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稠油單井回摻熱水降黏集輸工藝優(yōu)化研究

2021-08-18 01:31:06嚴忠倪豐平周鶴張玉敏李志敏
油氣田地面工程 2021年8期
關鍵詞:工藝

嚴忠 倪豐平 周鶴 張玉敏 李志敏

1中國石油新疆油田分公司實驗檢測研究院

2新疆維吾爾自治區(qū)油氣田環(huán)保節(jié)能工程研究中心

3中國石油新疆油田分公司陸梁油田作業(yè)區(qū)

4中國石油集團渤海鉆探工程有限公司第三鉆井分公司

新疆油田淺層稠油一般采用注蒸汽開發(fā)方式,其稠油井口—計量站的含水稠油以往采用蒸汽伴熱集輸工藝,即高壓蒸汽在計量站減壓進井口出油管線的伴熱管線,造成高品位能源的浪費較大。新疆油田某區(qū)塊油藏埋藏較深,屬于低滲透、稠油等低品位難采儲量,地面集輸存在的主要問題有原油黏度較大,集輸困難,成本較高,稠油降黏成為降低集輸能耗的關鍵[1-2]。如果采用蒸汽伴熱工藝,需要另外建設鍋爐,投資和運行成本高,熱損耗也高。為此,針對該區(qū)塊中深層稠油冷采開發(fā)方式,本文通過實驗研究,提出了單井摻水集輸技術,并進行了推廣應用。

1 實驗研究

1.1 理論基礎

稠油單井摻水集輸技術主要是基于原油“反相點”理論,利用回摻采出水適當提高單井采出稠油輸送的含水率和溫度,實現稠油不加熱、不加藥摻水集輸。這項技術利用原油處理站經過熱化學脫水沉降后脫出的含油污水,通過摻水支線管道輸送至油區(qū)各計量站摻水分配器橇內,再通過橇內分水器分配至井口,解決稠油單井集輸問題[3]。

1.2 原油物性分析

該區(qū)塊油藏包含梧桐溝組P3wt22和P3wt21油藏。20 ℃時地面原油密度變化范圍0.925~0.959 g/cm3;50 ℃時原油黏度變化范圍448.46~2 282.50 mPa·s,平均1 540.77~2 814.98 mPa·s;含蠟量變化范圍3.1%~3.4%;凝固點變化范圍-0.2~3.8 ℃;初餾點變化范圍180~197 ℃。

1.3 地層水性質

根據該區(qū)塊2 個油藏的26 口井、39 井次采出液進行了地層水分析資料統(tǒng)計,地層水密度約為1.007 g/cm3,礦化度7 922.98~8 496.24 mg/L,pH值平均為7.3~7.6,地層水型為NaHCO3型。

1.4 轉相點實驗

經過對該區(qū)塊2個油藏的地面原油油樣在不同含水率時黏溫曲線變化分析可知:不加入任何藥劑時,原油在含水率為60%時出現變相點,黏度均降至1 000 mPa·s 以下[4],具體結果見圖1。從圖1可以看出,溫度60 ℃以上時黏度均在1 000 mPa·s 以下,因此摻水溫度提高到60 ℃較為適宜。

圖1 含水原油轉相點實驗Fig.1 Phase transition point test of water-bearing crude oil

2 現場試驗

2.1 原油處理和單井摻水系統(tǒng)工藝

該區(qū)塊回摻熱水集輸系統(tǒng)采用二級布站,即油井—計量站—聯(lián)合站。站內稠油處理采用兩段熱化學沉降脫水工藝。摻水工藝流程(圖2)為:2 000 m3沉降罐脫出的污水自壓進入500 m3儲水罐,再經過摻水泵增壓后進入相變加熱爐加熱,升溫至60 ℃摻至采油井口[5]。

圖2 聯(lián)合站原油脫水處理工藝Fig.2 Crude oil dehydration treatment process at the multi-purpose station

由上述工藝看出,原油處理工藝為兩段熱化學沉降脫水工藝;集輸工藝為井口回摻熱水集輸工藝;破乳劑加藥工藝為摻水泵出口及二段進口兩處投加破乳劑。現場試驗前,對原油脫水工藝中的三相分離器進行了更換,分離后含水率<60%的原油進入相變爐,按照研究結果摻水溫度應提升至60 ℃,但經工藝單元參數優(yōu)化,摻水溫度由35 ℃提溫至55 ℃即可保證一段沉降的脫水效果,因減少了對來液中過多水的加熱,降低了天然氣消耗。

