崔 凱
(山西西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦,山西 呂梁 033602)
礦井瓦斯抽采率低下導致礦井單產(chǎn)單進很難明顯提高,而且還嚴重威脅礦井的安全生產(chǎn)。近年來隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,礦井開采深度越來越深,地應力也越來越大,使得煤層透氣性系數(shù)變小[1-4],最終導致瓦斯抽采效果不佳,所以增大煤層的透氣性系數(shù)已經(jīng)成為當前最迫切任務。
科研工作者為此開展了大量研究,李丹瓊[5]等應用大尺寸真三軸測試系統(tǒng)對天然巖樣制得的試件進行了水平井壓裂模擬試驗,研究了地應力、天然裂縫及彈性模量對水力裂縫擴展的影響規(guī)律;周西華[6]等采用水力壓裂技術促進煤層瓦斯抽采,得到高能壓裂液能使煤層破裂,滲透率急劇升高,加快瓦斯向抽采鉆孔運移;王海東[7]等通過研究CO2可控相變致裂防突技術的有效性、適應性和安全性,得到掘進工作面采用CO2可控相變致裂防突技術后,鉆屑瓦斯解吸指標Δh2較采用常規(guī)密集排放鉆孔消突技術時下降近50%,瓦斯抽采量提高近2 倍,巷道安全掘進速度提高1.5 倍以上。
很少有科研工作者將水力壓裂與液態(tài)CO2爆破致裂2 種增透技術在現(xiàn)場開展試驗研究,本文根據(jù)18205 工作面實際條件,通過實施CO2與水交替充裝壓裂技術[8-10],分析煤層的卸壓增透效果,為低透煤層提高瓦斯抽采率提高一種新方法。
斜溝煤礦位于山西省呂梁市興縣縣城北直距20 km 處,行政區(qū)劃隸屬于興縣魏家灘鎮(zhèn)和保德縣南河溝鎮(zhèn)管轄,該區(qū)位于河東煤田北部的中南部,為河東煤田離柳礦區(qū)。主采煤層為8 號和13 號煤,井田南北長約22 km,東西寬約4.5 km,面積為82.647 7 km2。8 號煤層厚度為3.80~5.50 m,平均厚度為4.70 m,傾角為7.5°~11.4°,平均9.4°。8 號煤為自燃煤層,煤塵具有爆炸性。頂板主要為泥巖,底板主要為泥巖和中細粒砂巖。8 號煤透氣性系數(shù)為0.014 16 m2(/MPa2·d),為低透性煤層;煤層原始瓦斯含量為3.937 9 m3/t,鉆孔流量衰減系數(shù)為0.023 d-1。
本次試驗地點定為18205 綜采工作面,工作面位于12 采區(qū)輔助運輸下山南側,東部、南部、西部均為實煤區(qū)。工作面標高為+520~+584 m,可采走向長度為2 800 m,傾斜長為264 m,采用綜合機械化采煤工藝進行回采,長壁后退式一次采全高采煤方法,全部垮落法管理頂板;由于工作面瓦斯涌出量為31.3 m3/min,風排瓦斯為8.54 m3/min,回風流最高瓦斯體積分數(shù)一般為0.9%左右,上隅角瓦斯體積分數(shù)為0.7%,瓦斯治理壓力大,嚴重影響工作面的推進速度。
利用乳化液泵將高壓水注入鉆孔中,壓裂煤體使其產(chǎn)生大量裂隙裂縫,并不斷發(fā)育延伸,以擴大裂隙之間的體積,產(chǎn)生一個互相連通的裂隙網(wǎng)絡,也為之后液態(tài)CO2的注入提供相對封閉的條件。當煤體中注入一定量的高壓水之后,將液態(tài)CO2注入壓裂孔中,在孔內(nèi)的高壓環(huán)境中,注入孔內(nèi)的液態(tài)CO2快速融入至水體中,隨著高壓水運移到孔內(nèi)深處。在距爆破筒出口20 m 處,伴隨著筒內(nèi)壓力不斷減少,大量的液態(tài)CO2瞬間氣化成高溫高壓氣體作用于水體和煤壁,在爆破筒內(nèi)瞬間產(chǎn)生巨大的作用力,形成的反作用力再次沖擊CO2氣體,最終形成瞬間的收縮-膨脹-收縮的交替作用力。這個變化過程,大量的CO2再次與水反應形成不穩(wěn)定的碳酸或溶于水中[11-12]。在水體的紊流影響下,煤體發(fā)生疲勞損傷和不均衡的受力,導致煤體產(chǎn)生一系列的破裂損傷,將新形成的微裂隙與原始宏觀裂隙相互貫通與舒展,與此同時在水體的驅動下引起煤體內(nèi)部的游離瓦斯運移擴散。壓到煤體內(nèi)部的CO2氣體在水壓的作用下滲流至煤體深部裂隙中,導致局部壓力下降,又有大量CO2氣體在煤體裂隙中的壓力下降地點解析出來,擴散至裂隙之中和吸附狀態(tài)瓦斯發(fā)生競相吸附作用,將吸附狀態(tài)瓦斯置換出來。在這個氣體置換階段,氣體體積發(fā)生變化,置換CH4氣體與吸附CO2氣體體積之比為1∶2~10,煤層內(nèi)部體積發(fā)生變化導致孔隙裂隙的應力發(fā)生改變,最終提高了煤層的透氣性系數(shù)。此外伴隨著氣體體積改變導致應力變化,CO2氣體驅替CH4氣體時,在煤體中CO2氣體的滲透率會產(chǎn)生很大變化,一定程度影響著驅替效果。根據(jù)相關理論研究與現(xiàn)場實踐研究表明:CO2與水交替充裝壓裂技術的增透效果明顯好于水力壓裂技術。
1)水力壓裂系統(tǒng)共包括流量計、壓力表、壓裂泵和液箱等附件組成,選擇300 L/min 最大流量、31.5 MPa 額定壓力的乳化液泵,在壓裂泵安設60 MPa 量程的直感耐震壓力表、流量計和水表等附件。壓裂裝置如圖1 所示。

