顏丙雙
(天地科技股份有限公司,北京 100013)
導致工作面產生空巷的原因較多,常見的有生產接續計劃變更、資源開采產權變更、不同開采方法等,空巷的存在嚴重影響工作面的快速推進,是當前煤礦安全高效回采的主要威脅之一。當工作面逐漸回采至空巷時,在超前采動支撐壓力的影響下,剩余煤柱逐漸進行塑性屈服狀態,基本頂發生斷裂,老頂巖塊回轉失穩,導致工作面內壓力急劇增大,壓縮支架行程,嚴重者出現頂板切落事故,造成工作面壓架。
目前,工作面過空巷的主要技術方法有以下幾種:①密集支柱或木垛支護;②錨桿(索)配合單體液壓支柱支護;③錨桿(索)配合木垛支護;④垛式支架支護;⑤空巷充填支護;⑥注漿加固。為保證工作面安全快速通過空巷,我國學者進行了大量研究工作,已取得了諸多成果。錢鳴高等[1]在“砌體梁”全結構力學分析的基礎上,將頂板關鍵塊體簡化為三鉸拱式結構,并給出了工作面頂板的壓力計算公式;康紅普[2]針對不同時期采用的錨桿類型和應用條件進行了分析,總結了煤礦錨桿支護的研究成果;王寧等[3]針對極近距離煤層過穿層空巷條件,通過采取分段補強支護、控制采高等手段,順利通過了穿層空巷;徐青云等[4]通過建立空巷基本頂力學模型,揭示了頂板穩定性機理,并對木垛支護、錨桿索支護和高水材料充填支護3種方式進行了工業試驗對比;查文華等[5]針對厚煤層堅硬頂板條件,計算了基本頂斷裂位置與頂板載荷關系及其對巷道圍巖變形影響;周海豐[6]通過加強巷內支護,采取工作面等壓、預測周期來壓規律等方法,進行了大采高工作面空巷支護技術研究,并成功進行了工業試驗。
目前,針對綜放工作面平行大斷面空巷支護方面的研究較少,因此,本文以綜放工作面為背景,通過建立空巷頂板斷裂力學模型,對頂板失穩機理進行分析,提出一種新型復合結構墩柱快速支護方法,并成功應用于錦泰能源長灘煤礦,為綜放工作面安全快速通過平行大斷面空巷提供參考。
工作面正常推進過程中,老頂呈現周期性斷裂,形成鉸接巖梁結構,自工作面向采空區方向,把對工作面產生直接影響的老頂斷裂巖塊分為A、B、C三塊,其中巖塊A位于實體煤上方,對工作面壓力變化影響極小;巖塊B位于實體煤和采空區垮落矸石之間,是工作面壓力顯現的主要原因;巖塊C位于采空區已垮落矸石上方[6],如圖1所示。 當工作面前方存在空巷時,巖塊B的斷裂位置、長度、觸矸狀態直接決定了空巷、煤柱和工作面內的壓力顯現情況。

