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百萬噸乙烯裝置裂解氣壓縮機擴能改造淺析

2021-06-16 06:13:54孟寶成中沙天津石化有限公司設備管理部乙烯區域天津300270
化工管理 2021年12期
關鍵詞:汽輪機施工

孟寶成(中沙(天津)石化有限公司設備管理部乙烯區域,天津 300270)

1 背景簡介

中沙石化百萬噸乙烯項目是國內第一套百萬噸乙烯裝置,2020年5月9日至7月10進行了全面停車擴能改造,乙烯產能由100萬噸/年提升至130萬噸/年。裂解氣壓縮機組在改造過程中遇到了很多困難,包括壓縮機原二次灌漿層的刨除、重新灌漿,新舊機組的整體吊裝,新機組的對中找正,進出口工藝管道無應力安裝,透平新增超高壓蒸汽管線施工,透平復水器更換施工等。各個施工節點環環相扣,相互影響,相互制約,只有協調好各個工序的施工,統籌安排,控制好施工質量,才能確保擴能改造順利完成。

2 裂解氣壓縮機組簡介

乙烯裝置裂解氣壓縮機由沈陽鼓風機集團有限公司制造,為國內首臺百萬噸乙烯裝置國產化關鍵機組。壓縮機采用離心式,共分為三缸、五段、十七級。原動機由杭州汽輪機股份有限公司設計制造,為抽汽冷凝式汽輪機。汽輪機排汽端與壓縮機中壓缸相連,中壓缸和低壓缸相連,低壓缸與高壓缸相連,各缸之間均通過膜盤聯軸器相聯接。機組布置如圖1所示。

圖1 裂解氣壓縮機組布置圖

3 裂解氣壓縮機組改造范圍

裂解氣壓縮機組改造方案經過多選、優選,最終確定方案如下:(1)壓縮機三個缸體整體更換,聯軸器更換,高壓缸干氣密封更換,中低壓缸干氣密封利舊。(2)壓縮機兩個底座更換,原二次灌漿層需刨除并重新灌漿。(3)壓縮機進回油管線更換。(4)汽輪機更換轉子、內缸、中壓持環、中間汽封及相關內件。(5)汽輪機上缸新增1臺LP閥及相關管線。(6)汽輪機復水器進行整體更換。(7)輔助系統潤滑油站及干氣密封控制盤利舊,注水注油盤更換。(8)汽輪機新增一條8寸超高壓蒸汽管線。(9)壓縮機11根進出口管線需更換管線、管件、流量計等作業,需進行無應力安裝。(10)考慮到壓縮機缸體進行整體更換、吊裝,需提前拆除壓縮機頂棚。

4 擴能改造過程簡述

4.1 壓縮機房頂棚拆除及恢復

壓縮機缸體進行整體拆除及吊裝,新機組每個缸的重量都超過了壓縮機廠房天車的最大起重量,無法滿足缸體整體吊裝的需要。經現場確認,需拆除機房頂棚,并使用500T履帶吊進行吊裝作業。為不占用擴能改造工期,需在停車前將頂棚拆除,而當時機組正在運行,為確保不影響機組的安全運行,需制定專項施工方案。為防止頂棚拆除過程中掉落雜物影響機組運行,在壓縮機體上方搭設了硬防護架設對機組做好保護,尤其要保護好儀表探頭,潤滑油管線及干氣密封控制盤儀表、管線等,并在架設頂部鋪滿防火布。在機房天車上搭設架設,并做好防護措施,通過移動天車來拆除頂棚。拆除頂棚施工時,要安排專人進行監護,施工人員做好各項安全防護措施,每天作業結束后將天車移至吊裝口位置。擴能改造結束后,在保證機組安全運行前提下,做好各項安全措施,及時恢復頂棚。

