尹豐豐,燕永利**,牛夢(mèng)龍,朱西柱,賀炳成,豆龍龍
(1. 西安石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,陜西西安 710065;2. 中國(guó)石油股份有限公司長(zhǎng)慶油田分公司采油十廠,甘肅慶城 745100)
工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中傳熱面上的結(jié)垢現(xiàn)象一直被人們關(guān)注,有效降低管線中的結(jié)垢速率,實(shí)現(xiàn)持續(xù)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),已成為石油工程領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一[1]。為保持油藏壓力,提高采收率,我國(guó)大部分油田采用注水開發(fā)方式,同時(shí)對(duì)采出水進(jìn)行回灌,減少環(huán)境污染,節(jié)約能源[2-4]。但隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期高含水階段,在成垢離子濃度、異型水混合、集輸液壓力、溫度等多種因素的綜合作用下,管線中原離子平衡狀態(tài)被打破,導(dǎo)致地面集輸管線常會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象[5]。在原油開采過程中,地面集輸管線結(jié)垢一方面會(huì)減小可流通截面積,降低輸送效率,增加能耗,另一方面會(huì)造成垢下腐蝕,甚至穿孔,必須每隔一段時(shí)間對(duì)結(jié)垢嚴(yán)重的管段進(jìn)行酸洗或停產(chǎn)維修,增加了管線維護(hù)費(fèi)用,嚴(yán)重影響了油田的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益[6]。針對(duì)集輸管線結(jié)垢問題,我國(guó)大多數(shù)油田采用向管線中加注化學(xué)阻垢劑來螯和其中的結(jié)垢性陽(yáng)離子,抑制其與陰離子發(fā)生反應(yīng),進(jìn)而防止結(jié)垢。油田采出水成分復(fù)雜,經(jīng)常是多種結(jié)垢性離子共同存在,單一阻垢劑無法完全解決結(jié)垢問題,同時(shí),將多種阻垢劑組合使用會(huì)因?yàn)橛昧看髮?duì)水體或地層產(chǎn)生污染。白鵬凱等[7]研究發(fā)現(xiàn),隨著采出液含水量的增加,阻垢劑的應(yīng)用效果逐漸變差,阻垢劑的長(zhǎng)期使用不但會(huì)使水體富營(yíng)養(yǎng)化,加劇管線微生物腐蝕,還會(huì)污染環(huán)境,對(duì)人體健康產(chǎn)生危害。針對(duì)阻垢劑使用中存在的弊端,筆者通過對(duì)采出水水質(zhì)的分析以及對(duì)管線中垢樣成分的檢測(cè),分析了集輸管線的結(jié)垢成因,采用集中誘導(dǎo)成垢技術(shù),將垢提前沉積,減緩了后期管線及工藝設(shè)備中的結(jié)垢速率,為解決工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中集輸管線的結(jié)垢問題提供了一種的選擇。
主要試劑:水樣、垢樣與阻垢劑,均取自華慶油田地區(qū)。
主要儀器:101-1AB 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,上海試驗(yàn)儀器有限公司;SHZ-D(III)循環(huán)水式多用真空泵,鞏義市英峪予華儀器廠;JOANLAB 玻璃砂芯真空過濾裝置,寧波群安實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;DMAX-2400 X 射線衍射儀,北京理化賽思科技有限公司;ICAP-6000 原子發(fā)射光譜儀,賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司西安分公司。
1.2.1 水質(zhì)分析
參照SY/T 5523—2000《油氣田水分析方法》、SY/T 5329—94《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》對(duì)水樣中結(jié)垢性陰離子含量進(jìn)行測(cè)定。水樣中結(jié)垢性陽(yáng)離子含量(w,下同)測(cè)定方法為:對(duì)水樣進(jìn)行過濾、溶劑萃取等預(yù)處理后,取1 mL處理液用超純水配制的(w)1% HNO3稀釋至100 倍,然后利用ICAP-6000 原子發(fā)射光譜儀,測(cè)定其中的結(jié)垢性陽(yáng)離子含量[9-11]。
1.2.2 垢樣分析
取部分現(xiàn)場(chǎng)垢樣放在120 ℃下的烘箱內(nèi)烘干至恒重,稱質(zhì)量為m1,使用石油醚進(jìn)行索式抽提后靜置約6 h,取出烘干至質(zhì)量不變,稱質(zhì)量為m2[12-13]。依據(jù)式(1)計(jì)算有機(jī)雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)ωm。

此時(shí),垢樣中有機(jī)雜含量為ωm,將剩余固體粉末采用DMAX-2400 X 射線衍射儀進(jìn)行組分分析[14]。
1.2.3 阻垢劑應(yīng)用評(píng)價(jià)
依據(jù)SY/T 5673—93《油田用防垢劑性能評(píng)定方法》標(biāo)準(zhǔn),利用元17 增總機(jī)關(guān)水樣對(duì)常用的4種阻垢劑進(jìn)行阻垢效果測(cè)試。
為了防止管線結(jié)垢影響正常生產(chǎn),油田中大多采用向管線中加注化學(xué)阻垢劑的方法來預(yù)防結(jié)垢,但隨著回灌次數(shù)增多,會(huì)出現(xiàn)采出水水質(zhì)復(fù)雜、阻垢效果差、污染環(huán)境且經(jīng)濟(jì)性較差等的問題。因此,筆者采用了集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)以減緩集輸管線結(jié)垢問題,其工藝流程如圖1 所示。