圖1 綜放工作面平行空巷頂板破斷特征Fig.1 Characteristics of roof fracture in comprehensive caving working face
根據巖塊B斷裂線的位置,可以分為斷裂線位于貫通煤柱上方、斷裂線位于空巷上方和斷裂線位于實體煤上方3種情況。當斷裂線位于貫通煤柱上方時,為理想斷裂狀態,此時頂板壓力得到釋放,相對于空巷而言,煤柱外側形成短懸臂結構,空巷內壓力相對較小;當斷裂線位于空巷上方時,頂板巖塊的回轉會導致空巷內墩柱壓力的不斷增大,并且隨著工作面的逐步推進,墩柱易出現撓曲變形,不利于整體支撐力的發揮,應采取工作面等壓或超前預裂措施盡量避免此種情況出現;當斷裂線位于實體煤上方時,頂板載荷主要由實體煤、墩柱、貫通煤柱、工作面支架和采空區冒落矸石支撐,隨著工作面的逐步推進,殘余煤柱寬度越來越小,逐漸失去彈性核區,進入塑性屈服狀態而失去承載能力,此時為最危險的工況條件,空巷內墩柱承受壓力最大,工作面與空巷圍巖控制難度增大。
當煤柱完全進入塑性屈服狀態時,將完全失去承載能力,即q3=0。此時,若工作面支架支撐能力不足或頂板載荷超過支架工作阻力,頂板將出現大量下沉或切頂,造成壓架事故,使得工作面難以順利通過空巷。因此,空巷內采取外部支護措施尤為必要。空巷內采用新型高強墩柱進行外部支護,可在煤柱塑性破壞后分擔工作面支架承擔的頂板載荷,緩解工作面壓力顯現劇烈,避免壓架問題。空巷內增加墩柱支護后,與原始錨桿索支護構件共同提供空巷內的均布載荷支撐力qz,根據載荷適應性可知,墩柱支撐強度qz需滿足式(1)和式(2)。
n[qz]+qML2+F1+F3+F4+F5-
(L1+L2+L3+L5)Mzγz-L0MEγE=0
(1)

(2)
式中:n為單位長度內截面積內墩柱數量,根;[qz]為墩柱支撐強度,kN;qM為空巷頂板原始支護,kN;F1為實體煤對頂板作用力,kN;F3為煤柱對頂板作用力,kN;F4為采空區矸石對巖塊B的支撐力,kN;F5為工作面支架對頂板作用力,kN;Fz為單位支架寬度空巷頂板臨界載荷,kN;[Fz]為工作面支架工作阻力,kN;Mz為直接頂厚度,m;γz為直接頂巖層容重,kN/m3;ME為堅硬基本頂厚度,m;γE為堅硬基本頂巖層容重,kN/m3;Q為單個支架上方頂板載荷,kN;R1為直接頂對巖塊B的支撐力,kN;L0為堅硬頂板巖梁長度,m;L1為應力極限平衡區寬度,m;L2為空巷寬度,m;L3為殘余煤柱寬度,m;L4為觸矸長度,m;L5為支架頂梁尾端至煤壁距離,m。
空巷前方煤體支承力qs和應力極限平衡區寬度L1計算公式分別為式(3)和式(4)。

(3)

(4)
式中:C0、φ0為煤層與頂底板巖層交界面的黏聚力和內摩擦角,(°);α為煤層傾角,(°);Px為支架對煤幫的支護阻力,kN;λ為側壓系數;M為采高,m;H為采深,m;γ為上覆巖層平均容重,kN/m3;k為應力集中系數。
傳統混凝土墩柱為“混凝土-柔性模具”結構,其柔性模具僅為保證初期澆注時整體成型,混凝土墩柱承載能力主要取決于混凝土的強度。為使墩柱達到設計強度,不得不采用高標號混凝土,這就使得采煤機貫通空巷時截割困難,截齒消耗量大增,截割后形成大塊結構無法運輸,需進行爆破處理,嚴重影響了工作面推進速度。
受改善混凝土受力環境的思路啟發,新型墩柱采用復合結構,在墩柱內部加強處理,同時在外部增加套管結構,自內而外形成“充填材料-內部結構-外部模具”的復合結構,改善了充填材料的受力環境,使之由單軸受力狀態改變為三軸受力狀態,承載能力大幅度提高。同時,為滿足采煤機快速截割要求,降低了各層復合結構的單層強度,充填材料可選用低標號混凝土或高水材料,既滿足支護與煤機截割要求,解決了墩柱支護能力與煤機截割之間的矛盾,同時滿足了外部剛性結構約束作用,提高了墩柱整體塑性變形能力和殘余強度,使之更好地適應工作面高強支護與快速推進的要求。
根據煤礦實際地質條件,參考以往經驗數據,煤柱側斷裂線處載荷強度取120 kN/m,煤壁處載荷強度取260 kN/m,得到實體煤幫對頂板巖梁作用力為1 330 kN。矸石初始碎脹系數取1.30,最終碎脹系數取1.10,得出矸石對頂板巖梁作用力為1 895 kN。當工作面與空巷臨近貫通時,剩余煤柱進入塑性屈服狀態,承載能力大幅度下降,此時頂板載荷由工作面液壓支架和墩柱支撐,為最危險狀態,空巷內墩柱支護延米工作阻力應不低于9 475 kN,計算公式見式(1)和式(2);若考慮1.5倍富余系數,則墩柱延米支護阻力應不低于14 213 kN,即n×qz≥14 213 kN。
為準確獲取新型結構墩柱極限承載能力,進行了1∶1等比例原型室內試驗,采用30 000 kN支架壓力試驗機進行試驗,如圖2所示。根據試驗結果,Φ800 mm墩柱承載能力為6 000~10 000 kN,Φ1 000 mm墩柱承載能力為8 000~12 000 kN。相比傳統混凝土墩柱,Φ800 mm墩柱極限載荷由3 000 kN 提高到6 000 kN以上,承載能力提高1.1~2.3倍,效果顯著。

