韓建國
(寧波鋼鐵有限公司 浙江寧波315800)
液壓站是熱軋產線輔助動力源之一,一般就近布置在執行元件(液壓缸、液壓馬達等)附近;廠房設計時,設計人員兼顧生產車間設備運行、吊裝、備件放置等多種需求,常將液壓站布置在產線正下方,既不影響產線的正常運行,又可以滿足液壓站近距離布置的需求,確保液壓執行元件的響應時間。
寧鋼熱軋廠加熱爐液壓站布置在出爐輥道正下方(標高-7.800m),為封閉式地下廠房。站內空氣悶熱,夏季液壓站室內達55℃。當室溫過高時,設備維護人員只能采取臨時措施,即打開液壓站冷卻器的備用冷卻水管(2用1備),導致冷卻器冷卻水管全部投入狀態,不利于設備穩定運行,且效果不明顯。為確保液壓站設備穩定運行,降低站內溫度,提高空氣質量,改善職工工作環境,增設液壓站廠房通風系統。
車間的通風除塵系統愈來愈引起重視。車間粉塵、設備散熱等給工作環境和空氣質量帶來新的問題。綜合考慮新增設備的占地面積、投資、應用效果等,確定采用引入自然風、加強排風(排出站內余熱及異味廢氣)的方式,達到加熱爐液壓站降溫、通風的效果。
1)液壓站廠房
液壓站廠房頂部局部布置有電纜夾層,故高度略有不同,具體尺寸如下:
液壓站長度:60m
液壓站寬度:9m
液壓站高度:7.2m(凈空處,長度40米區域)/5m(長度20米區域)
2)液壓站設備參數
液壓泵電機功率:132kW
液壓泵總數量:15臺(12用3備)
循環泵電機功率:15kW
循環泵總數量:6臺(3用3備)
油箱規格:Φ2000mm×4000mm
油箱數量:3個
3)液壓站現有通風設備
液壓站廠房頂部現有軸流風機2臺,分別布置在液壓站頂部,沿長度方向兩側布置,風量均為19515m3/h。
地下液壓站通風系統的目的是引入自然風、排出余熱,達到穩定設備運行,改善職工工作環境的目的。
按照下式計算所需通風量[1]:

式中:G— 通風換氣量,m3/h;
∑Q—站內電機、油箱、管道產生的發熱量總和,kW;
C— 空氣比熱,1.01kJ/kg;
ρ— 空氣密度,kg/m3;
ηq—氣流效率(與空氣出風口的布置有關,出風口布置均勻的換氣場合,一般取0.475);
T—自然風溫度,℃;
T0—液壓站內溫度,℃。
主泵、循環泵電機發熱量按照下式確定:

式中:Q1—站內電機運行過程中的發熱功率,kW;
η—電機的效率;
P—電機功率,kW。
液壓站油箱、管道散熱量按照下式計算:

式中:Q2—發熱功率,W;
k— 導熱系數,w/(m·k)
A—導熱面積,m2;
Δt—油溫與室內溫差,k;
Δ—導熱體厚度,m。
按照液壓站內、外溫差不超過5℃計算,根據上述參數:
G=59350m3/h
根據前述尺寸,液壓站總容積3096m3,折合每小時換氣次數19.17次,符合《采暖通風與空氣調節設計規范》中對于油泵房每小時換氣次數(≥10次)的規定。
考慮冶金車間粉塵多的特點,在通風系統入口設置過濾器,用于清潔進入液壓站廠房的自然風,通風系統工藝流程如下:

通風系統采用離心風機,根據動能轉換為勢能的原理,利用高速旋轉的葉輪將氣體加速,然后減速、改變流向,使動能轉換成勢能(壓力)。在單級離心風機中,氣體從軸向進入葉輪,氣體流經葉輪時改變成徑向,然后進入擴壓器。在擴壓器中,氣體改變了流動方向造成減速,這種減速作用將動能轉換成壓力能。壓力增高主要發生在葉輪中,其次發生在擴壓過程。
輸送過程中,離心風機克服過濾網的風壓損失及管道壁力風壓損失,將外部自然風引入液壓站廠房內。
根據59350m3/h的通風需求,電機功率計算如下:

式中:N—電機功率,kW;
P—風機全壓,Pa;
η—風機全壓效率,一般≥0.7。
冬季時,液壓站不必全風量投用;因此,在滿足使用要求的前提上,從節約設備運行成本的角度出發,共配置2臺風機,功率30kW,風量為30000m3/h。
通風系統采用兩臺并行風機,當室外平均氣溫≤10℃時,考慮只運行1臺風機,每月可節約電費萬余元。
在風機入口設置過濾網箱,過濾網棉安裝在箱體上,本設計將風機入口過濾網安裝在過濾網箱入口,既可以攔截灰塵,又可以降低風機入口氣流導致的噪音,降低風機噪音對車間的影響。
風機及過濾網箱設備布置如圖1所示。

圖1 風機及過濾網箱布置圖
風管采用鍍鋅手工板管制作,外部自然風在風機的作用下,經送風管道引至液壓站廠房;兼顧液壓站檢修空間需求,送風管道布置在液壓站頂部(位于軋線操作側),沿長度方向均勻布置14個出風口。室內余熱通過原有2臺軸流排風機、新增2臺軸流排風機排至主軋車間。
為提高換氣效率,避免送風管道的新鮮空氣被排風管道直接排出,通風管道按照“下送上排”、“側送上排”的氣流組織方案,將送風管道風口設置在靠西側墻下部以及側面,共計14個送風口、排風口設置在液壓站廠房頂部中間位置,結合現場2臺利舊軸流風機,形成換氣效率較高的布置形式。液壓站頂部進風、排風管道布置如圖2所示。

圖2 液壓站內風管布置圖
根據《建筑設計防火規范》,液壓站送風管道、排風管道分別設置防火閥,防火閥控制接入消防系統,當接收到相關信號后,防火閥靠電動執行結構關閉送風、排風管道,同時離心風機、軸流風機停止運行。
通風系統投用6個月后,選擇夏季測溫考核,測溫當日送風口溫度為32℃。
測溫時,選取液壓站內沿長度方向入口、中部、角落三處取溫度,實測溫度分別為33.3℃、33.8℃、37℃,站內平均溫度35℃,遠低于設備投用前55℃的夏季高溫,使用效果良好,室內空氣流動明顯,站內通風口氣流穩定,體感舒適,滿足了液壓站通風、降溫、改善空氣質量的需求。
本文所述封閉式液壓站采用離心風機、軸流風機強制排風的通風系統,該系統投資少、施工簡單、維護方便,與投入大功率空調相比,更符合國家降本增效、綠色生產的可持續發展理念,具有在液壓站或類似封閉廠房推廣的價值。