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某1 000 MW機組鍋爐燃燒調(diào)整試驗研究

2021-09-11 10:01:40
應用能源技術 2021年8期

陳 青

(潤電能源科學技術有限公司,鄭州 450016)

0 引 言

本次燃燒調(diào)整試驗以某1 000 MW機組作為試驗機組,該機組設計煤種為貧煤,實際燃用高揮發(fā)分煙煤,運行中存在灰渣可燃物含量、CO含量偏高問題;為了提升可燃物的燃盡率和鍋爐效率,故進行鍋爐燃燒調(diào)整試驗,針對上述問題進行一系列調(diào)整試驗,以解決鍋爐運行中存在的問題。

1 鍋爐設備基本概況

鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓直流、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、全懸吊П型鍋爐,鍋爐主要設計參數(shù)見表1。

表1 鍋爐主要設計參數(shù)

鍋爐設計煤種為貧煤,煤種數(shù)據(jù)見表2。

表2 設計煤種數(shù)據(jù)

2 燃燒調(diào)整試驗

目前鍋爐存在的問題,鍋爐設計煤質(zhì)為貧煤,實際燃用高揮發(fā)分煙煤,鍋爐存在灰渣可燃物含量、煙氣CO含量偏高的問題,尤其是底層兩臺磨投運時,上述現(xiàn)象較為明顯。針對上述問題,進行一系列燃燒調(diào)整試驗。本次試驗進行的調(diào)整試驗主要工作見表3。

表3 調(diào)整試驗內(nèi)容

(1)一次風速熱態(tài)調(diào)平

鍋爐采用前后墻對沖燃燒方式的旋流煤粉燃燒器,總共48只燃燒器,分前墻3層后墻3層布置,每層8只;前墻由下往上依次布置C、D、B層燃燒器,后墻由下往上依次布置E、F、A層燃燒器。一次風速熱態(tài)調(diào)平試驗針對6層燃燒器各自對應8根粉管進行調(diào)平,使每層粉管內(nèi)一次風速盡量達到平衡狀態(tài)。通過對各一次風管風速進行測量,對部分一次風管進行可調(diào)縮孔調(diào)整,各磨煤機同層一次風速偏差均在±10%范圍內(nèi)。根據(jù)鍋爐設計資料進行計算,額定負荷下,粉管設計一次風速為21 m/s左右,而一次風調(diào)平試驗發(fā)現(xiàn),實際一次風速接近30 m/s,明顯高于設計值,可能破壞爐膛內(nèi)部流場結構,影響煤粉著火燃燒。

制粉系統(tǒng)磨制常用煤種,維持磨煤機進口風量和給煤量穩(wěn)定,利用平頭煤粉取樣裝置在每臺磨各粉管上進行等速取樣,測試各制粉系統(tǒng)煤粉細度;結合煤種特性,分析當前煤粉細度的合理性,通過調(diào)整分離器折向擋板開度,對煤粉細度進行調(diào)整。目前,燃用煤種為混合摻燒,其主要包括同友#5煤、神潔煤、伊泰煤和無煙煤,其主要煤質(zhì)特性見表4。

表4 燃用煤種煤質(zhì)特性

煤粉細度測試結果見表5。

表5 煤粉細度結果

由上表可知:A、B、C、D四臺磨煤機磨制同友#5煤,煤種揮發(fā)分為38.35%,R90推薦值為19.20%,煤粉細度整體合理,除C磨外,其他三臺磨煤機煤粉細度略低于推薦值,煤粉偏細,但考慮到鍋爐目前問題主要為灰渣可燃物含量偏高,增大煤粉粒度不利于煤粉燃盡率提升,因此維持當前煤粉細度。E磨磨制神潔煤,煤種揮發(fā)分Vdaf=36.09%,對應的煤粉細度R90 推薦值為18.00%,試驗煤粉細度R90 為10.60%,具有一定提升空間,為了降低制粉系統(tǒng)電耗,可以適當開大分離器折向擋板開度。F磨磨制無煙煤,煤種揮發(fā)分Vdaf=8.49%,對應的煤粉細度R90 推薦值為4.20%,試驗煤粉細度R90為10.20%,煤粉明顯偏粗,應當適當減小分離器折向擋板開度。