圖1 集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)工藝流程
為了檢驗(yàn)集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)的應(yīng)用效果,分別進(jìn)行了室內(nèi)試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),具體方法如下:①室內(nèi)試驗(yàn)。在裝置前端和后端分別懸掛3 片與管道材質(zhì)相同的掛片,然后將集中成垢裝置置于正常運(yùn)行狀態(tài)30 d。采用防垢率指標(biāo)評(píng)價(jià)防垢效果。裝置前后設(shè)置2 個(gè)觀察點(diǎn)懸掛掛片,掛片單位面積結(jié)垢速率為同一掛片前后質(zhì)量差值與掛片表面積的比值,防垢率為前、后端結(jié)垢速率差值與前端結(jié)垢速率的比值。②現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。將集中誘導(dǎo)結(jié)垢器置于元17增總機(jī)關(guān)正常狀態(tài)運(yùn)行24 h 后,垢體收集1 次;正常運(yùn)行7 d 后清理垢體并進(jìn)行記錄。試驗(yàn)過程中每天對(duì)總機(jī)關(guān)取樣分析,對(duì)結(jié)垢量進(jìn)行理論計(jì)算,同時(shí)對(duì)試驗(yàn)條件進(jìn)行詳細(xì)記錄,記錄內(nèi)容包括加熱爐出口流體溫度、除垢器來液流量、每次收集的垢體質(zhì)量,比較垢體質(zhì)量與理論結(jié)垢量。
隨著采出井綜合含水量的逐步上升,各增壓站、接轉(zhuǎn)站及區(qū)塊總集輸管線結(jié)垢情況日趨嚴(yán)重,對(duì)該地區(qū)目前部分站點(diǎn)的平均除垢周期進(jìn)行了總結(jié),其結(jié)果如表1 所示。

表1 不同站點(diǎn)平均除垢周期
由表1 可見:不同增壓站或接轉(zhuǎn)站結(jié)垢情況相近,平均除垢周期均約為75 d,除垢間隔較短,表明該地區(qū)結(jié)垢情況較為嚴(yán)重。
油田采出水成分復(fù)雜、礦化度較高,在集輸過程中,采出水中含有的結(jié)垢性離子CO32-、HCO3-、SO42-、Ca2+、Mg2+、Ba2+會(huì)發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生沉淀,造成管線堵塞,影響正常生產(chǎn)。對(duì)采出水進(jìn)行水質(zhì)分析,有利于管線結(jié)垢成因的明確及防垢方法的選擇。結(jié)垢性離子分析結(jié)果如表2 所示。

表2 不同站點(diǎn)結(jié)垢性離子質(zhì)量濃度 ρ: mg·L-1
由表2 可見:取自不同站點(diǎn)的14 個(gè)水樣中,結(jié)垢性陽(yáng)離子質(zhì)量濃度平均約為150 mg/L,結(jié)垢性陰離子(HCO3-+CO32-)質(zhì)量濃度大多高于200 mg/L,少數(shù)還超過了1 500 mg/L,SO42-質(zhì)量濃度平均約為30 mg/L。結(jié)垢性離子普遍含量較高,較易成垢。不同站點(diǎn)平均除垢周期與離子質(zhì)量濃度的關(guān)系如圖2 所示。

圖2 不同站點(diǎn)平均除垢周期與Ba2++Sr2+、SO42-含量關(guān)系
由圖2 可以看出,不同站點(diǎn)的成垢離子中,SO42-的含量與Ba2++Sr2+的含量呈現(xiàn)相反的趨勢(shì),SO42-多,則Ba2+與Sr2+少。而水樣中SO42-的含量相對(duì)偏低,說明結(jié)垢問題的關(guān)鍵在于SO42-的含量,并且SO42-的含量與平均除垢周期呈現(xiàn)明顯負(fù)相關(guān),進(jìn)一步說明了如需解決結(jié)垢問題,關(guān)鍵在于降低SO42-的含量。
為明確結(jié)垢物類型,確定結(jié)垢成因,便于采取有效的防垢措施,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)取回的8 種垢樣進(jìn)行了組分分析,分析結(jié)果見表3,垢樣XRD 分析見圖3。
由表3 與圖3 可見:所取垢樣中有機(jī)雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于10%。增壓站A、增壓站B、增壓站D、總機(jī)關(guān)A、總機(jī)關(guān)B、接轉(zhuǎn)站B 6 個(gè)地區(qū)管線中形成垢樣的無機(jī)組分主要為BaSO4,增壓站C、接轉(zhuǎn)站A 2 個(gè)地區(qū)形成垢樣的無機(jī)組分主要為BaSO4與CaCO3混合物。

