汪麗萍(大慶油田有限責任公司第三采油廠)

圖1 某油田弱堿三元復合驅某區塊(2012—2016年)不同階段結垢卡泵情況
從各區塊機采井垢樣分析情況看,不同階段垢質成分及含量會略有變化,但主要以碳酸鹽垢為主,占比達到80%以上,垢質酥松呈薄片狀附著在管柱上,不同區塊不同階段垢樣化驗結果見表1。

表1 不同區塊不同階段垢樣化驗結果 單位:%
從不同區塊、不同階段結垢卡泵情況看,弱堿三元復合驅機采井進入主段塞后開始出現結垢卡泵問題,副段塞達到結垢卡泵高峰期[2],聚驅保護段塞結垢形勢減緩,進入結垢末期,各區塊各開發階段結垢卡泵統計情況見表2。

表2 各區塊各開發階段結垢卡泵統計情況
從不同區塊結垢卡泵檢泵情況看,泵筒柱塞垢卡占比達到71.4%,柱塞上端脫接器垢卡占比19%,即機采井發生卡泵的主要部位是泵端的柱塞和脫接器,往上的桿管結垢卡泵較少,各區塊結垢檢泵井不同卡泵部位統計情況分析見表3。

表3 各區塊結垢檢泵井不同卡泵部位統計情況分析
弱堿三元復合驅機采井進入三元主段塞后,應該及時優化實施井筒清防垢措施[3],減少結垢卡泵問題,延長卡泵周期。
根據上述分析,結垢卡泵主要發生在泵柱塞端部位,主要原因是垢質在柱塞與泵筒間隙壓實堆積卡泵。目前主要在泵結構上進行了防垢優化,以減少結垢卡泵問題。
2.1.1 長柱塞短泵筒防垢抽油泵
工作原理:該防垢泵泵筒短(1.2~1.5 m),柱塞長(7.2~9.0 m),與常規整筒式抽油泵結構相反[4],即將泵筒和柱塞規格倒置,柱塞與泵筒往復運動的摩擦副固定不動,減少卡泵節點[5]。同時,該泵外管承受尾管、液柱重量產生的拉力,改善泵筒受力狀況,防止抽油泵受力變形及其引起的卡泵現象。另外,泵筒內外壓差為零,泵間隙變化小,砂垢不易進入泵筒與柱塞之間;頂端裝有外倒角的扶正壓帽,使垢片進入泵筒與外管的環形空間,有效防止垢堆積在泵筒上端造成卡泵,不同類型抽油泵結構見圖2。前期試驗應用6 口井,平均卡泵周期由72天延長至167天,有效解決機采井頻繁結垢卡泵問題。但由于其柱塞較長,下行過程中,柱塞上部桿柱易產生彎曲變形而偏磨,造成柱塞表面容易磨損拉傷,磨損拉傷后垢質容易附著,制約其卡泵周期的進一步延長。適用于中低排量直井,斜井需要加密柱塞上端桿柱扶正,以及增加尾管安裝數量,減少彎曲偏磨問題。
2.1.2 敞口式防垢抽油泵
案例教學法能夠有機地使理論與實踐相結合,因而在教學法體系中具有不可替代的重要地位。而藥理學教學中運用案例教學法的優勢主要有:它是突顯醫藥學專業實踐能力培養的最佳選擇;它是提高執業醫師、藥師資格考試通過率的有效途徑;案例教學與高級技能型人才培養的目標一致,能夠有效加強醫藥人才的執業能力[17-19]。
工作原理:該防垢泵中間由變徑接頭進行連接,柱塞與下泵筒為配合副。上死點時,柱塞體脫離下泵筒,垢與砂則通過放大空間下降,防止落垢卡在柱塞和泵筒間隙[6]。柱塞上部有刮垢結構,可有效刮除泵筒內表面存垢,下沖程時射流清除柱塞和泵筒表面垢,減少垢的沉積,從而降低卡泵概率(圖2)。前期試驗應用18 口井,平均卡泵周期由109 天延長至154 天,卡泵周期得到有效延長。但由于上行過程中柱塞脫出泵筒,存在泵效下降問題[7]。
總體來看,長柱塞短泵筒及敞口式防垢泵屬于結垢后的防垢卡措施,沒有從根本上減少結垢的問題,雖然卡泵周期均有所延長,可有效解決頻繁垢卡問題,但卡泵周期仍然偏短,進一步延長卡泵周期難度較大,應加大物理防結垢技術研究力度。