圖2 復合結構墩柱極限載荷試驗Fig.2 Maximum loading of composite structure pier column
根據上述結果,為實現有效支護,空巷內延米支護強度應不低于14 213 kN,結合現場實際地質條件,長灘煤礦226上03工作面空巷寬度較大,宜采用多排墩柱聯合布置方式,保證支護的均勻性。根據新型墩柱極限載荷1∶1實驗室試驗,墩柱支護強度計算公式見式(5)。

(5)
式中:F為墩柱設計支護強度,kN;F0為延米支護強度,kN;b為墩柱排數;l為墩柱中心距,m;k為調整系數。
考慮現場運輸和施工條件,采用水灰比1∶1高水材料進行施工,材料終凝強度不低于12 MPa。設計采用Φ800 mm規格墩柱,終凝支護強度不低于8 000 kN,共布置4排墩柱,中心距為2 000 mm,空巷延米支護強度為16 000 kN,滿足支護要求。
長灘煤礦226上03綜放工作面開采6上煤層,最大埋深為260 m,工作面長度為178 m,平均煤層厚度為13.5 m,局部達到17 m以上,傾角為0°~5°,煤層普氏系數f為2~3。工作面直接頂為砂質泥巖、粉砂巖,厚度為9.23 m,呈深灰色;老頂為粗砂巖,厚度為22 m,呈灰白色;直接底為泥巖,厚度為6.7 m,呈深灰色。由于生產計劃變更,工作面推進距離延長224 m,原切眼廢棄,形成空巷。原切眼尺寸規格為9.0 m×4.1 m,原切眼與工作面位置關系如圖3所示。

圖3 226上03工作面巷道布置及空巷位置圖Fig.3 Layout diagram of 226上03 working face roadway
空巷頂板為煤體,距輔運順槽50 m的頂板處存在1條斷層構造,斷層落差為0.5~2.0 m。空巷內曾安裝過支架,生產計劃變更后撤出,導致原頂板錨桿、錨索支護被嚴重破壞;若不采取措施,工作面鄰近空巷時可能導致直接頂板垮落,造成切頂壓架事故。根據生產安排,工作面距離揭露空巷僅剩2個月時間,為保證工作面安全順利通過,必須保證在工作面距離空巷100 m以上時,完成對空巷的補強支護。
空巷原始支護采用“錨桿-索”聯合支護設計,如圖4所示。頂板錨索規格為Φ18.9 mm×7 500 mm錨索, 間距為2 000 mm, 每排布置4根, 排距為2 000 mm;頂板錨桿規格為Φ22 mm×2 400 mm螺紋鋼錨桿,間距為850 mm,每排布置12根,排距為1 000 mm;回采幫采用玻璃鋼錨桿,規格為Φ20 mm×2 000 mm,間距為900 mm,每排布置5根,排距為1 000 mm;煤柱幫采用螺紋鋼錨桿,規格為Φ22 mm×2 400 mm螺紋鋼錨桿,間距為900 mm,每排布置5根,排距為1 000 mm。

