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補連塔選煤廠1-2煤系統優化改造實踐

2021-06-16 01:37:20釗,王
煤炭加工與綜合利用 2021年5期
關鍵詞:系統

陳 釗,王 斌

(1.神東洗選中心 補連塔選煤廠,內蒙古 鄂爾多斯 017209;2.神東技術研究院,陜西 榆林 719315)

補連塔選煤廠是一座特大型現代化礦井型選煤廠,設計處理能力22 Mt/a,主要負責補連塔煤礦1-2煤和2-2煤的洗選加工。礦井1-2煤和2-2煤分采分運分儲,為選煤廠兩個煤種分開洗選提供了條件。補連塔選煤廠分兩個子系統,即1-2煤系統和2-2煤系統,分別處理礦井1-2煤和2-2煤,同時篩分系統留有兩個煤種的互換通道,即1-2煤原煤經過篩分破碎準備后可進入2-2煤洗選系統處理,2-2煤原煤經過篩分破碎準備后可進入1-2煤洗選系統處理,工藝靈活。

1-2煤系統于2006年由原跳汰系統改造為重介系統,生產工藝為:200~50 mm塊煤采用重介淺槽分選,末煤不洗,粗煤泥采用煤泥離心機脫水,細煤泥經濃縮后采用加壓過濾機回收。2-2煤系統2010年開工建設,2012年建成投產,生產工藝為:200~25 mm塊煤采用重介質淺槽分選,25~2 mm末煤采用兩產品重介質旋流器分選,粗煤泥采用煤泥離心機脫水,細煤泥經濃縮后采用加壓過濾機和板框壓濾機回收。2-2煤系統建成后,經調試運行,發現系統存在諸多問題,選煤廠對2-2煤系統及與1-2煤系統交叉處進行了多項改造,取得了不菲的經濟效益。近年來,1-2煤系統生產中也發現了諸多問題,筆者對這些問題進行了研究,提出了改造措施,分析了改造效果。

1 煤泥水處理工藝改造

1.1 煤泥水處理工藝分析

補連塔選煤廠1-2煤塊煤洗選系統采用8 mm濕式脫泥工藝,產出三種煤泥產品,即8~1.5 mm見水末煤、1.5~0.35 mm粗煤泥、小于0.35 mm細煤泥,三種產品分別采用弧形篩加振動卸料離心機脫水、弧形篩加刮刀卸料離心機脫水、加壓過濾機脫水,見圖1。在實際生產中,此工藝主要存在以下問題:① 8~1.5 mm末煤產品灰分高,由于1-2煤矸石易碎易泥化,8~1.5 mm見水末煤產品中密度大于1.7 kg/L的產物占8%左右,產品灰分達16.65%;② 1.5~0.35 mm粗煤泥產品水分高,由于這部分產品粒度較細,弧形篩和煤泥離心機脫水效果差,產品水分可達36.52%;③ 煤泥水沉降效果差,藥劑消耗量較大,由于進入煤泥水系統的矸石量較多(8~1.5 mm矸石進入),煤泥水處理工藝較長,加之矸石易泥化,造成進入濃縮池的煤泥粒度組成細粒含量高(詳見表1),沉降效果差,藥劑消耗量較大;④ 小于0.35 mm細煤泥產品水分高,加壓過濾機生產效率低,由于細煤泥粒度細,加藥量較大,造成加壓過濾機濾餅薄,生產效率低,產品水分高,電耗高。

表1 改造前濃縮機入料小篩分試驗報告

圖1 改造前1-2煤煤泥水處理工藝流程

1.2 煤泥水處理工藝改造

根據上述分析,煤泥水處理工藝主要按以下原則改造:一是降低脫泥粒度;二是減少煤泥水處理工藝環節;三是提高粗煤泥粒度組成,降低粗煤泥水分;四是改變進入濃縮機的煤泥粒度組成,提高大顆粒含量,提升沉降效果和壓濾效果。

本次改造將脫泥篩篩縫改為3 mm,將篩下煤泥水用管道直接引入煤泥桶,將水力分級旋流器底流口直徑由35 mm改為50 mm,只產出兩種煤泥產品,即3~0.5 mm粗煤泥、小于0.5 mm細煤泥。退出了原用于8~1.5 mm見水末煤脫水的309、310弧形篩和311離心機3臺設備。8~3 mm原煤進入淺槽分選,增加了入洗量。改造后工藝流程見圖2。

圖2 改造后1-2煤煤泥水處理工藝流程

1.3 煤泥水處理系統改造效果

與原工藝比較,改造后主要有以下4個優點:

(1)退出3臺設備,降低運維成本。改造后,退出了2臺型號為2400×2036R×45的弧形篩和1臺型號為VM1300的振動卸料離心機,每年節省4個弧形篩篩面和2個篩籃,節省了運行電耗,減少了這3臺設備及相關聯溜槽的檢修維護成本。

(2)降低了煤泥水沉降藥劑消耗。由于8~3 mm粒級矸石經淺槽分選后由矸石脫介篩排出系統,降低了矸石泥化量,使進入濃縮池的細泥含量降低,同時水力旋流器分級粒度提高,且有適量的跑粗,進入濃縮池的粗顆粒增加,細顆粒減少,詳見表2,沉降效果大幅提升,藥劑消耗降低。經統計,陽離子消耗降低2.6 g/t,陰離子消耗降低0.56 g/t。

