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(中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(貴州)有限公司 貴州 550081)
變壓吸附工藝由于具有裝置能耗低、運(yùn)行成本低、自動(dòng)化程度高等[1]優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用在氣體分離,特別是制氫領(lǐng)域。H公司變壓吸附制氫裝置采用12-2-7流程,從混合原料氣中分離出純度大于99.9%的氫氣,并通過(guò)H2產(chǎn)品壓縮機(jī)加壓送入下游裝置。但近年來(lái),隨著PSA制氫單元的運(yùn)行周期延長(zhǎng),氫氣收率逐漸下降。
該裝置氫氣的設(shè)計(jì)產(chǎn)量為75000Nm3/h,處理原料:未變換凈化氣35700Nm3/h,凈化氣51390Nm3/h,乙二醇馳放氫29641Nm3/h,氫氣回收率為90%。未變換凈化氣先經(jīng)過(guò)PSA-1工序,將其中的大部分CO截留,乙二醇馳放氫采用變溫吸附TSA將其中的大分子有機(jī)物脫除。PSA-1吸附尾氣、凈化氣及預(yù)處理后的乙二醇馳放氫混合后送往PSA-2進(jìn)行H2提純。產(chǎn)品中氫氣加壓后大部分送入乙二醇加氫單元,多余部分送入低甲裝置用于合成氨;解吸氣則由解吸氣壓縮機(jī)增壓后送往煤氣化裝置作為反吹氣,有利于節(jié)能及減小原料氣中氮含量,多余解吸氣送往快鍋?zhàn)鳛槿剂稀?/p>
變壓吸附制氫經(jīng)濟(jì)性的好壞取決于H2回收率的多少。H2回收率R理論計(jì)算式[2]如下所示:

式中:Ea-濃縮率;YiF-處理原料氣中吸附組分濃度,%;YiL-解吸氣中吸附組分濃度,%;L-解吸氣量,Nm3/h;F-處理原料氣量,Nm3/h;P-清洗用的H2量,Nm3/h;R-氫氣回收率,%。
由式(2)可知,H2回收率在Ea值最大時(shí)為最高,要想提高H2收率,在于提高解吸氣中被吸附組分濃度,降低原料氣中被吸附組分的濃度,從而減小再生氣即解吸氣的消耗,提高產(chǎn)品H2產(chǎn)量。
(1)吸附劑解吸
變壓吸附再生過(guò)程好壞決定了產(chǎn)品質(zhì)量以及H2收率。吸附床在高壓力下吸附,然后降低到較低壓力解吸,同時(shí)回收了部分H2提高了H2回收率。均降完成后,將H2回收過(guò)程結(jié)束后的殘余氣體通過(guò)需再生的吸附床,被吸附組分的分壓隨沖洗氣通過(guò)而下降。吸附劑的再生程度取決于沖洗氣的用量和純度。沖洗量太小時(shí),吸附劑再生效果不好,再生不夠徹底,殘余吸附量增大,有效吸附量降低,產(chǎn)品氫濃度下降;沖洗量太大時(shí),超過(guò)了吸附劑再生所需要的量,浪費(fèi)了產(chǎn)品氣,降低了產(chǎn)品氫收率。
(2)吸附壓力
提高吸附壓力,可以增加氮?dú)庠谖絼┥系奈搅?,從而有利于氫氮分離。吸附壓力提高到一定程度后,再提高吸附壓力,氫氣和氮?dú)獾钠胶馕搅孔兓幻黠@,從而產(chǎn)品氣純度的提高不大;但隨著吸附壓力的提高,吸附劑再生階段損失的氣量增大,導(dǎo)致產(chǎn)品收率下降。
(3)程控閥門
高質(zhì)量的程序控制閥是裝置長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠保證,PSA吸附床的吸附和再生不同狀態(tài)的切換實(shí)際上就是通過(guò)裝置程控閥頻繁開(kāi)和關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。其應(yīng)具有良好的密封性能、快速的啟閉速度以及在頻繁動(dòng)作下長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。閥門內(nèi)漏及啟閉速度過(guò)慢易產(chǎn)生高低壓互竄,吸附塔解吸不徹底,影響產(chǎn)品質(zhì)量及收率。
