陳昌山, 康曉義, 馬聖恒, 方書博
(河南國網寶泉抽水蓄能有限公司,河南 新鄉 453636)
某抽水蓄能電站總裝機容量為1?200?MW?(4×300?MW),承擔著系統調峰、調頻和事故備用功能。電氣接線采用發電機-變壓器組單元接線,并列點在主變低壓側。該電站采用ALSTOM公司生產的P320微機勵磁系統,勵磁調節器完全雙通道設計,2套調節器之間通過串口通信進行互檢及跟蹤,正常時一套作為主用調節器運行,另一套作為備用調節器運行,當主用調節器出現故障時,將自動切換到備用調節器運行。
2套調節器從軟件到硬件上完全獨立。在自動電壓調節模式下,2套調節器分別采集不同的機端PT信號,并將采集到PT信號與電壓設定值進行比較,計算二者之間的差值,將差值信號放大后送至不同的脈沖觸發模塊TTM211,通過TTM211控制可控硅的導通角,實現對勵磁電流的控制,從而保持機端電壓相對恒定。
該電站采用ALTOM公司生產的Alspa?CSR620微機式自動準同期裝置。該裝置由CPU模塊和輸入/輸出模塊組成。同期裝置檢測機組與系統之間的壓差、頻差和相角差,根據頻差向調速器發出調節轉速命令,根據壓差向勵磁系統發出增/減磁命令。同期裝置接線如圖1所示。

圖1 同期裝置接線
同期裝置并列點PT配置如表1所示。

表1 并列點PT配置
2019-11-15T06:00,某電站2號機發電工況啟機,機組并列瞬間,無功功率最高達-97.22?Mvar,有功負荷約1.3?MW。
2.2.1 同期條件
發電機同期并列的理想條件:UG=UN(發電機電壓與系統電壓幅值相等),fG=fN(發電機頻率等于系統頻率),δ=0?(發電機與系統相角差為0)。實際并列過程中,這3個條件不可能完全滿足,故允許有一定偏差,使機組既能快速并網,又能減少對系統和機組的沖擊。該電站同期裝置設定壓差限值為 ±5?%US,頻差為 ±0.05?Hz,相角差為 4°。
2.2.2 同期合閘導前時間
當頻差和壓差信號小于同期限值設定時,同期裝置給機組GCB發送同期命令。該命令在機端電壓和系統電壓相角重合之前發出,以確保GCB在相角差為零時同期,該提前時間約等于GCB合閘時間和合閘脈沖寬度,即我們所說的導前時間。該電站同期合閘導前時間設定值為200?ms。
2.2.3 勵磁系統建壓模式
在自動電壓模式下,勵磁系統建壓模式如圖2所示。

圖2 自動電壓模式勵磁系統建壓示意
圖2中,預波電壓為額定電壓的70?%;最小電壓為額定電壓的95?%;最大電壓力額定電壓的105?%;機端電壓從 70?% 上升到額定電壓需 4.29?s;機端電壓從額定值上升到105?%額定值需要0.65?s,從勵磁系統投入到機端電壓達到額定電壓值需要4.65?s。
2.2.4 電壓調節脈沖寬度
并列過程中,同期裝置發出調壓脈沖給勵磁自動電壓調節器,勵磁自動電壓調節器根據圖2的PCA1曲線斜率調節勵磁電流,從而控制機端電壓。該裝置調壓脈沖寬度為100?ms。
2.3.1 同期合閘導前時間的分析
若同期合閘導前時間大于或小于GCB合閘時間,均會造成同期時機端電壓和系統電壓相角差不為零,時間偏差越大,相角差越大。
檢查GCB合閘回路,未發現異常。查看GCB出廠試驗報告,GCB合閘時間為35.7?ms。
查看2017年GCB試驗報告,GCB合閘時間為36.7?ms左右,二者合閘時間如表2所示。對比二者試驗數據可知,GCB合閘時間未發生明顯變化。而合閘脈沖寬度為標準的100?ms,由此可知,同期合閘導前時間基本不變。根據機組長期運行積累的數據可知,同期合閘導前時間設置是合適的。若導前時間設置不合適,會導致同期時相角差偏大,相角差偏大主要會引起有功功率沖擊,使機組軸系受到沖擊。從當時機組同期過程來看,有功功率幾乎為零,機組振動和擺度未發生明顯變化,因此,可以忽略導前時間和相角差對機組進相過深的影響。
2.3.2 電壓調節脈沖寬度的分析
該電站同期裝置向勵磁調節器發送的電壓調節脈沖周期為 3?s,脈沖寬度為 100?ms。
脈沖周期和寬度影響AVR的調壓效果。當同期裝置檢測到機端電壓和系統電壓存在偏差時,同期裝置發出增/減磁命令,勵磁調節器根據該命令輸出一個4~20?mA量給脈沖觸發模塊TTM211。脈沖觸發模塊根據該模擬量控制晶閘管的導通角,從而控制機端電壓。若脈沖周期和寬度設置不合適,將會影響勵磁系統電壓調節響應速度或造成超調。根據2017年勵磁系統復核性試驗結果可知,電壓調節脈沖周期和寬度是合適的。
2.3.3 機端電壓和系統電壓壓差的分析
壓差的存在主要會引起無功沖擊,機端電壓小于系統電壓時,吸收無功;機端電壓大于系統電壓時,機組發出無功;偏差越大,無功沖擊越大。從監控歷史曲線可以看出,并網時機端電壓只有17.76?kV,而系統電壓為 18.18?kV。
根據文獻[4],當待并機組和系統側只有電壓幅值不同時,機組出口斷路器合閘時,流過發電機的沖擊電流標幺值為:


根據文獻[5],沖擊電流最大瞬時值為:

沖擊電流ICJ為感性電流,故可計算得最大無功功率:

上式中,10.713是發電機額定電流有名值,單位kA,18是發電機額定電壓有名值,單位kV。根據上述公式計算出來的無功值與監控歷史記錄值非常接近。
綜上所述,此次進相深度過深是由于并網時的電壓偏差過大導致。機組在升壓過程中,同期裝置檢測到壓差、頻差在限定值范圍內,又恰好捕捉到了第一個并網時機,所以機組快速并網了。從監控歷史記錄可知,從發出投入勵磁系統命令到機組同期并網時間只有5?s,機端電壓升到額定值需要4.65?s,即正在升壓過程中,機組就并網了。由于機端電壓小于系統電壓,并網瞬間產生了無功沖擊,該無功沖擊電流對發電機起助磁作用,對系統起去磁作用。
根據以往的運行情況統計,只出現過2次并網瞬間機組吸收大量無功的情況。且都是在勵磁系統投入后幾秒鐘之內快速并網。
機組并網瞬間,雖然機組進相深度沒有達到勵磁低勵限制動作值-131?Mvar,但定子繞組端部機械強度最弱,這種沖擊日積月累會對發電機造成致命傷害,應采取措施減小沖擊電流對其造成的危害。
為了減少并網瞬間的無功沖擊,又不影響并網速度,對壓差范圍重新設置,將壓差范圍改為±4?%。這樣既能避免上述極端情況的發生,又能減少機組受到的沖擊。通過觀察發現,重新修改同期裝置壓差參數后,機組并網時吸收的無功明顯減少,最低降到了-5.8?Mvar。