*蘇 群
(霍州煤電云廈白龍洗煤廠 山西 031400)
霍州煤電集團有一動力型選煤廠,采用的生產工藝是先用塊煤淺槽分選機進行初步篩選、重介質旋流器進行再分選、TBS分選并進行脫水回收、最后進行壓濾,其材料主要包括易選煤、中等可選煤。但是自從生產經營以來,生產介質消耗嚴重,通過技術檢驗發現材料消耗達每噸2.43kg。為了解決介質的高損耗問題,本研究通過整個生產工藝流程、設備設施和企業管理等方面進行研究,分析高損耗的具體原因,并提出具體可行的意見,最終應用到實際生產中。
①通過研究發現:溢流下溜槽的緩沖設計易發生問題。其溢流箱通過在內部貼耐磨材料與固定脫介篩之間的溜槽連接,當物料經過溢流箱進入溜槽時會遭受很大的壓力,安裝時由于前段溜槽與地面呈90°夾角,由于重力的原因,物料下落過程會形成巨大的沖擊力。在研究中發現,在物料下落過程中經過固定篩面的溜槽前段時,由于巨大的流速,整個過程泄介時間太短,致使初步脫介的效果很差,導致物料仍有大量的懸浮液殘存。
②固定篩預脫介效果差的另一個原因是面積小。當摻雜著懸浮液的物料混合物經過預脫介、脫介兩道生產工藝后。第1道預脫介的脫除率達到70%~90%,懸浮液作為一種合格的脫除介質,可以通過回收利用,返回介質桶后可以重復使用,但是由于固定篩的面積過小,會造成物料的大量堆積,從而導致懸浮液的脫除效果很差。……