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密閉電石爐漏水原因、解決辦法及預防控制策略

2021-08-16 10:39:56田明明劉小龍呼順利石錦鵬陜西北元集團錦源化工有限公司陜西神木719319
化工管理 2021年22期
關鍵詞:解決辦法操作技能

田明明,劉小龍,呼順利,石錦鵬(陜西北元集團錦源化工有限公司,陜西 神木 719319)

0 引言

電石(碳化鈣)主要用于有機合成工業(yè),如:乙醛、醋酸、聚氯乙烯等。近年來,電石大量用于鋼鐵脫硫,使電石得到新的用途,在電石制乙炔方面的潛力還很大,電石乙炔很有發(fā)展前途。近年來,電石行業(yè)內(nèi)造成嚴重安全事故的主要因素之一便是密閉電石爐漏水,常引發(fā)非常嚴重的后果。電石爐漏水不僅直接導致停機問題,對于生產(chǎn)效率、電石產(chǎn)量等產(chǎn)生負面影響,還會提高設備的維護與檢修的成本,提高生產(chǎn)過程中的電能消耗,違背了現(xiàn)階段化工企業(yè)積極推進節(jié)能降耗、提質(zhì)增效的目標,對企業(yè)轉型產(chǎn)生不利[1]。因此,電石企業(yè)必須對密閉電石爐漏水問題進行高度重視,對其漏水的影響因素進行詳細分析,制定出對應的防治措施。保障密閉電石爐生產(chǎn)的安全性,具有十分重要的意義。

1 密閉電石爐設備漏水的原因分析及解決辦法

1.1 金屬隨溫度變化導致性能變化,引發(fā)設備漏水

(1)工業(yè)碳化鈣制作原料為白灰與碳素,通過輸送配料系統(tǒng)及均勻混合而進入密閉電爐中,利用電弧熱及電阻熱,爐料在1 800~2 000 ℃高溫下呈現(xiàn)熔融狀態(tài)而制成。CaC2的生成反應式如下:

這是一個吸熱反應。為完成此反應,必須供給大量的熱量。金屬長期在高溫環(huán)境下運行,使金屬發(fā)生塑性變化和應力松弛,發(fā)生的組織和性能變化,主要損壞部位為接觸元件、底環(huán)、水冷護屏、中心爐蓋、爐蓋、水冷密封套底座等。冷卻循環(huán)水漏入電石爐內(nèi),石灰遇水大量粉化,石灰遇水會放出大量的熱,粉化石灰導致爐料透氣性變差,發(fā)生塌料,嚴重時會發(fā)生燃爆危害,使設備受損同時危及操作人員生命安全與健康,造成企業(yè)經(jīng)濟損失[2]。

水在遇到高溫的物料時會出現(xiàn)劇烈性膨脹,若是水出現(xiàn)了汽化,在標態(tài)下,其體積則會膨脹1 244.44倍左右,而電石爐表面料面的溫度到達700 ℃,體積就會膨脹4 433倍左右,若是到達了2 000 ℃的液態(tài)電石熔池,其體積則會膨脹10 356倍左右。所以,一旦出現(xiàn)漏水,且漏水到了爐內(nèi)的料面以下,發(fā)生劇烈反應,大量氣體排不出去形成塌料,造成設備損傷導致漏水[3],圖1展示了密閉電石爐爐蓋漏水處切割剖面圖。

圖1 密閉電石爐爐蓋漏水處切割剖面圖

(2)密閉電石爐漏水后可以發(fā)生系列化學反應進而產(chǎn)生爆炸性氣體。水和高溫的碳可以發(fā)生H2O+C=H2(g)+CO(g),當深入熔池與電石產(chǎn)品進行接觸后,則會產(chǎn)生乙炔,2H2O+CaC2=Ca(OH)2+C2H2(g)。以上三種氣體于空氣中的爆炸極限分別為:C2H2(2.1%~80%)、H2(4.0%~75%)、CO(12%~74%)。因為三種氣體在爆炸極限范圍相對較大,于是極易和空氣混合進而形成混合型的爆炸氣體,最終引發(fā)爆炸安全事故。

1.2 原材料指標不合格、操作不當?shù)仍驅е侣┧敖鉀Q措施

(1)焦粉水分不達標、白灰氧化鎂高、粉末大,氧化鎂含量高時爐料易板結,物料透氣性差,引發(fā)塌料,燒壞設備、絕緣損壞連電刺火,導致爐蓋、中心爐蓋、水冷密封套底座、底環(huán)、護屏漏水[4]。解決辦法:一是從源頭把關,嚴格控制原料質(zhì)量指標,烘干焦粉水分≤1%,白灰氧化鎂≤1.5%;粒度8~50 mm;二是定期進行料面處理,防止料面板結導致透氣相差,引發(fā)塌料噴料造成設備連電刺火漏水。

(2)爐內(nèi)翻電石燒壞設備、絕緣損壞連電刺火,導致爐蓋、中心爐蓋、水冷密封套底座、底環(huán)、護屏漏水。解決辦法:一是控制電極工作長度,嚴格按照操作規(guī)程操作,加強人員操作技能培訓,提高操作技能;二是嚴格按照工藝要求每小時出爐一次,且做到三個爐眼輪流出爐,杜絕因長時間不出爐或操作不當造成翻電石現(xiàn)象發(fā)生。

