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油田注汽系統(tǒng)一體化節(jié)能優(yōu)化改造實踐及效果分析

2021-04-28 15:14:46宋鑫宋泓霖中國石化勝利油田分公司
石油石化節(jié)能 2021年4期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

宋鑫 宋泓霖(中國石化勝利油田分公司)

1 基本原理

勝利油田注汽系統(tǒng)擁有注汽鍋爐130余臺,年注蒸汽量約為8×106t,年耗能80×105t標煤,是油田第一耗能大戶。因此,抓好注汽系統(tǒng)節(jié)能降耗改造,提升注汽系統(tǒng)用能效率,成為一項重點工作。

注汽系統(tǒng)一體化節(jié)能優(yōu)化改造,是指運用系統(tǒng)工程原理和過程分析方法,從鍋爐產(chǎn)汽環(huán)節(jié)、管網(wǎng)輸汽環(huán)節(jié)以及井筒注汽環(huán)節(jié)進行能耗分析,找出制約系統(tǒng)能耗降低的主要問題,進而采取針對性措施,以提升鍋爐運行效率,降低輸汽和注汽過程散熱損失,減少蒸汽用量。

2 系統(tǒng)存在問題

油田注汽系統(tǒng)主要由“鍋爐產(chǎn)汽—管網(wǎng)輸汽—井筒注汽”三個環(huán)節(jié)組成[1],造成注汽系統(tǒng)效率低的主要因素有三項:鍋爐運行效率低;輸汽管網(wǎng)散熱損失大;井筒隔熱油管傳熱損失大。以BNWZ油田注汽系統(tǒng)檢測數(shù)據(jù)為例進行分析。

該油田稠油開發(fā)共配套注汽鍋爐10臺,其中固定注汽鍋爐6臺,活動注汽鍋爐4臺,固定注汽管網(wǎng)32.4 km,承擔著267口稠油井的注汽生產(chǎn)任務(wù),年注汽量62×104t。2016—2017年對該油田注汽系統(tǒng)進行了全面檢測,鍋爐運行效率分別低于設(shè)計效率1%~4%,管網(wǎng)熱損失平均7.6%,井筒傳熱損失平均10%。

2.1 注汽鍋爐熱效率低原因分析

1)鍋爐缺乏在線檢測儀表,不能隨時根據(jù)鍋爐負荷變化對配風系統(tǒng)進行調(diào)節(jié),造成排煙熱損失過大[2]。

2)鍋爐爐膛傳熱系數(shù)較低,由于注汽鍋爐熱量傳遞以輻射為主,注汽鍋爐現(xiàn)有耐火材料高溫下發(fā)射率只有0.4~0.5,導(dǎo)致注汽鍋爐熱吸收率較低。

2.2 注汽管線熱損失大原因分析

1)注汽管線保溫材料主要以硅酸鋁為主,存在不抗壓、易變形、有效保溫時間短等問題,導(dǎo)致注汽管線保溫層破損較嚴重,沿程熱損失大。

2)部分閥門存在漏失、關(guān)不嚴等現(xiàn)象,注汽管網(wǎng)閥體沒有進行保溫,閥體熱損高達4 260 W/m2,閥體熱損失占每千米管網(wǎng)熱損失中的4%。

3)注汽管線均采用傳統(tǒng)保溫管托,管線管托熱損為355 W/m2,注汽管線管托熱損失占每千米管網(wǎng)熱損失中的20%。

4)注汽井口保溫均采用玻璃絲棉纏繞方式,熱損失大;而且玻璃絲棉防水性能差,在高溫作用下,如果浸水只能使用2~3次即要更換。

2.3 井筒散熱損失大的原因分析

通過對井筒熱損失分析發(fā)現(xiàn),隔熱管節(jié)箍散熱、隔熱管接頭漏失散熱、環(huán)空散熱是井筒熱損失的主要因素。從熱點分析結(jié)果看,隔熱管接箍不隔熱時,套管溫度明顯高于隔熱管本體對應(yīng)溫度,該處熱損失大幅增加,制約了井底蒸汽干度的提高并且對套管保護不利[3-4]。

表1 注汽管道主要保溫材料性能對比

3 主要技術(shù)改造思路及措施

針對注汽系統(tǒng)存在的問題,充分依托原有配套設(shè)施,從產(chǎn)汽、輸汽、用汽方面進行一體化優(yōu)化改造[5],提高注汽系統(tǒng)用能效率。

3.1 鍋爐提效改造

3.1.1 注汽鍋爐配風系統(tǒng)改造

1)在相應(yīng)的鍋爐煙道末端設(shè)置煙氣含氧在線分析儀,在原有鍋爐控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上安裝鼓風機變頻器,根據(jù)測量到的煙氣含氧量的變化,通過變頻器驅(qū)動鼓風機,對鼓風機的風量進行PID調(diào)節(jié),使得煙氣出口含氧量維持在2.5%,降低排煙熱損失。

2)在注汽鍋爐原有PLC上新增模擬量輸入和輸出模塊以及開關(guān)輸入模塊,并對輸入、輸出模塊采用隔離技術(shù)提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定及可靠性。

3.1.2 注汽鍋爐輻射段強化傳熱技術(shù)改造

對注汽鍋爐爐膛進行黑體輻射節(jié)能涂料噴涂改造。通過對爐膛的耐火材料表面噴涂高效節(jié)能涂料,可使爐膛形成一層堅硬的陶瓷釉質(zhì)硬殼,全面提升爐膛耐火材料的表面物理和化學(xué)特性,可提高鍋爐受熱面的傳熱能力,同時可改善爐膛結(jié)焦現(xiàn)象,使注汽鍋爐在安全性、燃料適應(yīng)性、吸熱能力、生產(chǎn)負荷能力、溫度均勻性、管道壽命等方面都有顯著的提高。

