張曉軍
(山西沁和能源集團南凹寺煤業有限公司,山西 晉城 048000)
隨著開采深度的不斷增加,煤礦井下巷道圍巖變形位移問題進一步突出,給巷道日常使用以及維護帶來很大困難。其中,頂板和兩側巷幫位移問題已基本能夠得到控制,但是底板鼓起現象卻難以得到有效解決[1-2]。巷道底鼓量過大會造成巷道斷面縮小,巷道高度降低,對生產效率和運輸能力造成嚴重影響,同時還會造成通風能力受限,造成生產現場風量不足等安全隱患[3]。本文針對南凹寺煤業30407 工作面運輸巷底鼓情況,結合工作面地質條件,采用底板鉆孔孔內監測的方式對底板圍巖位移情況進行監測分析,并在巷道兩側布置泄壓鉆孔,對巷道底板圍巖進行泄壓、加固,可使巷道底鼓變形得到控制。
南凹寺煤業30407 工作面采用走向長臂式綜合機械化采煤工藝,主采3#煤層。地質勘探資料顯示,3#煤層老頂巖性為粉砂巖,厚度為2.3~2.7 m,均厚2.5 m,硬度系數為6~10;直接頂巖性為泥巖,厚度為3.4~3.6 m,均厚3.5 m;直接底巖性為鋁質泥巖,均厚2.5 m,硬度系數為4~6,巖性較軟。運輸巷高度為3.3 m,巷寬4.6 m,支護形式為錨網索聯合支護,沿煤層底板掘進,運輸巷北側為30405 采空區。在掘進過程中,受采空區以及底板軟巖影響,底板鼓起現象嚴重,工作面通風能力以及運輸能力受到了限制,對巷道正常掘進造成很大影響,同時還對工作人員的安全帶來威脅。
為了能夠詳實準確的測得巷道底板圍巖位移,使用底板鉆孔孔內實時監測的方式獲取相關數據,在巷道底板打設監測鉆孔,然后在孔內放置監測器,實時監測孔內各個方向地應力和鉆孔變形數據,通過鉆孔內部監測數據來分析孔內圍巖的穩定性,并判斷巷道底板圍巖的位移情況。
底板監測鉆孔設計打設8 個,分為兩組,每組4個孔。第一組1#~4#鉆孔布置在采空區側煤柱附近底板處,孔間距2 m,孔徑Φ32 mm,孔深2 m;第二組5#~8#鉆孔布置在巷道中心附近,孔間距2 m,孔徑Φ32 mm,孔深2 m,兩組鉆孔間距2 m。為了保證檢測數據詳實可靠,在每個鉆孔0.4 m、1.1 m、1.8 m 孔深處分別放入監測器,每個鉆孔3 個檢測器,1#~8#鉆孔編號對應為字母A~H,根據檢測器放置深度的不同,監測器編號為A1、A2、A3~H1、H2、H3。30407 工作面及監測鉆孔布置見圖1。

圖1 30407 工作面及監測鉆孔布置
巷道底板孔內監測周期共計15 d,每天收集8個鉆孔,共計24 個監測器所測數據。數據經應變處理后,可得孔內應力變化及孔內各深度水平位移情況。圖2~圖4分別為8 個鉆孔0.4 m、1.1 m、1.8 m深度圍巖水平位移日平均曲線。

圖2 0.4 m 孔深圍巖水平位移日平均曲線

圖3 1.1 m 孔深圍巖水平位移日平均曲線

圖4 1.8 m 孔深圍巖水平位移日平均曲線
由圖2~圖4可知,鉆孔各深度孔內變形量變化幅度較小,各孔深變形量均在2.5 mm 范圍之內,而且均為水平方向變形。由此可知,巷道底板圍巖位移受水平方向應力影響較大。
各鉆孔內水平位移量累計變化曲線見圖5~圖7。

圖5 0.4 m 孔深圍巖累計位移曲線

圖6 1.1 m 孔深圍巖累計位移曲線

圖7 1.8 m 孔深圍巖累計位移曲線
相關研究結果表明,不同孔深處圍巖位移情況也有所區別,越深入底板處圍巖位移量越小。因此,底板圍巖深部比淺部更具穩定性,巷道底鼓現象受淺部圍巖變形影響更大[4]。
本項目現場測試也得出相同結論:由圖5~7 可知,15 d監測周期內,各鉆孔所測圍巖位移量在20 mm左右,巷道底板圍巖位移量會隨時間逐漸增大,時間越長巷道底板圍巖穩定性越差。由于第一組監測孔尤其是A孔布設位置靠近采空區側煤柱,采空區應力通過煤柱傳遞,導致該側巷道應力較為集中,底板圍巖位移量比巷道中心底板圍巖位移量更大。
為進一步確定監測孔內所測數據的準確性,分別對兩組鉆孔內部進行了窺視驗證。圖8為靠近巷道中心側底板孔窺視結果,圖9為靠近采空區煤柱側底板孔窺視結果。

