賈佳,謝海濤,夏忠躍,解健程
中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司(天津 300467)
神府致密氣區塊沉積條件復雜,儲層非均質性強、連續性差、具有低孔、低溫、低滲,低壓、自然產能低或基本無產能的特點[1-2]。目前使用的小井眼井身結構為:Ф215.9 mm 井眼×Ф177.8 mm 套管+Ф155.6 mm 井眼×Ф114.3 mm 套管,在鉆井過程中,存在鉆井周期較長,鉆速較慢,鉆頭易泥包,固井ECD 值高等問題,需要開展針對性的研究,以解決這些問題。
神府區塊已鉆小井眼中,如表1所示,鉆井周期平均30 余天,平均機械鉆速6.7 m/h,制約了小井眼井的快速高效作業。
在小井眼鉆進過程中,如表2所示,鉆頭外徑為155.6 mm,泵排量一般開至800 L/min,環空返速0.7 m/s 左右,巖屑的返出效果較差,尤其是在石千峰-石盒子組泥質含量較高的地層,容易引起井底泥質固相含量過高,導致鉆頭泥包[3]。

表1 神府區塊已鉆小井眼井機械鉆速和鉆井周期統計

表2 鉆頭泥包情況統計
正常鉆進過程中,使用的鉆桿為Ф88.9 mm,其內徑為Ф70.6 mm,鉆具內摩阻較大,比常規鉆具壓力更高,鉆桿易發生刺漏[4-7]。4D 井鉆至井深1 845 m 立管壓力由12 MPa 下降至10 MPa,起鉆至1 337 m,鉆具刺漏兩根;8D 井鉆進至井深778 m,施工過程中立管壓力由10.6 MPa下降至6.0 MPa,起鉆至第14柱發現公母扣臺階面損壞(圖1)。
裸眼段擴徑后井徑約168 mm,生產套管外徑為114 mm,環空間隙較小,頂替排量受到限制,頂替效率低,環空鉆井液易形成滯留帶,替漿中易發生竄槽,固井質量一般較差;同時,環空間隙小,摩阻大,固井動態當量密度高,導致下部地層尤其是煤系地層,極易出現漏失。在注入泥漿過程中,Ф155.6 mm井眼,環空返速達到1.7 m/s,同時固井水泥漿失水較大,泥餅不斷被沖刷掉落,形成環空憋壓壓漏地層[8-12]。神府地區下石盒子、劉家溝屬于易漏地層,固井中上部直接壓裂地層,泥漿無法正常循環,井口失返,形成長距離套管自由段;下部地層壓力高,形成局部地層漏失,失水過大,導致部分井段膠結質量差。
現場作業時,3井井身質量較好,固井參數雖達到設計要求,但注水泥漿時井口失返,1 754 m 以上為自由套;2D井注水泥時井口失返,1 800 m以上為自由套(表3);7 井和9 井,固井過程井口返出和碰壓基本正常,但全井段顯示多段不同程度膠結質量不好(表4)。

表3 神府3井固井時存在長距離自由段

表4 神府7井固井膠結質量不連續井段統計
開展井身結構優化研究,將原小井眼井身結構Ф215.9 mm×Ф177.8 mm +Ф155.6 mm ×Ф114.3 mm調整為Ф241.5 mm×Ф193.7 mm +Ф165.1 mm×Ф114.3 mm,該井身結構與小井眼井身結構相比,在泵壓、固井ECD等方面有比較大的優勢[13-17]。
2.1.1 鉆進中受力研究
鉆進過程中,在同等條件下,原井身結構(圖2中井身結構1)中鉆具受力與改進后井身結構(井身結構2)的受力相差不大,同等井深下,鉆具受力相差不超過2 t(圖2)。

圖2 不同井身結構鉆進過程中受力分析示意圖
2.1.2 扭矩分析
在同等條件下,井身結構1 的扭矩值與井身結構2相差不大。尤其隨著深度的增加,在1 000 m以下地層中,扭矩值幾乎一致(圖3)。

圖3 不同井身結構鉆進時扭矩變化示意圖
2.1.3 泵壓變化
鉆進過程中,隨著排量增大,泵壓逐漸增大,在相同排量下,井身結構1的泵壓比井身結構2的大,隨著排量增加,相差的幅度越大。在1 000 L/min的排量下,井身結構1 的泵壓為16.2 MPa,井身結構2的泵壓為8.5 MPa,幾乎相差了1倍(圖4)。

