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高頻擺動自潤滑關節軸承故障分析與改進驗證

2021-07-22 01:41:36陸超蘇文文劉紅宇
軸承 2021年2期

陸超, 蘇文文, 劉紅宇,2

(1.上海市軸承技術研究所,上海 201801;2.上海特種軸承工程技術中心,上海 201801)

1 概述

織物自潤滑關節軸承因其良好的耐磨性能及長期免維護的經濟性,廣泛應用于水利、航空和航天等領域[1-3]。

自潤滑關節軸承GE20-1成對安裝在飛機某部位阻尼器桿端的兩側,在飛行過程中主要承受阻尼器的徑向載荷,可同時實現2個方向的擺動,軸承材料見表1,結構如圖1所示。在軸承定期檢查過程中,發現1套軸承嚴重損壞,軸承外觀如圖2所示,其余同機的3套軸承也不滿足“軸向游隙不大于0.25 mm”的設計要求。4套軸承在機使用時間470 h,與其使用壽命要求1 000 h相差甚遠,且排查其他飛機上GE20-1軸承的軸向游隙,均有不同程度的軸向游隙超差。

表1 GE20-1軸承材料

GE20-1為參考GB/T 9163—2001《關節軸承 向心關節軸承》E系列設計的向心關節軸承,軸承外形尺寸見表2。

圖1 GE20-1軸承結構

圖2 故障軸承外觀

表2 GE20-1軸承尺寸

2 故障分析

2.1 襯墊微觀形貌

通過掃描電鏡觀察圖2中襯墊的磨損情況,發現不同位置襯墊的磨損不一,桿端側襯墊磨損程度較嚴重,其微觀形貌如圖3所示。由圖可知,桿端側襯墊纖維磨損嚴重,襯墊編織結構已不可辨別,襯墊在軸承使用工況下的耐磨損性能不佳。

圖3 桿端側襯墊微觀形貌

2.2 遠離桿端側襯墊能譜分析

由于桿端側襯墊磨損嚴重,故未進行能譜分析。對遠離桿端側襯墊進行能譜分析,結果如圖4所示,分析結果見表3。

圖4 遠離桿端側襯墊的能譜分析

表3 遠離桿端側襯墊的能譜分析結果

圖4中可清晰觀察到纖維的編織方式,遠離桿端處襯墊比桿端側襯墊(圖3)磨損較輕,說明襯墊存在偏磨。

由表3中各種元素的百分比可知:襯墊摩擦表面存在少量Cr元素,說明襯墊與內圈球面鍍硬鉻層對磨過程中,球面鍍硬鉻層磨損、脫落并保留在摩擦面。

2.3 內圈球面鍍硬鉻層的厚度

對內圈球面鍍硬鉻層的形貌進行微觀結構觀察,如圖5所示。

圖5 內圈球面鍍硬鉻層SEM圖片

由圖5可知:a端鍍硬鉻層磨損較輕,厚度剩10~11 μm;b端鍍硬鉻層已快磨穿,厚度僅剩1~2 μm。說明該使用工況下,內圈球面涂層單邊磨損嚴重,涂層的耐磨損性能需進一步提升。

2.4 小結

經軸承故障分析發現:在使用工況下,襯墊和內圈球面鍍硬鉻層耐磨損性能不佳,且均出現了偏磨現象,磨損嚴重處表現為襯墊磨穿和鍍硬鉻涂層僅剩1~2 μm。需改善襯墊和內圈球面涂層的耐磨損性能,以提升軸承的磨損壽命。

鍍硬質合金硬度[5-8]達1 200~1 400 HV,且硬度層可增至0.1 mm以上,能保證內圈球面有足夠厚度的耐磨涂層。改進原CD1#襯墊的編織結構[9]和復合纖維中聚四氟乙烯(PTFE)的含量,增加摩擦面PTFE的含量,改進后襯墊編號為CD2#,CD3#,襯墊信息見表4。