(3)循環(huán)水水質(zhì)不達標,導致結垢、材料腐蝕引發(fā)漏水。解決辦法:選擇密閉冷卻水系統(tǒng),控制循環(huán)水進水溫度30 ℃為宜,加緩蝕阻垢劑,控制水中的氯離子,減少氯離子對不銹鋼的腐蝕。

(4)檢修技能差,絕緣處理不達標,焊接技術不過關。解決辦法:一是嚴把檢修質(zhì)量,規(guī)范安裝絕緣,絕緣管必須套入絕緣墊內(nèi),用電焊機打絕緣,不起弧為合格;二是加強檢修人員焊接技能培訓,合理選用焊材;對使用多年的設備采用挖補焊接,清除水垢,打磨腐蝕部位后重新焊接。

(5)錯誤性操作導致水進入熔池:第一,漏水過程活動電極或是料層表面存在積水時活動電極,都會使水隨料層松動而進入到料面下的高溫區(qū)域,甚至流入電石熔池,進而導致噴料或者燃爆;第二,漏水過程閥門關閉不及時,或閥門標識不清,導致漏水閥門誤開,引發(fā)水進入料面下的高溫區(qū)域,發(fā)生噴料或者燃爆安全事故[5]。解決辦法:一是嚴禁在料面有積水的情況下活動電極,用干料將電極周圍圍實,防止水流入電極熔池,將積水及濕料及時耙出,待水分蒸干后作業(yè);二是閥門標識對應準確,準確判斷漏水部位,用彩鋼瓦將漏水接出爐外。

2 預防控制策略

2.1 科技引領發(fā)展

依靠科技發(fā)展,實施“機械化換人、自動化減人”,保障人員安全。

(1)在電石爐二樓增設智能巡檢機器人,避免人員直接巡檢存在的安全問題。

(2)增設自動打爐門裝置,提高安全指數(shù)。在爐蓋上,進行爐門自動開閉裝置設置、料面自動化處理裝置設置等,由機器代為操作,降低人為操作風險,避免操作人員出現(xiàn)安全事故。

(3)增設保護隔離裝置。一是在爐子周圍設置硬隔離墻、甲級防火門,門禁管理設置密碼、指紋鎖,設置權限由專人管理,對需要巡檢和觀察的人員實施保護;二是嚴格控制處理料面準入條件不超3人作業(yè),即處理料面、檢查爐況2人作業(yè),1人監(jiān)護,穿戴好防火隔熱服、全頭盔等個人防護措施。

2.2 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)標準,規(guī)范操作

(1)嚴格按照《電石行業(yè)準入條件(2014年修訂)》和GB/T 32375—2015《電石生產(chǎn)安全技術規(guī)程》進行操作。(2)針對電石爐漏水導致安全事故,國家、地方及相關企業(yè)都進行了制度規(guī)范的制定,以降低事故的發(fā)生率與危害度,但依舊存在部分企業(yè)重視生產(chǎn)而忽略安全,存在制度與規(guī)范執(zhí)行不到位的嚴重問題,各企業(yè)要牢固樹立安全一失萬無的理念,杜絕事故的發(fā)生[6]。

2.3 規(guī)范人員行為,確保作業(yè)安全

(1)提高電石爐操作人員的操作技能水準,強化人員技能培訓,對工藝指標進行嚴格控制,利用精心、熟練的操作減低漏水的發(fā)生概率。

(2)當氫含量高、爐壓波動大、大塌料、料面溫度高、循環(huán)水量和溫度變化等漏水時,應及時關閉電石爐,在未完成爐內(nèi)積水及帶水爐料處理時,禁止活動電極及料面處理;未對爐內(nèi)的氣體進行有效置換時,禁止打開爐門;電石爐漏水后未將凈化系統(tǒng)置換至氫含量<4%,CO含量<12.5%時,嚴禁開爐門;人員依舊處于不安全區(qū)域時,禁止活動電極。

(3)在檢修過程中,禁止活動電極,液壓系統(tǒng)斷電、掛牌,關閉液壓進出閥門上鎖,爐內(nèi)焊接作業(yè)必須分析合格,CO濃度≤16 mg/L,料面空洞必須夯實,料面鋪設鐵皮、耐高溫防火毯,穿防火服、全頭盔、攜帶便攜式一氧化碳檢測儀,時間超過15 min時,更換作業(yè)人員,確保處于安全狀態(tài);處理料面時嚴禁人員在爐蓋上作業(yè),控制人員不超8人。

2.4 加強人員培訓教育,提高安全操作技能,降低安全風險

牢固樹立培訓不到位則意味著重大安全隱患的存在的思想理念,針對電石爐漏水引發(fā)的安全事故,制定防范措施,舉一反三排查,吸取別人的事故就是我們的教訓,加強人員培訓,提升人員實操技能,使人人掌握并遵照執(zhí)行,實現(xiàn)零事故目標。

3 結語

安全是員工最大的福利,是企業(yè)最大的效益。密閉電石爐工作溫度非常高,一旦發(fā)生漏水問題,輕則影響企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)效率、提升能耗,重則對員工人身安全產(chǎn)生重大威脅、造成設備的損壞等,因此必須對其高度重視。密閉電石爐漏水發(fā)生安全事故,從高溫環(huán)境金屬組織性能變化、原材料標準控制、人員行為因素、管理制度執(zhí)行、人員操作技能培訓、提高操作技能水平、組織定期開展事故應急演練,提高應急能力,利用現(xiàn)代科技代替人,從而使安全向零事故管理目標邁進。

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