圖4 不同井身結構泵壓隨排量變化示意圖
2.1.4 固井井底ECD變化
在固井過程中,隨著井深增加,ECD 值逐漸增大[16-18];不同井身結構,ECD 值不同,表現出的規律是:井身結構1的ECD值>井身結構2的ECD值,井身結構1 進行固井時,井底ECD 接近了1.88 g/cm3,井身結構2 的井底ECD 為1.82 g/cm3。由于井身結構1固井時,存在壓漏地層的情況。所以,為了避免井底ECD 過大,需要控制ECD 值在1.88 g/cm3以下[18-20](圖5)。

圖5 不同井身結構固井井底ECD變化示意圖
對二開石千峰以上地層:對比試驗19 mm 齒和16 mm 齒的現場效果,使用19 mm 齒鉆頭平均機械鉆速14.5 m/h,最高達到22 m/h;使用16 mm 齒鉆頭平均機械鉆速12.5 m/h,最高達到18.5 m/h;提速效果對比16 mm齒平均提速15%;后續井作業時,二開鉆頭使用19 mm齒鉆頭(圖6、圖7)。

圖6 不同鉆頭類型19 mm齒機械鉆速統計

圖7 不同鉆頭類型16 mm齒機械鉆速統計
對二開石千峰以下地層進行對比試驗:使用19 mm 齒鉆頭平均機械鉆速7.5 m/h,最高達到10m/h;使用16 mm 齒鉆頭平均機械鉆速13 m/h,最高達到21.5 m/h;提速效果對比19 mm 齒提速明顯;建議石千峰及其以下地層鉆頭使用16 mm齒鉆頭(圖8)。

圖8 石千峰及其以下地層不同尺寸齒PDC鉆頭
由于小井眼井在實施過程中,使用Ф88.9 mm鉆具,該鉆具柔性大,易發生刺漏的特點,對鉆桿尺寸進行優選,選擇Ф101.6 mm鉆桿與之進行對比研究。
2.3.1 扭矩安全極限
使用Ф88.9 mm和Ф101.6 mm鉆桿進行鉆進時,鉆具的安全扭矩極限不盡相同,Ф88.9 mm鉆桿明顯小于Ф101.6 mm鉆桿,同時,Ф101.6 mm鉆桿的尺寸大,剛性比Ф88.9 mm 鉆桿要強,承受的力也更大(圖9)。

圖9 不同尺寸鉆桿鉆進時理論極限值對比分析圖
2.3.2 泵壓對比
使用Ф88.9 mm 鉆進時,泵壓明顯高于Ф101.6 mm鉆桿鉆進時的泵壓,當排量開至1 000 L/min時,Ф88.9 mm 鉆桿鉆進時泵壓為22.6 MPa,而Ф101.6 mm 鉆桿鉆進時的泵壓僅為15.2 MPa,相差了7.4 MPa,泵壓降低了32%,所以使用大尺寸鉆桿,對大幅降低泵壓,作用突出(圖10)。
現場應用結果表明,改進前,折算2 000 m 平均當量鉆井工期21.55天;改進后,平均當量鉆井工期16.60天;工期縮短了23%(圖11)。

圖10 不同尺寸鉆桿泵壓對比分析圖

圖11 不同井身結構鉆井工期對比示意圖
隨著不斷改進,機械鉆速也呈現逐漸加快的趨勢,改進前,平均機械鉆速7.69 m/h;改進后,平均機械鉆速10.12 m/h,機械鉆速提高31%(圖12)。

圖12 不同井身結構機械鉆速對比示意圖
1)經過改進,井身結構Ф311.15 mm× Ф244.5 mm+Ф215.9 mm×Ф139.7 mm,更適合目前神府區塊的致密氣鉆井作業。
2)鉆頭使用16 mm齒,可以有效提高機械鉆速,有效緩解鉆頭泥包的發生。
3)可以優選Ф101.6 mm 鉆桿進行鉆進,同等排量下,泵壓可以降低32%。
4)使用改進后的井身結構,可以有效解決固井中ECD較高產生的井漏問題。
5)現場應用表明,改進后的小井眼技術可以提高機械鉆速31%,縮短鉆井工期23%,在神府致密氣區塊可以推廣使用。