根據(jù)上述煤粉細度結果,對E、F磨分離器折向擋板開度進行調(diào)整,將E磨分離器擋板開度由40%調(diào)整至50%,將F磨分離器擋板開度由30%調(diào)整至25%。在磨煤機運行參數(shù)保持基本不變的情況下,E磨煤粉細度增大至12.50%,F(xiàn)磨煤粉細度增大至16.30%。更加偏離煤粉細度推薦值,與預期趨勢不一致,懷疑分離器內(nèi)部存在缺陷問題。根據(jù)試驗實際情況,對燃用煤種進行調(diào)整,取消無煙煤摻燒,對C、E、F三臺磨煤機的磨制煤種進行調(diào)整,C磨調(diào)整為神潔煤,E磨調(diào)整為同友#5煤,F(xiàn)磨調(diào)整為同友#5煤。調(diào)整后,C、E、F三臺磨煤粉細度結果見表6。

表6 C、E、F磨煤粉細度結果

由上表可知:C、E、F三臺磨煤粉細度R90實測值分別為18.40%、14.10%、12.60%,C、E磨煤粉細度較為合適,F(xiàn)磨煤粉細度略低,但因分離器擋板調(diào)節(jié)性能不佳,未進行繼續(xù)調(diào)整。

我國最早的也是第一部以政府名義頒布的圖書館法規(guī)是《京師圖書館及各省圖書館通行章程》。宣統(tǒng)元年(1909年),京師圖書館(北京圖書館前身)奉旨籌建。宣統(tǒng)二年(1910年),清政府頒布《京師圖書館及各省圖書館通行章程》,在我國正式確立并普遍推廣使用圖書館名稱。

(3)鍋爐運行氧量優(yōu)化調(diào)整

在機組負荷、入爐煤質(zhì)、配風方式等一定的情況下,鍋爐運行氧量存在一個最優(yōu)值;低于該值時,燃料得不到足夠的氧氣,不能充分燃燒,灰渣可燃物及排煙中CO 含量升高,引起燃料不完全燃燒熱損失增大,同時增加水冷壁高溫腐蝕及結渣的風險;超過該值時,繼續(xù)提升氧量不能顯著提高爐內(nèi)燃料的燃盡程度,反而增加煙氣量,引起排煙熱損失增大,同時也增加了NOx生成量。在機組負荷1 000 MW工況、750 MW工況、500 MW工況下進行,保持鍋爐其他運行參數(shù)不變,改變鍋爐送風量,在三種不同運行氧量下測試鍋爐效率,確定最佳運行氧量值,在機組負荷1 000 MW工況、750 MW工況、500 MW工況下,最佳運行氧量分別為2.50%、2.70%、3.00%。

(4)摸底試驗工況

在機組負荷1 000 MW工況下,在不做其他調(diào)整狀況下,進行鍋爐效率摸底測試,鍋爐效率試驗結果見表7。

表7 鍋爐效率(摸底)工況結果

由上表可知:在機組負荷1 000 MW工況下,空預器出口煙氣CO含量為1 337.68 ppm,排煙溫度(修正后)為123.60 ℃,鍋爐效率(修正后)93.120%??疹A器進口煙氣氧量控制相對較合理,但是燃料燃盡率較低,爐渣可燃物含量偏高,空預器出口煙氣CO含量相對較高。

(5)燃盡風量調(diào)整

燃盡風用于補充主燃燒區(qū)欠缺的氧量,保證燃料的燃盡,燃盡風量對鍋爐效率及NOx生成有重要影響。在爐膛氧量一定的情況下,燃盡風量越大,爐膛主燃燒區(qū)的欠氧情況就越嚴重,NOx生成相對減弱;同時,若爐內(nèi)存在燃燒不均衡,增大燃盡風量可以促進煙氣中可燃物的燃盡。通過改變?nèi)急M風門層風門擋板開度,觀察其對鍋爐效率、NOx 生成的影響,最終確定在機組負荷1 000 MW工況下,燃盡風門處于全開狀態(tài);在750 MW負荷工況下,燃盡風門開度設在70%狀態(tài);在500 MW負荷工況下,燃盡風門開度設在50%狀態(tài)。

(6)二次風配風方式調(diào)整

二次風是煤粉燃燒過程中主要的氧氣來源,二次風與煤粉在爐內(nèi)的匹配程度對煤粉的高效燃燒有重要影響。通過改變主燃燒器區(qū)域各層二次風風門的擋板開度,改變二次風進入爐膛的方式,觀察其對鍋爐效率和NOx生成的影響規(guī)律。試驗調(diào)整在機組負荷1 000 MW工況下進行,盡量維持鍋爐其他運行參數(shù)不變,二次風配風方式分別采用均等型、正寶塔型和縮腰型配風方式。通過調(diào)整對鍋爐效率進行測試,采用正寶塔型配風方式時,鍋爐效率最高,NOx生成濃度及風機電流均無明顯升高。

