

摘要:生物質(zhì)氣化-有機載體爐應用于精細化工裝置單元,以導熱油為中間循環(huán)介質(zhì)供應裝置精餾單元取熱,導熱油供熱控制指標 275℃-285℃,在工藝指標滿足的條件下,有機熱載體爐向生產(chǎn)裝置正常供熱的情況下,氣化爐會出現(xiàn)閃爆的現(xiàn)象,針對當前情況,系統(tǒng)排查可能存在原因,對其進行改造,通過對生物質(zhì)氣原料質(zhì)量把控、增加溫度感應器、調(diào)整氣化爐鼓引風比例、適當調(diào)整灰盤頻率,做到減少及最終不發(fā)生閃爆的目的。
關(guān)鍵詞:生物質(zhì),氣化,載體爐,閃爆,原因
1 概述
生物質(zhì)氣化-有機載體爐是一種新型應用于中小型生產(chǎn)裝置組合工藝,是以生物質(zhì)為原料,通過干燥、分解、氧化、還原等復雜的熱化學反應生成一氧化碳、甲烷、氫氣等可燃氣體,通過風機送入鍋爐燃燒器在有機載體爐中點燃后燃燒,有機載體爐通過熱輻射和熱對流將 熱量傳遞導熱油作為中間循環(huán)介質(zhì)供熱供暖。
2 生物質(zhì)氣化爐氣化原理及流程
2.1生物質(zhì)氣化爐氣化原理
生物質(zhì)氣化的原理是利用空氣中的氧氣或者含氧物做氣化劑,在高溫條件下通過熱化學反映將生物質(zhì)中可燃的部分轉(zhuǎn)化為可燃氣的過程。生物質(zhì)氣化時產(chǎn)生的氣體,主要有效成分為 CO、H2 和 CH4 等,稱為生物質(zhì)燃氣。氣化和燃燒過程是密不可分的,燃燒是氣 化的基礎(chǔ),氣化是部分燃燒或缺氧燃燒。實際上,氣化是為了增加可燃氣的產(chǎn)量 而在高溫狀態(tài)下發(fā)生的熱解過程。生物質(zhì)的揮發(fā)分含量一般在 76~86%,生物質(zhì)受熱后在相對較低的溫度下就能使大量的揮發(fā)分物質(zhì)析出。
2.2生物質(zhì)氣化爐氣化流程
2.2.1氣化爐流程圖
2.2.2流程圖簡介
首先將生物質(zhì)原料粉碎,30mm-80mm(越小氣化效果越好)然后通過物料機傳送帶送入氣化爐,依次經(jīng)過干燥、熱解、氧化、還原遂產(chǎn)出可燃氣,過經(jīng)凈化器、汽水分離器后通過引風機送入熱載體爐內(nèi)燃燒取熱。
3 當前存在的問題
物質(zhì)氣化爐為中低溫常壓操作,以生物質(zhì)木片為原料,氣化效率為 72%,消耗生物原料 3.75t/h,產(chǎn)氣量輸出功率 1080×10 4Kcal/h(1080 萬大卡),額定產(chǎn) 氣量 8250m3/h,與生物質(zhì)氣化系統(tǒng)配套的有機載體爐設(shè)計熱負荷 800 萬大卡,爐膛溫度指標 600℃-750℃,所需可燃氣量較大,氣化爐運行負荷較大,有時出現(xiàn)閃爆現(xiàn)象,存在安全運行風險。因有機熱載體爐是由燃煤鍋爐改造,因此在工藝及取熱上與正常的燃氣鍋爐有差異,取熱效果不是太理想,造成氣化爐和熱載體爐超負荷運作,導致氣化爐出現(xiàn)閃爆現(xiàn)象,針對當前情況從以下幾點分析:
3.1生物質(zhì)氣化原料問題
燃料規(guī)格要求:該生物質(zhì)原料以木柴為主,呈木片顆粒狀,長度 30mm-80mm,含水率為 15~20%,灰分≤5%。對現(xiàn)場進行取樣、外觀觀察,原料質(zhì)量參差不齊,有時來料大小勻稱,有時來料又長又短,最長可達一米,這樣進入爐內(nèi)容易造成爐內(nèi)卡料,引起斷層,導致塌方,最后出現(xiàn)閃爆現(xiàn)象。
3.2鼓引風配比不當
因為要根據(jù)生產(chǎn)的需要而相應的調(diào)整產(chǎn)氣量,因此要對鼓引風頻率做出相應的調(diào)整,若鼓風未能與引風配比正常,導致負壓偏大,容易抬高燃燒區(qū)火焰,引起閃爆。
3.3風道堵塞
因為我們采用的是下風式通風,若長時間停留風從風眼處吹入,在風眼處積灰未及時清理,時間一長,容易堵住風道口,導致負壓變大,灰盤水倒吸,最終爐內(nèi)燃氣回流燃燒,引起閃爆。
3.4燃燒層過高或者火層燒偏
正常情況下火層在氧化區(qū),若灰盤排灰不及時抬高火床的高度,或者火床燒偏,造成一邊火焰較高,則容易引起上層燃氣區(qū)燃氣點燃,引起閃爆。
3.5員工的粗心大意及相關(guān)業(yè)務(wù)能力的不足部分員工的粗心大意及未按照操作規(guī)程及時上料,按時排灰,還有職業(yè)技能的欠缺,經(jīng)驗不足,一味的相信儀表、儀器,導致部分異常情況不能做到預判,最終導致事故的發(fā)生。
3.6冷卻水不足
氣化爐本體外層為冷卻水循環(huán)降溫,避免燃氣溫度過高,正常燃氣出口溫度在 80~100 度,若冷卻水不足容易造成出口溫度異常,容易閃爆。
4 改進措施
現(xiàn)在保證生產(chǎn)裝置正常生產(chǎn)的情況下,對以上情況分析與確認的基礎(chǔ)上,提出并制定了防止閃爆的措施,主要從以下幾點改進。
4.1把控原料質(zhì)量,杜絕長料爛料
通過加大原料取樣頻次,堅決制止不合格原料入廠,確保原料各項指標都在范圍內(nèi)。并加大巡檢力度,及時挑出不合格原料。
4.2提高員工的操作技能及擔當意識
通過技能培訓,加強員工的操作技能,并通過獎懲制度,增強員工的意識,時刻注意設(shè)備的運行,不斷積累工作經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,少犯錯,不犯錯,將問題解決在萌芽狀態(tài)。
4.3在爐體相應位置安裝熱傳感器
因氣化爐只在燃燒層安裝了四個熱感應器,只能監(jiān)控到爐體內(nèi) 80~120cm 寬溫度的變化,因此無法準確判斷燃燒層是否過高或者燒偏。于是此在后期的改造中,應在干燥區(qū)及熱分解區(qū)也安裝熱傳感器,這樣可以直觀的感受到火床的高低。
4.4加強巡檢力度,杜絕冷卻水不足等現(xiàn)象的發(fā)生
認真做好巡檢,重點區(qū)域重點巡查,對鼓風機、引風機、灰盤及來料等認真檢查,并對風道積灰及時清理。
綜上所述:通過以上的改進,彌補我們工作中的不足,使我們在今后的工作中避免相同的事故發(fā)生。
參考文獻
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作者簡介:王文(1900 -),男,漢族,助理工程師,陜西華浩軒新能源科技開發(fā)有限公司,從事石油化工技術(shù)工藝及設(shè)備維護管理工作;E-mail:888888888@qq.com 。