索元龍 李雙年
摘要:隨著經濟發展,當下電力越來越離不開人們的生活,但相對西藏等偏遠地區,電網相對薄弱,變電站的建設尚未完全達到智能化,變電站建設無論生產規格型號、質量、造價及進度多方面制約,且因西藏區域較內地交通偏遠,且海拔普遍較高,因此,無論從設備出廠、各項試驗、交通運輸、到場安裝以及投入運行等各方面出發,在高海拔區域相對存在各項指標要求。
關鍵詞:新能源;高海拔;設備安裝;GIS;質量
引言
近幾年,我國電力行業發展迅速,尤其新能源項目更為火熱,因為太陽能資源是取之不盡、用之不竭的可再生能源。根據地域區分,西藏地區更是有著豐富的太陽能資源,因此建設新能源項目可降低西藏電網火電機組的利用小時數,緩解西藏電網枯期的缺電局面,更可促進地區電力事業、生態保護、區域經濟的可持續發展。然而,項目建設期間,如何把控各項質量目標,尤其針對高海拔區域怎樣去管控設備選型以及質量,需要我們去注意。
1概述
本工程為恩久塘光伏電站110kV升壓站,場站平均海拔4000米,受光伏電站征地范圍、造價比較及工期的影響,本升壓站配電裝置采用模塊化預制艙型式,二次設備間采用單層建筑的型式;另外考慮建設安裝費用、維護費用,GIS組合電器30年全壽命周期成本(LCC)明顯優于戶外常規布置,110kV配電裝置預制艙布置在站區的北側,二次設備間設置于綜合樓內;主變壓器布置于站區中間,10kV配電裝置預制艙布置于主變南側,SVG組件預制艙布置于主變東側,進站大門開在站區北側,110kV采用架空方式朝北側出線。項目于2017年3月正式開工建設,2017年6月底并網投產。投運過程中,因GIS設備兩次出現故障,導致投運節點延遲。
2事件經過
2.1第一次事件故障
2017年6月14日,經各方驗收合格后,變電站準備對110kV線路倒送電,在斷路器合閘后,對母線帶電,PT電壓正常,5分鐘后,線路側斷路器跳閘,當晚連夜對故障進行故障搶修,初步斷定為GIS盤式絕緣子因介質污染,導致內部絕緣下降,使母線側相間短路跳閘。搶修人員經過兩天的時間,將擊穿的絕緣盤子進行更換,并進行試驗,試驗過程如下:
(1)在沖入氣體以后,對該產品的三工位進行了機械特性的測量,和該氣室進行微水測量,母線氣室和斷路 器氣室微水均合格;
(2)試驗單位對GIS設備整體撿漏,待撿漏完成以后進行耐壓試驗。分別對A、B、C 三相進行了相間及對地的工頻耐壓試驗無閃絡擊穿、對更換了盤式絕緣子的三工位 斷口進行工頻耐壓試驗無閃絡擊穿。
(3)試驗完成以后,回收母線三工位的氣體,裝上避雷器的導體,對母線氣室進行真空 處理,在真空度為48Pa的情況下,對該氣室充入0.5MPa的SF6氣體,靜止24小時后測量微水合格。對A、B、C三相分別進行十五分鐘的額定電壓試驗,確保設備的正常運行。
2.2第二次事件故障
2017年6月21日17時,110kV升壓變電站重新倒送電,在設備運行 22小時后,對側國網站HGIS斷路器跳閘,本側電站無報文,售后人員依次排查發現線路三工位氣室有異常,解體排查發現該三工位內部盤式絕緣子絕緣擊穿。經過3天搶修,llOkV線路母線隔離刀閘氣室內部燒蝕的絕緣件全部進行更換,對相通的氣室,已全部解體檢查、恢復修整,其余部位也作了相應檢查、清整。并再次進行試驗,試驗過程如下:
(1)在氣體充入靜止24小時后,對修復產品進行試驗,對三個氣室進行微水測試,斷路器氣室線路三工位氣室單相PT氣 室微水均合格。
(2)對絕緣電阻值,機械特性,回路電阻,進行測量,結果均合格;
(3)然后對其整體撿漏,待撿漏完成以后進行耐壓試驗,分別對A、B、C三相進行了相 間及對地的工頻耐壓試驗無閃絡擊穿,對更換了盤式絕緣子的三工位斷口進行工頻 耐壓試驗無閃絡擊穿;
(4)試驗完成后,回收線路三工位的氣體,裝上單相PT導體,并對線路氣室進行真空 處理,在真空度為48Pa的情況下,對該氣室充入0.5MPa的SF&氣體,靜止24小時后,測量微水合格。
此次投運后設備正常運行,截止目前未出現故障。
3原因分析
經過兩次故障出現,各單位尤為重視,并召集各單位專家進行分析,大致如下:
(1)第一次故障原因分析:該段設備使用的真空回收車進行回收充氣,在事發后在 此回收車充氣口發現油漬,回收車的油在高壓充氣的情況下以油霧的型式進入設備,對設備造成污染;氣室內有可能存在的懸浮金屬微粒在工頻電壓作用下,逐步向低電位轉 移并沉積在絕緣子表面,使絕緣距離縮短,在工頻過電壓下擊穿放電。
(2)第二次故障原因分析:設備按照運輸單元運送至現場時,因部分單元超長超高,需要現場安裝,同時現場安裝進行耐壓試驗時,需要拆除避雷器、電壓互感器,及對岀現套管分支母線進行現場安裝,造成以上單元暴露于空氣中,且停留時間達四天后才進行了抽真空干燥處理(真空度為30Pa),在此作業過程中可能導致氣室內絕緣件表面受潮,絕緣性能下降;安裝室外套管時,因晝夜溫差大,在安裝過程中可能使絕緣件表面;且現場風沙大,也存在外部粉塵進入事故間隔的可能,從而引發絕緣子表面閃絡擊穿。
綜上所述,該次故障原因分析為:現場安裝環境控制不到位,現場指導安裝人員責任心不強,設備氣體回收再充氣過程中氣體被污染,設備承受較高的工頻電壓,最終在累積效益下發生短路事故。
4預防措施
4.1強化現場管理指導安裝人員專業知識,加強現場安裝工藝紀律并嚴格執行力度;
4.2加強設備出廠運輸、二次倒運期間產品保護意識,安裝期間加強外部環境條件檢查,以及輔助設備的檢驗必須到位;
4.3現場人員應加強巡視,設備初次投運期間,必須嚴格按照巡視規程加強檢驗,對設備產生異味、異響等情況應加強重視,并及時反饋。
結束語
近年,電力行業突飛猛進,給人民的生活水平帶來大幅度的提高,尤其高寒高海拔的偏遠區域,但作為建設者本身,我們也因加強各項質量管控,確保用戶用電用的安心、舒心、放心。
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