吉安霞
(中海油石化工程有限公司,山東 青島 266101)
近年來環境保護工作形勢嚴峻,VOCs已成為大氣污染防治的重點控制污染物[1],國家和各級地方政府對其排放限制都做出了明確規定。石化企業均在末端建設高效的收集治理設施,VOCs綜合整治工作得到全面落實。
某天然氣脫碳項目尾氣設有VOCs處理設施,投產后由于原料氣的成分改變,使得進氣的VOCs濃度過高,存在燃爆風險。針對此問題,本文對處理設施進行改造,增加在線分析儀及相應的控制方案。
某天然氣脫碳項目,采用活化MDEA溶液吸收-再生工藝,對含CO2的再生廢氣進行處理排放。廢氣主要含大量CO2、少量甲烷、乙烷、丙烷等烷烴類。廢氣總烴含量最大1848mg/Nm3,壓力10kPa(g)。VOCs成分為乙烷、丙烷、丁烷等,無氯化物、含氟化合物、含硅化合物、含氮化合物,及有機廢氣入口無O2(氧含量<0.5%)。VOCs處理設施采用“活性炭纖維吸附+催化氧化”工藝,將廢氣在催化劑的作用下無焰燃燒處理,實現凈化,達到排放要求。
在項目投產后,原料氣中重烴組分氣體濃度高出原設計值,脫碳裝置運行雖良好,但廢氣中的總烴含量達到了4000 mg/Nm3~5000 mg/Nm3。VOCs處理設施存在以下安全隱患:
1)蓄熱催化氧化爐飛溫,導致催化劑喪失活性,設備損壞。
2)爐膛可燃氣體濃度超標,存在燃爆風險。
針對以上問題,并根據HAZOP分析、LOPA分析及SIL等級分析結果,項目解決方案為:在VOCs處理設施進氣入口處增加可燃氣體爆炸限監測分析儀,實現可燃氣體濃度的在線監測,并將氣體濃度送至控制系統中,調節新風閥開度,加新風稀釋廢氣至爆炸下限以下,再進入VOCs處理設施。如果稀釋后可燃氣體濃度仍然超標,則觸發進氣切斷放空停爐聯鎖,保證人員和設施的安全運行。
目前,在線分析儀大多采用火焰離子檢測(FID)原理或火焰溫度(FTA)原理[2]。本項目采用FTA原理分析儀,廢氣中的可燃氣體和蒸氣在氫火焰中燃燒,檢測火焰的溫升并轉換為電信號,溫升與可燃氣體LEL濃度為正比關系,從而計算得到氣體的LEL值。
根據SH/T 3005-2015和SH/T 3174-2013對分析儀系統設計的要求,本項目可燃氣體爆炸限監測儀供貨范圍包括[3,4]:取樣探頭、預處理單元(除水裝置、過濾器等)、取樣伴熱管線(含溫控器等)、分析單元、分析儀標定單元、分析儀表柜(帶遮陽遮雨棚),以及保證分析儀正常運行所必需的所有附件。
分析儀的技術參數如下:
采樣點溫度:常溫。
采樣點壓力:10kPa(G)。
樣品濕度:比較大,可能會出現超過100%RH情況。
測量范圍:0%~100%LEL,超量程報警。
響應時間:測量池響應時間<1s,儀器響應時間<1.5s。
測量精度:±3%FS,或標定氣體的10%。
測量重復性:<1%FS。
供電電源:220V AC(UPS+GPS)。
輸出信號:4mA~20mA+Modbus RTU RS485,故障報警。
就地指示:LCD。
防護等級:IP65。
防爆等級:Exd IIBT4。
采樣管材質:304SS。
外殼材質:304SS。
SIL認證:IEC61508 SIL1 Capable 認證,提供安全手冊、SIL評估報告、失效計算數據。

