蘇州太湖中法環境技術有限公司 江蘇 蘇州 215000
隨著我國城鎮化速度加快,大量污水處理設施建成投運,其中就包括“二段法”干化設備,而“二段法”干化設備在干化過程是24小時運行,工作強度很大,平均每天要處理100T含固率在15%左右的濕污泥,處理完的干污泥含固率可以到達85%左右。而干化線其中重要的區域之一就是切碎機間,切碎機間的作用是把污泥切成細長條并傳輸到帶機,而切碎機間的保養時間在周保養中占比很大,所以縮短切碎機間的保養時間很重要。
周保養工作時間長,主要原因還是人機法環料,人——-保養工作不熟練,加大培訓力度;機——-保換刮片螺母多,張緊輪檢查保養用時多,油杯加油時間長,分配帶軸承保養用時多;法——-拆裝設備費時間,換刮片用時多;環——-服務罐沖洗用時多;料——清洗格柵時間長。通過對人機法環料的因素,我總結出以下結論:1.培訓不足;2.換刮片螺母過多;3.油杯需要人工手動加油;4.分配帶軸承外殼螺絲多;5.張緊輪外殼螺絲多;6.換刮片使用的是19mm呆扳手和活動扳手;7.服務罐底部積泥需人工沖洗耗時多。接下來是對策:1.培訓不足——通過培訓提升保養工作效率;2.換刮片螺母過多——更換止退螺母;3.油杯需要人工手動加油——采用氣動加油機;4.分配帶軸承外殼螺絲多—不拆外殼;5.張緊輪外殼螺絲多—-取消部分螺絲;6.換刮片使用的是19mm呆扳手和活動扳手——使用電動手槍鉆和19mm棘輪扳手;7.服務罐底部積泥需人工沖洗耗時多——服務罐一側墻體增設鋼梯&服務罐底部安裝沖洗管道。
1.換刮片:換刮片時使用19mm的呆扳手和活動扳手,而且人員在更換刮片時操作空間有限,費時費力,原先使用1.95工時——-使用19mm棘輪扳手和電動手槍鉆后,節約0.4工時,且有效降低勞動強度。
2.洗格柵:涉及到服務罐下方所有保養項目都需要拿梯子,使用活動梯子有歪倒風險,使用之后還需要清潔梯子,原來使用0.53工時——-安裝鋼梯后,保養時安全性提升并且節約0.3工時,清潔方便。
3.服務罐底部積泥需人工沖洗耗時多:服務罐底部積泥較多,保養時人工沖洗需要大量時間,工作環境惡臭、通風差,影響保養人員身體健康,原來使用1工時——-服務罐底部安裝沖洗管道后,保養操作時,只需打開上方的自動沖洗手閥即可。節約0.5工時,減少保養人員與惡劣工作環境的接觸時間。
4.換刮片螺母過多:更換刮片時,原先是2顆普通螺母為一孔位,共計32顆,拆卸麻煩,原來使用1.95工時——-更換為一孔位一顆止退螺母,共計16顆,節約0.5工時 。
5.張緊輪外殼螺絲多:切碎機張緊輪檢查,需將罩殼拆下,兩邊共計8顆螺絲,需要兩人配合拆卸,原來使用1.97工時——-取消下面的6顆螺絲,將最上方兩個螺絲孔改造成橢圓形,可以將罩殼懸掛,不必拆裝螺絲,節約1.2工時。
6.分配帶軸承外殼螺絲多:因為原來的外殼孔位與加油嘴不匹配,所以加油時需要拆卸外殼,原來使用1.93工時——分配帶軸承加油保養時,不需要將外殼卸下,可直接在加油口進行加油,節約0.8工時 。
7.油杯需要人工手動加油:油杯保養加油時,需要人工腳踏進行加油,消耗時間較多,且操作過程中有踩空的情況,存在安全風險,原來使用0.52工時——改為氣動加油機后,節約0.4工時,且降低保養人員勞動強度。
“二段法”干化工藝使用越來越廣,并通過幾個月的優化保養,每季度保養時間從原來的23.77h減少到現在的11.88h,大大提高了保養效率并縮短了保養時間,從而實現設備安全穩定運行。