4.2 壓縮機缸體拆除及吊裝

機組改造吊裝作業的500T履帶吊站位區域需進行地耐力試驗,尤其是混凝土道路以及需要在路面和路邊站車的部位。履帶吊走車及站位區域場地要求堅實平整,局部高低不平處可采用碎石墊高處理,吊裝站位處水溝內、井內填充沙袋并壓實,吊車退場后清除碎石及水溝及井內沙袋。機組工藝交出后,第一時間拆除與壓縮機缸體相連的各工藝及附屬管線,拆除聯軸器及地腳螺栓,具備吊裝條件。吊裝前,做好安全交底,檢查吊車各項運行狀態是否正常,逐項確認各項安全措施是否到位,確認壓縮機缸體是否與底座已分離,確認好天氣條件是否具備吊裝作業。提前確認好舊機組缸體存放位置,因缸體超重、超高,須提前查勘運輸路線。500T履帶吊占地面積較大,吊裝過程中還需要走車移動位置。裝置現場空間緊湊,500T履帶吊站位勢必會影響周邊其它設備的吊裝作業,如何統籌協調好各個設備的吊裝順序,需要提前考量安排好。根據施工工作量、施工工期、施工難度、到貨日期等信息編排各個設備的吊裝時間,統一安排、統一調度,保證機組吊裝施工進度的前提下,也要確保其它項目按期完工。

4.3 壓縮機原二次灌漿層拆除

原二次灌漿層材料為環氧樹脂,硬度大、面積大、形狀不規則,且為國內首例大面積的環氧樹脂灌漿層拆除,無經驗可循,同時還要保護好利舊的地腳螺栓,施工難度很大。作業前將壓縮機缸體坑井搭好架設,做好安全防護措施。作業時首先使用切割機對整塊規則的區域進行切割,分割成塊狀。對于形狀不規則及地腳螺栓位置,則使用手持式小型切割機進行切割。完成切割后再使用風鎬逐塊拆除,拆除的灌漿層要及時清理。灌漿層全部拆除后,對整個表面進行清理,對需灌漿部位用手錘鑿毛,鑿出麻點,深度在10 mm左右,3~5點每平方分米,為灌注新灌漿層做好準備。

4.4 機組對中找正及二次灌漿

機組對中找正的前提是汽輪機轉子要確定好位置,再以汽輪機轉子為基準對壓縮機進行對中找正,因此找正之前汽輪機上缸要安裝到位,新復水器要安裝到位,復水器頂部與汽輪機排汽管線需要連接完畢。汽輪機安裝新轉子后,調整前后軸承座中心,調整汽缸中心,上缸安裝完成后,機組整個軸系開始對中找正。施工作業正值六月份,白天氣溫較高,在找正過程中發現對中值調好后,上午的數據與下午的數據存在偏差,經分析原因,機房頂棚已拆除,陽光會直接照射到缸體上,陽光照射部位與陰影部位的機體膨脹量可能不一致,進而造成對中偏差。為避免此情況,經討論,決定將機組找正盡量安排在每天下午進行,并在第二天早晨進行復測[1]。機組找正完成,即可進行底座二次灌漿。灌漿時氣溫應不超過30 ℃,如果氣溫過高,可利用風扇對灌漿位置送風進行快速降溫。本次機組底座二次灌漿選用環氧樹脂灌漿料,機組灌漿應在機組對中后24 h內進行,若超過24 h應復測對中;灌漿應一次完成,不得分層澆注,不得留有施工縫;在機器底座的內、外側支好模板,底座如有調整螺釘,在調整螺釘上涂油,并用塑料薄膜或牛皮紙包扎;灌漿層的施工應符合灌漿材料產品技術文件要求,其高度應高于底座下表面10 mm。

