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某電廠實施氧化皮防控后的高壓再熱器對比研究

2021-08-31 02:24:26李亞軍
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年11期

李亞軍

(國電寧夏能源銷售公司,寧夏 銀川 750001)

0 引言

我國火電機組不斷向高參數(shù)、大容量方向發(fā)展,蒸汽溫度和壓力的提高,使鍋爐高溫管材的蒸汽氧化問題日益突出。氧化皮的生成與溫度、時間、氧量、壓力、流速、鋼材成分等有關(guān),脫落堆積后引起氣流阻塞易導(dǎo)致爐管過熱爆管[1],開展對氧化皮問題的分析與研究并提出有效的防治措施十分必要,而運行與停爐期間,采用綜合性治理措施可有效防治鍋爐氧化皮的產(chǎn)生與脫落,該文就此進行研究分析。

1 啟動過程氧化皮檢測

該文以某燃煤電廠采用的2 臺單爐膛一次中間再熱四角切圓超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐為例,進行了有效檢測,2 臺機組分別于2010 年12 月和2011 年6 月投產(chǎn)。

2014 年#1 機C 修期間,開展#1 爐氧化皮檢測,發(fā)現(xiàn)高溫再熱器1-29 屏的外三圈奧氏體鋼(TP347H)共87 根管有明顯的氧化皮剝落堆積現(xiàn)象,對高溫再熱器氧化皮堆積管進行割管清理,同步對鍋爐“四管”進行了全面的酸洗和重新鈍化。#2 機C 修期間,同樣發(fā)現(xiàn)奧氏體鋼管屏氧化皮輕微堆積現(xiàn)象,在檢修時進行了清理,并利用機組啟動時對管道進行了吹管處理。

鍋爐氧化皮的綜合治理主要包含無油點火煤粉燃盡和穩(wěn)燃、防止鍋爐點火受熱面干燒、拓展等離子點火電弧功率、降低磨煤機最小出力、燃燒熱量與受熱面膨脹匹配、壁溫聲光報警優(yōu)化,停爐后進行悶爐,放水后進行抽濕,從源頭上控制鍋爐啟動、停止及正常運行期間受熱面溫度變化率、干燒與超溫,有效控制了鍋爐氧化皮生成與剝落。如圖1 所示。

圖1 總圖:高壓再熱器管道對比圖

2 啟動過程氧化皮防控方法

2.1 鄰機輔汽加熱給水

鍋爐冷態(tài)啟動時,將除氧器溫度加熱至110℃,鍋爐以130t/h 流量進行上水,上水時間1.833 h,汽水分離器見水后,鍋爐開始進行冷態(tài)變流量沖洗,合格后逐步提高除氧器溫度來提高爐水溫度,控制螺旋管及垂直管水冷壁溫升率≯1.1℃/min(起壓后≯1.5℃/min)。當(dāng)除氧器內(nèi)給水可加熱至145℃不能再提高時,通過技術(shù)研究改進,將鄰機輔汽通過二抽管道接入該機# 2 高加,進行加熱給水[2],將爐水加熱到160℃左右,將水冷壁壁溫加熱到145℃,過熱器壁溫受傳熱影響同步上升至130℃。降低汽水膨脹時受熱面溫升率,使受熱面溫升均勻,防止受熱面因溫升過快導(dǎo)致氧化皮剝落。鍋爐沖洗期間提高了水冷壁溫度,強化了沖洗效果,爐水水質(zhì)提前合格回收,節(jié)約了除鹽水用量,減少熱態(tài)沖洗時間2 h,可延遲2 h 啟動鍋爐風(fēng)機,節(jié)約廠用電1.2×104kW·h 左右。同時爐內(nèi)溫度升高,為冷態(tài)點火創(chuàng)造了良好條件,具體參數(shù)見表1。

表1 輔汽至#2 高加加熱參數(shù)

2.2 點火初期為再熱器補汽防止干燒及溫升過快

技術(shù)改進前,鍋爐冷態(tài)點火至高壓旁路閥未開啟期間,再熱器處于干燒狀態(tài)。改進后,點火前一小時通過輔汽聯(lián)箱向冷再入口引入輔助蒸汽,將高溫再熱器及低溫再熱器金屬壁溫加熱至140 ℃,鍋爐點火后,壓力升至0.2 MPa 關(guān)閉空氣門后,逐漸開啟高、低旁,將輔汽至冷再電動門及手動門全關(guān),防止蒸汽倒入輔汽聯(lián)箱。預(yù)暖初期溫升率≯1.1℃/min,點火后溫升率≯0.5 ℃/min,真正消除了鍋爐點火初期再熱器“干燒”及溫升過快的隱患。

2.3 鄰爐熱風(fēng)加熱爐膛

通過增設(shè)#1、#2 爐間增加熱一次風(fēng)聯(lián)絡(luò)風(fēng)道,引入鄰爐熱一次風(fēng),經(jīng)A、B 磨煤機進入爐膛,加熱爐膛水冷壁、屏式過熱器等受熱面,提高爐膛溫度,大大降低加熱一次風(fēng)耗用的輔汽量,提高了點火初期的一次風(fēng)溫,提高了等離子點火煤粉燃燒率,有效防止點火初期鍋爐受熱面升溫率超限[3]。

2.4 減少點火煤量,降低點火初期溫升速率

經(jīng)過技術(shù)改造,將A、B 磨煤機加裝變頻器,鍋爐點火初期充分發(fā)揮變頻作用,該技術(shù)采用臨爐熱風(fēng)與蒸汽暖風(fēng)器相結(jié)合的方式,點火時空預(yù)器出口風(fēng)溫已提高至100 ℃,磨煤機使用變頻啟動,在20 t/h 煤量下點火成功后,逐漸將最小運行煤量由改造前的25t/h 降至改造后的7.87 t/h,燃燒穩(wěn)定,隨后每隔10 min 加煤一次(1 t/h~1.5 t/h),控制鍋爐受熱面溫升率≯1.5 ℃/min。見表2。