圖2 不同類型抽油泵結構
化學防垢工藝,以減緩和抑制井液結垢為出發點,屬于結垢前的防垢措施,即將化學防結垢藥劑注入到井筒進行防垢[8]。
2.2.1 井口周期加藥
利用車載移動加藥設備,將防垢藥劑一次性泵入油套環空進行防垢,不同類型加藥防垢工藝見圖3。該措施操作簡單,但藥劑在井筒內作用時間短,藥劑作用有效期僅2~4天,無用消耗大。且為了保證加藥效果,需要頻繁進行加藥,加藥周期僅4 天,工人勞動強度大,不能滿足三元工業化推廣需求。該工藝僅在三元試驗初期應用,目前很少應用,僅用于停機期間加藥防垢。
2.2.2 井口點滴加藥
該工藝需要在機采井井口安裝固定加藥箱,利用加壓箱中電動加藥泵,將加藥箱中藥劑間歇性泵入井內[9],藥劑在井筒中作用時間長且連續,藥劑有效利用率顯著提高,卡泵周期達到176 天。同時,往加藥箱裝藥周期長(53 天),大幅減少了人工加藥工作量及用工。另外,單井設備投資僅3萬元,使用年限可達5年以上,經濟性較好,成為目前油田三元復合驅機采井主要加藥防垢方式。
2.2.3 高壓長管加藥
該工藝是在井口點滴加藥的基礎上,在油套環形空間加裝高壓細長管,將地面加藥箱與泵筒連通,通過井口點滴加藥箱加藥泵,將防垢藥劑由高壓長管把藥劑直接加入井底泵吸入口,減少藥劑在環形空間的流動損耗,實現藥劑直達泵筒進行防垢,提高防垢效果[10]。試驗3 口井,卡泵周期達到268 天,明顯好于井口點滴加藥效果。但設備投入費用高,單井達到13 萬元以上,且作業后再利用難度大,目前來看,經濟適用性較低。
為了進一步提高弱堿三元復合驅機采井防垢工藝效果,延長卡泵周期,2018年底,開始采取防垢泵與化學加藥防垢組合的物化結合措施,從機采井結垢前到結垢后進行全過程防垢。
以井A為例,井A物理防垢措施與化學防垢措施結合效果示例見圖4:該井2018年底處于副段塞階段,2018 年11 月碳酸根濃度上升至489.7 mg/L,鈣鎂濃度41.92 mg/L,處于結垢高峰期,卡泵頻繁。2018年底至2019年初期共卡泵5次,卡泵周期不到30 天。2019 年1 月20 日,將原整筒泵更換成長柱塞短泵筒防垢泵,配合井口點滴加藥化學防垢措施進行組合防垢,實施后頻繁卡泵問題得到解決,正常運行525天,未再發生一次卡泵問題。
2019年以來已全面實施防垢泵與井口點滴加藥組合措施,累計應用387口井,平均單井卡泵周期達到269 天,檢泵周期達到560 天以上,卡泵周期和檢泵周期較純物理或純化學防垢措施均延長100天以上。通過對比,物理和化學組合防垢措施,單井年成本最低僅11.1 萬元/a,單井因卡泵停井影響油最低僅6.9 t。
與純物理防垢措施對比,組合防垢措施,單井年節省成本3.9 萬元,單井多產油4.2 t,單井年創效5.1 萬元;與純化學防垢措施對比,組合防垢措施,單井年節省成本3.3 萬元,單井多產油3.7 t,單井年創效4.3 萬元,不同防垢工藝效果及成本對比見表4。
1)弱堿三元復合驅進入主段塞后,開始出現結垢卡泵問題,并在副段塞期間達到高峰期,應在主段塞初期實施防垢措施。
2)物理防垢措施主要以防垢泵為主,化學防垢措施中井口點滴加藥最為經濟有效,但單純的物理防垢措施或化學防垢措施效果甚微,物理和化學防垢組合措施效果顯著,可大幅減少三元卡泵問題,降低三元維護成本。

圖3 不同類型加藥防垢工藝

圖4 井A物理防垢措施與化學防垢措施結合效果示例

表4 不同防垢工藝效果及成本對比