圖4 空巷原始支護Fig.4 Primary support of roadway
根據現場踏勘情況,由于空巷內曾安裝過垛式支架,頂板錨索鎖具幾乎被全部破壞,頂板錨桿大部分被破壞,無法發揮支護作用。同時,考慮空巷斷面積達36.9 m2,且平行于工作面,采用木垛、木點柱支護,工作量大且支護效果差,加之空巷頂板支護構件基本被破壞,且局部存在斷層構造區,木垛、木點柱支護不能保證空巷頂板控制效果,需采取其他外部支護手段,否則極易導致工作面通過時冒頂或切頂,威脅生產安全。
3.2.1 墩柱支護方案
長灘煤礦226上03工作面空巷共施工4排墩柱,墩柱規格Φ800 mm,合計360根。其中,第1排墩柱距離回采幫800 mm,第二排墩柱距回采幫3 200 mm,第三排墩柱距離回采幫5 300 mm,第四排墩柱距離回采幫6 900 mm。采用后退式作業方式,由機頭向機尾方向安裝,墩柱垂直于頂底板布置,避開頂板錨索,采用雙液注漿泵一次性泵注接頂技術,保證接頂效果。
3.2.2 空巷頂板補強支護
根據現場踏勘,空巷內錨索鎖具和錨桿托盤大部分已經損毀,原始支護基本失效,為避免工作面推采過程中,超前支承壓力導致柱間漏頂,需對空巷進行補強支護。補強支護采用錨網結構聯合支護,對已經損壞的錨桿、錨索進行補打,回采幫掛塑料網并補打玻璃鋼錨桿。
3.2.3 構造區注漿加固
空巷內距輔運順槽50~70 m處頂板存在一條正斷層,頂板較為破碎,當工作面推進至該處時,受超前采動應力影響易導致支護困難,甚至出現柱間漏頂、冒頂情況,由于操作空間有限,加固、補強支護等作業困難、效率低下且存在一定的安全風險,影響工作面回采速度,因此,對該區域進行了注漿加固措施。注漿材料選用GRT-101加固材料,注漿鉆孔布置在空巷頂板,共布置三排鉆孔,鉆孔間距為3.0 m,傾角為90°,鉆孔深度為6~10 m,如圖5所示。

圖5 構造區注漿加固Fig.5 Grouting reinforcement in structure area
3.2.4 其他措施
1) 降速等壓措施。根據工作面周期來壓規律,在揭露空巷前適當位置停采,避免工作面通過空巷時頂板來壓。工作面在距離空巷8 m時開始降低推采速度,繼續割煤3刀后,開始停采等壓,8 h后工作面出現明顯來壓跡象,支架工作阻力增大,直接頂板破碎,繼續推采3 m左右支架工作阻力變小,直接頂轉為完整,來壓結束。
2) 減少放煤量。一般情況下,工作面壓力與采高呈正相關關系,工作面揭露空巷前,減少放煤量或不放煤,有利于空巷頂板的完整性。根據現場施工經驗,應距離空巷10 m時不放煤,并隨時關注工作面及空巷頂板狀況。
3) 工作面調斜。為減少空巷一次性揭露長度,工作面采取調斜措施,機頭超前回采,根據實際情況,推采過程中最大調斜角度為5°。
4) 設備保證。工作面與空巷貫通前,提前對設備進行全面檢修,保證設備正常平穩運行。揭露空巷后,實行半班檢修或不檢修措施,工作面平穩快速通過,減少設備在空巷內的滯留時間。
3.3.1 現場應用效果
現場工程試驗中,墩柱完全按照設計施工,置于實底上并保證接頂效果,全部施工用時20 d,綜合施工速度達到18根/d。施工完成28 d后,墩柱充填材料達到終凝強度,工作面開始采取調斜方式通過空巷。貫通后采煤機直接截割墩柱,順利通過大斷面平行空巷,由于采取了可靠的吊掛措施,墩柱截割過程中沒有出現傾倒現象,保證了作業安全。相比于傳統支護手段,施工時間由36 d減少至20 d,工作面通過時間由15 d減少至3 d,大幅提高了施工作業效率,保障了工作面安全快速推進(圖6)。

