劉書元,毛義云
(國家能源集團寶慶發(fā)電有限公司,湖南 邵陽 422200)
湖南某發(fā)電有限公司兩臺哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的CLN660-24.2/566/566 型超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式汽輪機。每臺機組配置2臺50%B-MCR汽動給水泵(以下簡稱汽泵),給水泵汽輪機(以下簡稱小機)為東方汽輪機廠生產(chǎn)的G16-1.0型單軸單缸沖動式汽輪機,給水泵為上海電力修造總廠有限公司生產(chǎn)的HPT300-340-6S/27A型臥式多級雙殼芯包式的多級離心泵,汽動給水泵組共用一套潤滑油系統(tǒng),由給水泵汽輪機提供潤滑油源[1]。
小機油站供油泵由電機直接驅(qū)動,從油箱抽油供給汽輪機、給水泵各軸承及盤車裝置。汽輪發(fā)電機組高負荷長時間運行時,汽動給水泵組潤滑油系統(tǒng)存在油中帶水情況,最嚴重時含水量達到2 000 mg/l以上,遠遠超過標準值100 mg/l[2],油質(zhì)變差不僅影響潤滑效果,情況嚴重時可能導(dǎo)致燒瓦,存在較大的安全隱患和安全風(fēng)險。
汽動給水泵組潤滑油系統(tǒng)有兩臺冷油器(一用一備),兩臺冷油器油側(cè)通過聯(lián)絡(luò)管相連。正常運行中油側(cè)壓力均高于水側(cè)(油側(cè)壓力為0.6 MPa,水側(cè)壓力為0.3 MPa),運行中冷卻水不可能漏至潤滑油中。機組停運后進行冷油器查漏均未發(fā)現(xiàn)漏點,所以排除了潤滑冷油器水側(cè)滲漏至油側(cè)的可能性。
汽泵軸端密封為整體快裝式機械密封,其內(nèi)套筒采用雙斜面夾箍緊縮環(huán)與泵軸聯(lián)接,泵內(nèi)給水溫度在180 ℃左右,是通過密封襯套上的螺旋紋逐級節(jié)流降壓[3],同時在汽泵軸端密封內(nèi)接有壓力為2.5 MPa 左右、溫度為35 ℃的凝結(jié)水作為密封水實現(xiàn)密封。密封水起到密封、潤滑、冷卻的作用,進入軸端密封后沿軸分為相反的兩路,通過迷宮密封降壓后進行回收。經(jīng)過試驗分析機械密封水漏入潤滑油中的可能性極小。
針對2號機組汽動給水泵組潤滑油中含水量超標的問題,我們對2014年10月至2016年10月期間兩臺機組A、B小機潤滑油含水情況進行了統(tǒng)計(油中含水量超標時一直加裝移動式真空濾油機進行處理),如表1、表2所示。

