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電爐變壓器直流電阻異常分析及對(duì)策

2021-06-11 05:14:00楊龍楊新勝
鞍鋼技術(shù) 2021年3期
關(guān)鍵詞:變壓器測(cè)量

楊龍,楊新勝

(攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司修建分公司,四川 攀枝花 617000)

變壓器繞組直流電阻的測(cè)試是預(yù)防性試驗(yàn)和設(shè)備交接試驗(yàn)的基本項(xiàng)目之一,也是變壓器檢修后的重要檢查試驗(yàn)項(xiàng)目,是發(fā)現(xiàn)繞組缺陷的重要手段。通過(guò)對(duì)直流電阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,與出廠數(shù)據(jù)、歷年試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合比較,可以發(fā)現(xiàn)變壓器引線接觸不良、導(dǎo)線開(kāi)焊、分接開(kāi)關(guān)接觸不良等缺陷,有利于指導(dǎo)檢修工作的順利開(kāi)展,以達(dá)到快速準(zhǔn)確地找出缺陷部位,采取有效措施、縮短檢修工期,保證檢修質(zhì)量和變壓器安全穩(wěn)定運(yùn)行的目的。

攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司煉鋼廠共有6臺(tái)額定容量為22 000 kVA的LF爐電加熱變壓器,均為有載調(diào)壓電爐變壓器,其中3方坯LF電爐變壓器油的色譜分析值多次出現(xiàn)超標(biāo)。為保證變壓器的安全運(yùn)行,對(duì)該變壓器分解檢查,發(fā)現(xiàn)其線圈存在變形、移位的故障現(xiàn)象,為此對(duì)該變壓器進(jìn)行了大修。大修后常規(guī)檢查試驗(yàn)測(cè)量繞組直流電阻時(shí),發(fā)現(xiàn)其調(diào)壓繞組的直流電阻異常,分析排查原因后,確定是有載分接開(kāi)關(guān)缺陷造成,采取措施后,線圈直流電阻恢復(fù)正常,保證了變壓器的大修質(zhì)量。

1 直流電阻異?,F(xiàn)象

3方坯電爐變壓器型號(hào)為HSSPZ-22000/35,三相,額定頻率為50 Hz,冷卻方式為OFWF。主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 電爐變壓器主要技術(shù)參數(shù)Table 1 Main Technological Parameters of Electric Furnace Transformer

大修主要項(xiàng)目為:除變壓器低壓側(cè)3套“8”字線圈繞組外,其余9套繞組(高壓繞組、調(diào)壓繞組、串變繞組)均進(jìn)行重新繞制、更換。針對(duì)調(diào)壓繞組的直流電阻異?,F(xiàn)象,多次切換調(diào)檔動(dòng)作后復(fù)測(cè),數(shù)據(jù)仍無(wú)明顯變化。電爐變壓器直流電阻測(cè)量值如表2所示。從表2數(shù)據(jù)可以看出,該變壓器的高壓側(cè)直流電阻、低壓側(cè)直流電阻及串變繞組直流電阻的偏差均在合格范圍(2%)內(nèi),而調(diào)壓繞組的直流電阻偏差較大,有些超出了合格范圍(2%)。

2 數(shù)據(jù)分析

2.1 調(diào)壓繞組三相之間直流電阻偏差分析

從表2中可以看出,調(diào)壓繞組每檔的直流電阻中,AmBm最大,AmCm次之,BmCm最小,每檔都是同樣的規(guī)律。為進(jìn)一步確認(rèn)這種規(guī)律性的直流電阻是否正常,對(duì)變壓器調(diào)壓繞組的內(nèi)部接線方式進(jìn)行了檢查,調(diào)壓繞組的內(nèi)部接線方式如圖1所示。

表2 電爐變壓器直流電阻測(cè)量值Table 2 Measured Valves of Direction Current Resistance of Electric Furnace Transformer mΩ

從圖1中可以看出,調(diào)壓繞組的抽頭引線在連接到有載分接開(kāi)關(guān)上時(shí),A相的引線最長(zhǎng),C相的引線最短 (A相引線平均長(zhǎng)度為3.3 m、B相為2.5 m、C相為1.9 m,三相引線之間的電阻偏差達(dá)到了54.4%)。因此,也可以確認(rèn)該變壓器調(diào)壓繞組每檔三相之間的直流電阻偏差超標(biāo)是因?yàn)橐€結(jié)構(gòu)導(dǎo)致,屬于正?,F(xiàn)象。檢查油箱內(nèi)部調(diào)壓繞組與分接開(kāi)關(guān)的接線情況后認(rèn)為,調(diào)壓繞組抽頭引線與分接開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)檔位觸頭的連接是正確的,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)接線錯(cuò)誤的情況。為此,又查閱了調(diào)壓繞組在繞制完成后每相線圈直流電阻的測(cè)量值 (連接抽頭引線前后的電阻值),測(cè)量值如表3所示。