3.1.3 增加高效換熱段裝置

對注汽鍋爐安裝高效換熱段。通過在注汽鍋爐過渡段和對流段之間增加過熱段管圈,將從輻射段出來的蒸汽再進入對流段加熱,提高進鍋爐對流受熱面的給水溫度及蒸汽干度。由于高干度的蒸汽吸熱是在對流段內(nèi)進行,不形成結(jié)垢,使注汽鍋爐在安全性、熱量利用方面都有顯著的提高[6-7]。

3.2 注汽管網(wǎng)保溫改造

3.2.1 應(yīng)用新型保溫材料

目前注汽管道主要保溫材料有硅酸鋁、鈦陶瓷和氣凝膠三種。經(jīng)對比,氣凝膠氈新型保溫材料具有低密度、高孔隙率、低熱導(dǎo)率和低折射率、防水及抗壓等特性,是一種新型輕質(zhì)納米多孔材料,因此選用氣凝膠材料對相應(yīng)注汽管線進行保溫[8-10]。保溫材料性能對比分析見表1。

由于目前80%以上注汽管線規(guī)格是φ89,以該規(guī)格注汽管線(1 000 m管線)為例對硅酸鋁、鈦陶瓷和氣凝膠保溫材料進行經(jīng)濟性對比分析,分析結(jié)果見表2。

表2 保溫材料經(jīng)濟性對比分析

3.2.2 固定注汽管網(wǎng)閥門更新及保溫升級

1)管網(wǎng)閥門更新。對老化嚴重的閥門進行更換,破損的閥門進行維修。

2)閥門保溫。對裸露的閥門進行氣凝膠保溫。

3.2.3 固定注汽管線管托及注汽井口保溫升級

1)管線管托保溫升級。對在用的注汽管線滑動管托進行氣凝膠材料保溫包扎。

2)注汽井口保溫升級。對注汽井口保溫裝置重新設(shè)計,使用固體隔熱材料根據(jù)井口形狀制作保溫罩,將新型保溫材料固定在保溫罩內(nèi)壁上。安裝時用螺栓將前后保溫殼安裝在井口上,可將井口全部覆蓋。改造后由于保溫棉固定在保溫罩內(nèi)壁上,與注汽井口沒有直接接觸,傳熱方式由傳導(dǎo)變?yōu)檩椛洌档土吮孛迌?nèi)表面溫度,減緩了損壞速度。

表3 BNWZ油田注汽系統(tǒng)一體化節(jié)能優(yōu)化改造效果對比

3.3 注汽井筒實施全過程保干技術(shù)

可以有效的減少因隔熱管節(jié)箍散熱、隔熱管接頭漏失散熱、環(huán)空散熱以及隔熱管視導(dǎo)熱系數(shù)超標等造成的井筒熱損失,提升井底注汽干度,改善注汽效果,提升開發(fā)效益。全過程保干技術(shù)主要包括:配套隔熱襯套;優(yōu)化封隔器下深;環(huán)空注氮隔熱等。

4 效果分析

BNWZ油田注汽系統(tǒng)一體化節(jié)能優(yōu)化改造效果對比見表3。該項目于2016年6月開工,2018年12月完工,總計投入資金1 163萬元,噸汽耗燃油(氣)由改造前的62.0 kgoe/t下降到58.3 kgoe/t,節(jié)能率5.97%。截至2020年12月份,平均年節(jié)約燃油(氣)當量2 381 toe。

1)注汽鍋爐。注汽鍋爐熱效率由82.78%提升至88.6%,熱效率提升5.82%,其中輻射段強化傳熱技術(shù)改造提升鍋爐熱效率2.33%,配風系統(tǒng)改造和可安裝高效換熱段使鍋爐熱效率提升3.49%。年節(jié)油(氣)當量721.68 toe,折合標煤1 031 t。

2)注汽管網(wǎng)。注汽管網(wǎng)熱損失由6.55%降低至4.11%。年節(jié)油(氣)當量為1 486.6 toe,折合標煤2 123.7 t。

3)注汽井筒。一是井底注汽干度提升7%~10%以上,稠油井生產(chǎn)周期延長37天;二是井底注汽量得到進一步優(yōu)化。通過實施全過程保干,注汽壓力為15 MPa時,每注入1×104t蒸汽,可優(yōu)化節(jié)約94 t蒸汽,節(jié)約注汽費用1.8萬元。

5 結(jié)論

1)稠油是我國的重要石油資源,約占全國石油產(chǎn)量的十分之一。稠油開采能耗是普通原油開采能耗的2~3倍,要大幅度降低油田生產(chǎn)能耗,就必須抓好稠油開采技術(shù)降耗工作。

2)運用系統(tǒng)工程原理和節(jié)點分析理論,對稠油注汽系統(tǒng)從鍋爐產(chǎn)汽、管網(wǎng)輸汽、到井筒注入環(huán)節(jié)進行一體化節(jié)能優(yōu)化改造,可以避免“木桶短板效應(yīng)”,比單節(jié)點進行改造或單項技術(shù)推廣,節(jié)能效果更為明顯。

3)BNWZ油田稠油注汽系統(tǒng)一體化節(jié)能改造項目的成功做法,已在勝利油田稠油區(qū)塊得到推廣,必將為其它油田注汽系統(tǒng)開展節(jié)能降耗改造具有一定的借鑒意義。

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