王朋 胡樹峰



摘要:信號指示系統能及時反映出飛機的狀態,飛行員通過對信號指示的觀察,可以及時了解飛機狀態和工作情況,以便及時發現和正確處理故障。信號指示異常容易給飛行員造成誤判飛機狀態,對飛行安全有一定影響。多余物的控制在飛機修理過程中有各種管控措施,操作人員應該根據實際操作情況進行嚴格落實。
關鍵詞:機身副油箱;懸掛信號;電容信號器;防波套;多余物
一、故障概述
某型飛機飛行前檢查時,未懸掛機身副油箱,卻發現座艙內多功能顯示器外掛清單上有機身副油箱懸掛信號,用飛參外場檢查儀檢查飛參信號,也發現一直有機身副油箱懸掛信號。在排故過程中,將電容信號器插頭斷開檢查一次后,故障消失不復現。飛行一個起落后判讀飛參,發現在發動機停車后有兩幀機身副油箱懸掛信號。
二、故障定位
在電容信號器內部發現2根5 mm左右的防波套斷絲。經過模擬產品內部有多余物造成短路搭接試驗,故障現象能夠復現。問題定位在電容信號器內部存在金屬多余物,造成1號線與殼體短路,從而引起飛機機身副油箱懸掛信號異常。
三、機理分析
(一)機身副油箱懸掛信號工作原理
在正常情況下,懸掛機身副油箱后,副油箱將信號機構頂桿向上頂壓機身通用掛架中的微動開關,使開關接通,懸掛信號(X670插頭7號線)接地,懸掛信號分別給到平顯火控系統離軸組件、加輸油控制活門電磁活門(1號針)和飛參采集器,原理見圖1。
1.懸掛信號經X670插頭7號線通過機上電纜,一路到平顯火控系統離軸組件X607插頭39號線,經火控計算機解算后,通過總線給多功能顯示器,顯示懸掛狀態;
2.懸掛信號經X670插頭7號線并線后,傳輸到加輸油控制活門X157插頭1號線,使加輸油控制活門處于“輸油”待工作狀態;
3.懸掛信號經X670插頭7號線并線后,傳輸到飛參采集器,使飛參采集器記錄機身副油箱懸掛狀態。
(二)加輸油控制活門工作原理
加輸油控制活門包括加輸油控制活門、信號處理電路板、電容信號器三部分,通過加輸油控制活門上的X插座與飛機電纜插頭X157進行連接。加輸油控制活門結構連接見圖2。
飛機懸掛機身副油箱后,懸掛信號給到加輸油控制活門電磁活門插座的X插頭1號線,副油箱懸掛信號通過其內部電纜連接到電容信號器XS插頭1號線,該信號不經過加輸油控制活門。如果機身副油箱輸油工作,還需要加輸油控制活門X插頭3號線接收到機身副油箱中的油量信號后,才能使加輸油控制活門電磁鐵工作,若僅有懸掛信號,加輸油控制活門也不會工作。加輸油控制活門電氣連接見圖3。
四、排故經過
(一)現場檢查情況
1.座艙多功能顯示器畫面發現機身副油箱懸掛信號異常時,連接飛參外場檢查儀,檢查飛參采集機身副油箱懸掛信號始終存在。在拆卸電容信號器安裝口蓋時,飛參檢查儀上機身副油箱懸掛信號斷續顯示;在拆下口蓋后故障消失。斷開電容信號器對接插頭XS(XKE18Y12ZQ),檢查機上、產品兩端插頭無異常。在產品恢復后,輕輕敲擊口蓋底部和產品殼體,故障現象始終未復現。
2.斷開離軸組件插頭X607、加輸油控制活門插頭X157、機身通用掛架插頭X670、飛參采集器插頭,檢查機上電纜及產品端插頭內部插針、插孔清潔,無多余物。
3.依據機身副油箱懸掛信號原理圖,鑒于飛參顯示故障始終存在,說明系統存在短路或搭接。在X157插頭1號插針處,使用0~500V兆歐表,對機身副油箱懸掛信號線路進行絕緣性能檢查,絕緣性能200兆歐以上,符合技術要求。
4.檢查機身通用掛架電纜X670插頭7號線至機身副油箱懸掛信號微動開關之間線路無破損,與掛架殼體絕緣性能良好。微動開關安裝符合工藝規定,通斷性能工作正常。
5.將電容信號器從機上拆下,打開其蓋板,發現內部有2根5 mm左右防波套斷絲,產品返回內廠進行故障驗證。
(二)產品檢查和故障復現情況
1.拆開電容信號器上蓋板,發現電纜上防波套端部無包扎。檢查發現電纜通過殼體槽口處1號線有擠壓痕跡。將電容信號器信號處理板拆下后,在殼體內部有2根5 mm左右的防波套斷絲。
2.因電容信號器信號處理板安裝位置與殼體之間有約3 mm的間隙,信號處理板上機身副油箱懸掛信號線正好在電路板背面, 2根5mm左右的防波套斷絲極易造成線路短路。使用防波套斷絲在信號處理板與殼體之間模擬短路故障,故障復現。
五、結論
結合飛參判讀懸掛異常信號始終存在,確定懸掛信號線路存在短路,重點對線路絕緣性和是否串電進行檢查。經分段檢查機身線路、機上副油箱線路和懸掛電門、電容信號器均正常故障不再現。鑒于電容信號器拆裝后故障消失,分解電容信號器檢查發現內部有防波套斷絲多余物,在信號處理板與殼體之間模擬短路,故障復現。可確定該故障屬電容信號器與1號線接地,經加輸油控制活門的電磁活門1號線,給平顯火控系統離軸組件和飛參采集器,提供了機身副油箱懸掛信號。