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球磨機陶瓷球與鋼球混合替代研究及應用

2021-08-25 02:19:00徐國華
銅業工程 2021年3期
關鍵詞:效果

景 宇,徐國華

(江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

磨礦作業在選礦中占有極其重要的地位,磨礦作業能耗占選礦廠能耗的50%左右。鋼球是球磨機中最常用的研磨介質。

氧化鋁耐磨陶瓷球(以下簡稱瓷球)屬于濕法研磨陶瓷球,與鋼球相比,密度是鋼球的一半,只有3.7g/cm3,相同體積下,重量只有鋼球的一半,作為磨礦介質,能大幅度降低磨機運行負荷,節約電能;同時瓷球具有高強度、高硬度(莫氏硬度在9以上)、高耐磨性,耐高溫的特點,耐磨性能好。相比鋼球,能降低介質消耗,減少磨礦費用。一般把90%以上氧化鋁含量的瓷球稱為高鋁球,其中高鋁球又細分為90瓷、92瓷、95瓷和99瓷[1-4]。

瓷球雖然價格是鋼球的1.5倍左右,但其耐磨性遠高于鋼球,目前在水泥行業中,已經有較多企業成功應用了瓷球替代鋼球作為磨礦介質,取得了較好的磨粉效果和經濟效益[5-8]。但在選礦行業中,瓷球還沒有大規模應用于工業生產中作為磨礦介質,需要開展試驗室磨礦試驗和工業試驗,了解瓷球在選礦磨礦作業中應用存在的優點和不足,并針對性地提出改進措施。如果能夠在選礦磨礦作業中使用瓷球替代鋼球作為磨礦介質,將可能大幅度降低磨礦介質消耗,降低磨礦電單耗,從而顯著降低磨礦生產成本。

2 瓷球試驗室磨礦研究

為了研究瓷球磨礦效果,貴冶在試驗室開展了相應的試驗,試驗包括處理量不變時,瓷球不同比例替換鋼球磨礦試驗;以及處理量變化時,瓷球全部等體積替換鋼球磨礦試驗。試驗用瓷球為95瓷。

2.1 處理量不變時瓷球磨礦試驗

2.1.1 試驗方案

(1)制備貴溪冶煉廠緩冷電爐渣、閃速爐渣、轉爐渣及鑄造轉爐渣四種爐渣-2mm混合樣品30kg,混勻后等分30份待用。

(2)試驗采用360mm×150mm小球磨機,試驗前將球磨機內鋼球全部倒出,進行稱重,鋼球重量為21.24 kg,測量鋼球比重為7.85,堆比重為4.85。測量大致等球徑比例的瓷球比重為3.72,堆比重為2.35。

(3)磨礦試驗共計分為6組,每組在相同條件下做平行磨礦試驗三次,共計磨礦18次,每次磨礦1kg,磨礦濃度50%,磨礦時間40分鐘,磨礦產品分別檢測-200目、-325目、-400目含量。

(4)瓷球按鋼球不同重量和體積(按球徑35mm∶25mm∶15mm=5∶4∶1)進行等量替換。進行重量替換時,瓷球加鋼球重總量與替換前鋼球重量基本一致;進行體積替換時,瓷球加鋼球重總體積與替換前鋼球體積基本一致。試驗時瓷球替換鋼球情況見表1。

表1 磨礦試驗時瓷球替換鋼球情況

2.1.2 試驗結果

對每次磨礦產品分別檢測-200目、-325目、-400目含量,試驗結果見圖1。

圖1 瓷球和鋼球混用磨礦試驗結果

圖1數據表明:

(1)瓷球按不同重量和體積等量替換鋼球時,磨礦產品中-200目含量變化不大。

(2)瓷球按體積替換20%和40%鋼球時,磨礦效果好于全部使用鋼球時磨礦效果;并且瓷球等體積替換20%鋼球時磨礦效果,好于等體積替換40%鋼球時磨礦效果。

(3)瓷球按重量替換20%和40%鋼球時,磨礦介質體積增加,充填率上升,磨礦效果好于全部使用鋼球時磨礦效果,也好于等體積替換時磨礦效果。并且瓷球等重量替換40%鋼球時磨礦效果,好于等重量替換20%鋼球時磨礦效果。

(4)瓷球按等體積全部替換鋼球時,磨礦效果較全部使用鋼球時磨礦效果差,磨礦產品中-325目含量下降5.67個百分點,-400目含量下降4.14個百分點。

2.2 處理量變化時瓷球磨礦試驗

2.2.1 試驗方案

(1)制備貴溪冶煉廠緩冷電爐渣、閃速爐渣、轉爐渣及鑄造轉爐渣四種爐渣-2mm混合樣品20kg,混勻后等分20份待用。

(2)試驗采用360mm×150mm小球磨機,試驗前將球磨機內鋼球全部倒出,進行稱重,鋼球重量為21.24 kg,測量鋼球比重為7.85,堆比重為4.85。測量大致等球徑比例的瓷球比重為3.72,堆比重為2.35。

(3)磨礦試驗共計分為6組,每組在相同條件下做平行磨礦試驗三次,共計磨礦18次,每次磨礦濃度50%,磨礦時間40min,磨礦產品分別檢測-200目、-325目、-400目含量。