圖1 水力壓裂裝置
2)注CO2氣體系統(tǒng)共包括罐裝液態(tài)CO2、壓力表、氣體增壓泵等附件組成,選擇60 MPa 額定壓力的氣體增壓泵作為注CO2氣體的裝置,在增壓泵安設60 MPa 的壓力表和流量表等附件。
結合18205 綜采工作面實際情況,在18205 回風巷1 350 m 里程點施工1 號壓裂孔,2 號檢驗孔與1 號壓裂孔間距10 m,即在1 360 m 處施工,之后每間隔 5 m 施工剩下 3 個檢驗孔(3、4、5 號檢驗孔),即在 1 365、1 370 和 1 375 m 處施工 3、4、5 號檢驗孔,鉆孔長度為50 m,傾角為8°,方位角為90°,開孔高度為1m,鉆孔直徑為113 mm。鉆孔布置情況如圖2 所示。

圖2 鉆孔布置
鉆孔施工完畢后立即對其進行封孔,壓裂鉆孔封孔20 m,先用馬麗散在孔口封2 m 長度,接著借助專用封孔器把配置好的水泥砂漿泵入鉆孔中密封剩下的18 m。檢驗孔封孔8 m。24 h 后,安排抽放工進行連接管路,在每個鉆孔的管路上安裝流量計,以測定抽采流量和濃度。
CO2與水交替充裝壓裂增透試驗過程:第一步對1 號壓裂孔開展注水壓裂,注水壓力最高為24 MPa,當注水60 min 時,2 號檢驗孔內(nèi)流出水,此時共計注水18 m3,將水壓降至6 MPa,把注水閥門關停,停止注水,并把2 號檢驗孔閥門關閉;第二步在1 號壓裂孔上使用CO2注入設備,向孔內(nèi)注入高壓CO2氣體,CO2氣體壓力快速升高到30 MPa,5 min 之后壓力降至23 MPa,并保持平穩(wěn),在第70 min 3 號檢驗孔出現(xiàn)水流,但是水流不穩(wěn)定、忽大忽小,立即關停CO2氣體增壓泵,并將3 號鉆孔閥門關閉;第三步再次對1號壓裂孔開展注水,壓力瞬間升到25 MPa,之后保持在23 MPa;在第85 min 時4 號檢驗孔內(nèi)流出水流,立即調整壓力至6 MPa,并將1 號壓裂孔與4 號檢驗孔閥門關閉;最后在115 min 時5 號檢驗孔才產(chǎn)生水流,此次試驗累計注入36 m3的水量,表面CO2與水交替充裝壓裂煤層之后最大壓裂半徑可達到25 m。壓裂時壓力隨時間的變化曲線如圖3 所示。