圖8 巷道中心側底板孔窺視

圖9 采空區煤柱側底板孔窺視
鉆孔窺視結果表明:采空區煤柱側的鉆孔縮進程度明顯比巷道中心側鉆孔要大,說明采空區煤柱側底板圍巖穩定性較差,這與底板鉆孔監測數據分析結果相符。
綜上所述:運輸巷巷道底板圍巖受北側采空區影響,采空區應力由煤柱傳遞,導致該側底板圍巖水平應力過于集中,底板圍巖變形嚴重。
為有效解決巷道底鼓問題,決定在巷道兩側布置鉆孔,對靠近采空區煤柱一側進行打鉆卸壓,對巷道中心側底板圍巖進行鉆進充填加固。鉆孔技術參數如下:
(1)鉆孔直徑。根據底板加固基于強化底板圍巖物理強度的原理,打設加固鉆孔放入加固裝置時鉆孔直徑越大,底板加固效果越好[5],由于南凹寺煤業在冊鉆機配備的鉆頭最大直徑為75 mm,因此,確定底板加固孔直徑為75 mm。
(2)鉆孔深度。為能夠最大程度發揮充填加固的效果,將底板注漿加固鉆孔深度確定為3.5 m。根據抗讓結合的原理,注漿充填加固部位定為鉆孔中部,裝置上、下各留25 mm 的水平變形空間[6](見圖13),以便讓出圍巖基本的水平變形空間,充分發揮充填加固的作用。
(3)鉆孔間距。根據充填加固原理,底板加固孔排列越緊密,對底板加固效果越好[7],原則上在保證底板充填加固效果能夠滿足生產需求的情況下,盡量減少成本投入;因此,鉆孔間距確定為1 m,泄壓孔間距布設為0.5 m。底板加固鉆孔以及泄壓孔布置見圖10。

圖10 底板加固鉆孔和泄壓孔布置
治理方案以及技術參數確定后,在30407 工作面運輸巷距切眼100~150 m 范圍內進行底鼓防治技術試驗,見圖1;設置了4 處底板圍巖位移觀測點,觀測工作面采動期間以及停采期間巷道底板圍巖位移變化數據。結果表明,工作面停采期間,治理段巷道底板比未治理段巷道底板圍巖位移量顯著減少,并且圍巖位移趨勢在20 d 后穩定,位移量對比見圖11;工作面采動期間,治理段巷道底板變形量同樣大幅小于未治理段巷道,見圖12。

圖11 停采期間底板圍巖位移量對比

圖12 采動期間底板圍巖位移量對比
巷道經過鉆孔卸壓以及底板充填加固后,巷道底板圍巖穩定性得到了顯著提升,采空區煤柱側打設鉆孔卸壓,將采空區煤柱側底板所承受的高水平應力向圍巖深部轉移,皮帶側所打設的底板充填加固孔能夠改善底板圍巖的傳播路徑,使巷道底板更加穩定[8]。圖13為巷道底板應力傳播路徑防治前后對比。

圖13 巷道底板應力傳播路徑防治前后對比
30407 工作面運輸巷在采掘期間頻繁出現底板鼓起現象,嚴重影響到工作面正常生產以及運輸通風。因此,結合工作面地質條件分析研究了底鼓現象產生的原因,并通過實地測量獲得了大量準確詳實的圍巖位移數據,并采取針對性手段對其進行防治。
1)通過巷道打鉆監測的方式對巷道底鼓情況進行測量分析,得到了煤柱側巷道底板鼓起現場較之巷道中心測更為活躍,原因是靠近煤柱側巷道受采空區影響,應力集中導致巷道底板圍巖位移嚴重。
2)南凹寺煤業根據現場實測結果結合地質資料,制定了煤柱側打鉆卸壓,巷道中心附近打孔加固的防治技術方案及鉆孔布置參數。
3)在30407 工作面運輸巷切眼向外100~150 m處現場實踐應用后發現,治理段巷道在回采過程中巷道底鼓現象比未治理巷道明顯減弱,治理效果顯著。