表2 鍋爐點火后汽溫、壁溫參數(shù)

由于A 磨煤機采用變頻啟動,在啟動B 磨煤機時,可將A 磨煤機煤量減至10 t/h,有效控制了第2 臺磨煤機啟動后的總煤量。B 磨煤機啟動后總煤量最小為28 t/h,有效避免了第2 臺磨啟動時的燃料量投入速度過快問題。磨煤機的變頻控制在機組啟、停期間為鍋爐熱負荷調(diào)整提供了充裕空間,能有效控制鍋爐受熱面的溫度變化率≯1.5 ℃/min。

2.5 拓展等離子點火電弧功率,提高點火能量

傳統(tǒng)等離子點火技術(shù)應(yīng)用存在一定障礙,電弧功率調(diào)節(jié)范圍窄導(dǎo)致點火能量偏低,需要的煤粉濃度相對增加,磨煤機的最低出力因此受限。鍋爐啟停時,因最小煤量受限會導(dǎo)致溫度變化速率過快,造成直流爐汽水分離器等元件熱應(yīng)力超標(biāo)、溫度超標(biāo)、氧化皮剝落。經(jīng)過點火邊界條件工況驗證,大功率可調(diào)等離子較傳統(tǒng)等離子提前20s 點燃煤粉[4],最低穩(wěn)燃煤粉量僅為傳統(tǒng)等離子的25%,提高了點火成功率。機組點火初期,給煤量保持8t/h 鍋爐著火穩(wěn)定,大幅降低了初期燃燒率,避免受熱面溫度大幅變化。

2.6 壁溫聲光報警優(yōu)化技術(shù)

在積極組織開展技改項目防范氧化皮生成與剝落的同時,研究應(yīng)用聲光報警優(yōu)化技術(shù),鍋爐受熱面壁溫報警值降低15 ℃,同時增加壁溫升速率(3 ℃/min)報警功能,充分應(yīng)用聲光報警及時提醒運行人員提前控制受熱面壁溫。報警優(yōu)化應(yīng)用后,壁溫超限時間同比下降30%,大大降低了壁溫超限產(chǎn)生氧化皮的概率[5]。

3 過程分析與改進措施

3.1 高加換熱考慮不足及改進措施

投運加熱后給水流量只考慮鍋爐側(cè)沖洗水量,對高加加熱考慮不足,導(dǎo)致#2 高加出口水溫變化較大,對高加安全運行和管板膨脹會產(chǎn)生不利影響。

改進措施:鍋爐建立啟動流量,穩(wěn)定給水流量后投運高加加熱,按升溫速率調(diào)整進汽電動門。當(dāng)進行變流量沖洗,或減小除氧器加熱,要重點關(guān)注#2 高加進出水溫度在允許速率范圍,杜絕因溫度急劇變化導(dǎo)致高加管板膨脹不均而泄漏的情況;當(dāng)啟動分離器將溢流回收至除氧器后,及時減小輔汽至除氧器加熱,控制除氧器出口溫度穩(wěn)定;當(dāng)#2 高加汽源由輔汽倒為冷再加熱時,控制加熱蒸汽量,確保高加出水溫度在允許溫升范圍。

3.2 再熱器局部兩側(cè)偏差及改進措施

輔汽至冷再補汽冷卻系統(tǒng)投運時由于初期蒸汽流量小,對再熱器局部冷卻,存在兩側(cè)偏差問題。

改進措施:冷再補汽冷卻系統(tǒng)投運初期,疏水暖管完畢后,控制低旁開度,建立一定壓差,保證蒸汽充滿整個換熱面,使冷卻均勻;當(dāng)主汽壓力建立后,及時開啟高旁,通入冷卻蒸汽;高旁開啟時,控制高旁開度與輔汽至冷再進汽開度,控制冷再入口溫度較小變化速率;鍋爐啟動點火前充分利用鄰爐熱一次風(fēng)(將#2 爐側(cè)熱風(fēng)聯(lián)絡(luò)門全開后,監(jiān)視好#2 爐風(fēng)煙系統(tǒng),逐漸將#1 爐側(cè)熱風(fēng)聯(lián)絡(luò)門全開),通過#1爐A、B 磨煤機進入爐膛,加熱爐膛水冷壁、屏過等受熱面,盡可能提高爐膛溫度;為防止干燒造成再熱器管壁產(chǎn)生氧化皮,在鍋爐點火前2h 向再熱器通入一定量輔助蒸汽[6],將輔汽至冷再手動門及電動門全開后(輔汽聯(lián)箱0.84 MPa,溫度364 ℃)后能將低溫再熱器及高溫再熱器金屬壁溫加熱至140 ℃左右。

4 結(jié)論

鍋爐氧化皮的防控,對鍋爐受熱面安全運行有十分重要的意義。該廠通過對氧化皮產(chǎn)生機理的研究,重點在電廠啟機、鍋爐啟動過程中采取防控措施,同時針對投運加熱后給水流量對高加加熱考慮不足、系統(tǒng)投運初期再熱器局部兩側(cè)溫度偏差等重點問題進行分析,提出了切實可行的改進措施,實現(xiàn)了對氧化皮的有效控制。

該廠通過長時間在運行管理方面的不斷摸索完善,并在近6 年運行驗證措施有效性,從2014 年起,該廠#1、#2 爐未發(fā)生過因氧化皮大量剝落堵管造成的鍋爐爆管問題,對電站大型超臨界及以上參數(shù)的鍋爐氧化皮防控及安全運行具有一定的借鑒意義。

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