圖3 壓力隨時間的變化曲線
從圖1 得到水壓突然上升到23 MPa,接著穩(wěn)定在23 MPa,表明煤層的起裂壓力為23 MPa,最高的水力壓裂壓力為24 MPa,原因是水力壓裂地點煤層內(nèi)部有矸石導致壓力升高;向煤層中注入CO2氣體時,因CO2擴散運移膨脹速度快,注入流量波動起伏較大,壓裂壓力快速升到30 MPa,當將注氣流量控制穩(wěn)定之后壓力逐漸達到破煤壓力23 MPa。
為了給CO2與CH42 種氣體提供充分的競相吸附時間,決定在鉆孔封孔完成24 h 后將鉆孔閥門打開放水,發(fā)現(xiàn)1 號鉆孔水流速度明顯超過4、5 號鉆孔,且1 號鉆孔放水時間也明顯比4、5 號鉆孔時間長。當放 4 h 水后,4 、5 號鉆孔已經(jīng)無水,當放 6 h 水后,1 號鉆孔才出現(xiàn)無水狀態(tài),當放8 h 水后,把這些鉆孔聯(lián)網(wǎng)抽采,安裝調試好流量計,每班指派專人測定抽采濃度和流量。各鉆孔瓦斯抽采濃度和流量變化如圖4、5 所示。
從圖4、圖5 發(fā)現(xiàn),實施CO2與水交替充裝壓裂增透工藝后,1 號壓裂鉆孔的瓦斯抽采濃度較低,原因是驅替不充分的CO2氣體通過1 號壓裂鉆孔擴散,導致瓦斯抽采濃度較低,但抽采流量較大。

圖4 各鉆孔瓦斯抽采濃度隨時間變化規(guī)律

圖5 各鉆孔瓦斯抽采純量隨時間變化規(guī)律
1 號壓裂鉆孔最大瓦斯抽采濃度為59%,最大瓦斯抽采純量為0.079 8 m3/min,平均瓦斯抽采純量為0.045 7 m3/min,共抽采瓦斯體積為997.86 m3。
2 號檢驗鉆孔最大瓦斯抽采濃度為54%,最大瓦斯抽采純量為0.068 1 m3/min,平均瓦斯抽采純量為0.036 2 m3/min,共抽采瓦斯體積為793.95 m3;
3 號檢驗鉆孔最大瓦斯抽采濃度為46%,最大瓦斯抽采純量為0.054 6 m3/min,平均瓦斯抽采純量為0.030 7 m3/min,共抽采瓦斯體積為679.48 m3;
4 號檢驗鉆孔最大瓦斯抽采濃度為20.8%,最大瓦斯抽采純量為0.042 6 m3/min,平均瓦斯抽采純量為0.021 6 m3/min,共抽采瓦斯體積為465.17 m3;
5 號檢驗鉆孔最大瓦斯抽采濃度為16%,最大瓦斯抽采純量為0.081 4 m3/min,平均瓦斯抽采純量為0.016 8 m3/min,共抽采瓦斯體積為385.72 m3。
5 個鉆孔共抽采瓦斯3 322.18 m3,瓦斯抽采效果得到明顯提高。
1)CO2與水交替充裝壓裂技術是一種操作便利、工藝安全可靠、成本較低、效果可觀的增透手段。
2)在CO2、水和煤體三者相互作用時,水體發(fā)生不穩(wěn)定的的水壓波動,迫使煤體形成疲勞損傷,最終在煤體中擴展了原生裂隙、形成大量的新生裂隙。
3)對于煤體而言,煤吸附CO2氣體的能力明顯超過吸附CH4氣體的能力,實施CO2與水交替充裝壓裂技術后,伴隨CO2氣體運移擴散到裂隙深部,并在裂隙內(nèi)部擴散形成驅替效果,加之高壓水的作用,導致煤體的內(nèi)部應力降低。煤體應力降低后,煤基質產(chǎn)生新的孔隙裂縫,有效抽采半徑擴大到25 m。