自裝置運(yùn)行以來(lái),運(yùn)行初期氫氣收率達(dá)到了90%,后來(lái)由于各種原因,產(chǎn)品氫氣收率逐步下降。為此利用大修期間對(duì)PSA制氫單元進(jìn)行了系統(tǒng)排查和改造。
(1)PSA-2吸附劑泄漏
①問(wèn)題描述。排查發(fā)現(xiàn)四臺(tái)吸附塔底部導(dǎo)淋及一臺(tái)解吸氣緩沖罐含有吸附劑顆粒,打開(kāi)吸附塔上封頭,發(fā)現(xiàn)吸附塔頂部瓷球有不同程度沉降。將吸附劑卸出后檢查吸附塔下部分布器等內(nèi)件,發(fā)現(xiàn)脹圈與塔壁有間隙,同時(shí)底部分布器雙層絲網(wǎng)發(fā)生破損。

表1 改造前后氫氣回收率對(duì)比表
②原因分析。吸附劑泄漏原因?yàn)榈撞糠植计鹘z網(wǎng)破損,吸附劑顆粒通過(guò)脹圈與塔壁之間的縫隙,漏入解吸氣緩沖罐中。根據(jù)破損絲網(wǎng)被敲擊成癟平狀以及底部瓷球發(fā)生破碎,判斷底部絲網(wǎng)破損原因?yàn)殡p層絲網(wǎng)被脹圈緊固在塔壁上,造成絲網(wǎng)邊緣與瓷球之間留有間隙;在生產(chǎn)過(guò)程中,瓷球隨氣流上下錘擊,造成瓷球破碎及絲網(wǎng)破損。
③問(wèn)題處理。根據(jù)原因分析制定了相對(duì)應(yīng)解決方案:A.加強(qiáng)分布器絲網(wǎng)強(qiáng)度;B.確保瓷球上部絲網(wǎng)與塔壁貼合緊密。瓷球上部絲網(wǎng)通過(guò)脹圈固定后,先倒入部分吸附劑,然后人工將絲網(wǎng)與塔壁拐角處夯實(shí),保證不留空隙;最后將脹圈微松,以便絲網(wǎng)能夠自由沉降。通過(guò)以上兩種措施,確保吸附劑不再發(fā)生泄漏。同時(shí)更換了少量破損吸附劑,恢復(fù)了裝置處理能力。
(2)有機(jī)物超標(biāo)
①問(wèn)題描述。由于馳放氫排放量高達(dá)40000Nm3/h超過(guò)變溫吸附TSA設(shè)計(jì)負(fù)荷29641Nm3/h。馳放氫中有機(jī)物未能脫除干凈,有機(jī)物分子影響PSA-2吸附劑吸附性能,降低產(chǎn)品氫回收率;且由于PSA-2解吸氣含微量乙酸根等雜質(zhì),對(duì)氣化裝置產(chǎn)生不利影響,導(dǎo)致解吸氣不能回收利用。
②問(wèn)題處理。在原變溫吸附TSA后串聯(lián)一組新TSA,乙二醇馳放氫先經(jīng)原變溫吸附塔脫除有機(jī)大分子后,再進(jìn)入新增干燥器精脫其余有機(jī)物,得到凈化后馳放氫輸出到PSA-2。
③改造效果。在原TSA出口及新TSA出口處分別取樣分析,發(fā)現(xiàn)原TSA出口甲醇偶有超標(biāo),但新增TSA出口,所有有機(jī)物均未檢測(cè)出。證明新增TSA后能夠有效去除馳放氫中微量有機(jī)物,PSA-2解吸氣能夠投用為氣化爐反吹氣,有效組分得以回收利用;同時(shí)由于解吸氣替代氮?dú)庾鳛闅饣癄t反吹氣,PSA-2原料氣中氮?dú)怆s質(zhì)氣含量減小,有利于提高產(chǎn)品氫收率。
(3)程控閥門問(wèn)題
①閥門內(nèi)漏。采用氣泡法檢測(cè)發(fā)現(xiàn)部分閥門內(nèi)漏嚴(yán)重,閥門抽芯后發(fā)現(xiàn)吸附劑粉塵以及管道中的鐵銹附在閥門密封油脂上,導(dǎo)致閥門密封面密封失效。通過(guò)檢修清理,恢復(fù)了閥門良好密封性能。
