李 銳,劉永峰,周正弘,趙乃力
(黃河水資源保護科學研究院,河南 鄭州 450004)
煤炭采選業是指開采地下煤炭資源并進行物理加工的行業,可以劃分為煤炭開采和煤炭洗選加工兩個子行業。其中,煤炭開采業的產品是原煤,煤炭洗選業的產品是不同粒徑和灰分等級的商品[1]。
在開展煤炭采選業水資源論證或節水評價工作的過程中,原煤生產水耗和選煤補水量是衡量煤礦用水水平的兩個關鍵指標。根據《清潔生產標準煤炭采選業》(HJ 446-2008),井工煤礦原煤生產水耗一級標準為≤0.1,露天煤礦原煤生產水耗一級標準為≤0.2;選煤補水量一級標準為≤0.1。
當下,選煤廠煤泥水多采取閉路循環,選煤補水量指標可以用進出選煤廠的原煤含水率差值來測算。而原煤生產水耗指標目前還沒有較好的測算方法,原因是在煤炭開采過程中主要用水環節為灑水降塵,井工礦還包括黃泥灌漿用水,而此部分水量除煤炭運輸帶走一部分,剩余大部分留在巷道內,順著集水渠匯入水倉,與礦井涌水一起進入礦井水處理站處理后進一步循環回用于生產或外排,無法界定在此過程中實際的耗水量。以井工礦為例,井下灑水的用水量多以調查井下噴霧設備的數量及用水時間匡算,井下析出水量則以專工提供的經驗值估算,無法通過測流或者臺賬統計支持該指標的準確性,因此亦無法準確評估原煤生產水耗達到的清潔生產等級。
深入多家煤礦了解原煤開采全過程,分析調研其用水特點,提出本次原煤水耗測定實驗的實驗原理:假定井下工作環境為一個黑箱,黑箱中所有耗水環節所消耗水量即為原煤開采的耗水量,這主要包括三部分:原煤帶走的水量、井下通風帶走的水量以及黃泥灌漿留在工作面內漿液所攜帶的水量。以此為基礎,開展原煤生產水耗的測定實驗。
此次實驗開展地點為甘肅省平涼市境內華亭礦區的華亭煤礦、硯北煤礦和大柳煤礦。華亭煤礦、硯北煤礦位于華亭市境內,建設規模分別為400萬t/a、600萬t/a;大柳煤礦屬于崇信縣,建設規模分別為240萬t/a。三煤礦均為井工礦井。
原煤帶走水量根據綜采工作面未噴水原煤含水量與升井皮帶原煤含水量的差值計算得出。通風帶走水量可根據通風量及測定進風、回風井口濕度計算得出。黃泥灌漿留在工作面內漿液所包含的水量可通過測定黃泥灌漿析出水量反推,而黃泥灌漿析出水量可通過灌漿漿液靜置分層后稱重得出。
綜采工作面未噴水原煤、升井皮帶原煤由各礦選煤廠化驗室負責測定,其中實驗期內大柳煤礦正在進行回撤搬面工作,處于停產狀態,收集數據為到正常生產期內實測數據。原煤帶走水量測定試驗結果見表1。

表1 原煤帶走水量測定試驗結果
外環境及風井井口含水率通過“標智GM1365”便攜式溫濕度記錄儀檢測,同批次本型號儀器測得的溫度誤差為0~0.8℃,相對濕度誤差為-1.1%~9.2%。風井通風量由各礦通風部測定,通過設計資料進行校核。
華亭煤礦回風井具備實測條件,其余兩個煤礦出于安全考慮未實測進出口濕度,由于三礦區域相對位置較近,可用華亭煤礦實測數據作為參考,同時收集到兩礦通風部提供數據,見表2。