(7)外二次風門開度調(diào)整

旋流燃燒器外二次風門開度越小,對應的外二次風量越小,旋流強度越強,可以更高效的卷吸周圍高溫煙氣加熱一次風粉,有利于煤粉的點燃,但不利于燃燒前期的氧量供應。試驗通過改變?nèi)紵魍舛物L門開度,調(diào)整各層燃燒器外二次風的風量和旋流強度,觀察其對鍋爐效率和NOx生成情況的影響。

在機組負荷1 000 MW工況下,采用“V型配風”方式,增加靠近側(cè)墻的外二次風量,可以減輕靠近側(cè)墻區(qū)域煙道中的CO濃度,減輕側(cè)墻區(qū)域發(fā)生高溫腐蝕的風險;增大低層燃燒器外二次風門開度,可以增加底部外二次風供給,同時,在一次風速偏高的情況下,減輕底層外二次風的旋流強度,可以減輕底層一、二次風的分離程度,增加底層燃料燃燒初期所需的氧量供給,因此對降低灰渣含碳量有一定作用。

在機組負荷750 MW工況下,通過開大底層燃燒器外二次風門開度,采用“V型”配風方式,爐渣可燃物含量和煙氣中CO含量均有明顯下降。

在機組負荷500 MW工況下,采用開大底層燃燒器外二次風門開度,關小各層燃燒器外二次風門開度,適當提升二次風箱壓力,鍋爐排煙溫度和CO含量均有所降低,灰渣可燃物含量有所降低,鍋爐效率有一定的提升。

(8)底層磨煤機旁路風門開度調(diào)整

機組采用雙進雙出鋼球磨制粉系統(tǒng),其一次風分為容量風和旁路風,其中容量風量與磨煤機出力直接相關,旁路風起到燃料預干燥、維持一次風速等作用,與磨煤機出力沒有直接關系。正常運行中,底層磨煤機旁路風門通常處于全關狀態(tài)。為了驗證底層燃燒器一次風速對鍋爐運行的影響,在維持底層磨煤機出力不變的情況下,對底層磨煤機旁路風門開度進行調(diào)節(jié),從而改變底層燃燒器的一次風速。試驗在機組負荷1 000 MW工況下進行,底層磨煤機旁路風門打開后,煙氣中CO含量明顯上升,灰渣含碳量及排煙溫度變化不明顯,鍋爐效率有所降低;同時NOx生成量也有一定上升,因此保持底層磨煤機旁路風門通常處于全關狀態(tài)。

(9)底層磨煤機出力調(diào)整

雙進雙出鋼球磨制粉系統(tǒng)的一次風分為容量風和旁路風,其中容量風量與磨煤機出力直接相關,通過改變底層磨煤機容量風門開度,調(diào)節(jié)底層磨煤機容量風量,從而改變底層磨煤機出力,觀察其對鍋爐運行的影響。試驗在機組負荷1 000 MW工況下進行,通過降低底層磨煤機出力并優(yōu)化相應配風,煙氣中CO 含量及爐渣含碳量明顯降低,其中爐渣可燃物含量達到1 000 MW工況試驗的最低值,鍋爐效率有較大提升;雖然降低底層磨出力帶來了一次風機電流的明顯上升,但綜合考慮,降低底層磨煤機出力,對提升機組運行經(jīng)濟性仍有幫助。

(10)最佳運行工況調(diào)整

試驗在機組負荷1 000 MW工況下進行,選擇合適的運行氧量,燃盡風門處于全開狀態(tài),采用正寶塔配風方式及開大底層燃燒器外二次風門開度,采用“V型”配風方式,增大靠近側(cè)墻的燃燒器外二次風門開度,減小底層磨煤機出力,根據(jù)以上措施,開展兩組最佳調(diào)整工況試驗,其結果見表8。

表8 最佳工況調(diào)整試驗結果

由以上數(shù)據(jù)可知:爐渣可燃物含量與原始工況相比降低6.13個百分點,空預器出口CO含量與原始工況相比降低871.35 ppm,鍋爐效率與原始工況相比提高0.717個百分點。爐內(nèi)燃燒均衡提升,NOX生成濃度、氨耗量及風機電耗均有所降低。

(11)配風組合方式推薦

機組不同負荷工況下,配風組合方式推薦見表9。

表9 配風組合方式推薦

3 結束語

通過一系列調(diào)整試驗工作,鍋爐燃燒存在的問題在一定程度上得到改善,爐渣可燃物含量及空預器出口煙氣CO含量相比于調(diào)整前降低幅度較大,并且鍋爐效率得到一定程度提高,使機組各項經(jīng)濟技術指標得到一定提升。

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