。
(1)JYB- 3HF井穿行于①~⑦小層,該井壓裂過(guò)程中穿行于上部小層的壓裂段分別采用原有壓裂工藝和優(yōu)化后的壓裂工藝進(jìn)行施工,并通過(guò)微地震對(duì)壓裂過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。該井第17~19段穿行④小層、第20、21、22段穿行于⑤、⑥、⑦小層,其中第18段、第20段采用下部氣層改造工藝,其余段采用優(yōu)化后的施工工藝。從表1數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),雖然上部氣層壓裂工藝優(yōu)化后比下部氣層改造范圍相對(duì)較小,但優(yōu)化后的工藝比優(yōu)化前在平面上事件點(diǎn)波及范圍明顯更大,縱向上則相對(duì)較小。
通過(guò)試驗(yàn)看出,優(yōu)化后的工藝有效增大了平面改造強(qiáng)度,控制了縫高方向的延伸,但由于④、⑤、⑥小層高導(dǎo)縫發(fā)育且距離下部?jī)?chǔ)層更近,壓裂施工不可避免會(huì)對(duì)下部?jī)?chǔ)層產(chǎn)生影響。因此,結(jié)合微地震監(jiān)測(cè)結(jié)果選擇上部⑦、⑧小層作為上部氣層井的主要穿行小層。

表1 JYB- 3HF壓裂試驗(yàn)微地震監(jiān)測(cè)結(jié)果表
(2)在第一階段試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,第二階段試驗(yàn)井JYC- 1HF井穿行于焦石壩區(qū)塊上部⑦、⑧小層,考慮縱向縫高影響進(jìn)行縱向錯(cuò)位布井(圖6)。該井基礎(chǔ)地質(zhì)條件與JYA- 1HF井相當(dāng)(表2),18段均采用優(yōu)化后的壓裂工藝施工,射孔簇?cái)?shù)以3簇為主,平均簇間距為22.17 m,平均單段液量為1 764.76 m3,平均單段砂量為60.54 m3,前置膠液用量為150 m3且階段排量控制到10~12 m3/min,后期逐漸提升排量至14 m3/min,順利完成18段施工。
測(cè)試生產(chǎn)對(duì)比分析:JYC- 1HF井壓后采用?8 mm油嘴放噴測(cè)試,產(chǎn)量達(dá)到了16.34×104m3/d,套管壓力17.58 MPa,相比優(yōu)化前的JYA- 1HF井壓裂改造效果提升明顯。測(cè)試后進(jìn)行投產(chǎn),從圖7所示的生產(chǎn)曲線對(duì)比來(lái)看,在同樣采取6×104m3/d的生產(chǎn)制度條件下,JYC- 1HF井雖然相比于其下部的JYC- 2HF井、JYC- 3HF井生產(chǎn)壓力更低,但生產(chǎn)壓力下降幅度基本一致,明顯優(yōu)于優(yōu)化前的JYA- 1HF井。

圖6 JYC- 1HF井與鄰井空間位置關(guān)系圖

表2 JYC- 1HF與JYA- 1HF基礎(chǔ)地質(zhì)條件對(duì)比表

圖7 JYC- 1HF井及對(duì)比井生產(chǎn)曲線對(duì)比圖
鄰井生產(chǎn)監(jiān)測(cè)分析看出:在JYC- 1HF井壓裂施工過(guò)程中,由于應(yīng)力干擾嚴(yán)重對(duì)同平臺(tái)下部穿行于①~③小層的生產(chǎn)氣井JYC- 3HF井進(jìn)行關(guān)井處理,壓裂施工結(jié)束后重新開(kāi)井投產(chǎn),產(chǎn)量、壓力穩(wěn)定。井底流壓監(jiān)測(cè)顯示與JYC- 1HF井壓裂前后與JYC- 3HF的井底流壓下降速率差異不大,壓裂施工前正常生產(chǎn)時(shí)井底流壓下降速率為0.004 9 MPa/104m3,壓裂后正常生產(chǎn)井底流壓下降速率為0.004 2 MPa/104m3。因此,可以認(rèn)為該區(qū)域上下儲(chǔ)層的改造并無(wú)溝通。
(1)上部氣層相比于下部①~③小層脆性礦物含量降低、高導(dǎo)縫更加發(fā)育,導(dǎo)致上部氣層沿用下部氣層工藝進(jìn)行壓裂改造效果不佳。
(2)針對(duì)上部氣層改造的重難點(diǎn),提出了一套增強(qiáng)平面改造強(qiáng)度,控制縱向裂縫延伸的壓裂改造技術(shù),包括多簇射孔增加誘導(dǎo)應(yīng)力、前置膠液造主縫、低黏減阻水促?gòu)?fù)雜、優(yōu)化施工排量以及規(guī)模控縫高等,從測(cè)試結(jié)果以及微地震監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,新技術(shù)的采用達(dá)到的預(yù)期的目標(biāo),有效提高了上部氣層的壓裂改造效果。
(3)在上部氣層的壓裂改造過(guò)程中不可避免會(huì)對(duì)下部?jī)?chǔ)層造成應(yīng)力干擾,因此,上部氣層選擇穿行⑦、⑧小層,且上下部氣井采用縱向錯(cuò)位布井的方式增加空間距離來(lái)避免重復(fù)改造。從下方投產(chǎn)井的生產(chǎn)情況及井底流壓變化來(lái)看,試驗(yàn)工藝對(duì)目前的布井方式適應(yīng)性較好。但若布井方式或地質(zhì)條件發(fā)生改變,還需對(duì)施工工藝進(jìn)行針對(duì)性的研究及優(yōu)化。