李文杰
(浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責任公司,浙江 臺州 317100)
某燃煤電廠1 000 MW 超超臨界機組采用上海汽輪機廠制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機,機組型號為N1050-27/600/600。全廠DCS 系統(tǒng)、DEH系統(tǒng)采用艾默生OVATION 控制系統(tǒng)一體化設(shè)計。為了降低運行人員的操作風險,DEH 系統(tǒng)中設(shè)置ATT (閥門活動性試驗)順控、啟動順控、高壓缸切缸恢復(fù)順控等順控邏輯。其中,以ATT 順控、啟動順控最常使用。
某次ATT 試驗時,運行人員執(zhí)行2 號高壓閥門組(2 號高壓主汽門與高壓調(diào)門) ATT 順控程序。當順控程序執(zhí)行至第五步時,ATT 順控故障退出,不能繼續(xù)執(zhí)行。
查閱ATT 順控邏輯,2 號高壓閥門組順控執(zhí)行步序如下:在2 號高壓閥門組ATT 順控投入的前提下,ATT 順控第五步啟動執(zhí)行“SGC ATT ESV/GOV VLV STEP5 CMD”信號觸發(fā),“ATT ESV/GOV VLV TRIP”信號由0 變?yōu)?,最終使2 號高壓主汽門跳閘電磁閥1 自動關(guān)“HP ESV1 TRIP SOLV1 LP1 (Auto Close)”信號滿足條件。因此,跳閘電磁閥1 失電,2 號高壓主汽門關(guān)閉。
2 號高壓閥門組ATT 順控第五步執(zhí)行完成需同時滿足三個條件:2 號主汽門關(guān)閉、2 號高壓閥門組ATT 順控投入“ATT ESV/GOV VLV MAA1 RUN”、2 號高壓主汽門關(guān)閉時間正常“HP ESV1 CLOSE TIME OK”。其中,“2 號主汽門關(guān)閉”信號與2 號高壓閥門組ATT 順控投入“ATT ESV/GOV VLV MAA1 RUN”信號同時滿足要求。2 號高壓主汽門關(guān)閉時間正常“HP ESV1 CLOSE TIME OK”信號邏輯組態(tài)如下:當2 號高壓主汽門開啟“HP ESV1 OPEN”信號消失0.3 s內(nèi);若“2 號主汽門關(guān)閉”信號觸發(fā),則2 號高壓主汽門關(guān)閉時間判斷為合格。換而言之,當2 號高壓主汽門關(guān)閉時間小于0.3 s 時,2 號高壓主汽門關(guān)閉時間正常“HP ESV1 CLOSE TIME OK”信號才會置1。
根據(jù)本次試驗情況,判斷由于2 號高壓主汽門關(guān)閉時間不滿足邏輯判斷條件引起ATT 順控失敗。
利用機組停運機會,進行2 號高壓主汽門快關(guān)試驗。試驗結(jié)果如表1 所示。

表1 2 號高壓主汽門快關(guān)時間
查閱相關(guān)標準,針對額定功率大于600 MW的機組,主汽門快關(guān)時間建議小于0.3 s。通過數(shù)據(jù)分析,2 號高壓主汽門快關(guān)時間滿足要求。同時,排除由于機械原因引起閥門卡澀的可能。
繼續(xù)排查邏輯回路,發(fā)現(xiàn)包括“2 號主汽門關(guān)閉”信號、2 號高壓主汽門開啟“HP ESV1 OPEN”信號在內(nèi)的閥門控制及閥位反饋回路組態(tài)在42 號控制器內(nèi),并通過通信方式傳送至43 號控制器參與ATT 順控邏輯判斷;加之DEH 系統(tǒng)站間通信點廣播頻率默認為“慢”,最終導(dǎo)致2 號高壓主汽門關(guān)閉判斷時間無法滿足小于0.3 s 的要求。
綜上,在不影響機組安全性的前提下,適當將2 號高壓主汽門關(guān)閉判斷時間延長至0.5 s,ATT順控步序順利執(zhí)行。
該廠500 kV 回路如圖1 所示。
以1 號機組為例,5013 開關(guān)與5012 開關(guān)分別為1 號機主變的邊出口開關(guān)與中出口開關(guān)。
根據(jù)運行規(guī)程要求,為保障未停運并網(wǎng)機組的安全運行,停運機組解列后通常向調(diào)度申請拉開50136 主變高壓側(cè)閘刀,再恢復(fù)500 kV 回路成串運行,即:50136 主變高壓側(cè)閘刀處于分閘狀態(tài),5013 邊出口開關(guān)與5012 中出口開關(guān)均處于合閘狀態(tài)。汽輪機沖轉(zhuǎn)前,運行人員通常先拉開5013 邊出口開關(guān)與5012 中出口開關(guān),再合上50136 主變高壓側(cè)閘刀,即:50136 主變高壓側(cè)閘刀處于合閘狀態(tài),5013 邊出口開關(guān)與5012 中出口開關(guān)均處于分閘狀態(tài)。

