魏強
(山西榆社化工股份有限公司,山西 榆社 031800)
山西榆社化工股份有限公司(以下簡稱“山西榆社化工”)現有350 t/h污水處理裝置,該裝置適合處理公司普通污水,而該公司高鹽、高COD廢水須另外分類提標處理,因此決定新建750 t/d處理能力的蒸發和生化提標改造處理裝置。新建裝置將COD和鹽分降低后的污水再次送入原有的350 t/h污水處理裝置進行處理,直到達到淡水要求的指標為止。
山西榆社化工現有1套350 t/h(8 400 t/d)的污水處理設施,主要采用微濾—超濾—反滲透—濃水二級反滲透—離子交換處理—純水—回收利用裝置。少量濃水回收用于聚氯乙烯裝置乙炔發生工序,實現了污水零排放。目前,山西榆社化工全公司污水產生量為150 t/h,小于該處理設施的處理能力。但是,在近1年的運行中發現,反滲透膜使用壽命大大縮短,運行不到1年就得換膜(原來3年換1次膜),并且電耗增加,平均出水率降低。通過對該進水水質分析檢測,發現:有少量的高COD、高鹽廢水(13 t/h)進入系統,并堵塞了膜,令反滲透壓力升高。如果不針對性地對這部分高濃污染物進行處理,現有污水處理成本將會大大提升,能耗翻倍,出水率也大大降低,嚴重影響了污水處理的穩定性。
山西榆社化工對進水水質進行認真分析檢測,發現:來自現有聚氯乙烯、DHPPA、噻唑等生產工序的高COD廢水量為11 t/h,其中COD質量濃度為5~30 g/L;來自燒堿、DHPPA、噻唑等生產工序的高鹽、高COD廢水為2 t/h,其中COD質量濃度為5~30 g/L、TDS質量濃度為6~15 g/L。目前,須單獨深化提標處理的廢水量為312 t/d。
考慮到氯堿企業的再發展以及特殊情況下污水排量的不穩定性,山西榆社化工決定新建750 t/d處理能力的蒸發和生化提標改造處理系統,以保證現有污水處理裝置的理想穩定運行,確保企業廢水零排放,杜絕污染環境。
蒸發和生化提標改造處理工程分預處理、高鹽水蒸發結晶處理、生化后處理3部分。
考慮到高濃度廢水中的COD值較高、可生化性差,擬采用pH值調節+微電解+芬頓氧化+pH值調節+混凝沉淀工藝。首先,調節廢水pH值至3~4,再生進入微電解和芬頓氧化塔(該塔已經鋼炭填料和雙氧水氧化處理過),催化氧化去除廢水中的大部分有機物,并改善廢水的可生化性,提高了廢水的BOD/COD比值;低濃度廢水須采用pH值調節+氣浮工藝,去除部分有機物及懸浮顆粒。
高鹽廢水經混凝沉淀去除懸浮物后,進入蒸發結晶器,去除廢水中的絕大部分無機鹽類及少量有機物。
采用水解+厭氧塔+AO工藝+芬頓氧化+BAC濾池生化的處理工藝。處理效果良好,出水水質可以達到設計標準。
各類廢水分別進入均質調節池。蒸發結晶冷凝水(水溫50~55 ℃)及其他廢水首先進入均質調節池,4股廢水攪拌混合(調質調溫),用泵將廢水提升至水解酸化池,經水解酸化部分有機物后,再用泵將其提升至二級常溫厭氧塔(控制水溫在30~40 ℃),降解大量的有機物并產生沼氣,進一步提高BOD/COD的比值。
二級常溫厭氧塔出水自流到AO生化池進行生化反應(在此,大部分有機污染物通過生物氧化、吸附得以降解)。
AO生化池出水自流至二次沉降池,進行固液分離后,沉淀池上清液流入芬頓氧化池去除剩余、難降解的有機物后,進入混凝沉淀池進行沉淀;上清液進入中間池,用泵提升至BAC炭濾池,進一步降低有機物含量,達到現有污水廠的進水標準。
蒸發器析出的鹽水濃縮液進入離心機分離出鹽,飽和濃縮液進入調節池,參與下一次蒸發。而混凝沉淀池、氧化沉淀池、二次沉降池的污泥及沉淀物進入污泥池,再用泵抽進離心機進行固液分離;離心干泥外運。污水分類提標處理工藝流程如圖1所示。

圖1 污水分類提標處理工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of classifying and treating wastewater to meet standards
處理后的水質可以達到現有污水處理廠要求的進水指標,再進入山西榆社化工現有的污水處理系統進行再處理。
(1)高鹽、高COD提標項目進水水質指標見表1。

表1 高鹽、高COD提標項目進水水質Table 1 Influent water quality in the standards-meeting project
(2)750 m3/d高鹽、高COD提標項目處理后設計出水水質見表2。

表2 高鹽、高COD提標處理后設計出水水質Table 2 Designed effluent water quality in the standards-meeting project
(3)350 t/h原有污水處理站回用系統進水水質如表3所示。

表3 350 t/h原有污水處理站回用系統進水水質Table 3 Quality of 350-t/h influent water to the recycling system of original waste water treatment plant
(4)進入350 t/h原有污水回用系統處理后,淡水出水水質的最終設計指標如表4所示。

表4 進入350 t/h原有污水回用系統處理后淡水出水水質的最終設計指標Table 4 Designed quality of 350-t/h effluent water out of the recycling system of original waste water treatment plant
該次技改工程的實施,充分回用了生產過程中產生的高鹽、高COD有機廢水,既減少了廢水對環境的污染,又節約了新鮮水的使用量,提高了企業的環境保護水平和清潔生產水平,達到了延長生產裝置使用壽命、提高污水處理效果的目的,同時為榆社縣環保作出了積極的貢獻;污水處理項目提標改造工程(高鹽、高COD廢水處理)是一項節水公益事業,經水處理后回用于各分廠,既節約了一次水資源,又保證了工程財務評估的可行。
污水處理廠投產運行后,通過改善山西榆社化工的環境,促進經濟發展,提高人民生活質量,從而獲得潛在的社會、經濟效益。因此,該項目在技術上是可行的,不僅經濟合理,而且,該工程的實施既保護了當地的生態環境,又充分體現了企業的清潔生產水平,還提高了能源的綜合利用率。新建750 m3/d的污水處理站,可節約新鮮水27.38萬t/a,不僅能緩解企業供水緊缺的問題,而且可以治理企業和周圍農田、海河流域的污染,做到企業效益、環境效益和社會效益統一,經濟、社會效益明顯。
山西榆社化工污水處理項目提標改造工程的實施,可最大限度地減輕企業在生產過程中產生的廢水對環境的污染,達到了山西省“十三五”水污染物總量的減排目標,對實現“藍天碧水工程”有積極的作用。