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礦井提升機直流控制系統(tǒng)的研究

2021-05-19 09:16:00王踐偉
機械管理開發(fā) 2021年3期
關鍵詞:煤礦檢測

王踐偉

(山西汾西瑞泰正中煤業(yè)有限公司, 山西 晉中 031300)

1 項目背景

現(xiàn)有的煤礦提升機超速報警的方式一般為:利用測速機對滾筒的實際速度進行測量,與設定速度進行比較,一旦實際速度超出額度速度的15%就進行故障停機,停機后處理起來非常慢,短則半小時,長至1~2 h,嚴重影響煤礦生產(chǎn)效率。煤礦提升機在提升煤炭時,由于煤質(zhì)問題,箕斗內(nèi)經(jīng)常有殘留,當殘留較多時,再次裝載必然會引起超載,導致提車機無法提升箕斗,有時甚至提升到中間才發(fā)生無法提升的問題,處理起來非常困難,對煤礦生產(chǎn)和安全產(chǎn)生極大影響。

2 礦井提升機直流控制系統(tǒng)的設計

2.1 整體結構分析

針對現(xiàn)有的煤礦提升機超速報警處理不當,無超載報警的問題,設計了一種新的煤礦用提升機直流控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)原理如圖1 所示[1-2],提升機提升作業(yè)原理如圖2 所示[3-4]。

圖1 控制系統(tǒng)原理示意圖

2.2 控制系統(tǒng)實施分析

煤礦用提升機控制系統(tǒng),提升機包括電機、滾筒、第一箕斗和第二箕斗,控制系統(tǒng)包括測速機、PLC 控制器和直流調(diào)速裝置,測速機安裝在滾筒上,對滾筒的速度進行測試,直流調(diào)速裝置的型號為6AR80,直流調(diào)速裝置輸出直流電供給電機,電機帶動滾筒旋轉(zhuǎn),滾筒提升第一箕斗和第二箕斗。

圖2 提升機提升作業(yè)原理示意圖

測速機連接有阻容吸收電路,阻容吸收電路分別與PLC 控制器和直流調(diào)速裝置電連接,直流調(diào)速裝置與PLC 控制器電連接,PLC 控制器連接有超速報警器和殘留報警器;直流調(diào)速裝置內(nèi)設置有電流檢測器。阻容吸收電路包括三路并聯(lián)的阻容路,阻容路包括相互串聯(lián)的電容和電阻。阻容吸收電路作用是吸收浪涌和尖峰,以減小對控制系統(tǒng)的沖擊和負荷。阻容吸收電路使得測速機送至PLC 控制器和直流調(diào)速裝置的電壓信號更加穩(wěn)定和準確[5-6]。

2.3 煤礦用提升機超速報警方法的實施

現(xiàn)有提升機滾筒的額定速度為8.8 m/s,據(jù)此提出設定速度為9.3 m/s,采用以上所述的煤礦用提升機控制系統(tǒng),超速報警方法包括以下步驟:

步驟1:在PLC 控制器內(nèi)設置滾筒的設定速度為9.3 m/s,測速機測得的滾筒的實際速度為Y。

步驟2:實際速度Y 送至PLC 控制器內(nèi),與設定速度9.3 m/s 進行比較。

步驟3:當檢測的實際速度Y 大于設定速度9.3 m/s 的次數(shù)超過5 次,則在提升機完成工作停下后,PLC 控制器控制超速報警器進行報警,提醒現(xiàn)場人員提升機存在超速隱患,需要及時處理。

該超速報警方法不直接對提升機進行停機,不需要面臨停機后長時間處理的情況。

2.4 煤礦用提升機殘留檢測方法

煤礦用提升機殘留檢測方法,采用以上所述的煤礦用提升機控制系統(tǒng),殘留檢測方法包括以下步驟:

步驟1:第一箕斗裝額定8 t 的煤,第二箕斗無煤,滾筒提升第一箕斗,下放第二箕斗,此為一鉤;當滾筒勻速運行時,電流檢測器檢測到的電流值為M,M 為 1 000~1 100 A,電流值送至 PLC 控制器,此時M 為第二箕斗無殘留時的電流值。

步驟2:下一鉤提升第二箕斗,下放第一箕斗,當?shù)谝换穬?nèi)有殘留煤,滾筒勻速運行時,電流檢測器檢測到的電流值會變小。

步驟3:重復進行煤的提升,當滾筒勻速運行時,PLC 控制器內(nèi)判斷電流檢測器檢測到的電流值相比M 減少200~300 A,則PLC 控制器控制殘留報警器進行報警,證明第一箕斗和第二箕斗內(nèi)殘留量過多,有超載風險。

2.5 特點分析

1)測速機輸出的電壓先經(jīng)過阻容吸收電路,阻容吸收電路作用是吸收浪涌和尖峰,以減小對控制系統(tǒng)的沖擊和負荷。

2)提出了新的超速報警方法,當檢測的實際速度大于設定速度的次數(shù)超過5 次,則在提升機完成工作停下后進行報警,不會造成直接停機的情況,不僅保障了提升機安全穩(wěn)定的運行,也能實現(xiàn)超前報警,及早發(fā)現(xiàn)提升機的問題。

3)提出了殘留檢測方法,通過對提升機運行時電流的變化,判斷箕斗內(nèi)是否有殘留,預防超載提升,避免了超載提升帶來的嚴重影響,極大地保障了煤炭生產(chǎn)的安全穩(wěn)定。

3 實踐應用及效果分析

礦井提升機直流控制系統(tǒng)設計完成后,在山西汾西瑞泰正中煤業(yè)井下KMD-3.5×4(III)E 型提升機上進行了安裝調(diào)試,并投入到實踐應用當中。經(jīng)直流控制系統(tǒng)改造后的KMD-3.5×4(III)E 型提升機從2019 年5 月運行至今,提升機運行穩(wěn)定,直流控制系統(tǒng)控制可靠,新的報警預警辦法和殘留檢測方法準確可靠,為保障該提升機的安全運行奠定了基礎。該礦井提升機直流控制系統(tǒng)設計應用后,提升機無一起安全事故發(fā)生,工作效率極高,有效保障了煤礦的運輸,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的安全經(jīng)濟效益。

4 結語

設計了煤礦用提升機直流控制系統(tǒng)、超速報警方法及殘留檢測方法,該直流控制系統(tǒng)包括測速機、PLC 控制器和直流調(diào)速裝置,測速機連接有阻容吸收電路,阻容吸收電路分別與PLC 控制器和直流調(diào)速裝置電連接,直流調(diào)速裝置與PLC 控制器電連接,PLC 控制器連接有超速報警器和殘留報警器。阻容吸收電路作用是吸收浪涌和尖峰,以減小對控制系統(tǒng)的沖擊和負荷。提出了新的超速報警方法,當檢測的實際速度大于設定速度的次數(shù)超過5 次,則在提升機完成工作停下后進行報警。提出了殘留檢測方法,通過對提升機運行時電流的變化,判斷箕斗內(nèi)是否有殘留,預防超載提升,極大地保障了煤炭生產(chǎn)的安全穩(wěn)定。該煤礦用提升機直流控制系統(tǒng)在山西汾西瑞泰正中煤業(yè)井下KMD-3.5×4(III)E 型提升機上進行了實踐應用,效果理想。

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