劉二偉 (中石化江漢石油工程有限公司鉆井二公司,湖北 潛江 433123)
順北隆1井作為順北工區(qū)具有代表性的超深探井,同樣面臨著西北工區(qū)外圍探區(qū)超深井高溫高壓的技術(shù)難題。通過借鑒抗高溫、高密度水基鉆井液技術(shù)的成熟的經(jīng)驗,能夠基本保證鉆井施工的順利進(jìn)行。然而該井后期發(fā)生氣侵、井漏、溢流壓井等狀況,后鉆井液發(fā)生污染,性能惡化;高密度鉆井液的處理難度明顯增加。此現(xiàn)象暴露出很多問題,有待思考和解決。
順北隆1井位于新疆沙雅縣境內(nèi),部署在順北三維工區(qū)東南部的穹窿構(gòu)造上,主體為展布于1號主干斷裂帶隆起部分的一口重點預(yù)探井,設(shè)計井深7 772 m,完鉆井深7 710 m,完鉆層位奧陶系中-下統(tǒng)鷹山組。
本井三開鉆進(jìn)至井深7 261.57 m,發(fā)現(xiàn)全烴上漲,最高能上漲至100%,鉆井液性能惡化,增稠嚴(yán)重,需要采用大量補充膠液置換鉆井液的方式來調(diào)整性能。三開鉆井液受污染情況如表1所示。
四開鉆進(jìn)過程中發(fā)生溢流,壓井成功后循環(huán)調(diào)整鉆井液密度至1.88 ng/cm3后轉(zhuǎn)中途測試階段,測得地層壓力當(dāng)量系數(shù)為1.85。中途測試完后,用密度1.88 g/cm3鉆井液替換出井內(nèi)測試液,并降密度至1.85 g/cm3恢復(fù)四開鉆進(jìn)。鉆進(jìn)期間全烴基值9%~10%,鉆進(jìn)至7 345 m全烴基值9-10↓4%~5%,降密度1.85↓1.81 g/cm3繼續(xù)鉆進(jìn),鉆進(jìn)期間持續(xù)存在氣侵情況。鉆進(jìn)至7 710 m四開完鉆,鉆井液密度1.81↓1.80 g/cm3,全烴2%~3%。四開鉆進(jìn)鉆井液性能變化如表2所示。
鑒于本井鉆井液在三開出現(xiàn)氣侵后出現(xiàn)鉆井液流型變差、失水驟增情況,四開鉆進(jìn)過程出現(xiàn)溢流、氣侵狀況,高密度鉆井液出現(xiàn)類似三開氣侵的性能惡化情況。本文將結(jié)合現(xiàn)場條件進(jìn)行室內(nèi)實驗分析判斷可能的原因,從而尋求使鉆井液性能恢復(fù)良好的方法。
本井埋藏較深,井溫達(dá)到150~160 ℃,加之前期的溢流壓井及中途測試,鉆井液靜止時間長,存在污染的可能性[1]。考慮增強抗溫性能需要,采取補充25%膠液并加重至原密度的措施。方法雖然能明顯改善流變性能,但出現(xiàn)失水變大問題。根據(jù)實驗配方,結(jié)合現(xiàn)場實際配制高濃度磺化膠液補充入井,同時維持鉆井液密度在1.81 g/cm3,并持續(xù)監(jiān)測不同時間段出口鉆井液的性能。分析對鉆井液性能的監(jiān)測結(jié)果發(fā)現(xiàn),流型、失水以及泥餅質(zhì)量均未得到明顯改善,與實驗預(yù)期存在一定的偏差,未達(dá)到理想的情況。因此單一的增加抗溫性并不能解決鉆井液性能惡化的問題。

