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搗固裝置叉形內油缸軸承異響原因分析與改進

2021-09-10 05:50:02于曉偉劉勇濤
內燃機與配件 2021年15期

于曉偉 劉勇濤

摘要:本文針對搗固裝置在臺架試驗中叉形內油缸軸承發生異響問題,結合軸承失效的形式,分析了軸承的組裝工藝流程,進而找出軸承失效的原因。采取有限元仿真與試驗驗證相結合的方法,改進軸承熱裝配的工藝,既滿足了軸承座圈與振動軸精密裝配的要求,又保證了軸承的安裝質量。

關鍵詞:搗固裝置;軸承異響;熱裝配;有限元分析

中圖分類號:U418.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)15-0124-03

0? 引言

搗固裝置是大型養路機械搗固車的核心部件[1-3],用于搗固鋼軌兩側的枕底道碴,并與起撥道裝置相配合,消除軌道的高低不平,提高軌道的穩定性。搗固裝置的軸承可以定位振動軸并傳遞搗固時振動夾持產生的載荷,對振動軸正常運轉起著至關重要的作用。搗固裝置軸承的損壞失效會帶來搗固裝置異響、搗固裝置振動異常等現象、甚至引起振動軸的燒死,從而影響搗固裝置的正常作業。

在每一臺搗固裝置組裝作業完成后,都需要進行臺架試驗驗證。在臺架試驗過程中,試驗人員發現搗固裝置叉形內油缸處圓柱滾子軸承發生異響,對叉形內油缸處圓柱滾子軸承進行拆解并更換新的軸承后異響消失。為了防止搗固裝置叉形內油缸軸承異響的反復發生,影響搗固裝置的正常使用,減少質量損失,對搗固裝置叉形內油缸軸承產生異響的原因進行分析,并提出改進措施。

1? 軸承失效形式分析

為了分析叉形內油缸圓柱滾子軸承發生異響的原因,首先對發生異響的軸承進行拆解取樣,對軸承的失效形式進行分析。對于失效的軸承,需要從宏觀形貌、微觀形貌、金相組織三方面,進行全面的檢查分析。

從宏觀形貌上檢查損傷軸承的內圈,發現在軸承內圈的外側滾道上出現沿著軸向的較深的刻痕,范圍較為集中,多表現為線狀,并且線狀刻痕在軸承內圈的分步情況與軸承滾柱位置相對應,如圖1所示。對失效的軸承內圈進行微觀形貌的觀察,失效的軸承內圈的表面呈現高低起伏狀,如圖2所示。而軸承內圈損傷處的金相組織為高溫相變形成的淬火馬氏體,如圖3中所示的白亮層。通過上述檢查結果可知,軸承內圈的損傷形式呈現出典型的拉傷特征。

2? 軸承失效原因分析

軸承內圈的失效形式為拉傷產生的線狀刻痕,當軸承滾子在軸承內圈上滾動時,通過刻痕處會產生振動與沖擊,軸承受到振動與沖擊后,會產生較大的應力,造成軸承內圈局部過早剝落,使得軸承產生異響和噪音。

軸承經過安裝、臺架試驗兩個環節后發生異響。軸承在臺架試驗過程中,軸承滾子在軸承內圈上滾動,軸承內圈承受徑向沖擊載荷,并不會使得軸承內圈出現拉傷情況。分析軸承的安裝過程,可以發現,搗固裝置的軸承座圈與振動軸的配合為過盈配合,軸承內圈與軸承座圈之間的配合也為過盈配合,兩者的配合均不允許在組裝過程中出現零件拉傷、拉毛的現象,因此采用油浴加熱的方法,進行熱裝配。具體的步驟為,將軸承內圈放入油浴中加熱保溫一段時間后,將膨脹后的軸承內圈迅速裝入到軸承座圈中,冷卻后使其軸向靠死。將裝有軸承內圈的軸承座圈進行油浴加熱并保溫一段時間后,將軸承座圈裝在振動軸上,如圖4所示。