圖1 500 kV 回路示意
某次機組啟動前,由于運行人員未仔細檢查500 kV 回路狀態(tài),依舊保持500 kV 回路成串運行;逐條核對啟動順控程序允許條件時,發(fā)現(xiàn)負荷控制器投入“l(fā)oad operation with load”信號未滿足要求,多次手動投入負荷控制器運行均未能成功。熱控人員隨即分析相關(guān)邏輯回路,檢查發(fā)現(xiàn)組成負荷控制器投入“l(fā)oad operation with load”信號的條件之一:機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號為0。
原機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號邏輯設(shè)計如下:電氣側(cè)通過硬接線將5013 邊出口開關(guān)與5012 中出口開關(guān)各三個合閘位置信號送至DEH 系統(tǒng),再在DEH 系統(tǒng)側(cè)采用“三取二”組態(tài)方式判斷對應(yīng)開關(guān)的分、合閘狀態(tài)。當5013 邊出口開關(guān)與5012 中出口開關(guān)中任一開關(guān)處于合閘狀態(tài)時,即判斷機組處于并網(wǎng)狀態(tài)。換而言之,只有當5013 邊出口開關(guān)與5012 中出口開關(guān)均處于分閘狀態(tài)時,才能使機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號置1。由于機組停運期間恢復(fù)500 kV 回路成串運行,5013 邊出口開關(guān)與5012 中出口開關(guān)均處于合閘狀態(tài),因此邏輯誤判斷機組處于并網(wǎng)狀態(tài)。
綜上,由于并網(wǎng)表征邏輯設(shè)計不完善,未將主變高壓側(cè)閘刀狀態(tài)信號納入考慮范疇,造成啟動順控邏輯無法正確判斷機組運行狀態(tài)。
并網(wǎng)表征信號判斷邏輯中引入50136 主變高壓側(cè)閘刀狀態(tài)信號。
通過并網(wǎng)表征判斷邏輯優(yōu)化,機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號能夠正確反應(yīng)機組不同運行狀態(tài),具體說明如下。
(1) 主變高壓側(cè)閘刀處于分閘狀態(tài),無論發(fā)電機中出口開關(guān)和邊出口開關(guān)處于何種狀態(tài),機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號觸發(fā)。
(2) 主變高壓側(cè)閘刀處于合閘狀態(tài),發(fā)電機中出口開關(guān)和邊出口開關(guān)均處于分閘狀態(tài),機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號觸發(fā)。
(3) 主變高壓側(cè)閘刀處于合閘狀態(tài),發(fā)電機中出口開關(guān)和邊出口開關(guān)均處于合閘狀態(tài)或任一開關(guān)處于合閘狀態(tài),機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號不觸發(fā)。
綜上,當機組處于上述(1)和(2)工況時,機組未并網(wǎng)“generator breaker is off (NC)”信號均觸發(fā),負荷控制器均能夠投入運行。因此,機組啟動期間,當保持發(fā)電機中出口開關(guān)與邊出口開關(guān)均處于合閘狀態(tài)(保持成串運行)時,只需使主變高壓側(cè)閘刀處于分閘狀態(tài),DEH 邏輯回路即判斷機組處于未并網(wǎng)狀態(tài),汽輪機可以預(yù)先進行沖轉(zhuǎn)暖機;對比原DEH 邏輯回路關(guān)于機組并網(wǎng)狀態(tài)判斷邏輯,需在汽輪機沖轉(zhuǎn)前預(yù)先解除發(fā)電機中出口開關(guān)與邊出口開關(guān)成串運行,有效縮短了發(fā)電機中出口開關(guān)與邊出口開關(guān)非成串運行時間,保障了500 kV 系統(tǒng)的安全運行。
通過ATT 試驗以及機組啟動過程中的異常事件分析,優(yōu)化邏輯架構(gòu)以及設(shè)定參數(shù)。經(jīng)過ATT試驗及機組啟動期間的邏輯驗證,表明相關(guān)優(yōu)化及修改滿足運行要求,在保障機組安全運行的前提下,能夠有效提高順控邏輯的執(zhí)行效率。