表1 三開鉆井液受污染情況

表2 四開鉆進(jìn)鉆井液性能變化

表3 判斷CO2污染鉆井液實驗情況
加入高溫保護(hù)劑能在一定程度上提高鉆井液的抗溫和抗污染性能,并能調(diào)節(jié)其流變性[2]。考慮到本井鉆井液高密度的特點,采用液體的高溫保護(hù)劑,希望能夠改善鉆井液性能。從現(xiàn)場實際可以看出,加入0.2%的高溫保護(hù)劑后,流型有一定的變化,但效果并不理想,鉆井液的總體性能并未得到實質(zhì)性的改善。
利用亞甲基藍(lán)溶液測量現(xiàn)場鉆井液坂含為28 kg/m3,對比相同密度的鉆井液,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場鉆井液坂含偏高,必須加強抑制性。盡管加入的DS-301 為液體,但增稠現(xiàn)象明顯,同時也發(fā)現(xiàn)循環(huán)24 h后,鉆井液粘度恢復(fù),但切力有所上升,考慮采取補充膠液的方式更好地控制坂土含量。
本井持續(xù)處于氣侵狀態(tài),存在CO2污染的可能性。由于現(xiàn)場無法有效的測定可能存在的碳酸根、碳酸氫根含量,本文將通過實驗尋求解決方案。判斷CO2污染鉆井液實驗情況如表3所示。
從數(shù)據(jù)可以看出,加入CaO的同時并做好護(hù)膠,能夠有效的改善流型。現(xiàn)場可以以補充膠液的方式適當(dāng)提高鈣離子含量;同時在護(hù)膠抗溫工作基礎(chǔ)上,嘗試改善流型、泥餅質(zhì)量。從現(xiàn)場實際監(jiān)測的性能結(jié)果可得,流型并未變化,效果不理想,鉆井液的總體性能并未發(fā)生到實質(zhì)性改善。
完鉆后大幅度調(diào)整鉆井液性能的難度較大,因此采取配置封閉漿的方法從而確保電測的順利。鑒于地層總體穩(wěn)定,處理的關(guān)鍵就是要降低鉆井液粘切,確保其抗溫性能和沉降的穩(wěn)定性。
基于前期的實驗處理情況進(jìn)行封閉漿的配置。通過利用膠液置換部分井漿,既能降低粘切,又能夠維持鉆井液性能總體穩(wěn)定。然而由于兩次電測均未到底,認(rèn)為軟遇阻還是由鉆井液粘切偏高而導(dǎo)致,因此應(yīng)進(jìn)一步降低粘切。再次通井的循環(huán)過程中,對返出的鉆井液進(jìn)行性能監(jiān)測后,發(fā)現(xiàn)封閉漿在井底停留一段時間后,性能已經(jīng)惡化,再次入井返出后,與井漿性能基本無差別。
通過分析之前的實驗和返出鉆井液性能,認(rèn)為井漿性能不夠理想。盡管在補充高濃度膠液后能夠降低粘切,但仍舊無法滿足電測要求,因此考慮重現(xiàn)配置新漿作為封閉漿。
實驗配方1:新配2%土粉+抗溫護(hù)膠材料+重晶石,密度1.80 g/cm3。
實驗配方2:新配2.5%土粉+抗溫護(hù)膠材料+重晶石,密度1.80 g/cm3。
從實驗發(fā)現(xiàn),實驗配方1新配的鉆井液,結(jié)構(gòu)相對于原井漿明顯有所改善,粘切相對合理,失水較小,泥餅質(zhì)量良好。現(xiàn)場采取實驗配方1配置封閉漿。但由于甲方有新的下部舉措,此次的封閉漿并未入井。
由于循環(huán)期間全烴基值一直維持在2%~3%,井控坐崗無異常。根據(jù)要求,在確保井控安全的前提下,進(jìn)行節(jié)流循環(huán),逐步將密度調(diào)整至1.60 g/cm3,逐步釋放地層壓力。現(xiàn)場通過補充磺化膠液和使用離心機的方式,按照循環(huán)周降低密度。
從監(jiān)測的情況發(fā)現(xiàn),當(dāng)密度降低至1.60 g/cm3時,鉆井液流型的流型達(dá)到比較合理的范圍。鑒于密度降低后鉆井液流型的改善,為進(jìn)一步研究如何調(diào)整受污染鉆井液,并確保后期的電測順利施工,結(jié)合實驗配方1的情況,嘗試配置新漿,發(fā)現(xiàn)對粘切的控制能夠相對實現(xiàn)目的[3]。通過降密度的并調(diào)整鉆井液性能,使得電測順利到底。
與順北隆1井同時期鉆遇目的層的鄰井,同樣使用高密度鉆井液,且也同樣遭遇了溢流、氣侵、出鹽水等問題,鉆井液受污染的情況相似,因此其處理思路有一定的參考性。
鄰井氣侵鉆井液性能情況如表4所示,從數(shù)據(jù)可以看出鄰井受污染的情況與順北隆1井的情況較為類似:高密度鉆井液的粘切變化較大,失水上升。該井判斷為氣侵導(dǎo)致的CO2污染,主要處理思路就是維持鉆井液密度平衡地層,利用高pH值、石灰和氯化鈣持續(xù)清除鉆井液中存在的CO2污染,同時配合使用多種降濾失劑控制濾失量。其燒堿、石灰和氯化鈣的加量較大,與之前做出的2% CaO的加量能夠改善流型的判斷基本吻合[4]。同時也由于井內(nèi)持續(xù)的氣侵,現(xiàn)場只能不斷地補充抗污染材料來維持鉆井液性能的基本穩(wěn)定。

表4 鄰井氣侵鉆井液性能情況
(1) 高密度鉆井液因其本身的特殊性,維護(hù)的難度相對較大,加之在高溫高壓的情況下,維護(hù)處理的方式更要慎重,因此當(dāng)遭遇特殊情況時,坂含若未得到有效控制,與高密度不匹配,會導(dǎo)致鉆井液性能不理想。通過分析實驗數(shù)據(jù),結(jié)合現(xiàn)場實際與鄰井情況,可以考慮通過補充加入CaO的磺化膠液來調(diào)整受到污染的鉆井液。此實驗結(jié)果能夠為今后遇到類似的情況提供思路。
(2)施工現(xiàn)場的實驗存在一定的滯后,且由于實驗條件限制,某些實驗數(shù)據(jù)的參考性和指導(dǎo)性不是很強,使得分析判斷存在一定的偏差。為做好對污染的判斷,應(yīng)提前儲備相應(yīng)的試劑、實驗裝備及處理材料,以加強分析判斷。
(3)進(jìn)一步加大對助劑的優(yōu)選,包括抗溫材料、抑制材料以及高溫保護(hù)劑,考慮不同鉆井液體系的相互滲透,增強高密度鉆井液的抗高溫抗污染能力。