圖1 調(diào)壓繞組內(nèi)部接線Fig.1 Internal Wiring for Voltage Regulating Winding Coil

表3 調(diào)壓線圈連接抽頭引線前、后電阻值Table 3 Resistance Valves before and after Connecting Tap Lead Wires with Voltage Regulating Coil mΩ

從表3可以看出,在連接抽頭引線前,調(diào)壓繞組每檔三相之間的電阻值偏差在2%的合格范圍內(nèi);當(dāng)連接抽頭引線后,每檔三相之間的電阻值偏差超出了2%,這說(shuō)明了調(diào)壓繞組每檔三相之間的電阻值偏差超標(biāo)是由于抽頭引線造成的。

2.2 調(diào)壓繞組相鄰檔位電阻值級(jí)差分析

級(jí)差是指變壓器相鄰兩個(gè)分接檔位的直流電阻值之差(取絕對(duì)值)。對(duì)于按固定匝數(shù)均勻抽頭的變壓器繞組,其級(jí)差值應(yīng)大小一致,該變壓器調(diào)壓繞組設(shè)計(jì)時(shí)每段抽頭匝數(shù)均為18匝,因此其級(jí)差也應(yīng)大小一致。對(duì)調(diào)壓繞組各檔位下電阻值的級(jí)差進(jìn)行統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

表4 調(diào)壓繞組各檔位電阻測(cè)量值級(jí)差Table 4 Measured Values Difference in Class among Shift Resistance of Voltage Regulating Winding Coil mΩ

從表4數(shù)據(jù)分析,級(jí)差值都在17~18 mΩ,級(jí)差大小一致,沒(méi)有出現(xiàn)突變、混亂的現(xiàn)象,也說(shuō)明了調(diào)壓繞組每檔的抽頭匝數(shù)是正確的。因此,也排除了調(diào)壓繞組直流電阻異常是由于繞組大修繞制時(shí)匝數(shù)錯(cuò)誤而引起的。

2.3 調(diào)壓繞組在正、負(fù)極性下對(duì)應(yīng)檔位的電阻值分析

該電爐變壓器的調(diào)壓原理不同于傳統(tǒng)的雙繞組分接開(kāi)關(guān)調(diào)壓方式,是利用了第三繞組調(diào)壓(串聯(lián)變壓器調(diào)壓)來(lái)進(jìn)行的,在主變壓器的油箱里增加了一臺(tái)串聯(lián)變壓器,主變壓器、串聯(lián)變壓器的低壓繞組串聯(lián),利用設(shè)置在主變壓器的高壓調(diào)壓繞組給串聯(lián)變壓器高壓繞組供電,通過(guò)改變主變壓器高壓調(diào)壓繞組的分接來(lái)改變施加在串聯(lián)變壓器高壓繞組的電壓,使串聯(lián)變壓器的低壓繞組的電壓隨之改變。由于主、串變低壓繞組是串聯(lián)在一起的,所以他們的合成電壓將是兩個(gè)低壓繞組電壓的代數(shù)和。當(dāng)分接開(kāi)關(guān)正接時(shí),合成電壓等于主變低壓側(cè)繞組電壓與串變低壓側(cè)繞組電壓之和;當(dāng)分接開(kāi)關(guān)負(fù)接時(shí),合成電壓等于主變低壓側(cè)繞組電壓與串變低壓側(cè)繞組電壓之差。

通過(guò)上述變壓器的接線和調(diào)壓原理可知,變壓器1~5檔和7~11檔共用一套繞組,通過(guò)分接開(kāi)關(guān)的倒換使繞組的極性發(fā)生改變,從而達(dá)到調(diào)壓的目的。調(diào)壓繞組在正、負(fù)極性下各檔對(duì)應(yīng)的匝數(shù)如表5所示。

表5 調(diào)壓繞組正、負(fù)極性下各檔位對(duì)應(yīng)匝數(shù)Table 5 Turns Corresponding to Shifts Under Positive and Negative Polarity of Voltage Regulating Winding Coil

從表5可以看出,調(diào)壓繞組的1和11檔、2和10檔、3和9檔、4和8檔、5和7檔的匝數(shù)相同,因此所對(duì)應(yīng)的直流電阻也應(yīng)該是一致的。根據(jù)表2的測(cè)量值可以看出,調(diào)壓繞組在有載分接開(kāi)關(guān)正接時(shí)各檔的電阻值與負(fù)接時(shí)對(duì)應(yīng)的各檔電阻值差異很大,偏差達(dá)3%以上,這是明顯的異常現(xiàn)象。

