秦 疆
(河鋼集團邯鋼公司邯寶冷軋廠,河北 邯鄲 056015)
酸軋冷軋機組采用的是臥式活套進行帶鋼儲存,分為入口活套、1號出口活套和2號出口活套,三層活套分別保證焊機正常焊接、帶鋼酸洗、圓盤剪切邊的連續穩定運行。但受活套內輥子磨損、設備精度喪失等綜合因素影響,存在帶鋼活套跑偏問題,嚴重制約著活套沖套量,影響整條產線的穩定運行。2號出口活套跑偏嚴重時,生產1800 mm以上的帶鋼,活套套量限制35%,帶鋼邊部幾乎脫離活套轉向輥,軋機基本無法提速。稍有不慎,帶鋼就會脫離輥面,與鋼結構剮蹭,造成邊裂、毛邊等質量缺陷。正常情況下,生產1700 mm以上的帶鋼平均需要4~6min。但由于活套跑偏限制套量,導致生產一卷的時間延長至14~16 min,嚴重制約著酸軋寬幅產品的產量和質量[1]。
活套門輥規格Φ150 mm×1200 mm膠輥,在活套內起支撐帶鋼作用。如果同層兩根門輥的水平度不一樣,板帶就會向低的門輥側滑動,造成跑偏。由于輥子在使用過程中會出現不同程度的磨損,因此無法避免造成高低偏差而引起的跑偏。但通過調整輥子的傾角可以緩解此問題,具體方案如圖1所示。

圖1 活套門輥傾角調整(mm)
在生產運行時發現,活套門擺動較為嚴重,目測最大擺動達到3 cm,導致活套門垂直度以及輥子傾角調整都失去作用。這種現象是由于滑塊與銅滑板間隙過大引起的。針對以上現象,逐步對每對活套門滑塊間隙進行測量調整,使間隙量小于0.1 mm,此時門的帶動量不超過1 mm,如圖2和圖3所示。活套門水平進行測量,并根據測量值進行相應調整。活套門關閉時與帶鋼中心線垂直度偏差0.2 mm/m。

圖2 活套門水平度調整(mm)

圖3 活套門關閉時與帶鋼中心線垂直度調整(mm)
如果軌道偏斜,活套車在軌道上運行也會發生偏斜,從而引起帶鋼跑偏。利用檢修時間對2號出口活套軌道直線度進行了測量調整,發現軌道與中心線偏差最大值超過6 mm,超出圖紙要求。調整后,保證軌道與帶鋼中心線偏差在1/1000內。
帶鋼跑偏發生時通過調整轉向輥可以解決跑偏問題。給北側轉向輥的驅動側軸承座增加墊片后雖然跑偏有所改善,但生產寬1.8 m及以上的板帶時板帶還是跑偏嚴重,而且活套沖套量從30%提到48%。之后,利用檢修對轉向輥進行測量,南輥水平度驅動側為69.2 mm,操作側69.6 mm,驅動側高0.4 mm;北輥水平度驅動側為63.7 mm,操作側為64.0 mm,驅動側高0.3 mm。南輥與北輥間距,驅動側為137.14 mm,操作側為150.89 mm,驅動側窄13.75 mm。根據以上數據分析,兩個輥在水平度上并沒有太大差異,影響不大。由于北輥驅動側軸承座增加了10 mm的墊片,兩個輥的兩端間距已經有了13.75 mm的差距,所以不能再增加墊片,否則對軸承有嚴重損害。數據分析表明,調整活套車轉向輥與帶鋼中心偏角,可以有效調整活套跑偏;通過增加軸承座墊片也可以調整。
活套內影響帶鋼跑偏的最大因素就是活套轉向輥,輥子的磨損情況以及輥面鼓性的保證是防止跑偏的主要手段。因此,判斷輥子輥面是否出現嚴重磨損,需要一個準確的監測手段,膠輥輥面測量儀器的設計,能夠解決此問題。南、北側活套車轉向輥輥面測量圖見圖4和圖5。

圖4 南側活套轉向輥輥面測量圖

圖5 北側活套車轉向輥輥面測量圖
從圖4和圖5可以看出,南側活套車轉向輥輥面鼓性保持良好,磨損不大;但北側膠輥磨損嚴重,輥子磨損已經成錐形,造成帶鋼在2.3層跑偏。
活套車支架改進,便于轉向輥和糾偏輥快速更換,節省檢修時間。設計改進活套車導槽支架。原設計中活套車導槽支架是矩形管以及槽鋼焊接制作的整體(見圖6),將活套車兩個轉輥罩住,在更換活套車轉輥以及活套車繩輪時十分困難。尤其是2號出口活套,轉向輥只能從操作側倒出,輥子從側面倒出的空間十分狹小,需要設置多個吊點共同作用才能吊出。一般更換活套轉向輥需要8人,用時24 h,平時檢修時間無法滿足,只能在大修時進行更換。所以設計了改進活套車支架,節省更換時間,在常規檢修時間內就能更換完畢。總體思路是將整體式支架改成分體式,去除后面支腿,改到中間位置騰出空間,便于輥子吊裝,如圖7所示。

圖6 原設計支架

圖7 設計更改后
以上措施執行后,生產寬度超過1800 mm帶鋼,完成了設定目標。生產帶鋼寬度與活套套量統計見圖2所示。
由圖8可知,入口活套套量能達到70%,1號出口活套套量85%,2號出口活套套量達到60%。

圖8 生產帶鋼寬度與活套套量