通過油浴加熱后的軸承座圈內徑膨脹以方便精密地裝入振動軸上,同時軸承內圈也一同被加熱膨脹,這就使得原本軸承內圈與軸承滾子之間的游隙被侵占,一旦油浴加熱溫度控制不當,甚至會使得軸承內圈與軸承滾子之間出現干涉配合狀態。組裝過程中,當軸承內圈與軸承滾子之間出現干涉配合狀態時,軸承滾子與軸承內圈之間相互擠壓,使軸承內圈出現拉傷,并且出現線狀刻痕在軸承內圈的分步情況與軸承滾柱位置相對應的情況。

通常在軸承在安裝、使用、維護等過程中,不合理的操作都會帶來軸承的損傷,其中安裝使用不當造成的軸承失效占到軸承失效的70%以上。搗固裝置叉形內油缸圓柱滾子軸承發生異響的根本原因為軸承在組裝時油浴加熱溫度過高,使得軸承內圈膨脹量過大,組裝時與滾子相互擠壓,使得軸承發生原始安裝損傷。

3? 軸承內圈熱裝工藝改進

3.1 有限元仿真分析

為了避免軸承內圈在組裝過程中出現損傷,重點在于控制裝有軸承內圈的軸承座圈的油浴加熱溫度,使得經過油浴加熱的軸承座圈的內徑膨脹,組裝時與振動軸之間為間隙狀態,方便軸承座圈的精密安裝,同時也使得軸承內圈與軸承滾子之間保持間隙狀態,防止軸承內圈膨脹量過大,組裝過程中造成軸承內圈的損傷。

為了分析由于加熱溫度的變化對軸承座圈與振動軸之間的過盈量、軸承內圈與軸承滾子之間的間隙量產生的影響,需在組裝之間測量原始過盈量與間隙量,在此基礎上,尋求合適的油浴組裝溫度,保證組裝質量。從軸承座圈的圖紙與振動軸的設計圖紙中可以知道,軸承座圈的內徑為,振動軸相應檔的尺寸為,測量實際加工完成的軸承座圈與振動軸的尺寸,兩者的平均過盈量ΔA為0.02mm。軸承的平均徑向游隙ΔB的測量方法為,將軸承外圈裝入叉形內油缸中,軸承內圈裝在軸承座圈上,通過百分表測量軸承內圈在軸承徑向上的游隙,經過測量軸承的平均游隙為0.06mm。因此,以油浴加熱后軸承座圈的內徑膨脹量大于等于0.02mm,軸承內圈的外徑膨脹量小于等于0.06mm作為目標值,進行有限元仿真分析。

采用有限元仿真軟件[4-5],建立軸承座圈與軸承內圈的軸對稱有限元模型,定義軸承座圈與軸承內圈的材料屬性,如表1。將軸承座圈與軸承內圈建立綁定約束條件,使得軸承座圈與軸承內圈的兩個面牢固地粘接在一起,分析過程中不再分開。軸承座圈與軸承內圈采用結構性網格劃分,設置單元格網格尺寸為3mm,軸承座圈與軸承內圈分別劃分為3552與1232個單元類型為C3D8R的六面體網格單元。設定模型在室溫下的初始溫度場為20℃,40在通用靜力分析步1中改變預定義溫度場,變化范圍為60~120℃,模擬在不同油浴加熱溫度下軸承座圈與軸承內圈的熱膨脹情況。