表4 襯墊信息

3 改進試驗

3.1 試驗方案

3.1.1 試驗軸承

通過篩選、組合后確定的試驗軸承信息見表5。

表5 GE20軸承信息

3.1.2 試驗參數

根據軸承使用工況,確定試驗參數見表6,要求軸承在徑向載荷下可實現繞x軸和z軸擺動。

表6 試驗參數

3.2 試驗方法

3.2.1 試驗設備

磨損試驗在高頻擺動磨損試驗機(圖6)上進行,試驗機系統由加載系統、擺動系統、傳感系統等組成。

圖6 高頻擺動試驗機

3.2.2 操作步驟

1)將試驗軸承安裝在工裝桿端座孔內,如圖6所示,在軸承內外圈端面做好標記,記錄軸承外圈、內圈及桿端座孔之間的相對位置,以保證拆裝后對磨面始終不變;

2)將試驗軸承與試驗軸配合后安裝在試驗臺上;

3)調試設備,設置試驗參數,對軸承施加18 kN的徑向載荷,保壓15 min,隨后按表6中的試驗參數開啟擺動磨損試驗。

3.2.3 判定依據

1)驗證試驗:軸承磨損100 h后軸向游隙不大于0.05 mm;

2)壽命試驗:軸承磨損1 500 h后軸向游隙不大于0.25 mm。

3.2.4 數據采集要求

1)試驗前,檢測并記錄軸承軸向游隙;

2)開始試驗后,每完成100 h磨損試驗,檢測軸承軸向游隙。

3.3 試驗結果

3.3.1 100 h驗證試驗

100 h驗證試驗前后軸承軸向游隙見表7,試樣狀態如圖7所示。

表7 100 h磨損后軸承的軸向游隙

圖7 100 h磨損后內圈球面外貌

由表7和圖7可知:

1)原軸承GE20-1經100 h磨損后軸向游隙超標,改進軸承GE20-2,GE20-3的軸向游隙合格,GE20-2的軸向游隙最小;

2)內圈球面鍍硬鉻層已出現磨損,且形成了明顯磨痕,而硬質合金層球面光亮僅有少量擦痕,耐磨性能較好。

經100 h驗證試驗,GE20-2軸承性能最佳,故篩選GE20-2進行壽命試驗。

3.3.2 1 500 h壽命試驗

完成2套GE20-2(3#,4#)軸承的1 500 h磨損壽命試驗,繪制軸承軸向游隙隨時間的變化曲線(圖8),試驗后軸承如圖9所示。

圖8 GE20-2軸承軸向游隙的變化曲線

圖9 1 500 h磨損后3#GE20-2軸承內圈球面外貌

1)經1 500 h壽命試驗后,2套GE20-2軸承軸向游隙均滿足不大于0.25 mm的使用要求,且試驗的重復性較好。

2)試驗后內圈球面有一定寬度的磨痕,無手感深度,球面光亮,涂層耐磨性良好。

3.3.3 飛機使用對比

根據客戶要求,改進后軸承需滿足“飛行300 h軸向游隙不大于0.25 mm”的要求。為進一步驗證改進效果,對8套GE20-1,GE20-2軸承分別進行了300 h裝機試驗(GE20-1軸承飛行200 h軸向游隙已超標,停止試驗),具體試驗數據見表8。

表8 改進前后GE20軸承軸向游隙

繪制改進前后軸承游隙概率密度函數,如圖10所示,求得軸向游隙為0.25 mm時概率值(概率密度曲線的積分)分別為F1=0.067和F2=1。

圖10 軸承軸向游隙概率密度函數

說明軸承GE20-1僅有6.7%可通過“使用200 h、軸向游隙不大于0.25 mm”的要求,GE20-2可100%通過“使用300 h軸向游隙不大于0.25 mm”的要求。軸承磨損性能顯著提升,且軸向游隙數據離散性降低,改進效果明顯。

4 結論

1)GE20-1軸承改進前內圈球面鍍硬鉻層和襯墊耐磨性能不佳,磨損過程中出現偏磨現象。

2)內圈球面采用硬質合金涂層和改進襯墊CD2#的軸承GE20-2,在驗證試驗中100 h磨損性能最佳,1 500 h磨損下滿足軸向游隙不大于0.25 mm的要求,可作為軸承改進件。

3)軸承GE20-2可100%通過“飛行300 h軸向游隙不大于0.25 mm”的要求。

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