2.2 試驗結果

根據原油轉相點室內實驗,該區(qū)塊地面原油在含水率60%時出現轉相點,黏度降至1 000 mPa·s以下。針對油田不同產量油井,近期在現場進行了摻水量優(yōu)化試驗。通過對某集輸干線內70 余口油井進行生產數據分析后,最終選定4 個計量站的4口單井作為優(yōu)化摻水量現場試驗井。試驗井生產數據見表1。

表1 試驗井生產數據Tab.1 Production data of experimental well

對以上4 口油井降低7%~10%摻水量后,每隔半個小時觀測一次井口回壓數值,試驗結果如表2和圖3 所示。

表2 降低摻水試驗前后各項指標對比Tab.2 Comparison of indicators before and after the experiment of reducing water mixing volume

圖3 降低摻水后井口回壓曲線Fig.3 Wellhead back-pressure curve after reducing water mixing volume

通過試驗結果可知,單井摻水量降低7%~10%,井口回壓升高0.1 MPa 左右。根據現場實際生產運行情況以及試驗結果,對不同產量的采油井給出優(yōu)化后經濟摻水量(表3)。

表3 不同產量油井經濟摻水量建議Tab.3 Suggestion of economic water mixing volume for oil wells with different production rates

2.2.1 稠油黏度變化機理

利用SARA 薄層色譜對J6377、J3385、吉103樣品進行組分分析,結果顯示:三種樣品原油膠質、瀝青質含量均較高,膠質含量在26.98%以上,瀝青質含量在13.15%以上,且含量逐漸增大(表4)。

表4 稠油組分分析Tab.4 Analysis of heavy oil components 質量分數/%

如圖4 所示,對于較低黏度稠油,溫度達到35 ℃以上時,黏度變化已不明顯;對于高黏度稠油,溫度達到65 ℃以上時,黏度變化已不明顯。

圖4 不同稠油黏度隨溫度變化關系Fig.4 Relationship between the viscosity of different heavy oils and the temperature

2.2.2 不同黏度稠油的最佳集輸工藝

如圖5 所示,原油黏度在2 000~4 000 mPa·s區(qū)域的稠油,含水率達到75%時黏度均降至600 mPa·s 以下,可實現集輸要求。含水率繼續(xù)升高,黏度降低不明顯。

圖5 稠油黏度2 000~4 000 mPa·s(50 ℃)時含水率與黏度關系曲線Fig.5 Curve of the relationship between water content and viscosity when the viscosity of heavyoil is at 2000~4000mPa·s(50 ℃)

對于高黏采出液,含水率在80%以上時,原油黏度仍達到了7 380 mPa·s以上,遠大于可集輸黏度要求;單獨摻水時,單井回壓和系統(tǒng)壓力高,無法實現集輸(圖6)。采用摻水+降黏措施,系統(tǒng)壓力由0.78 MPa 降低至0.4 MPa,油井密閉集輸率由77.3%提高至90.8%,實現原油集輸(圖7)。

圖6 8 000 mPa·s以上稠油含水率與黏度變化曲線Fig.6 Curves of water cut and viscosity change when heavy oil is above 8 000 mPa·s

圖7 加降黏劑前后油井密閉集輸情況Fig.7 Closed gathering and transportation of oil wells before and after adding viscosity reducer

3 結論

回摻熱水集輸工藝運行近4年,解決了冷采稠油地面集輸的問題,但隨著產能建設規(guī)模的不斷擴大,回摻水集輸效果的影響因素較多,如采出液液量、采出液含水率、原油黏度、管材、管長以及摻水溫度和摻水壓力。其中,摻水溫度和摻水壓力對摻水集輸效果影響最為明顯[6-7]。

(1)對4 000 mPa·s以下的稠油直接摻熱水可實現集輸,對8 000 mPa·s 以上的稠油采取摻熱水+化學降黏實現集輸。

(2)通過對稠油不同溫度下稠油含水率及黏度關系的分析研究,確定了最佳摻水量和最佳摻水溫度,形成經濟有效摻水集輸示范區(qū)。

(3)隨著井口產油量的增加,摻水量呈現一定的上升趨勢。部分油井含水較高,其摻水量較小。

(4)原油黏度<3 000 mPa·s,單就黏度而言,對摻水量影響不明顯。集輸距離變化不大的情況下,黏度較大的油井,其摻水量有所增加。

(5)集油支線流型為高含水期的多相流型,可能存在段塞現象。

該區(qū)塊單井摻水集輸技術已推廣到其他3個稠油區(qū)塊,截至目前,新疆油田已有4 個稠油區(qū)塊1 000余口井實施摻水集輸工藝,單井年節(jié)約費用5萬元,預計年節(jié)省費用約5 000萬元。

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