圖6 現場應用對比Fig.6 Comparison of field application
3.3.2 承載能力實測分析
墩柱施工時,在頂部安裝測力計,采用在線監測手段,時時監測墩柱受力變化情況。沿工作面傾向方向,在空巷內共布置3個測站,分別位于輔運巷道以里50 m、90 m、130 m位置,如圖7所示。

圖7 墩柱載荷隨工作面推進變化Fig.7 Pier column support load with working face advance
1) 50 m測站。工作面距離空巷18~40 m時,墩柱受力緩慢增大,最大受力500 kN,平均壓力增量為100 kN/d;工作面距離空巷6~18 m時,墩柱受力開始快速增大,最大受力達到1 350 kN,此時工作面推進速度約為6 m/d,平均壓力增量為425 kN/d;工作面距離空巷6 m至貫通時,墩柱受力急劇增大,最大受力達到5 800 kN,日增量達到4 450 kN,隨后壓力開始迅速下降至3 300 kN。
2) 90 m測站。工作面距離空巷23~50 m時,墩柱受力緩慢增大,最大受力1 900 kN,平均壓力增量為360 kN/d;工作面距離空巷6~23 m時,墩柱受力開始快速增大,最大受力達到3 850 kN,平均壓力日增量為650 kN/d;工作面距離空巷6 m至貫通時,墩柱受力急劇增大,最大受力達到5 300 kN,日增量達到1 450 kN,隨后壓力開始迅速下降至4 500 kN。
3) 130 m測站。工作面距離空巷18~60 m時,墩柱受力緩慢增大,最大受力2 300 kN,平均壓力增量為255 kN/d;工作面距離空巷18 m至貫通時,墩柱受力急劇增大,最大受力達到7 300 kN,平均日增量達到2 500 kN,隨后壓力開始迅速下降至2 000 kN。
根據墩柱軸向載荷監測結果,工作面與空巷貫通過程中,墩柱未發生劈裂、彎折等現象,監測到最大載荷為7 300 kN,空巷延米支護阻力為14 600 kN,保證了工作面的安全快速通過。
1) 建立了綜放工作面空巷墩柱支護力學模型,理論計算了墩柱所需載荷要求,現場工業實踐表明,墩柱實際載荷與理論計算基本一致。新型結構墩柱為復合承載結構,既保證了支護強度,又滿足采煤機截割要求,大幅度提高了墩柱施工效率和截割效率,實現了工作面的安全高效回采。
2) 根據工作面實際地質采礦條件,在通過空巷時采取了頂板補強支護、構造區注漿加固、工作面降速等壓、減少放煤量、調斜和設備保證等綜合技術手段,有效減小了采動影響對空巷頂板擾動,空巷頂板得到有效控制,工作面通過時壓力較小,未出現明顯來壓跡象,共同保證了工作面的安全快速通過。
3) 監測數據表明,空巷內墩柱受力過程可分為緩增長、快增長、急增長三個階段。貫通距離18~40 m時,墩柱處于緩增長階段,墩柱最大受力3 300 kN,最大平均增長量386 kN/d;貫通距離6~18 m時,墩柱處于快速增長階段,墩柱最大受力4 100 kN,最大平均增長量650 kN/d;貫通距離小于6 m時,墩柱受力急劇增長,達到峰值后快速下降,墩柱最大受力7 300 kN,單日最大增長量4 450 kN/d。
4) 工程實踐表明,新型結構墩柱對于綜放工作面大斷面空巷具有良好的支護效果,具有施工效率高、支護效果好、通過速度快等特點,有利于礦井高產高效。