表3 垢樣成分分析結(jié)果

圖3 垢樣XRD分析
通過對(duì)油田進(jìn)行的水質(zhì)與垢樣分析,不同站點(diǎn)采出水中大量存在的Ba2+與SO42-之間發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生的BaSO4沉淀是導(dǎo)致集輸管線結(jié)垢的主要原因,結(jié)垢過程見圖4。

圖4 結(jié)垢過程示意
由圖4 可見:當(dāng)Ba2+與SO42-質(zhì)量濃度達(dá)到過飽和狀態(tài)時(shí),由于BaSO4溶度積極低,產(chǎn)生沉淀的速率較快,會(huì)在水中較先析出并吸附在管線表面,作為結(jié)晶中心不斷長(zhǎng)大,還會(huì)催化其他結(jié)垢性離子的結(jié)晶,出現(xiàn)共沉淀,使得新沉積物進(jìn)入原有沉積物中,形成了復(fù)雜的混合垢。針對(duì)管線結(jié)垢問題,大多數(shù)油田采用了向管線中加注化學(xué)阻垢劑的方法來抑制結(jié)垢。
目前,油田管線阻垢劑主要有4 種,分別為CQZG02、ZG558、HZG05 和KW129。利 用 元17增站點(diǎn)采出水對(duì)阻垢劑性能進(jìn)行了評(píng)價(jià),具體結(jié)果如圖5 所示。

圖5 不同種類阻垢劑阻垢效果
由圖5 可見:HZG05 阻硫酸鋇垢效果最好,阻垢率為70.9%,ZG558 阻硫酸鋇垢效果最差,僅有26.54%。阻碳酸鈣垢效果最好的是HZG05,阻垢率為73%,CQZG02 效果較差,只有48.31%,綜合分析,4 種阻垢劑平均阻垢率為50%左右,應(yīng)用效果較差,無法起到較好的抑制結(jié)垢作用。針對(duì)阻垢劑應(yīng)用效果差,無法起到抑制結(jié)垢作用,采用了集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)。
采用集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)可使成垢離子在管線源頭附近析出,實(shí)現(xiàn)集中誘導(dǎo)成垢,同時(shí)還可以將垢體收集、清除,達(dá)到除垢的目的,可有效解決集輸系統(tǒng)后端管線及工藝設(shè)備的結(jié)垢問題,其室內(nèi)試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果分別見表4、表5 及表6。

表4 集中誘導(dǎo)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果
由表4 可見:該技術(shù)應(yīng)用效果良好,集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)處理后可除去91%以上的成垢離子。

表5 元17增總機(jī)關(guān)加裝集中誘導(dǎo)裝置后試驗(yàn)結(jié)果 ρ:mg·L-1
由表5 可見:停加阻垢劑,應(yīng)用集中誘導(dǎo)成垢裝置后,混合水樣中ρ(Ba2++Sr2+)降低了14.518 5 mg/L、ρ(Ca2++Mg2+)降 低 了1 289.94 mg/L、ρ(SO42-)降低了360.162 mg/L、ρ(CO32-)降低了31.873 mg/L、ρ(HCO3-)降低了304.165 mg/L,總體成垢率為90.5%。

表6 元17增總機(jī)關(guān)除垢結(jié)果對(duì)比分析
由表6 可見:與添加阻垢劑相比,平均除垢周期大幅延長(zhǎng),降低了清垢頻率。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明:集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)應(yīng)用效果良好,可大大降低集輸管線中結(jié)垢性離子含量,平均沉降固相4.8 kg/d,成垢效果顯著,節(jié)省了加藥環(huán)節(jié),確保下游管段、設(shè)備高效安全運(yùn)行。
相比于傳統(tǒng)化學(xué)阻垢劑,集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)主要有以下優(yōu)勢(shì):①將以往被動(dòng)式的阻垢轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)結(jié)垢,通過定期將誘導(dǎo)罐中沉積的垢清除,起到了凈化水體與除垢作用。②適用性強(qiáng),對(duì)不同種類的結(jié)垢性離子均能起到誘導(dǎo)成垢的作用。③性能穩(wěn)定,通過誘導(dǎo)罐時(shí),使垢快速結(jié)晶析出,受水體pH 值、溫度、壓力影響較小。
某油田地區(qū)站點(diǎn)平均除垢周期約75 d,除垢間隔短,結(jié)垢情況嚴(yán)重。采出水總礦化度分布范圍廣,水質(zhì)差異性較大,水中結(jié)垢性離子含量普遍較高,為成垢提供了條件,其中SO42-的含量是影響結(jié)垢問題的關(guān)鍵因素。造成集輸管線結(jié)垢的主要原因是Ba2+與SO42-發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生BaSO4沉淀,之前使用的4 種阻垢劑效果較差,阻垢率在50%左右,無法有效抑制結(jié)垢。采用集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)進(jìn)行了室內(nèi)模擬和現(xiàn)場(chǎng)元17 增總機(jī)關(guān)應(yīng)用試驗(yàn),結(jié)果表明:集中誘導(dǎo)成垢技術(shù)在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中應(yīng)用效果良好,成垢率為90.5%,能有效將垢提前沉積,減小后端設(shè)備與管線中的結(jié)垢問題,可以較好地解決工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)集輸管線中的結(jié)垢問題。