(4)全瓷球磨礦試驗時,瓷球按鋼球等體積(按球徑35mm∶25mm∶15mm=5∶4∶1)進行替換。試驗時磨礦介質和磨礦量情況見表2。

表2 試驗時磨礦介質和磨礦量情況

2.2.2 試驗結果

對每次磨礦產品分別檢測-200目、-325目、-400目含量,試驗結果見圖2。

圖2數據表明:

圖2 不同磨礦介質和磨礦量試驗結果

(1)瓷球為磨礦介質時,磨礦量變化時,磨礦產品中-200目含量變化不大,但磨礦產品中-325目和-400目含量隨磨礦量降低而增加。

(2)磨礦量和磨礦介質體積相同時,鋼球磨礦效果好于瓷球磨礦效果。

(3)磨礦介質體積相同時,瓷球要獲得與鋼球相同的磨礦效果,磨礦量要降低20%左右。

3 貴冶工業試驗

根據實驗室試驗數據,在貴溪冶煉廠選礦車間球磨機開展陶瓷球部分替代鋼球的試驗研究。貴冶二段磨礦采用球磨機規格為5.03m×8.3m,充填率為28%,本次試驗在保持混合充填率維持在28%不變的前提下,研究瓷球與鋼球不同比例混裝條件下:磨礦分級指標、混裝球與鋼球磨礦效果、各比例混裝球能耗、混裝球磨礦穩定性以及混裝球磨礦粒級分布情況。

球磨機工業試驗分三個階段,分別為部分替代階段,逐步完全替代階段,以及混裝平衡階段。

實際試驗數據表明,整個工業試驗過程中,前期采用部分替代,原礦中-325目的含量雖然下降,但是同時-10μm的含量減少,尾礦含銅指標穩定,隨著瓷球替代量的增加,浮選原礦中-325目含量繼續下降,當粒度下降到一定程度后,浮選尾礦Cu含量指標逐步上升,全部替代后,磨礦效果下降,爐渣單體解離不足,尾礦品位上升最為明顯,說明采取陶瓷球全部替代后,雖然能耗會逐步下降,但是對生產指標的穩定產生影響,采用部分替代的方案更加切實可行。最終決定采用部分替代方案,經過第三階段的摸索,最終瓷球與鋼球的混合填加比例固定為7∶3,球磨機實際運行電流下降25A,球磨機的實際電單耗由20.26kW·h/t下降到18.32kW·h/t,見表3。

表3 2017年至2020年球磨機磨礦電單耗情況

通過對不同階段的物料粒度分析結果發現,采用瓷球和鋼球混合添加,由于瓷球比重較輕,磨礦效果要低于鋼球,隨著瓷球的混合加入,車間原礦中-325目的含量呈下降趨勢,說明瓷球替代后磨礦效果下降,選礦車間采用全鋼球磨礦時期,磨礦產品粒度呈錐形分布,-10μm粒級含量高達35%,混合添加后,磨礦產品中-10μm的粒級含量下降到26%以內。在有效緩解物料過磨的前提下,中間粒級的含量增加,磨礦產品粒度組成情況得到了改觀,見表4。

表4 工業試驗期間各階段磨礦產品粒度組成分析

工業試驗結束后,車間原礦-325目的含量維持75%左右,整個工業試驗期間車間尾礦指標穩定,呈逐步下降趨勢,2020年,貴冶由于一系統渣直排改造,取消了貧化電爐,閃速爐渣品位呈上升趨勢,全年原礦品位較2019年上升0.02%,但是車間尾礦實現持續下降,全年平均值為0.252%,回收率也提高了2個百分點以上。進一步說明,陶瓷球部分替代試驗對車間浮選指標的提升具有一定的促進作用,近四年貴冶選礦車間生產指標見表5。

表5 貴冶選礦車間2017年至2020年度指標統計情況表

4 結論

(1)采用瓷球替代鋼球作為磨礦介質,可以有效地降低磨礦介質消耗,降低磨礦電單耗,節約磨礦成本,根據測算采用陶瓷球部分替代鋼球,磨機磨礦電單耗能下降3kW·h/t.渣左右,具有相當可觀的經濟效益和推廣價值。

(2)采用瓷球替代鋼球作為磨礦介質,相同充填率情況下磨機磨礦細度會下降,為保證磨礦細度,需要適當提高磨機充填率。由于瓷球比重較輕,提高磨機充填率后,部分瓷球會隨礦漿一起從磨機中排出,排出的瓷球如果處理不當,會堵塞分級旋流器,影響旋流器分級效果,進而影響浮選入選原礦粒度,影響浮選指標,所以提高充填率應該以現場實際情況為準。

(3)實際生產過程中,陶瓷球完全替代鋼球,必然會造成磨礦效果的下降,不能滿足車間生產的需要,根據現場工業試驗數據,采用陶瓷球部分替代鋼球必須能滿足生產對粒度的要求,選礦現場試驗替代比例為陶瓷球比鋼球比例為7∶3(體積比)左右比較合適。

(4)采用陶瓷球部分替代后,在保證-325目含量滿足生產要求的前提下,能有效防止原礦過磨情況的發生,原礦中-10um的粒級含量下降9%左右。

(5)不同磨礦介質進行混裝,是一種全新的磨礦方式,一定條件下既能起到降低磨礦電單耗的目的,特定條件下還能提高磨礦粒度的均勻性。

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