3 原因分析及對(duì)策

3.1 原因分析

該變壓器進(jìn)行直流電阻試驗(yàn)時(shí),除了調(diào)壓繞組的測(cè)量數(shù)據(jù)有異常外,高壓側(cè)繞組、低壓側(cè)繞組及串變繞組的電阻測(cè)量值均正常,并且測(cè)量時(shí)使用的是同一套儀器和試驗(yàn)接線,試驗(yàn)方法嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,因此可以排除測(cè)量?jī)x器故障和人為操作失誤的原因。

分析上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)認(rèn)為,如果繞組本身存在缺陷或者引線焊接不良、接頭松動(dòng),一般表現(xiàn)為個(gè)別檔位及局部的電阻值異常,或者是所有檔位的電阻值偏差較大。而測(cè)量值反映出來(lái)的異常現(xiàn)象主要是調(diào)壓繞組在有載分接開(kāi)關(guān)處于正接和負(fù)接狀態(tài)時(shí),對(duì)應(yīng)檔位的直流電阻偏差大。因此判斷是有載分接開(kāi)關(guān)存在問(wèn)題。

3.2 采取的措施及效果

該變壓器使用的是德國(guó)MR有載分接開(kāi)關(guān),安裝在變壓器油箱內(nèi)部,因此需將分接開(kāi)關(guān)吊出油箱后,分離切換芯子和分接選擇器進(jìn)行檢查。檢查的主要內(nèi)容為:(1)分接開(kāi)關(guān)緊固件是否松動(dòng)或脫落;(2)載流觸頭是否有磨損、燒蝕或過(guò)熱痕跡;(3)過(guò)渡電阻是否有斷裂松脫現(xiàn)象;(4)軟連接導(dǎo)線是否有斷股、起毛現(xiàn)象;(5)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)彈簧、卡爪是否有裂痕變形;(6)所有絕緣件有無(wú)開(kāi)裂、爬電痕跡;(7)切換芯子及油室是否污染。

檢查后發(fā)現(xiàn),分接選擇器上固定負(fù)極性靜觸頭絕緣板的金屬支撐件出現(xiàn)裂紋,三個(gè)靜觸頭表面存在明顯的磨損痕跡。分析認(rèn)為,在頻繁的切換過(guò)程中,負(fù)極性絕緣板上的靜觸頭與動(dòng)觸頭咬合時(shí)不同步,導(dǎo)致絕緣板松動(dòng),開(kāi)關(guān)在負(fù)接時(shí)觸頭接觸不良,分接選擇器如圖2所示。

圖2 分接選擇器Fig.2 Tap Selector

將絕緣板金屬支撐件和三個(gè)靜觸頭進(jìn)行更換處理后,將有載分接開(kāi)關(guān)回裝,再次測(cè)量調(diào)壓繞組的各檔位直流電阻,并計(jì)算各檔位下電阻值的級(jí)差,見(jiàn)表6。

表6 分接開(kāi)關(guān)缺陷處理后的調(diào)壓繞組電阻測(cè)量值及各檔位的級(jí)差Table 6 Measured Values of Resistance of Voltage Regulating Winding Coil after Handling On-load Tap Switch Defect and Difference in Class of Shifts

由表6可以看出,調(diào)壓繞組的直流電阻值恢復(fù)了正常。因此,在變壓器使用了一定時(shí)間或者有載分接開(kāi)關(guān)切換操作了一定次數(shù)后,要將有載分接開(kāi)關(guān)吊出油箱進(jìn)行維護(hù)、檢修,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)關(guān)存在的缺陷,保證有載分接開(kāi)關(guān)機(jī)械和電氣性能的安全可靠運(yùn)行。

4 結(jié)語(yǔ)

攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司煉鋼廠LF電爐變壓器大修后調(diào)壓繞組的直流電阻出現(xiàn)異常,原因是在頻繁的切換過(guò)程中,負(fù)極性絕緣板上的靜觸頭與動(dòng)觸頭咬合時(shí)不同步,導(dǎo)致絕緣板松動(dòng),開(kāi)關(guān)在負(fù)接時(shí)觸頭接觸不良導(dǎo)致。更換絕緣板金屬支撐件和靜觸頭后,線圈直流電阻恢復(fù)正常,保證了變壓器的大修質(zhì)量。因此,變壓器使用了一定時(shí)間或者有載分接開(kāi)關(guān)切換操作了一定次數(shù)后,要及時(shí)將有載分接開(kāi)關(guān)吊出油箱進(jìn)行維護(hù)、檢修,以保證有載分接開(kāi)關(guān)機(jī)械和電氣性能的安全可靠運(yùn)行。

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