在經過油浴加熱后,裝有軸承內圈的軸承座圈的變形云圖,如圖5所示。從變形云圖中提取軸承座圈的最小膨脹量數值與軸承內圈最大膨脹量數值,兩者與油浴加熱溫度的關系如圖6所示。從圖中可知,軸承座圈的內徑膨脹量與軸承外圈的外徑膨脹量均隨著油浴加熱溫度的上升而上升。當油浴加熱溫度小于70℃時,軸承座圈的膨脹量小于ΔA,不便于軸承座圈的精密安裝;油浴溫度在70~90℃之間,軸承座圈的膨脹量大于ΔA,并且軸承內圈與滾子之間的間隙大于0,既能保證軸承座圈的精密安裝也不會引起軸承內圈在組裝過程中擠壓損傷;油浴溫度在90~120℃之間時,軸承內圈的膨脹量大于ΔB,在組裝時,容易引起軸承的擠壓損傷。綜合考慮到恒溫油槽的使用情況,與現場的實際組裝情況,需要保證軸承座圈與振動軸之間的間隙盡量大,避免因從油浴中取出后溫度下降造成軸承座圈難以安裝,因此裝有軸承內圈的軸承座圈油浴加熱溫度控制在80-90℃之間,即85±5℃較佳,既能滿足軸承座圈的精密安裝要求,又不會對軸承造成損傷。

3.2 工藝驗證

3.2.1 油浴加熱試驗

在本次試驗驗證中,采用恒溫油浴加熱設備為SC-15A,該恒溫油槽具有恒溫范圍廣泛,溫度控制精準的特點,技術參數如表2所示。

本次試驗采用多次測量取平均值的方法,選取4組裝有軸承內圈的軸承座圈進行不同油浴溫度下的熱變形測量,將4組變形數據取平均值,得到本次試驗的熱變形數據。首先在室溫下,測量4組組件中的軸承座圈內徑與軸承內圈外徑的尺寸,然后分別將這四組組件,放入設定溫度為60℃、80℃、100℃、120℃的油浴中,保溫5分鐘后再迅速測量4組組件中軸承座圈內徑變形量與軸承內圈外徑變形量。

通過試驗可以看出,隨著油浴加熱溫度的升高,軸承座圈與軸承內圈的變形量均逐漸上升,將試驗測量的軸承座圈與軸承內圈的變形量與有限元仿真的變形量數據進行對比,如圖7所示,仿真結果與試驗測量結果略有差異,誤差在0.005mm以內。因此軸承座圈與軸承內圈變形量測量值與仿真值基本吻合,證明了仿真的有效性。

3.2.2 組裝試驗

將恒溫油槽油浴加熱溫度設定在85±5℃范圍之內,將裝有軸承內圈的軸承座圈在油浴中充分加熱,并保溫5分鐘,使得零件受熱均勻。將裝有軸承內圈的軸承座圈從油浴中取出并迅速裝入振動軸上,待軸承座圈冷卻后,使用銅棒敲打軸承座圈,使其向軸向靠死。待搗固裝置組裝完成后進行臺架試驗,驗證工藝改進對搗固裝置運行的影響。經過從低速到高速的臺架運行試驗,叉形內油缸軸承未出現異響現象,并且測量叉形內油缸軸承處溫度,軸承溫度<115℃,滿足使用要求。

4? 總結

針對搗固裝置叉形內油缸軸承在臺架試驗時發生異響的問題,進行了搗固裝置叉形內油缸軸承異響原因分析,采用有限元仿真與試驗驗證相結合的方法,并最終提出合理的解決途徑,結論總結如下:

①搗固裝置軸承內圈組裝過程中,過高的油浴加熱溫度會使得軸承內圈徑向膨脹量過大,使得軸承內圈與軸承滾子出現干涉配合狀態,在組裝過程中容易產生軸承損傷。

②搗固裝置軸承擠壓損傷形式表現為軸承內圈出現軸向線狀刻痕,損傷處微觀形貌呈現高低起伏狀,軸承內圈損傷處的金相組織為高溫相變形成的淬火馬氏體。

③經過有限元仿真分析結合組裝試驗驗證,裝有軸承內圈的軸承座圈采用85±5℃范圍的油浴加熱工藝,既可以實現軸承座圈與振動軸的精密裝配,也能夠保證軸承在組裝過程中不會出現擠壓損傷的狀態。

④將有限元仿真數據與試驗測得數據進行對比,驗證了有限元仿真數據的正確性,有限元仿真方法可以在零件過盈裝配分析中提供便捷的分析途徑,保證裝配質量。

參考文獻:

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