表1 1號機組小機高壓軸封壓力與潤滑油含水量化驗結(jié)果

表2 2號機組小機高壓軸封壓力與潤滑油含水量化驗結(jié)果
通過運行數(shù)據(jù)和油質(zhì)化驗結(jié)果分析,發(fā)現(xiàn)在機組低負荷期間,汽動給水泵組潤滑油中含水量均正常;當機組負荷較高,小機高壓軸封壓力高至95 kPa以上時,潤滑油中含水量明顯增大,可以判定軸封蒸汽漏入軸承箱是油中進水的主要原因。
原因分析:小機高壓軸封蒸汽取自主汽輪機軸封母管,設(shè)計壓力30~60 kPa,溫度為120~170 ℃,運行中小機軸承箱內(nèi)上部無油區(qū)為負壓,小機高壓軸封母管壓力高時,漏汽量大,蒸汽通過軸封與前軸承箱間的間隙被負壓抽至軸承箱,隨潤滑油回油攜帶一起進入油箱,造成含水量超標。當機組帶額定負荷時,2號機組主機軸封漏汽量偏大,使得主機高壓軸封母管壓力較高,造成小機的高壓軸封壓力達160 kPa,超出設(shè)計壓力較多,漏出的蒸汽被抽至前軸承箱與油充分混合后進入油箱,從而造成潤滑油中含水嚴重超標。
在檢修中把小機軸封由普通梳齒型改為側(cè)齒梳齒型,汽封間隙調(diào)整至設(shè)計范圍的最小值,改善軸封密封效果,減小了軸封蒸汽的漏出量[4]。
為防止漏出的軸封蒸汽積聚在保溫內(nèi)部腔室無法散發(fā),導(dǎo)致蒸汽進入軸承箱內(nèi)。將小機前軸承箱與軸封間隙處保溫進行整改,同時在小機軸承箱與軸封間用壓縮空氣對吹,把軸封漏汽快速吹走,防止蒸汽進入軸承箱內(nèi)。經(jīng)上述處理后,潤滑油中含水量超標的問題有所改善,但有時仍然高于標準值100 mg/l。
方案1(汽輪機廠家提供):在小機高壓軸封一段漏汽管道上增加一路溢流管道至凝汽器(見圖1 中波紋線標注),可有效防止管路阻塞、超壓問題。溢流控制采用氣動調(diào)節(jié)閥控制。

圖1 小機高壓軸封供汽管道上增加一路溢流管道
方案2(自主創(chuàng)新):原小機高壓軸封供汽接自主機高壓軸封供汽母管,在高負荷時,主機高中壓軸封處于向外排汽狀態(tài),向低壓軸封供汽方向流動提供低壓軸封汽源,形成自密封,多余的蒸汽溢流至凝汽器。但由于主機高中壓軸封漏汽偏大,高中壓軸封母管管徑較母管要小,經(jīng)測量,在高壓軸封母管疏水點(小機高壓軸封接入點附近)的壓力高達155 kPa左右,遠高于主機軸封母管壓力。
若將小機高壓軸封供汽母管接入點改至主機軸封供汽母管(見圖2),可減小高負荷時主機高壓軸封漏汽形成的高壓力對小機高壓軸封漏汽的影響。運行方式調(diào)整為全開軸封母管至小機高壓軸封供汽手動門,由軸封母管直接供小機高壓軸封,微開主機高壓軸封至小機高壓軸封供汽手動門,保持高壓軸封至小機高壓軸封供汽管道熱備用。

圖2 小機高壓軸封供汽母管接入點改至主機軸封供汽母管
對比分析兩種方案,由于溢流管路投資較高,需要運行調(diào)節(jié),還可能存在主機高壓軸封母管通過小機高壓軸封管路經(jīng)新裝溢流管路排汽,降低溢流效果的問題。最終采取第二種改造方案。
2016年11月17日對小機軸封供汽母管系統(tǒng)改造完成。11月22日機組啟動并網(wǎng)運行。通過現(xiàn)場參數(shù)比對,機組額定負荷工況下,小機高壓軸封母管壓力由改造前的165 kPa 降至68 kPa。連續(xù)跟蹤取樣化驗,汽動給水泵組潤滑油中微水含量一直保持在30 mg/l 以下,至此徹底治理了汽動給水泵組潤滑油中含水量超標的頑癥。
汽動給水泵組潤滑油中含水量超標在電廠中經(jīng)常出現(xiàn),含水量超標的潤滑油無法處理正常,長時間運行可能導(dǎo)致潤滑油乳化變質(zhì),影響潤滑效果,加速設(shè)備損壞,嚴重時可能導(dǎo)致軸頸處無法正常形成油膜,造成燒瓦事件。文中通過逐步分析,深入研究,勇于創(chuàng)新,自主技術(shù)改造,徹底解決了汽動給水泵組潤滑油中含水量超標的問題,潤滑油中含水量一直保持在100 mg/l以下的合格范圍內(nèi)。