圖1 可燃氣體爆炸限監測儀流程圖Fig.1 Flow diagram of gas flammability analyzer
根據本項目的工況,可燃氣體爆炸限監測儀供貨商提供流程圖如圖1所示。分析儀配有預處理單元,采用渦旋制冷器除去樣品氣中的飽和水,整個氣動采樣管路采用電伴熱加熱。設有文丘里引射器的采樣快速回路,保證分析儀的響應時間。
分析儀安裝空間要求安裝平臺面積>1.5m×2m,承重>600kg,保證人身安全。
分析儀采樣接口:過程接口ASME B16.5 CL150 2”RF,取樣點的位置在廢氣管道中心線上。
分析儀預處理單元:尺寸約200mm×200mm,直接安裝于分析儀采樣口法蘭上。
分析儀取樣管線安裝:取樣管線敷設坡度應不小于1%。
分析儀快速回路返回接口:返回口氣量150L/h,壓力10kPa(G),過程接口ASME B16.5 CL150 2”RF,接至裝置放空管網。
分析儀供電:分析儀本體為UPS供電,伴熱為GPS供電,分別從氣UPS和GPS電源柜供出,采用0.6/1KV供電電纜,線徑不低于2.5mm2。
分析儀信號:分析儀共輸出模擬量、數字量、Modbus通信3路信號,分別敷設至控制系統,采用計算機電纜,線徑不低于1.5mm2。
分析儀標氣及燃料氣系統:分析儀需要量程氣(乙烯:1.15%V)、零點氣(空氣,O2:21%V)、燃料氣(H2,不低于99.999%),直接采購8L/40L鋼瓶氣,與分析儀1/4”OD卡套連接。

圖2 VOCs處理設施改造后流程圖Fig.2 Flow diagram of VOCs treatment facilities after transformation
分析儀公用工程:分析儀需儀表風用作儀表吹掃,助燃以及動力使用。耗量約為20L/min@1.4bar,由裝置儀表風管網供出。
為保證系統的平穩運行,本項目共新增可燃氣體爆炸限監測儀3臺,將參與控制和參與聯鎖的分析儀分別設置,用于過程控制和聯鎖切斷,流程如圖2所示。
原VOCs設施催化燃燒的新鮮風由風機C-101提供,已有尾氣出口氧氣分析儀,設定值3%,由氧含量控制VOCs處理設施內催化氧化爐的新風量。
增加可燃氣體爆炸限監測分析儀后,由可燃氣濃度AT-16531、氧含量AT-16512、供風閥AV-16512構成超馳控制,UC-16512為選擇控制器。
在正常情況下(AT-16531<20%LEL),AIC-16512調節閥門AV-16512進行進風控制;當可燃氣濃度超標情況 下(AT-16531≥20%LEL),由AIC-16531取 代AIC-16512調節閥門AV-16512進行進風控制。UC-16512對兩個控制器的輸出進行選擇,實現對閥門AV-16512的兩種控制方式的切換。為確保燃燒爐的安全,進風調節閥AV-16512選用氣關,AIC-16512選用正作用特性;AIC-16531選用反作用特性。參數整定時,AIC-16531的控制作用應較常規強烈,做到取代及時。

表1 SIL 定級分析清單Table 1 SIL grading analysis list
C-101為原有風機,風量滿足原VOCs系統正常燃燒時的供風量。改造后,增加稀釋用的備用風機C-102。
當AV-16512的開度達到80%時,打開備用風機C-102,風機完全啟動后打開XV-16527,向系統內提供新鮮風。
當稀釋后的入口廢氣可燃氣體濃度仍然超標,可燃氣體爆炸限監測分析儀AT-16532A/B信號二取一觸發報警聯鎖,高高聯鎖關閉VOCs處理設施入口緊急切斷閥SDV-16505,打開緊急放空閥BDV-16506,同時觸發停爐邏輯。
可燃氣濃度超限聯鎖回路為SIL 1,SIL定級分析結果見表1。分析儀的SIL要求應不低于SIL1。考慮分析儀的故障維護時間較長,此處采用“1oo2”的冗余設置,使其硬件故障裕度達到1,提高回路的可靠性。
該項目實施后順利投產,滿足了原VOCs處理設施的進氣要求,整個系統平穩運行,VOCs排放濃度滿足裝置所在地的工業廢氣排放標準。