表2 通風帶走水量測定試驗結果
因三個煤礦中只有硯北煤礦日常生產中使用灌漿,因此實驗在硯北煤礦進行。硯北煤礦黃泥灌漿工藝為回采完注漿,即待工作面回采完成后向密閉墻內注漿,黃泥灌漿析出水可通過密閉墻設置的排水孔排出。由于硯北煤礦為沖擊地壓礦井,井下試驗存在一定危險性,因此與礦方協調取硯北煤礦當日灌漿漿液靜置計算黃泥灌漿析出量。
為防止泥渣堵塞管道,黃泥灌漿調配好漿液攪拌均勻后需濾去大塊土石渣,取稀泥漿作為灌漿材料輸送至井下。本次將漿液灌入塑料瓶靜置沉淀1.5天后倒出清水,分別對漿液、清水、泥漿進行稱重,析出率為清水與漿液的比值。
根據稱重結果,漿液總重609.6 g,清水重519 g,泥漿重90.6 g。由此計算硯北煤礦黃泥灌漿清水的析出率為85.1%。硯北煤礦黃泥灌漿水土比按5∶1設計,漿液的含水率僅為83.33%,實際析出率已超出了理論比例。分析原因主要是在黃泥灌漿實際操作過程中,水土比憑經驗配比,且黃土中本身含有水分,灌漿漿液配置好后大顆粒被濾除,導致實際漿液中含水量更高。通過1.5天沉淀后的泥漿水土分離程度及稱重結果,可以定性判斷硯北煤礦密閉墻排水口若足夠低,這些析出水均可排出。
根據《煤炭工業給水排水設計規范》(GB 50810-2012)“灌漿析出水量按工藝專業資料計算,確無資料時可按30%~50%的灌漿量計算”。本次試驗雖不能準確測定析出水比例,但通過以上試驗觀察可以判定水土比為5∶1的黃泥灌漿的析出水可以按《煤炭工業給水排水設計規范》(GB 50810-2012)中析出量的上限50%取值。
原煤帶走水量、通風消耗水量、原煤生產水耗根據下列公式計算:
原煤帶走水量=核準產量×(升井皮帶煤含水率-綜采面原煤含水率)
通風消耗水量=通風量×(回風溫度對應的飽和含水率×相對濕度-進風溫度對應的飽和含水率×相對濕度)
原煤生產水耗=(原煤帶走水量+通風消耗水量+黃泥灌漿消耗水量)/核準產量
另據調研硯北煤礦灌漿方式為采后灌漿,除析出水外,剩余漿液主要留在密閉墻內,因此其損失應當單獨計算,經調研硯北煤礦黃泥灌漿平均用水量為255 m3/d,析出量按50%計算。硯北煤礦黃泥灌漿消耗水量約為127 m3/d。
綜上所述,各環節損失水量及現狀原煤生產水耗見表3。
由表3可知測定的原煤生產水耗在均在清潔生產一級標準之內,甚至遠遠小于0.1 m3/t的標準值。此次試驗所取采掘面原煤含水率決定了本次試驗的準確性,考慮到所取原煤受人類活動擾動已處于采掘過程中,受導水裂隙帶發育的影響,頂板水下滲會增加采掘面原煤含水率,也應算作原煤生產耗水量的一部分。因此本次亦選取地勘階段鉆孔的原煤含水率作為采掘工作面原煤含水率進行計算,原煤生產水耗計算結果見表4。可知以地勘階段鉆孔的原煤含水率計算的原煤生產水耗較符合實際。

表3 測定的原煤生產水耗

表4 采用鉆孔原煤含水率計算的原煤生產水耗
本次采取現場試驗的方法分別對原煤開采中的原煤帶走的水量、井下通風帶走的水量以及黃泥灌漿留在工作面內漿液所攜帶的水量進行測量分析,通過對實驗數據進行整理分析,確定原煤生產水耗指標計算取值的合理性,進而確定其測定方法。本次實驗提出的原煤生產水耗計算指標選取及測定方法具有很強的操作性和實用性,可在水資源論證、節水評價技術及其它清潔生產評估技術報告中推廣應用。