*宋艷青
(華陽集團一礦選煤廠 山西 045008)
2015年,華陽一礦礦井開采進入構造帶,原煤煤質變差,構造帶末煤灰分高達30%以上,末煤發熱量降至5100kcal/kg左右,硫分2.37%,產品質量較以前下降明顯。由于煤炭市場較差,該部分低質末煤銷售困難,大量積壓,影響了礦井的生產與經濟效益。因此,2015年新建了末煤重介洗選系統,以此來提高末煤質量,解決末煤庫存積壓、銷售困難的難題。
末煤重介車間自2016年投用后,存在一系列問題,實際生產能力遠達不到設計要求,主要表現在:
(1)來煤能力不足,A201#皮帶和A701#皮帶運輸能力達不到設計要求。
(2)稀介質系統設計不合理,兩個系統的精煤、矸石脫介篩下稀介質管道沒有獨立分開,導致雙系統同時運行時無法保證兩個合格桶液位、密度的穩定。
(3)脫介篩用噴水的水泵選型偏小,雙系統同時運行時,噴水量嚴重不足。
(4)洗后9-13mm精煤只能灌粒級煤倉,無法灌入限下倉。
(5)車間地漏不完善,跑冒滴漏導致介質不能很好的回收利用。
(6)末煤重介車間有兩臺2461型矸石脫介篩,集料箱中矸石通過300mm管路直接給到矸石脫介篩上,由于沒有弧形篩預先脫介,導致矸石脫介篩上懸浮液太多,經常出現跑水事故,影響選煤廠正常生產。
因此,一礦選煤廠末煤重介系統改造很有必要。
(1)240#帶式輸送機機頭溜槽手動翻板改成液壓油缸控制的電動翻板;A302#刮板機機尾四個液動閘板改為共用一臺液壓泵站(一控四手動閥)控制。
(2)A201#帶式輸送機由機頭絲杠拉緊改為改向輥蝸輪蝸桿拉緊裝置。……