表2 改造后濃縮機入料小篩分試驗報告

(4)提高了加壓過濾機生產效率,生產成本大幅降低。細煤泥處理系統有2臺型號為100ZJ-I-A50的煤泥泵,2臺型號為GPJ-60的國產加壓過濾機,4臺型號為GA200-7.5的低壓風機,2臺型號為GX11P-13的高壓風機,1臺型號為XGZ-1200/22的煤泥轉載刮板機,共計11臺套設備。改造前,加壓過濾機排料時間通常在600 s以上,極端情況超過1 000 s,為保證煤泥能及時處理,系統正常生產,2臺加壓過濾機一般與主系統同時啟停。改造后,經過近1個月的運行統計,加壓過濾機的排料時間低于200 s,平均每天只開啟1臺加壓過濾機運行一個班,就能將煤泥處理完。加壓過濾機運行效率大幅提升,減少了細煤泥處理設備運行時間,大幅降低電耗和材料消耗,同時節約了維護檢修的人力。另外,可以用1-2煤加壓過濾機空余的能力處理2-2煤系統煤泥,進一步提高2-2煤入洗量,提高特低灰、神優2等特種煤產量,進一步提高效益。

(4)增加了入洗量,降低了粗、細煤泥的水分,提高了產品發熱量,提升了產品價值。改造后,8~3 mm這部分原煤進入了淺槽分選,入洗量提高1.33%。經采樣篩分化驗,精煤產品中8~3 mm粒級產率3.51%、灰分8.56%;改造后,由于粗細煤泥粒度組成的改變,產品水分明顯下降,經采樣檢測,粗煤泥水分低于21%,細煤泥水分低于30%。

2 系統瓶頸環節改造

2.1 系統瓶頸環節分析

補連塔選煤廠1-2煤系統原煤設計處理能力為2 400 t/h,塊煤主洗系統設計處理能力850 t/h,塊煤經重介質淺槽洗選排矸后由1臺型號為MMD625加長型的精煤破碎機破碎至50 mm以下,與原煤分級篩篩下末煤及粗細煤泥混合,按神混1產品發運。隨著井下采煤設備大型化,工作面采高提升,原煤粒度組成發生了較大變化,大粒級占比越來越多,給選煤廠生產帶來困難。

隨著補連塔礦12513工作面8 m大采高投產,原煤大粒級含量的增加明顯,特別是大于100 mm粒級大塊含量的增加,1-2煤主洗系統312精煤破碎機無法滿足增加的破碎量,破碎能力不足,生產中常出現無法通過的情況,成為1-2煤系統生產的瓶頸。為保障系統順利運行生產,減少因312破碎機堵煤造成的故障停機,就必須降低小時入洗量。降低小時入洗量有兩個方法:一是部分塊原煤走旁路破碎進入混煤;二是降低原煤總的小時處理量。第一種方法降低了混煤煤質,減少了精煤產量,效益損失大。第二種方法生產效率大幅下降,生產成本大幅提升。經過多方考慮,選煤廠選擇一臺手選帶的塊煤走旁路,再通過降低總的原煤小時量來保障正常生產,嚴重時,生產效率不足75%。為完成每日生產任務,就必須延長生產時間,這樣停車檢修時間就大大縮短,設備檢查維護跟不上,故障率提升,停車時間就更短,形成惡性循環。

2.2 系統瓶頸環節改造

提升破碎能力有兩種途徑:一是提升單機破碎處理能力;二是增加破碎機,并聯運行。經與進口破碎機廠家交流,按現在1-2煤的粒度組成,處理量要超過800 t/h,單臺破碎機不能達到要求,為此只有增加1臺破碎機來提高處理量。根據現場空間位置分析,新增破碎機有兩種方案:

方案一:在312破碎機東側安裝1臺MMD500破碎機。根據現場的位置空間,在312破碎機東側,原313離心機位置新安裝1臺破碎機,307上層塊煤出料溜槽東側部分增加下溜槽,分40%左右的塊煤去新加破碎機,新加破碎機的出料進入314刮板機,由刮板機轉載到501精煤上倉膠帶機。三樓新增加破碎機,需要將313離心機移至二樓安裝,離心機出料進入503膠帶機上倉,離心液引入一樓339加介泵坑,由339泵回收進入脫介篩稀介段回收介質。原除塵風機移至西側安裝。此方案改造量較大,改造成本較高,改造所需時間較長,影響生產接續。優點是破碎精煤可以單獨上倉,產品可單裝單運,不影響單發精煤。

方案二:在312破碎機下層新增加1臺破碎機。改變現有除塵風機的位置,在現有的除塵風機位置增加破碎機,新增加破碎機入料溜槽由原來的直通溜槽上側增加閘板,下側安裝翻板,新增破碎機出料進入503混煤膠帶機。在此位置安裝空間位置能滿足要求,改動量較小,可在系統生產檢修時間內改造,不影響生產接續,目前503膠帶機混煤量在1 800~2 000 t/h,設計能力在2 500 t/h,新增精煤破碎機只需處理量在200~300 t/h即能滿足要求,不超503膠帶機運輸能力。缺點是新增破碎機出料只能進入混煤,按混煤銷售,但近年來,根據神東公司整體煤源及市場,補連塔選煤廠1-2煤精煤未單獨外運過,均是與混煤配裝,按神混1產品發運。為此采取了此方案二進行改造。

2.3 瓶頸環節改造效果

改造后,制約1-2煤塊煤入洗的瓶頸問題得到解決,1-2煤原煤生產效率可以達到100%生產,塊煤入洗能力最高達到900 t/h,入洗能力提高18.4%,入洗率提高到37.5%,商品煤發熱量可以提高91.96 kJ/kg,有效實現了提質增效的目地。

3 結 語

通過分析煤泥水處理工藝,縮短煤泥水處理環節,改變粗細煤泥粒度組成,來提高煤泥處理設備效率和效果,通過分析原料組成,產品結構,現場空間,對系統做出合適的改造,提高生產效率,提高入洗量,最終實現節能降耗,提質增效。

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