②氣缸竄氣。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)少量氣缸竄氣,氣缸是閥門的執(zhí)行機(jī)構(gòu),氣缸竄氣會(huì)導(dǎo)致閥門動(dòng)作遲緩或者不能正常啟閉,嚴(yán)重影響產(chǎn)品回收率以及程序的正常運(yùn)行。氣缸拆檢后發(fā)現(xiàn)氣缸內(nèi)壁銹蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致“O”型圈破損。更換氣缸及“O”型圈后,對(duì)所有程控閥回訊桿增加擋雨設(shè)施,避免雨水沿著回訊桿漏入氣缸產(chǎn)生銹蝕。
(1)合理均壓。PSA-2設(shè)計(jì)7次均降,ED7均壓完成后壓力越高,產(chǎn)品氫回收率越差。如需提高氫氣回收率,需要適當(dāng)進(jìn)行第七次均壓,降低順?lè)艢獾某跏級(jí)毫?,但要保證床層得到足夠沖洗氣以確保氫氣產(chǎn)品合格。
(2)優(yōu)化沖洗。均壓降壓后吸附塔順向?qū)⑺?nèi)氣體放入順?lè)艢饩彌_罐,用于逆放后吸附塔的沖洗,通過(guò)調(diào)節(jié)三個(gè)順控調(diào)節(jié)閥初始開(kāi)度及斜率,控制順?lè)藕蜎_洗的氣量及速率。分析發(fā)現(xiàn)三次沖洗氣量逐漸減小且減小幅度較大,通過(guò)優(yōu)化調(diào)整順控調(diào)節(jié)閥初始開(kāi)度及斜率,保證三次順?lè)拧_洗過(guò)程盡量均勻而緩慢,這樣能夠保證吸附塔再生的比較充分。
(3)延長(zhǎng)吸附時(shí)間。一定量的吸附劑只能吸附一定量的雜質(zhì),當(dāng)吸附時(shí)間延長(zhǎng)后,可以盡可能多的濾掉雜質(zhì)得到氫氣,提高氫氣回收率。但時(shí)間越長(zhǎng)雜質(zhì)越容易發(fā)生穿透,再混到產(chǎn)品氫里,從而導(dǎo)致產(chǎn)品氫的純度降低。因而在日常操作過(guò)程中,根據(jù)分析結(jié)果,在產(chǎn)品控制指標(biāo)內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)吸附時(shí)間,降低氫氣純度,可以提高氫氣收率。
(1)提高解吸氣中氮?dú)鉂舛?。通過(guò)補(bǔ)充了部分PSA-2吸附劑,檢修內(nèi)漏閥門以及工藝優(yōu)化,提高了解吸氣中氮?dú)鉂舛?。檢修后解吸氣中氮含量平均值50.3%,同比檢修前解吸氣中氮含量平均值40.4%提高了9.9%。
(2)降低原料氣中氮?dú)夂?。由于解吸氣的回收利用,降低了原料氣中氮?dú)夂?,提高了PSA-2氫氣收率。選取上下游裝置以及本裝置工況相對(duì)穩(wěn)定期間,解吸氣投用前后凈化氣中氮?dú)馄骄坑?4.41%下降至14.17%。
(3)提高產(chǎn)品H2收率。將改造前連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行期間數(shù)據(jù)與改造后裝置標(biāo)定期間的H2回收率進(jìn)行了對(duì)比統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表1所示。
由表1可以看出,變壓吸附制氫裝置的回收率在氫氣產(chǎn)量相近條件下,由實(shí)施前的84.17%提高到實(shí)施后的88.87%。
PSA制氫單元收率偏低的主要原因是吸附劑泄漏和原料氣雜質(zhì)含量高。采取重裝部分吸附劑、新增變溫吸附預(yù)處理和解吸氣的回收利用減少原料氣中氮?dú)夂?、閥門檢修以及相關(guān)工藝優(yōu)化,PSA單元?dú)錃馐章侍岣吡?.7%。建議在今后的檢修過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)程控閥門的檢查,為提高氫氣收率提供基礎(chǔ)保證。