表1 環氧樹脂灌漿料固化時間

4.5 壓縮機進出口管線無應力安裝

新機組二次灌漿72 h后,開始進行進出口管線消應力工作。壓縮機共計11根進出口管線,改造內容包括更換管線、管件、流量計,管線擴徑等,經統計這11根進出口管線共計27道焊口,1 200多吋地。進出口管線消應力的整體原則如下:(1)進出口管線要提前進行預制,減少現場焊接量。(2)施工過程中先從離壓縮機最遠端開始施工(此處對壓縮機應力影響最小),最后一道焊口盡量選擇水平段管線,如果是豎管,則焊口盡量遠離壓縮機法蘭口,以減少焊接應力對壓縮機體的影響。(3)對于管線有彈簧支架的情況,要將彈簧銷固定在冷態安裝載荷處,并在孔洞內焊接型鋼定位。(4)管線法蘭與壓縮機法蘭同心度及平行度需滿足規范要求,管線法蘭螺栓孔應與壓縮機法蘭螺栓孔對齊,孔與孔中心偏離最大值不允許超過1.5 mm,所有螺栓需在不借助任何外力的情況下輕松穿入。法蘭面平行度需小于10 μm/cm的管法蘭外徑,最大為0.5 mm,法蘭口的間隙<=墊片厚度+0.5 mm,法蘭間隙值可使用塞尺確認。(5)連接壓縮機法蘭前,應在壓縮機聯軸器或貓爪位置安裝百分表,垂直和水平方向各一個,監測緊固法蘭時壓縮機的位移量。要求機殼處的位移量不超過0.05 mm,聯軸器徑向位移量不超過0.03 mm。法蘭應使用力矩或者液壓扳手緊固,采用三遍緊固方法,三遍力矩分別為40%、70%、100%,緊固過程中嚴密監控壓縮機位移變化,一旦位移超標,要停止緊固進行調整后再繼續施工[2]。

4.6 超高壓蒸汽管線施工

機組改造汽輪機功率加大,為保證汽輪機進汽量,在主進汽管線上需新增一條8寸超高壓蒸汽管線,總長度220米。管線長度并不大,但考慮到管線材質為P22,焊接難度大,焊接熱處理工序復雜,且新增管線與原管線相連處需進行開孔,所有的焊口需進行100%無損檢測,施工完成后還需進行酸洗、水壓試驗及蒸汽吹掃,整體的工作量很大。為確保原管線開孔位置不殘留鐵屑,現場施工采用在線開孔機進行開孔,并用磁鐵清理管線內部的鐵屑。為減少現場工作量,管線要提前預制,焊口焊接一定要按照要求精心操作,提高合格率,否則可能就會影響機組的試車及整個項目的進度。同時為提高無損檢測效率,現場采用相控陣檢測方法,優點是隨時可以檢測,及時發現缺陷,無輻射,不影響周邊施工。

5 擴能改造出現的問題及對策

5.1 中高壓缸之間間距偏小

本次擴能改造壓縮機為整體拆除、安裝,壓縮機底座更換,地腳螺栓利舊。在安裝新機組后,發現缸體與缸體之間的間距與設計值存在偏差,可能會造成聯軸器無法安裝。經多次復測數據,微調底座及缸體位置,中壓缸與高壓缸之間的間距還是偏小,經與壓縮機廠家協商,在不影響螺栓強度的前提下,對貓爪位置的固定螺桿進行了車削,減小其直徑,以騰出缸體調整的空間,機組聯軸器得以順利安裝。

5.2 汽輪機排缸底部膨脹節出現裂紋

本次改造復水器為整體更換,舊復水器與汽輪機從排缸底部膨脹節以下方井處斷開,安裝好新復水器以后,對新復水器殼程充水進行靜壓試驗,發現膨脹節上部焊口存在裂紋。及時組織施工單位對開裂位置進行了焊接,著色檢測無問題。

6 結語

歷經近50天,裂解氣壓縮機擴能改造取得圓滿成功,新機組一次開車成功,機組運行狀態穩定、良好。擴能改造過程中也出現了一些問題,為以后機組的改造、檢修積累了經驗教訓,要做好總結,不斷提高施工管理水平,才能確保機組在新的運行周期平穩運行。

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